李爽潔
(深圳市水務規(guī)劃設計院股份有限公司新疆分公司,新疆 烏魯木齊 830000)
沉砂池是沉淀挾沙水流中顆粒大于設計沉降粒徑的泥沙,降低水流中含沙量的建筑物,因此沉砂池設計[1]的合理性是其能否有效沉沙的關鍵,近年來,許多學者對此進行了研究,李濤[2]對沉砂池在工程中的適用性及相關問題進行討論并提出建議;戚印鑫等[3- 4]由物理模型試驗得到重力沉砂池水深、流速等結構參數(shù),優(yōu)化并提高了水沙分離效率;蘇龍[5]對新疆瑪納斯河東岸沉砂池運行規(guī)律、工程建后管護等分析后得出最終水利要素和運行規(guī)律;胡勝等[6]、周士雄[7]運用FLUENT軟件對沉砂池流場進行模擬和分析;孟俊達等[8]運用CCHE軟件對重力沉砂池結構布置參數(shù)進行比選研究。本文根據(jù)沉砂池原設計尺寸,通過水工模型試驗,優(yōu)化入庫沉砂池進口段斜坡段消能方式,使其在實際工程中能更為合理的運用,為類似入庫沉砂池優(yōu)化設計的工程提供一些參考。
奎屯市東郊水庫位于新疆維吾爾自治區(qū)伊犁哈薩克自治州奎屯市中心以東約7km的市郊,為平原注入式水庫,承擔調蓄奎屯河干流新增分配地表水資源量,并向奎屯—獨山子經濟技術開發(fā)區(qū)企業(yè)供水的任務,工程規(guī)模屬Ⅳ等小(1)型,沉砂池為4級建筑物。
新建入庫沉砂池位于新南干渠渠首下游150m處,設計流量3.42m3/s,主要任務是為流入下游東郊水庫的水流進行沉砂處理,采用直線型機械沉砂池。沉砂池兩箱室交替運行,單箱室寬度為15m,沉砂池總長128m,進口閘室段長8m,擴散段長20m,縱坡采用1∶6.897,每個箱室擴散段布置一道導流墩;池身段總長80m,考慮日后機械清淤,底坡i=0,池身采用梯形斷面,池深3.5m,設計淤砂高度1m,末端采用溢流堰連接漸變段至下游渠道,末端漸變段及溢流堰總長20m,原設計平面布置如圖1所示。
圖1 原設計平面布置圖
根據(jù)水工設計參數(shù),確定本次模型試驗幾何比尺為1∶5,為使流入和流出沉砂池的水流流態(tài)盡可能與原型相似,以沉砂池0+000樁號為準,向上游模擬長度30m(其中:新南干渠彎道段長度10m、漸變段長度20m);沉砂池段模擬長度128m,下游渠道7.5m;放空管模型布置鑒于試驗場地限制,布置方向與原設計不同,但管徑和縱坡不變。模型試驗總長165.5m;池寬42.3m。
沉砂池糙率比尺為n模=0.013,采用抹光混凝土進行模擬;放空管采用塑料管模擬;泥沙采用天然砂模擬。模型布置如圖2所示。
圖2 模型整體布置
沉砂池實際運用時采用兩箱室交替運行,由于兩箱室結構對稱,水流流態(tài)一致,本次采用左側箱室進行模型試驗,共劃分17個斷面進行測試。測試斷面布置見表1和圖3。
圖3 測試斷面布置圖
表1 測試斷面及測試內容
通過模型試驗驗證原設計中沉砂池的斜坡擴散段、導流墩等設計的合理性,試驗成果見圖4—6。
圖4 水流流態(tài)
根據(jù)GB 50288—2018《灌溉與排水工程設計標準》附錄D中表D.0.1-2止動幺速可知:10mm粒徑的止動幺速為1.48m/s,0.2mm粒徑的止動幺速為0.36m/s,0.1mm粒徑的止動幺速0.28m/s。
圖5 溢流堰過流流態(tài)
對沉砂池進行運行工況下(左側閘門全開,右側閘門全關)的放水試驗,通過試驗觀察和分析得出以下結論:由于擴散角度較大,造成擴散段橫向水流分布極不均勻,主流集中于右岸;雖設導流墩,但導流效果很差,左右岸流速相差較大,左岸流速很小,右岸流速很大,導流墩分隔成的2個通道均有不同程度回流,入池水流翻滾、旋流,水流擾動很大,嚴重影響泥沙沉降;沉砂池為單箱運行,理論上分析有32%以下的泥沙得不到沉淀,沉砂效果較差;溢流堰流速較均勻,水深相差不大,體型設計基本合理。
通過模型試驗可知:需對擴散段優(yōu)化設計,使水流均勻分布,盡量降低水流擾動,并依靠水流將斜坡段泥沙盡可能帶入池內。
針對斜坡擴散段流速不均勻及導流墩導流效果很差的情況,考慮在擴散段底部斜向增加消力坎,將部分右側水流挑到左側,使水流盡量平順、流速均勻,并形成穩(wěn)定水躍,現(xiàn)提出4種優(yōu)化設計。
保留原設計導流墩,在斜坡段增加2道消力坎;根據(jù)試驗中斜坡段水深,初步確定坎高0.25m,坎寬0.15m,沿斜坡段通長布置;1#消力坎右側距閘后0.585m;2#消力坎右側距閘后1.6m。優(yōu)化設計1如圖7所示,試驗成果及分析如下。
圖6 原設計中測點平均流速布置
圖7 優(yōu)化設計1
4.1.1試驗成果
優(yōu)化設計1增加2道消力坎后,斜坡段的擴散水流有較大改善,流速橫向分布比原設計均勻。閘前1—4斷面流速與原設計一致;躍前斷面位于5—6斷面之間,左右岸流速相差1.5m/s;6—6斷面底流速橫向分布均勻;7—7斷面導流墩兩側水流散亂,水浪翻滾;8—8斷面最大流速Vmax=0.59m/s,流速沿程減小;進入沉砂池后的水流相對均勻,主流位于右側。
4.1.2存在問題及建議
優(yōu)化設計1水流比原設計平順,受導流墩的頂托影響,主流被分為兩股。通過試驗觀察,雖然流速較原設計有所改善,但斜坡段受導流墩阻水影響,水躍不穩(wěn)定,且導流墩兩側水流散亂、水浪翻滾,對斜坡段沖砂及沉沙有很大影響。8—8斷面Vmax=0.59m/s,9—9斷面Vmax=0.31m/s,流速大于0.1mm粒徑的止動幺速0.28m/s,為此建議將原設計導流墩拆除。
在優(yōu)化設計1的基礎上拆除擴散段導流墩,1#、2#消力坎的位置、尺寸和布置不變。優(yōu)化設計2如圖8所示,試驗成果及分析如下。
圖8 優(yōu)化設計2
4.2.1試驗成果
1~5斷面流速同優(yōu)化設計1,拆除導流墩、增加2道消力坎后,在坎左側仍有小范圍雍水現(xiàn)象;擴散段流速橫向分布不均勻,躍前位于5—6斷面之間,不受導流墩頂托,躍頭位置比優(yōu)化設計1后移0.3m,左右岸流速增大且流速相差2.37m/s;斜坡擴散段主流位于右側,6—6斷面流速分布較均勻;由于擴散角度較大,7—7斷面主流偏向右側,流速分布不均勻,右側流速比左側大;8—8斷面Vmax=0.82m/s,9—9斷面Vmax=0.61m/s,10—10斷面Vmax=0.49m/s;進入沉砂池內的水流相對均勻,主流位于右側。
4.2.2存在問題及建議
根據(jù)試驗觀察,拆除導流墩后,擴散段水流明顯改善,并能形成連續(xù)水躍,無明顯水流翻滾現(xiàn)象,但6—6斷面最左側有1/4范圍流速較小,表明消力坎挑向左岸的挑流能力不夠。導流墩拆除后,雖然水流流態(tài)平穩(wěn),水流不再翻滾,但也削弱了消能作用,8—10號斷面流速均比優(yōu)化設計1有所增大,流速遠大于0.1mm粒徑的止動幺速0.28m/s,建議繼續(xù)增加斜向消力坎,將水流挑向左岸的同時加大消能力度。
優(yōu)化設計1和優(yōu)化設計2的測點平均流速分布如圖9—10所示。
圖9 優(yōu)化設計1測點平均流速分布
為加強右岸消能力度,將更多水流挑向左岸,在優(yōu)化設計2基礎上,在距閘后2.8m處的右岸增加3#消力坎,坎高0.125m,坎寬0.15m,長2.43m;1#消力坎左側坎高0.20m,右側坎高、位置和長度不變;2#消力坎右側坎高0.275m,左側坎高、位置和長度不變。優(yōu)化設計3如圖11所示,試驗成果及分析如下。
4.3.1試驗成果
1—5斷面流速同優(yōu)化設計2,在2道消力坎左側仍有小范圍的雍水現(xiàn)象;斜坡擴散段流速橫向分布較均勻,躍前位于5—6斷面之間,躍頭位置比優(yōu)化設計2后移0.27m,右岸流速減小,左岸流速增大,左右岸流速相差0.1m/s;斜坡擴散段主流位于左右兩側,中間流速偏?。?—7斷面兩側平均流速0.6m/s左右,中間平均流速僅0.20m/s左右,泥沙淤積在擴散段中部;進入池內的流速分布與7—7斷面相似,兩側大中間小,沿程流速有所減小,8—8斷面Vmax=0.48m/s,9—9斷面Vmax=0.46m/s,10—10斷面Vmax=0.34m/s,優(yōu)化設計3的測點平均流速分布如圖12所示。
圖10 優(yōu)化設計2測點平均流速分布
圖11 優(yōu)化設計方案3
圖12 優(yōu)化設計3測點平均流速分布
4.3.2存在問題及建議
通過試驗可知,1#消力坎左側坎高降低0.05m,2#消力坎右側坎高增加0.025m,右側增加3#消力坎后,池內水流挑向左側的功能增強,并起到一定消能效果;3#消力坎離水躍很近,對水躍有一定干擾,造成水流在橫向分布不均勻,流態(tài)不太穩(wěn)定,斜坡擴散段中間有泥沙淤積現(xiàn)象,池內流速仍大于0.1mm粒徑的止動幺速0.28m/s。為此建議調整消力坎高度及長度,使流速橫向分布均勻。
經過反復修改和試驗,最終確定在距閘后0.585m處斜向布置1#消力坎,坎高0.25m,坎寬0.15m,長2.85m;在距閘后1.60m處斜向布置2#消力坎,坎高0.25m,坎寬0.15m,長1.50m。優(yōu)化設計4如圖13所示,試驗成果及分析如下。
圖13 優(yōu)化設計4
上游斷面1—4流速與原設計一致,擴散段增加2道消力坎后,5—5斷面流速比原設計有所減小,左岸最大流速2.88m/s,右岸最大流速2.45m/s;取消了左側消力坎后,消力坎前左側壅水現(xiàn)象消失;擴散段水流均勻,躍前位于5—6斷面之間,躍頭距閘后4.25m;6—6斷面流速橫向分布均勻,左岸流速1.45m/s,中間流速1.16m/s,右岸流速1.95m/s,中間流速略??;7—7斷面左右兩側流速大于中間流速,左側最大流速0.37m/s,中間最大流速0.22m/s,右側最大流速0.39m/s;進入沉砂池后的流速分布與7—7斷面相似,沿程流速減小,8—8斷面Vmax=0.34m/s,11—11斷面Vmax=0.25m/s,優(yōu)化設計4的水流流態(tài)及測點平均流速分布如圖14—15所示。
通過以上分析可以看出,水流流態(tài)優(yōu)于前3個優(yōu)化設計。消力坎前水流平穩(wěn),左側壅水現(xiàn)象消失;斜坡擴散段水面橫向比降較小,流速比較均勻,并形成穩(wěn)定的水躍,如圖14所示。通過布置2道消力坎,既可將水流挑向左側,彌補擴散角過大的缺陷,使水流橫向分布均勻,又能達到消能效果;入池水流最大流速降低到0.34m/s,沉砂池內最大流速減小到0.26m/s以內,因此從理論上分析0.08mm以上的泥沙都會得到沉淀。
圖14 優(yōu)化設計4水流流態(tài)
圖15 優(yōu)化設計4測點平均流速分布
(1)沉砂池原設計中存在的主要問題是斜坡擴散段。由于擴散角度較大,造成水流橫向分布極不均勻,主流集中于右岸,池內2道導流墩的導流效果很差,使進入池內的水流翻滾、旋流,嚴重影響泥沙沉降。
(2)針對原設計擴散段消能型式進行優(yōu)化設計及試驗分析,最終確定優(yōu)化設計4為沉砂池擴散段的消能型式,該優(yōu)化設計水流分布較均勻,消能效果較好,可使入池最大流速降低到0.34m/s,池內最大流速減小到0.26m/s以內,從理論上分析,沉砂池內0.08mm以上的泥沙都能得到沉淀。本次模型試驗成果可為類似工程體型優(yōu)化方案和相關設計提供參考。