丁海峰,王傳順
(黑龍江常江化工有限公司,安達(dá) 151400)
黑龍江常江化工有限公司鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)主要向公司設(shè)備提供合格的循環(huán)冷卻水。屬敞開式鍋爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng),其循環(huán)水量:400~500 m3/h,保有水量:80~120 m3/h,補(bǔ)充水量:8~12 m3/h,旁濾水量:10~20 m3/h。
2020年公司鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)水質(zhì)懸浮物全年皆大大高于國內(nèi)工業(yè)冷卻水設(shè)計(jì)規(guī)范中規(guī)定的Ⅱ級水標(biāo)準(zhǔn)(參見表1)。它們大大降低了換熱器的換熱效果。與此同時(shí),垢下腐蝕降低了換熱器的使用壽命。
表1 2020年循環(huán)水系統(tǒng)懸浮物、腐蝕率統(tǒng)計(jì)表
鍋爐循環(huán)水的生產(chǎn)基本原理是鍋爐循環(huán)冷卻水經(jīng)水泵加壓送到鍋爐換熱器與被換熱介質(zhì)逆流接觸換熱后,吸收熱量后溫度升高,為了滿足工藝要求,溫度升高后的水回到?jīng)鏊M(jìn)行冷卻降溫。由于鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)懸浮物經(jīng)常超標(biāo),導(dǎo)致鍋爐裝置內(nèi)的換熱器經(jīng)常堵塞,降低了換熱器的換熱效果。從而直接影響到了鍋爐裝置的整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、穩(wěn)定運(yùn)行。
換熱器經(jīng)常泄漏導(dǎo)致鍋爐裝置停車檢修次數(shù)增多;通過改善循環(huán)水水質(zhì),既降低了消耗,又節(jié)約了大量的生產(chǎn)成本。
根據(jù)生產(chǎn)需要,將鍋爐循環(huán)水水質(zhì)全部達(dá)到高水質(zhì),低懸浮物,低腐蝕性。
具體目標(biāo)如下:懸浮物達(dá)到Ⅱ級水要求(≤20 mg/l),腐蝕率達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)(碳鋼≤0.125 mm/a),循環(huán)水系統(tǒng)處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
對斜管沉淀池進(jìn)行技術(shù)改造,在斜管沉淀池上增設(shè)了溢流槽,及時(shí)排除換熱器泄漏出的油類物質(zhì),減少了殺菌滅藻劑投加量,降低了水體中污垢含量。
旁濾池是凈化系統(tǒng)水質(zhì)的關(guān)鍵設(shè)備。2020年,我們對旁濾池進(jìn)行了十余次換砂補(bǔ)砂,加強(qiáng)了旁濾池的過濾效果,并先后進(jìn)行了旁濾池加蓋板以增加回水處理量,為防止反洗強(qiáng)度過大時(shí)濾層沖塌,用L65 mm角鋼加固了箅子板。以上措施保證了系統(tǒng)旁濾池長周期正常、穩(wěn)定運(yùn)行。
針對鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)垢下腐蝕嚴(yán)重及粘泥生長過快的情況。2021年1月系統(tǒng)進(jìn)行了不停車化學(xué)清洗,之后大量排污置換。清洗后臥式水冷器進(jìn)水端花板上銹瘤及管道上粘附的生物粘泥全部剝落,露出金屬色。表明系統(tǒng)設(shè)備管線已較干凈。再進(jìn)行36 h預(yù)膜,用旁路試驗(yàn)管掛片監(jiān)測,掛片上有明顯的五彩光暈,表明管線、設(shè)備內(nèi)表面覆蓋有一層完整、致密的金屬保護(hù)膜。
為增加冷卻效果,于2020年1月更換了鍋爐循環(huán)水冷卻塔的填料,采用改性PVC折板波紋型,該種填料抗破碎性和耐壓性好,消除了填料碎片進(jìn)入循環(huán)水中堵塞管道現(xiàn)象。
為了鞏固循環(huán)水系統(tǒng)技術(shù)優(yōu)化的成果,采取以下措施:
(1)對本次技術(shù)優(yōu)化進(jìn)行總結(jié),并制定了操作規(guī)程下發(fā)實(shí)施,崗位工人嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作;
(2)加強(qiáng)工藝指標(biāo)控制,確保壓力、溫度等在正常范圍內(nèi);
(3)車間每天要對設(shè)備維護(hù)及工藝質(zhì)量進(jìn)行檢查;
(4)時(shí)常檢查水質(zhì)高度是否正常,鼓風(fēng)機(jī)運(yùn)行期間要適當(dāng)調(diào)整鼓風(fēng)量,增加投藥量防止管線堵塞,影響生產(chǎn);
(5)每周要對鍋爐循環(huán)水水質(zhì)進(jìn)行檢測,保證去鍋爐系統(tǒng)的水質(zhì)合格;
運(yùn)行中要防止進(jìn)入水池的回水帶油,影響正常運(yùn)行;
(6)冬季要經(jīng)常檢查伴熱管線,注意防凍。
(7)增設(shè)系統(tǒng)旁路試驗(yàn)管,2020年9月增設(shè)了系統(tǒng)旁路試驗(yàn)管,通過對每月的掛片分析系統(tǒng)水質(zhì)發(fā)展趨勢,從而及時(shí)作出調(diào)整,使系統(tǒng)的腐蝕、結(jié)垢率控制在工藝指標(biāo)范圍之內(nèi)。
2021年4月-2021年12月對循環(huán)水運(yùn)行進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,效果如下:
自2021年4月運(yùn)行至今,經(jīng)過一系列整改,循環(huán)水水質(zhì)有了明顯改善。系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,水質(zhì)波動小。鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)懸浮物及腐蝕率比2020年有了大幅度下降,并從2021年至今保持水質(zhì)平穩(wěn)(見表2)。
表2 2021年4月-12月懸浮物、腐蝕率統(tǒng)計(jì)表
2020年4~9月,水冷器平均每隔20天要清理1次,自2021年1月至今,僅清理5次,節(jié)省清理費(fèi)用約20萬元。實(shí)現(xiàn)了鍋爐循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化,達(dá)到了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的效果。減少停車次數(shù)共8次,每次停車按損失20萬元,共20×8=160萬,增加傳熱效果減少原料用量20萬元。
總計(jì)節(jié)約費(fèi)用20+20+160=200萬元/年。
針對公司鍋爐循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題,通過增設(shè)溢流槽、加強(qiáng)旁濾池處理效果、加強(qiáng)旁濾池處理效果、更換冷卻塔填料等節(jié)能技術(shù)改造和工藝操作優(yōu)化措施,根本上改善了鍋爐循環(huán)水水質(zhì)的運(yùn)行狀況,達(dá)到了對鍋爐循環(huán)水充分利用和節(jié)能的目的,為公司節(jié)約了成本并且創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益。