吳騰騰,程曉格,袁金林,李臣果
(1.中國(guó)石化長(zhǎng)城能源化工(貴州) 有限公司,貴州 貴陽(yáng) 550000;2.貴州大學(xué) 化學(xué)化工學(xué)院研究生學(xué)院,貴州 貴陽(yáng) 550000)
在煤化工中多采用分子篩吸附技術(shù)運(yùn)用于PSA制氫或者CO、空分純化、分離除水等,目前也有研究運(yùn)用于碳捕集方面,其主要原理都是流體(氣體或者液體) 與固體多孔物質(zhì)接觸,流體中一種或多種組分傳遞到多孔物質(zhì)外表面和微孔內(nèi)表面富集在這些表面上形成單分子層或者多分子層的過(guò)程。吸附質(zhì)與吸附劑的物理化學(xué)性質(zhì)不同,吸附劑對(duì)不同吸附劑的吸附能力也不同,但一般可認(rèn)為是濃縮過(guò)程,因此溫度越低,壓力越高吸附量越大,反之,解吸需要低壓高溫下利于操作。本文闡述了甲醇制備烯烴工藝(MTO) 中凝液干燥器分子篩泄露事故及處理改進(jìn)措施。
MTO 裝置主要流程為甲醇轉(zhuǎn)化后的工藝氣通過(guò)壓縮機(jī)進(jìn)入分離階段,最終在精餾塔的作用下分離出合格的丙烯、乙烯。在烯烴分離單元冷分離區(qū)域溫度最低為-40 ℃,為了保證工藝氣水含量小于0.5 ppm,防止在冷分離區(qū)域出現(xiàn)低溫凍堵塔、管道現(xiàn)象,工藝氣壓縮機(jī)四段出口設(shè)置工藝氣干燥器和凝液干燥器,用3A 分子篩吸附工藝氣中水分。甲醇制烯烴裝置分子篩吸附流程如圖1 所示。
圖1 甲醇制烯烴裝置分子篩吸附流程Fig.1 The Molecular sieve adsorber process of MTO
MTO 裝置吸附器中干燥劑使用的是1.5~1.7 mm 的3A 柱狀分子篩作為床層,剛性氧化鋁瓷球作為支撐,此分子篩具有骨架結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、內(nèi)部孔道均勻,內(nèi)表面大的特點(diǎn);正常運(yùn)行階段分子篩吸附器處于一運(yùn)行一再生狀態(tài),48 h 為一周期,以凝液干燥器為例,一個(gè)周期為并行、切除、倒液、沖壓、冷再生、熱再生、沖壓、沖液、備用。
在甲醇制烯烴分離單元DR-3002B 凝液干燥器導(dǎo)淋閥排水過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有少量分子篩排除,倒液操作中由于分子篩在倒液線大量積累,加大了倒液難度,為了保證干燥器再生效果和切換時(shí)間,倒液采取加大壓差和閥門開啟次數(shù)的方式?jīng)_擊堵塞的分子篩,保證倒液排液效果,短時(shí)間內(nèi)效果明顯。
數(shù)日之后,導(dǎo)淋閥處發(fā)現(xiàn)大量分子篩,打開卸料口檢查發(fā)現(xiàn)有分子篩漏出,管道堵塞,無(wú)法完成順控步驟,再生結(jié)束后,緊急切出處理。打開DR-3002B 底部入孔,檢查泄露情況,發(fā)現(xiàn)罐體底部堆滿分子篩,大量吸附劑從床層泄露,底層威爾遜網(wǎng)微微翹起,翹起邊緣被陶瓷纖維繩卡住,大壓差下倒液時(shí),床層中瓷球、分子篩從此處泄露,導(dǎo)致管道堆滿分子篩,并在冷吹中出現(xiàn)低溫結(jié)冰現(xiàn)象,堵塞管道。吸附器內(nèi)部分子篩泄露情況如圖2所示。
圖2 吸附器內(nèi)部分子篩泄露情況Fig.2 Leakage of molecular sieve in the adsorber
分子篩裝填中底部采用威爾遜網(wǎng)作為底層支撐,依次鋪上LQ-CA-MG(13 mm),LQ-CA-MG(6 mm) 的瓷球支撐分子篩,床層采用LQ MS03-EPG(1.5~1.7 mm) 的分子篩作為吸附劑,上層再依次鋪上LQ-CA-MG(13 mm) 和限位格柵板固定床層,分子篩裝填圖如圖3 所示。
圖3 分子篩裝填圖Fig.3 The figure of Molecular sieve loading
分子篩裝填應(yīng)該嚴(yán)格按照裝填操作和裝填量進(jìn)行,保證設(shè)計(jì)的堆密度,但從裝填記錄中統(tǒng)計(jì)得出,DR3002B 的裝填量和裝填堆密度均未達(dá)到設(shè)計(jì)值700 kg/m3。分析原因在于裝填過(guò)程中采取大量堆填方式,未采用每2 噸1 壓平方式進(jìn)行裝填,并且之后沒(méi)有在再生壓力下進(jìn)行排氣泄壓檢查。分子篩吸附器初裝時(shí)實(shí)際裝填量和堆密度一覽表見(jiàn)表1。
表1 分子篩吸附器初裝時(shí)實(shí)際裝填量和堆密度一覽表Table 1 List of actual filling amount and bulk density of molecular sieve adsorber during initial installation
吸附器內(nèi)部固定部件有威爾遜網(wǎng)、格柵板、密封石棉繩,都是保證分子篩床層穩(wěn)定的重要部件,檢查發(fā)現(xiàn),泄露部位格柵板翹起,石棉繩卡在格柵板底部,分子篩從此處大量泄露至罐底。分析發(fā)現(xiàn)造成泄露的重要原因有以下3 點(diǎn)。
(1) 限位螺栓與格柵板之間沒(méi)有固定嚴(yán)密,中間有縫隙,被瓷球卡住,在大壓差操作下,螺栓逐步脫落。
(2) 石棉繩壓實(shí)圈數(shù)不夠,在石棉擋板與石棉網(wǎng)之間存在空隙,石棉繩在吸附器運(yùn)行中有活動(dòng)空間,導(dǎo)致石棉繩竄入底部,增大分子篩泄露量。
(3) 底部格柵板與支撐板沒(méi)有焊死,導(dǎo)致分子篩床層波動(dòng)時(shí),底部格柵板協(xié)同振動(dòng),加速了泄露時(shí)間。若吸附器固定部件穩(wěn)定,在分子篩裝填量不滿足設(shè)計(jì)指標(biāo)(偏差不大) 的情況下,依然會(huì)保證分子篩的穩(wěn)定運(yùn)行,由于設(shè)計(jì)之初未充分考慮到固定部件的重要性,導(dǎo)致了泄露事故發(fā)生。限位螺栓與格柵板之間間隔如圖4 所示。
圖4 限位螺栓與格柵板之間間隔Fig.4 The spacing between limit bolt and grid plate
3.3.1 高壓差操作因素
按照正常設(shè)計(jì)要求倒液、排液的操作壓力應(yīng)<0.1 MPa,操作中為了降低循環(huán)周期,加快排液倒液速度,采取了大壓差操作,根據(jù)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)檢查4 月2 日到5 月16 日操作倒液排液中的壓差情況,在排液操作中最大壓差為0.969 MPa,倒液中最大壓差為0.247 MPa,長(zhǎng)時(shí)間超過(guò)設(shè)計(jì)值的大壓差操作導(dǎo)致原本床層不滿的分子篩晃動(dòng)嚴(yán)重,這是導(dǎo)致床層下降1.5 m,床層分子篩與瓷球全部返混,泄露主要原因之一。排液倒液操作壓差情況見(jiàn)表2。
表2 排液倒液操作壓差情況表Table 2 Pressure difference of liquid discharge and pouring operation
3.3.2 排液出現(xiàn)低溫因素
分子篩吸附再生是一個(gè)變溫吸附過(guò)程,低溫可達(dá)0 以下,高溫可達(dá)220 ℃以上。長(zhǎng)時(shí)間的高溫差及床層的波動(dòng),對(duì)格柵板沖擊很大。操作中由于排液不徹底,導(dǎo)致冷吹時(shí)底部經(jīng)常出現(xiàn)低于-40 ℃低溫的異常操作,使得格柵板極易變形,低溫現(xiàn)象對(duì)格柵板有很大影響。
分子篩泄露后,床層在3 MPa壓力的氣流下成為流化態(tài),導(dǎo)致瓷球、分子篩返混,分子篩形狀被破碎,粉末掉入底部排液倒液口,不僅加大堵塞程度,而且強(qiáng)度的破壞使得分子篩吸附能力大幅下降。冷再生中出現(xiàn)低溫現(xiàn)象如圖5 所示。
圖5 冷再生中出現(xiàn)低溫現(xiàn)象Fig.5 The low temperature phenomenon during cold regeneration
分子篩吸水同時(shí)會(huì)吸附少許烴類,在冷吹階段,液態(tài)烴類氣化吸熱,使得排液管處經(jīng)常性的出現(xiàn)-40 ℃低溫,底部管線在有微量分子篩及氣粉末和烴及露點(diǎn)<-40 ℃情況下,會(huì)在低溫下凝固成固態(tài),為現(xiàn)場(chǎng)排除的分子篩覆蓋的固態(tài)塊狀,這種情況極易導(dǎo)致500 mm 的管線堵塞。低溫下分子篩凝固體如圖6 所示。
圖6 低溫下分子篩凝固體Fig.6 The condensed solids of molecular sieve at low temperature
事故后對(duì)分子篩吸附器進(jìn)行了緊急處理,切除后,進(jìn)行整改,重新裝填,保證裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
運(yùn)行中會(huì)存在分子篩粉末積累情況,在冷吹中可能存在凍堵,增加低壓氮?dú)獯祾呔€用雙向漲壓法,在冷吹后吹掃底部管線保證暢通。
(1) 增加威爾遜格柵網(wǎng)與底部支座的焊接板,每塊格柵板焊接兩塊不銹鋼板,起到固定作用,底層格柵與支架的焊接點(diǎn)如圖7 所示。
圖7 底層格柵與支架的焊接點(diǎn)Fig.7 Welding point between bottom grid and Bracket
(2) 為了防止威爾遜網(wǎng)罐體邊緣空隙太大,分子篩泄露,增加1 層陶瓷纖維繩,改為3 層陶瓷纖維繩填滿空隙,并使用小擋板焊接頂住陶瓷纖維繩,陶瓷纖維繩焊接板如圖8 所示。
圖8 陶瓷纖維繩焊接板Fig.8 The welded plate of Ceramic fiber rope
(3) 增加金屬絲網(wǎng),在不同目數(shù)惰性瓷球之間增加金屬絲網(wǎng),從而增加穩(wěn)固性。
為了保證床層的堆密度,重新裝填新的分子篩,裝填嚴(yán)格按照操作執(zhí)行,實(shí)行2 t/m2的方法裝填床層,堆密度達(dá)到700 kg/m3,同時(shí)確保限位螺絲緊固格柵板,防止頂層限位螺絲脫離擋板。在裝填結(jié)束后,進(jìn)行氣體再生壓力試驗(yàn),壓實(shí)分子篩床層。
為了避免大壓差操作,在工藝指令上確保倒液排液壓力不超過(guò)0.1 MPa。并且控制操作溫度,熱再生不超過(guò)225 ℃,冷再生加大排液力度,減少低溫現(xiàn)象的出現(xiàn),尤其-50 ℃的出現(xiàn)。
分子篩吸附器是甲醇制備烯烴裝置主要組成部分,其直接影響后續(xù)精餾操作以及產(chǎn)品質(zhì)量,進(jìn)行了開車前期分子篩裝填中遇到分子篩泄露及泄露后管線堵塞問(wèn)題的分析與探討,并結(jié)合實(shí)際情況,在管線設(shè)計(jì)、分子篩裝填、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、日常操作等幾個(gè)方面進(jìn)行了優(yōu)化改造,采取正確的手段和措施解決了實(shí)際生產(chǎn)中暴露的問(wèn)題。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的操作優(yōu)化,提高巡檢力度,裝置在此次事故處理后運(yùn)行平穩(wěn),未出現(xiàn)過(guò)低溫、泄露分子篩和堵管線現(xiàn)象。