余祥,張廣廷,師美高,劉長(zhǎng)潤(rùn),吳鵬
槽式輸送機(jī)是水泥熟料生產(chǎn)線的重要輸送設(shè)備,承擔(dān)著回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)熟料的轉(zhuǎn)運(yùn)工作,其運(yùn)行狀態(tài)關(guān)系到回轉(zhuǎn)窯能否連續(xù)長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行,是保證窯系統(tǒng)正常運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備。
隨著運(yùn)行時(shí)間的增長(zhǎng),槽式輸送機(jī)往往會(huì)存在部件磨損和部件維修更換后不能有效標(biāo)定位置中心,軌道中心線與頭、尾輪縱向中心線不一致,新舊部件不吻合、不統(tǒng)一等問(wèn)題。設(shè)備在運(yùn)行中會(huì)出現(xiàn)異響、振動(dòng)、跑偏磨損,嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成脫軌,需進(jìn)行停窯處理,嚴(yán)重影響了回轉(zhuǎn)窯的正常穩(wěn)定運(yùn)行。
通過(guò)實(shí)施“檢測(cè)+調(diào)整+維修”一體化規(guī)范服務(wù),可按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范查找處理槽式輸送機(jī)運(yùn)行中存在的問(wèn)題,調(diào)整軌道中心線與頭、尾輪縱向中心線,及時(shí)消除運(yùn)行隱患。近幾年的生產(chǎn)實(shí)踐表明,實(shí)施一體化服務(wù)后,槽式輸送機(jī)運(yùn)行狀態(tài)明顯改善,運(yùn)行效率逐年提升,設(shè)備故障率得以降低,確保了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)設(shè)備的長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。
(1)頭、尾輪水平度;(2)頭、尾輪縱向中心線的垂直度;(3)上、下軌道與頭、尾輪中心線的偏差及水平度;(4)鏈條、軌道等部件的磨損情況。
2.2.1 頭、尾輪水平度
槽式輸送機(jī)頭、尾輪水平度發(fā)生較大偏差時(shí),會(huì)導(dǎo)致鏈輪歪斜、偏載,發(fā)生異響,鏈條單邊磨損,鏈條與鏈輪齒片內(nèi)側(cè)磨損、啃齒等;還會(huì)導(dǎo)致輸送機(jī)頭部傳動(dòng)部位在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生較大振動(dòng),影響頭輪穩(wěn)定運(yùn)行。
2.2.2 頭、尾輪縱向中心線的垂直度
頭、尾輪縱向中心線的垂直度是判斷頭、尾輪輪軸是否平行的重要指標(biāo)。頭、尾輪輪軸歪斜會(huì)導(dǎo)致槽式輸送機(jī)整體偏斜,頭、尾輪縱向中心線基準(zhǔn)跑偏,影響槽式輸送機(jī)的運(yùn)行穩(wěn)定。
2.2.3 上、下軌道與頭、尾輪中心線偏差及水平度
軌道中心與頭、尾輪中心偏差大,意味著兩中心位置不一致,會(huì)導(dǎo)致運(yùn)行中槽式輸送機(jī)向一側(cè)偏斜,磨損軌道及滾輪等部件。磨損嚴(yán)重時(shí),軌道內(nèi)側(cè)間距過(guò)大,易導(dǎo)致脫軌事故。
2.2.4 鏈條、軌道等部件的磨損
槽式輸送機(jī)的部件磨損程度超出規(guī)范要求后,會(huì)改變其原有的運(yùn)行狀態(tài)。如裙板螺栓孔、鏈條螺栓孔磨損變成腰型孔后,裙板會(huì)產(chǎn)生晃動(dòng),影響滾輪運(yùn)行,導(dǎo)致滾輪偏斜,進(jìn)而造成跑偏,發(fā)展成非正常磨損。滾輪磨損及規(guī)格型號(hào)不一,裙板與軸座中心偏斜,會(huì)造成設(shè)備脫軌及其他運(yùn)行事故。
(1)2019年11月底,ZY公司6號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)結(jié)果顯示,下軌道在弧度段至頭輪位置,中心線位置向左偏離10~15mm 以上,同時(shí)水平左側(cè)偏低5mm 以上,超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(中心偏差±2mm、水平度±2mm)的要求。運(yùn)行中,在右側(cè)的滾輪與軌道內(nèi)側(cè)接觸磨損,導(dǎo)致部分軌道工作面寬度磨損超出規(guī)范要求(磨損標(biāo)準(zhǔn)<10mm),同時(shí),經(jīng)檢測(cè),上軌道工作面寬度磨損也超出了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,ZY 公司6號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)定位及下軌道檢測(cè)數(shù)據(jù)見(jiàn)圖1、圖2。
圖1 ZY公司6號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)定位
圖2 ZY公司6號(hào)槽式輸送機(jī)下軌道檢測(cè)數(shù)據(jù)
根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,對(duì)磨損的上軌道進(jìn)行了更換,同時(shí)按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)中心有偏差的下軌道和新更換的上軌道進(jìn)行了校正、調(diào)整。調(diào)整后,滾輪與軌道兩側(cè)均有約5mm的間隙,不再磨損軌道內(nèi)側(cè),帶負(fù)荷運(yùn)行時(shí)無(wú)跑偏現(xiàn)象。
通過(guò)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)調(diào)整,有效解決了該公司槽式輸送機(jī)運(yùn)行存在的問(wèn)題。截至2020 年12 月,該生產(chǎn)線已連續(xù)運(yùn)行達(dá)365d,槽式輸送機(jī)運(yùn)行正常,無(wú)故障發(fā)生,有力保障了回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)設(shè)備的長(zhǎng)周期連續(xù)運(yùn)行。
(2)2020 年3 月,QX 公司 1 號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,上軌道在弧度段、頭部位置,中心線向右側(cè)偏移10mm,下軌道整體向右側(cè)偏移10~18mm,超出規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求?,F(xiàn)場(chǎng)分別對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)的上、下軌道進(jìn)行了調(diào)整,同時(shí)對(duì)滾輪及裙板也進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后,跑偏情況明顯改善,滾輪輪緣與軌道無(wú)接觸磨損。QX公司1號(hào)槽式輸送機(jī)調(diào)整前后示意見(jiàn)圖3、圖4。
圖3 QX公司1號(hào)槽式輸送機(jī)調(diào)整前
圖4 QX公司1號(hào)槽式輸送機(jī)調(diào)整后
(1)CQ 公司1號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,軌道磨損和中心偏差均超出規(guī)范要求,存在安全隱患。2020 年1 月,我公司組織實(shí)施了“檢測(cè)+調(diào)整+維修”一體化服務(wù),在更換軌道部件時(shí),按照槽式輸送機(jī)檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)定位。首先,用經(jīng)緯儀等檢測(cè)儀器測(cè)量頭、尾輪縱向中心線,標(biāo)定軌道中心。然后,將專用工裝放置在兩并列軌道上,固定軌道內(nèi)側(cè)的間距,調(diào)整新裝上、下軌道中心與頭、尾輪中心線一致。實(shí)施一體化服務(wù)后,改變了以往僅維修更換備件,不進(jìn)行有效的頭、尾輪中心線找正標(biāo)定的維修方式。截至目前,回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)已運(yùn)行一年,槽式輸送機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,無(wú)跑偏現(xiàn)象。1 號(hào)槽式輸送機(jī)現(xiàn)場(chǎng)中心標(biāo)定及軌道調(diào)整情況見(jiàn)圖5。
圖5 CQ公司1號(hào)槽式輸送機(jī)現(xiàn)場(chǎng)中心標(biāo)定及軌道的調(diào)整情況
(2)XC 公司2號(hào)槽式輸送機(jī)的檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2 號(hào)槽式輸送機(jī)各部件的磨損程度已接近更換標(biāo)準(zhǔn),需在下一個(gè)周期進(jìn)行更換、校正調(diào)整。2020年3 月,XC 公司利用淡季檢修時(shí)機(jī),對(duì)磨損部件進(jìn)行了更換,由我公司組織實(shí)施“檢測(cè)+調(diào)整+維修”一體化服務(wù),按槽式輸送機(jī)的檢測(cè)技術(shù)規(guī)范,將輸送機(jī)調(diào)整至安裝標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。調(diào)整后,設(shè)備運(yùn)行振動(dòng)異響情況明顯改善,滾輪輪緣與軌道內(nèi)側(cè)有約5mm的間隙,無(wú)接觸摩擦,目前槽式輸送機(jī)已穩(wěn)定運(yùn)行一年多,未出現(xiàn)過(guò)跑偏現(xiàn)象,調(diào)整情況見(jiàn)圖6。
圖6 XC公司2號(hào)槽式輸送機(jī)滾輪輪緣與軌道內(nèi)側(cè)無(wú)接觸摩擦
(3)JD 公司1 號(hào)槽式輸送機(jī)檢測(cè)數(shù)據(jù)顯示,其各部件的磨損程度接近更換標(biāo)準(zhǔn),需在下一個(gè)周期進(jìn)行更換、校正調(diào)整。2021 年3 月,JD 公司利用淡季檢修時(shí)機(jī),對(duì)1 號(hào)槽式輸送機(jī)備件進(jìn)行了更換,由我公司組織實(shí)施“檢測(cè)+調(diào)整+維修”一體化服務(wù),按槽式輸送機(jī)的檢測(cè)技術(shù)規(guī)范將其調(diào)整至安裝標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)。調(diào)整后,設(shè)備運(yùn)行振動(dòng)異響情況明顯改善,滾輪輪緣與軌道內(nèi)側(cè)無(wú)接觸摩擦,無(wú)跑偏現(xiàn)象,目前設(shè)備運(yùn)行正常。
通過(guò)對(duì)槽式輸送機(jī)實(shí)施“檢測(cè)+調(diào)整+維修”一體化服務(wù),減少了槽式輸送機(jī)滾輪與軌道內(nèi)側(cè)的磨損,降低了運(yùn)行摩擦阻力,設(shè)備跑偏磨損及運(yùn)行振動(dòng)、異響情況明顯改善。經(jīng)統(tǒng)計(jì),2019年我公司因槽式輸送機(jī)脫軌及滾輪磨損等造成的故障停機(jī)時(shí)間同比2018 年下降了30%,2020 年故障率較2019年同比下降了71%,回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)設(shè)備的平均運(yùn)行周期提升約15d。實(shí)踐證明,每3~4 年對(duì)槽式輸送機(jī)進(jìn)行1 次系統(tǒng)檢測(cè)調(diào)整,是降低設(shè)備故障率、提升回轉(zhuǎn)窯設(shè)備長(zhǎng)周期連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的有效措施。