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      鋇渣滲濾液處理工程應(yīng)用實(shí)例
      ——以貴州天柱化工二期渣場滲濾液處理為例

      2022-03-22 08:57:18李和雷
      關(guān)鍵詞:溶氣濾液工藝流程

      ◎李和雷

      生態(tài)環(huán)境保護(hù)是近年來在習(xí)近平總書記指導(dǎo)下的一個(gè)重要工作方針,同時(shí)也是是我國的一項(xiàng)基本國策,受到了社會和各級人民政府的高度重視。中央人民政府和相關(guān)的管理部門頒布了一系列法律和法規(guī),以保證這一基本國策的執(zhí)行。因項(xiàng)目對鋇渣修復(fù)期間會產(chǎn)生大量鋇渣滲濾液,并且在封場完成后一段時(shí)間渣體中的水會持續(xù)釋放出形成滲濾液,因此若不設(shè)置滲濾液處理站,滲濾液將無法達(dá)標(biāo)排放,會對周圍環(huán)境造成污染,嚴(yán)重影響本地群眾及周邊的生產(chǎn)、質(zhì)量。同時(shí),未經(jīng)過任何處理的滲濾液也會對周邊的植被、地表水源產(chǎn)生嚴(yán)重的污染。因此,本項(xiàng)目針對滲濾液水質(zhì)的特點(diǎn),為使得項(xiàng)目運(yùn)行方便、日常費(fèi)用低、出水穩(wěn)定,結(jié)合考慮到廠區(qū)可用占地面積較小,經(jīng)過充分的論證思考決定采用“化學(xué)沉淀+中和曝氣反應(yīng)+斜管高效沉淀+高效溶氣氣浮+過濾”處理工藝對滲濾液廢水進(jìn)行處理,并做到達(dá)標(biāo)排放。

      一、項(xiàng)目概述

      貴州天柱化工二期渣場綜合治理項(xiàng)目施工期間,由于固化穩(wěn)定化工藝的選擇會持續(xù)注入藥劑帶入大量水,流出后形成鋇渣滲濾液,因此需要滲濾液處理裝置對施工期間和封場以后持續(xù)釋放的滲濾液。滲濾液處理站設(shè)計(jì)規(guī)模:日處理水量500m3/d,變化系數(shù)為1.2,連續(xù)排放。滲濾液處理排放要求達(dá)到《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31573-2015)的排放標(biāo)準(zhǔn),直接排放。工藝流程采用“化學(xué)沉淀+中和曝氣反應(yīng)+斜管高效沉淀+高效溶氣氣浮+過濾”,施工期間產(chǎn)生污泥第三方檢測后直接運(yùn)往渣場填埋。

      二、處理工藝選擇

      1.滲濾液設(shè)計(jì)水質(zhì)指標(biāo)。

      進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目現(xiàn)場實(shí)測得出數(shù)據(jù),如下表3-1所示:

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      因特征污染物需滿足《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31573-2015)的排放標(biāo)準(zhǔn)及《貴州省環(huán)境污染排放標(biāo)準(zhǔn)》標(biāo)準(zhǔn)限值要求,具體數(shù)值如下表3-2所示:

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      2.工藝流程方案確定。

      根據(jù)本工程滲濾液廢水水質(zhì)特點(diǎn),鋇離子、硫離子、COD三項(xiàng)污染因子超出排放標(biāo)準(zhǔn),滲濾液廢水含鹽量高、硫離子含量高,生物毒性特點(diǎn)顯著,不適宜使用生物法/生化法進(jìn)行處理。工業(yè)水處理中常用且穩(wěn)定的鋇離子、硫離子去除方法為化學(xué)沉淀法,廢水COD多為無機(jī)硫離子顯現(xiàn)出來的COD,因此在去除硫離子的同時(shí),可以有效去除COD。結(jié)合本工程進(jìn)水水質(zhì)特點(diǎn)及出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的要求,采用化學(xué)沉淀+中和曝氣反應(yīng)+斜管高效沉淀+高效溶氣氣浮+過濾的主體處理工藝。在保證穩(wěn)定的前提下,本項(xiàng)目選用高效混凝沉淀作為化學(xué)沉淀主工藝,選用多介質(zhì)錳砂過濾器+超濾膜過濾作為過濾工藝,二者均具有處理效果高效、穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)、節(jié)省占地、便于操作維護(hù)等優(yōu)點(diǎn)。通過化學(xué)反應(yīng)沉淀+強(qiáng)化沉淀+氣浮+過濾,出水中懸浮物(SS)、鐵離子、鋇離子、硫離子深度去除,同時(shí)高效協(xié)同去除COD,保證出水鋇離子、硫離子、COD均能達(dá)標(biāo)排放,同時(shí)避免鐵離子的殘留導(dǎo)致出水色度和鐵離子濃度超過外排標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目工藝流程圖如下圖3.1所示。

      圖3 .1工藝流程圖

      如上圖,其水處理工藝流程為:反應(yīng)沉淀罐→工藝調(diào)節(jié)池→中和曝氣反應(yīng)池→混凝斜管沉淀池→高效溶氣氣浮池→中間提升池→多介錳砂質(zhì)過濾器→超濾膜池→清水池→達(dá)標(biāo)出水;其污泥處理工藝流程為:沉淀排泥→儲泥罐→板框壓濾機(jī)→泥餅處置(排水回流至工藝調(diào)節(jié)池再處理)。

      水處理基本流程基本原理:(1)原水進(jìn)入反應(yīng)沉淀罐,加入FeSO4充分反應(yīng),去除水中S2-、Ba2+,分別生成FeS、BaSO4沉淀,并通過加入PAC,強(qiáng)化沉淀分離效果(本步驟協(xié)同去除水中Ba2+、COD及其他重金屬等);(2)中和曝氣反應(yīng)池中,加入H2O2,強(qiáng)化S2-的去除,使之氧化析出,同時(shí)加入NaOH,去除過量的Fe2+,生成

      Fe(OH)3沉淀析出;(3)高效混凝斜管沉淀池,加入混凝劑、絮凝劑,強(qiáng)化沉淀分離效果,同時(shí)可投加少量Na2SO4,強(qiáng)化Ba2+去除效果(本步驟協(xié)同去除水中SS、其他重金屬等);(4)高效溶氣氣浮,通過高效溶氣氣浮,可加強(qiáng)去除水體中比重小于或等于水體的SS懸浮物,保證低比重SS的有效去除;(5)錳砂過濾器,催化去除過量H2O2,同時(shí)H2O2分解促進(jìn)S2-、Fe3+的起絮過程,強(qiáng)化去除微量H2O2、S2-、Fe3+等;(6)超濾膜池,截留出水中的微絮體、微顆粒,進(jìn)一步保證達(dá)標(biāo)出水。

      四、處理結(jié)果分析

      本項(xiàng)目數(shù)據(jù)記錄從2020年9月開始至2021年12月結(jié)束,其跟蹤測試指標(biāo)主要為CODcr、NH3-N、pH以及S2-濃度,由于處理后S2-濃度均為檢測到,說明去除率基本達(dá)到100%,因此,此處并分別對CODcr和NH3-N處理效率進(jìn)行分析討論。

      2020年9月~2021年12月滲濾液中CODcr和NH3-N每日數(shù)據(jù)測量的結(jié)果如下圖4.1、4.2所示。

      圖4 .1CODcr處理結(jié)果圖

      如圖4.1可知,橫坐標(biāo)表示數(shù)據(jù)記錄時(shí)長為400余天,左縱坐標(biāo)表示為滲濾液進(jìn)系統(tǒng)水COD濃度,右縱坐標(biāo)為系統(tǒng)出水COD濃度以及去除效率。由圖可知進(jìn)水COD濃度范圍為1400mg/L~6000mg/L,且波動較大,相較于系統(tǒng)初啟動時(shí)期的濃度后期水質(zhì)波動較大,分析認(rèn)為施工期間對已經(jīng)穩(wěn)定的渣體造成擾動,導(dǎo)致渣體內(nèi)的污染物隨著注入的水一同溶解析出,導(dǎo)致滲濾液原水指標(biāo)出現(xiàn)較大偏差,但其出水濃度口水樣濃度均低于50mg/L(出水標(biāo)準(zhǔn)值),并且處理效率均能達(dá)到98%以上,達(dá)到出水標(biāo)準(zhǔn)。COD濃度降低較大,并且處理后溶液中的S2-幾乎完全除去,分析認(rèn)為廢水COD多為無機(jī)硫離子顯現(xiàn)出來的COD。實(shí)踐證明,此工藝系統(tǒng)流程能夠高效降低COD值滿足排放標(biāo)準(zhǔn),工藝路線有效可行。

      圖4 .2NH3-N處理結(jié)果圖

      如圖4.2可知,橫坐標(biāo)表示數(shù)據(jù)記錄時(shí)長為400余天,左縱坐標(biāo)表示為滲濾液進(jìn)系統(tǒng)水NH3-N濃度,右縱坐標(biāo)為系統(tǒng)出水NH3-N濃度以及去除效率。觀察可知,NH3-N的進(jìn)水濃度,初期較為穩(wěn)定均小于200mg/L,系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后NH3-N的濃度也隨著渣場固化穩(wěn)定和施工而波動較大,最高可達(dá)1379mg/L。前期對NH3-N去除效果較低,未達(dá)標(biāo)排放,后期去除效率穩(wěn)定在98%以上,出水濃度均低于10mg/L。分析認(rèn)為,因?yàn)樵摴に嚵鞒虨榻?jīng)硫酸亞鐵反應(yīng)去除鋇離子和硫離子,然后經(jīng)類芬頓反應(yīng)去除COD(主要是硫離子的無機(jī)COD)最后將次氯酸鈉通入廢水中將廢水中的NH3-N氧化成N2去除。所以,前期氨氮去除效率不高可能是因?yàn)椋捌趶U水中氯離子的濃度沒在折點(diǎn)處,過高或過低均會影響氨氮的去除效率,在系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整運(yùn)行后,廢水中氯離子的濃度剛好處在折點(diǎn)氯離子濃度,因此NH3-N去除效率大幅度提升,并且穩(wěn)定高效運(yùn)行。因此可以認(rèn)為,該處理工藝流程十分高效可行。

      整個(gè)工藝流程系統(tǒng)進(jìn)出水參數(shù)數(shù)據(jù)對比可知,CODcr和NH3-N濃度均能達(dá)標(biāo)排放。S2-濃度未能檢測出數(shù)值,基本實(shí)現(xiàn)全處理。pH進(jìn)水呈堿性,數(shù)值為12-14,經(jīng)過處理后,數(shù)值為7~8,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。綜上可得,化學(xué)沉淀+中和曝氣反應(yīng)+斜管高效沉淀+高效溶氣氣浮+過濾的主體處理工藝高效可行。

      五、總結(jié)

      本項(xiàng)目使用工藝為化學(xué)沉淀+中和曝氣反應(yīng)+斜管高效沉淀+高效溶氣氣浮+過濾,由項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)取得的測量數(shù)據(jù)可知,滲濾液廢水中的污染物均能達(dá)到《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31573-2015)的排放標(biāo)準(zhǔn),由此可見其工藝高效可行。并且在運(yùn)行過程中總結(jié)出該工藝的優(yōu)點(diǎn)主要如下:

      1.工藝控制調(diào)節(jié)靈活,能對工藝運(yùn)行參數(shù)和操作進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,適應(yīng)較大的水質(zhì)、水量的變化,耐沖擊強(qiáng);

      2.投資運(yùn)行周期短,采用的工藝在高效的基礎(chǔ)上,一次性投資省、撬裝設(shè)備占地面積小、能耗少;

      3.所選工藝易于實(shí)現(xiàn)自動控制。

      總而言之,對于滲濾液中含鹽量高、硫離子含量高,生物毒性特點(diǎn)顯著,不適宜使用生物法/生化法進(jìn)行處理的廢水,使用本項(xiàng)目的工藝處理,能夠高效去除滲濾液中的污染物,實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。本項(xiàng)目為滲濾液的處理提供了一種處理方案,對滲濾液處理項(xiàng)目的工藝選擇提供了多一種選擇。

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