王 偉,王婷婷,張 里
(國(guó)網(wǎng)四川省電力公司技能培訓(xùn)中心,四川 成都 611133)
變壓器的主保護(hù)包括差動(dòng)電流保護(hù)和重瓦斯保護(hù),當(dāng)變壓器內(nèi)部發(fā)生嚴(yán)重故障時(shí),變壓器的主保護(hù)能快速跳閘,保護(hù)變壓器本體不受損壞,靈敏度較高。而近年來(lái),由電力變壓器重瓦斯保護(hù)動(dòng)作引起的主變壓器跳閘事故頻發(fā)[1-4]。某35 kV變電站在2017年至2020年期間,多次發(fā)生主變壓器跳閘事故,導(dǎo)致全站失電。下面收集了每次主變壓器壓器跳閘事故的相關(guān)資料,分析了事故發(fā)生的主要原因。
某35 kV變電站(該站主接線為單母線接線只有1臺(tái)主變壓器、5條10 kV出線)主接線如圖1所示,在2017年至2020間總共發(fā)生了5次主變壓器跳閘事件。
圖1 35 kV變電站主接線
2017年某日,10 kV線路1保護(hù)動(dòng)作,1號(hào)主變壓器兩側(cè)斷路器跳閘,引起全站失電,導(dǎo)致另4條10 kV線路停電,10 kV出線間隔為兩CT配置?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)35 kV變電站10 kV線路1保護(hù)裝置顯示“電流速斷動(dòng)作”,1號(hào)主變壓器保護(hù)后備保護(hù)裝置顯示“本側(cè)復(fù)合電壓動(dòng)作”。
對(duì)1號(hào)主變壓器本體及連接線外觀進(jìn)行檢查無(wú)異常,未發(fā)現(xiàn)近區(qū)短路情況。結(jié)合1號(hào)主變壓器動(dòng)作情況,對(duì)主變壓器油樣進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果顯示油樣無(wú)異常。對(duì)1號(hào)主變壓器保護(hù)裝置的二次電壓、電流及控制回路進(jìn)行了絕緣測(cè)試,絕緣測(cè)量值都在10 MΩ以上,絕緣合格,排除了回路絕緣降低,觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作的可能。對(duì)主變壓器主保護(hù)裝置二次回路進(jìn)行梳理,并檢查了接線情況,未發(fā)現(xiàn)寄生回路?!皬?fù)壓動(dòng)作信號(hào)僅表示復(fù)壓元件開放,非出口跳閘命令”,說明線路故障時(shí)主變壓器保護(hù)未動(dòng)作,10 kV線路1保護(hù)動(dòng)作與主變壓器動(dòng)作無(wú)任何關(guān)聯(lián)。對(duì)主變壓器保護(hù)裝置進(jìn)行保護(hù)全檢,斷路器傳動(dòng)測(cè)試,試驗(yàn)結(jié)果顯示保護(hù)裝置動(dòng)作正常,報(bào)文顯示正確。
2019年某日,1號(hào)主變壓器兩側(cè)斷路器跳閘導(dǎo)致35 kV全站失電、5條10 kV線路停電?,F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)1主變壓器保護(hù)裝置無(wú)任何保護(hù)動(dòng)作報(bào)文。
現(xiàn)場(chǎng)對(duì)1號(hào)主變壓器本體及連接線外觀進(jìn)行檢查無(wú)異常,未發(fā)現(xiàn)近區(qū)短路情況。主變壓器油樣化驗(yàn)結(jié)果顯示無(wú)異常。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)主變壓器及10 kV出線間隔的操作回路進(jìn)行絕緣測(cè)試及回路梳理,未發(fā)現(xiàn)寄生回路和異常。但對(duì)保護(hù)裝置的插件進(jìn)行拆卸檢查時(shí),發(fā)現(xiàn)1號(hào)主變壓器低后備保護(hù)測(cè)控裝置開關(guān)操作插件上的部分元件有燒灼痕跡。
2020年某日,該變電站10 kV線路2保護(hù)裝置電流速斷保護(hù)動(dòng)作斷路器跳閘,同時(shí)1號(hào)主變壓器兩側(cè)斷路器跳閘,全站10 kV系統(tǒng)失電,而主變壓器主保護(hù)和后備保護(hù)沒有任何動(dòng)作報(bào)文。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn),10 kV線路2斷路器因AB相間故障電流速斷保護(hù)動(dòng)作,A相電流二次值大于保護(hù)電流速斷整定值,動(dòng)作行為正確。
對(duì)1號(hào)主變壓器本體及連接線外觀進(jìn)行檢查未發(fā)現(xiàn)異常及近區(qū)短路情況。對(duì)主變壓器油樣進(jìn)行化驗(yàn),結(jié)果顯示油樣無(wú)異常。檢查主變壓器保護(hù)裝置中無(wú)任何啟動(dòng)或動(dòng)作信息,也未發(fā)現(xiàn)其他明顯異常。對(duì)1號(hào)主變壓器主保護(hù)和后備保護(hù)裝置進(jìn)行校驗(yàn)并檢查二次回路,主變壓器保護(hù)裝置能夠正確動(dòng)作。對(duì)主變壓器差動(dòng)保護(hù)調(diào)試時(shí)發(fā)現(xiàn)保護(hù)能夠正常動(dòng)作。在主變壓器上也進(jìn)行了重瓦斯傳動(dòng)試驗(yàn),能夠正確動(dòng)作。進(jìn)一步檢查主變壓器保護(hù)裝置的插件,發(fā)現(xiàn)主變壓器差動(dòng)保護(hù)裝置電源、開入插件以及高、低壓側(cè)斷路器操作插件的部分元件有燒蝕痕跡。
2020年的第2次跳閘,該35 kV變電站10 kV線路3保護(hù)裝置電流速斷保護(hù)動(dòng)作斷路器跳閘,1號(hào)主變壓器有載重瓦斯保護(hù)動(dòng)作,兩側(cè)開關(guān)跳閘,全站失電。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該35 kV變電站10 kV線路3保護(hù)裝置電流速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘,動(dòng)作電流二次值大于電流速斷保護(hù)定值,10 kV線路3保護(hù)裝置動(dòng)作行為正確;1號(hào)主變壓器有載重瓦斯動(dòng)作跳開兩側(cè)斷路器。
對(duì)1號(hào)主變壓器本體外觀檢查無(wú)異常,未發(fā)現(xiàn)噴油現(xiàn)象,壓力釋放閥未動(dòng)作,有載調(diào)壓分接開關(guān)瓦斯繼電器內(nèi)無(wú)積水、受潮現(xiàn)象。有載調(diào)壓開關(guān)油枕油位正常。但發(fā)現(xiàn)有載調(diào)壓開關(guān)油枕油位計(jì)有油位上涌痕跡、主變壓器呼吸器硅膠無(wú)變色、呼吸器的油杯換氣銜接處較緊固,存在阻礙正常呼吸的現(xiàn)象。
非電量二次回路絕緣測(cè)試合格,絕緣測(cè)量值在100 MΩ以上,排除了潮濕導(dǎo)致回路導(dǎo)通觸發(fā)保護(hù)動(dòng)作的可能。檢查主變壓器主保護(hù)裝置二次回路接線情況,未發(fā)現(xiàn)寄生回路,也未發(fā)現(xiàn)回路異常導(dǎo)通等情況。
手動(dòng)觸發(fā)有載調(diào)壓瓦斯繼電器探針,有載調(diào)壓重瓦斯動(dòng)作,斷路器跳閘且保護(hù)裝置出現(xiàn)報(bào)文,與1號(hào)主變壓器動(dòng)作的報(bào)文一致,能夠復(fù)現(xiàn)1號(hào)主變壓器保護(hù)動(dòng)作現(xiàn)象。
進(jìn)一步核算故障時(shí)電流大?。?0 kV線路3斷路器故障二次電流為67.46 A,CT變比為100/5,一次側(cè)電流為1 349.2 A,折算到主變壓器高壓側(cè)電流為1 349.2×10/35=385.5 A。高壓側(cè)額定電流為66 A,說明流過主變壓器高壓側(cè)的故障電流為1號(hào)主變壓器高壓側(cè)額定電流的6倍。
最后對(duì)主保護(hù)(差動(dòng))進(jìn)行調(diào)試及保護(hù)傳動(dòng),保護(hù)出口正常,能正確跳開兩側(cè)斷路器。
2020年的第3次跳閘,該35 kV變電站10 kV線路4保護(hù)裝置電流速斷保護(hù)動(dòng)作斷路器跳閘,同時(shí)1號(hào)主變壓器兩側(cè)斷路器跳閘,全站10 kV系統(tǒng)失電,主變壓器保護(hù)無(wú)任何動(dòng)作報(bào)文。
現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)該站10 kV線路4保護(hù)裝置因AB相間故障導(dǎo)致電流速斷保護(hù)動(dòng)作跳閘,A相電流超過電流速斷整定值,動(dòng)作行為正確。
對(duì)1號(hào)主變壓器本體及連接線外觀進(jìn)行檢查無(wú)異常,未發(fā)現(xiàn)近區(qū)短路情況。油樣檢測(cè)無(wú)異常。主變壓器保護(hù)裝置及二次回路也未發(fā)現(xiàn)異常,但后備保護(hù)測(cè)控裝置電源插件個(gè)別元器件已老化變色。
通過分析發(fā)現(xiàn)第1、3、4、5次主變壓器跳閘都有主變壓器區(qū)外10 kV線路保護(hù)動(dòng)作跳線路斷路器。除了第2次主變壓器跳閘事件有主變壓器保護(hù)動(dòng)作報(bào)文,其余幾次均無(wú)動(dòng)作報(bào)文,考慮是主變壓器區(qū)外故障導(dǎo)致差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作,而報(bào)文顯示延時(shí)造成的。但通過模擬試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)主變壓器保護(hù)在區(qū)外大電流故障情況下并不動(dòng)作,在區(qū)內(nèi)故障情況下正確動(dòng)作且顯示動(dòng)作報(bào)文,無(wú)動(dòng)作報(bào)文延時(shí)現(xiàn)象,故排除此種可能。
考慮到第4次主變壓器跳閘事件是有載重瓦斯動(dòng)作且有報(bào)文,并且通過手動(dòng)短接有載調(diào)壓重瓦斯繼電器使有載重瓦斯信號(hào)開入,變壓器保護(hù)既有報(bào)文也能實(shí)現(xiàn)正常的跳閘,于是對(duì)非電量保護(hù)的有載重瓦斯保護(hù)進(jìn)行試驗(yàn)。
非電量保護(hù)的工作原理如圖2所示,其中YZZWSS為中間繼電器,TJ為跳閘出口繼電器。當(dāng)有載調(diào)壓重瓦斯繼電器動(dòng)作,信號(hào)開入接點(diǎn)閉合?;芈窂目刂普娫吹結(jié)ZZWS中間繼電器再到控制負(fù)電源接通,YZZWS中間繼電器線圈帶電;對(duì)應(yīng)的常開接點(diǎn)YZZWS接點(diǎn)閉合,從而控制正電源到跳閘出口繼電器TJ再到出口壓板最后到控制負(fù)電源回路導(dǎo)通;當(dāng)出口跳閘繼電器TJ線圈帶電,對(duì)應(yīng)的跳閘回路接通實(shí)現(xiàn)斷路器的跳閘。
圖2 非電量保護(hù)工作原理
非電量保護(hù)試驗(yàn)平臺(tái)是采用昂立微機(jī)保護(hù)測(cè)試儀和昂立的模擬斷路器來(lái)搭建的,如圖3所示。通過繼電保護(hù)測(cè)試儀的開關(guān)量輸出功能對(duì)主變壓器非電量保護(hù)進(jìn)行試驗(yàn)發(fā)現(xiàn):在有載重瓦斯開入信號(hào)持續(xù)7~28 ms時(shí),有載重瓦斯動(dòng)作跳模擬斷路器,但無(wú)報(bào)文顯示;當(dāng)有載重瓦斯開入信號(hào)持續(xù)29 ms或更長(zhǎng)時(shí)間,有載重瓦斯動(dòng)作跳模擬斷路器后立即顯示有載重瓦斯動(dòng)作的報(bào)文。
圖3 非電量保護(hù)試驗(yàn)平臺(tái)
對(duì)主變壓器進(jìn)行的試驗(yàn)包括耐壓試驗(yàn)、絕緣電阻測(cè)量、油樣檢驗(yàn)分析等,最終確定主變壓器內(nèi)部無(wú)故障。在主變壓器壓器內(nèi)部無(wú)故障的情況下,應(yīng)將重瓦斯保護(hù)的整定值設(shè)定在標(biāo)準(zhǔn)值范圍內(nèi)的最上限,防止主變壓器區(qū)外故障產(chǎn)生的穿越性電流導(dǎo)致重瓦斯繼電器誤動(dòng)作。
通過模擬試驗(yàn)及綜合分析,該35 kV變電站主變壓器跳閘事故主要由于區(qū)外線路故障導(dǎo)致主變壓器有較大的穿越性電流流過,引起主變壓器油溫升高造成油流動(dòng)短時(shí)沖擊瓦斯繼電器,從而導(dǎo)致主變壓器跳閘、全站停電。由于油流沖擊瓦斯繼電器的時(shí)間較短,導(dǎo)致有載重瓦斯動(dòng)作卻無(wú)報(bào)文顯示,因此難以發(fā)現(xiàn)主變壓器非電量保護(hù)動(dòng)作。建議一方面適當(dāng)提高重瓦斯保護(hù)的整定值來(lái)防止重瓦斯保護(hù)誤動(dòng)作,另一方面運(yùn)行時(shí)應(yīng)記錄主變壓器壓器區(qū)外故障穿越性電流的沖擊數(shù)量和電流的數(shù)值,為主變壓器壓器的運(yùn)行檢修提供依據(jù)。