運(yùn)偉國(guó),羅 智,俞輝強(qiáng)
(浙江吉利新能源商用車(chē)集團(tuán)有限公司,浙江 杭州 310027)
近年來(lái),由于國(guó)家政策的大力支持和技術(shù)的不斷進(jìn)步,新能源汽車(chē)的產(chǎn)量和市場(chǎng)保有量正在快速提升。2020全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量突破300萬(wàn)輛,較上一年銷(xiāo)量提高 41%。中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占全世界新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量的40.7%,新能源汽車(chē)全球化是汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。沒(méi)有發(fā)動(dòng)機(jī)的掩蔽效應(yīng),新能源汽車(chē)動(dòng)力和底盤(pán)的噪聲、振動(dòng)和聲振粗糙度(Noise,Vibration and Harshness,NVH)變得更突出,如電機(jī)的隔振、電驅(qū)系統(tǒng)電磁噪聲、變速器問(wèn)題,以及其他附件的噪聲問(wèn)題等。而且電驅(qū)系統(tǒng)的噪音高于內(nèi)燃機(jī)的噪聲頻率,更接近人耳敏感的頻率范圍,所以需要重點(diǎn)關(guān)注。增程式新能源汽車(chē)既有傳統(tǒng)動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī),也有電驅(qū)系統(tǒng),且發(fā)動(dòng)機(jī)控制與傳統(tǒng)車(chē)輛截然不同,故NVH特性更為復(fù)雜。
本文僅就增程式動(dòng)力車(chē)輛空氣壓縮機(jī)工作時(shí)噪聲大這一問(wèn)題進(jìn)行研究,旨在降低駕駛室內(nèi)外噪聲,為提升車(chē)內(nèi)駕乘舒適性和降低車(chē)外噪聲提供解決方案。
某增程式汽車(chē)存在空氣壓縮機(jī)噪聲過(guò)大的問(wèn)題,當(dāng)增程器不工作時(shí)空氣壓縮機(jī)的噪聲異常明顯;而當(dāng)增程器工作時(shí),空氣壓縮機(jī)和增程器的聲音疊加,車(chē)內(nèi)外聲音更大,令乘客難以接受。
空氣濾清器后進(jìn)氣分為增程器進(jìn)氣和空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣兩個(gè)分支,為解決空氣壓縮機(jī)噪聲大問(wèn)題,可不考慮增程器與空氣壓縮機(jī)同時(shí)工作工況,僅針對(duì)空氣壓縮機(jī)工作時(shí)的噪聲進(jìn)行優(yōu)化。
先通過(guò)試驗(yàn)測(cè)試記錄問(wèn)題樣車(chē)車(chē)內(nèi)外噪聲水平,了解問(wèn)題車(chē)輛車(chē)內(nèi)外的噪聲水平和頻率特征。將車(chē)輛停在空曠、平整的場(chǎng)地,以測(cè)試中心為原點(diǎn),半徑50 m范圍內(nèi)不能有大的噪聲反射物,也不能有其他干擾試驗(yàn)測(cè)試結(jié)果的噪聲源。樣車(chē)定置,車(chē)輛掛空擋,駐車(chē)制動(dòng)處于工作狀態(tài)。分別在車(chē)內(nèi)駕駛員右耳旁、距離進(jìn)氣管口10 cm位置布置麥克風(fēng)。為監(jiān)測(cè)進(jìn)氣系統(tǒng)振動(dòng),同時(shí)在進(jìn)氣管上布置三向加速度傳感器測(cè)量其振動(dòng)量級(jí)。
連續(xù)輕踩制動(dòng)踏板,以釋放儲(chǔ)氣筒內(nèi)壓縮空氣降低儲(chǔ)氣筒內(nèi)氣壓,待壓力降低到一定水平,空氣壓縮機(jī)工作后開(kāi)始測(cè)試空氣壓縮機(jī)工作時(shí)的噪聲和振動(dòng)。圖 1中虛線(xiàn)為本次測(cè)試樣車(chē)駕駛員右耳旁的噪聲,總聲壓級(jí)為58.4 dB(A)。圖1中實(shí)線(xiàn)代表競(jìng)品車(chē)定置怠速工況下駕駛員右耳旁噪聲聲壓級(jí),聲壓級(jí)為48.1 dB(A),比本次試驗(yàn)樣車(chē)低10.3 dB(A)。測(cè)試前對(duì)車(chē)外背景噪聲進(jìn)行了測(cè)量,測(cè)試結(jié)果是46 dB(A),滿(mǎn)足低于空氣壓縮機(jī)工作時(shí)噪聲10 dB(A)以上的要求。
圖1 駕駛員右耳旁噪聲
為進(jìn)一步分析空氣壓縮機(jī)工作時(shí)的噪聲特性,確定對(duì)噪聲貢獻(xiàn)較大頻率成分,對(duì)所采集的時(shí)域噪聲信號(hào)進(jìn)行頻譜分析獲得其頻譜特征。圖2為駕駛員右耳旁和進(jìn)氣管口處的噪聲頻譜曲線(xiàn)。
圖2 車(chē)內(nèi)外噪聲
由圖2不難看出,車(chē)內(nèi)噪聲在500 Hz以下頻率范圍內(nèi)出現(xiàn)多個(gè)峰值,對(duì)噪聲總值貢獻(xiàn)較大的頻率成分主要集中在100 Hz~500 Hz,此頻率成分主要來(lái)自空氣壓縮機(jī)引起的噪聲。進(jìn)氣管口噪聲總值為83.4 dB(A),40 Hz~500 Hz頻率成分對(duì)進(jìn)氣管口噪聲聲壓值貢獻(xiàn)最大。同駕駛員右耳旁噪聲一樣,進(jìn)氣口噪聲頻譜在多個(gè)頻率下均有明顯峰值,均對(duì)噪聲總值貢獻(xiàn)較大。
由圖 2可以看出,車(chē)內(nèi)外噪聲峰值主要集中在150 Hz~500 Hz,多個(gè)頻率對(duì)噪聲總值貢獻(xiàn)較大。
擴(kuò)張腔的傳遞損失TL可通過(guò)式(1)計(jì)算得到
式中,=/,和分別代表擴(kuò)張腔直徑和管道直徑,代表擴(kuò)張腔長(zhǎng)度,代表各頻率成分對(duì)應(yīng)噪聲的波長(zhǎng)。從式(1)可以看出,對(duì)于帶擴(kuò)張腔的進(jìn)氣管路,的值始終大于1,所以帶擴(kuò)張腔進(jìn)氣管路對(duì)不同頻率的噪聲均有大于 0的傳遞損失。結(jié)合圖2中的噪聲特性和式(1)中擴(kuò)張腔的傳遞損失特性,故選擇通過(guò)在空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣管路上增加擴(kuò)張腔的方案來(lái)降低空氣壓縮機(jī)引起的車(chē)內(nèi)外噪聲大的問(wèn)題。
為了確保設(shè)計(jì)的擴(kuò)張腔方案能有效降低圖 2中150 Hz~500 Hz這一寬頻率范圍內(nèi)的噪聲,通過(guò)仿真分析及優(yōu)化,確定最佳擴(kuò)張腔尺寸后再進(jìn)行物理樣件的試制、搭載整車(chē)驗(yàn)證。
圖3為空氣濾清器后至空氣壓縮機(jī)間進(jìn)氣管路的模型的有限元模型,圖 4為初步確定的帶擴(kuò)張腔管路的有限元模型。空氣壓縮機(jī)后進(jìn)氣管路材料楊氏模量210 GPa,泊松比為0.3,材料密度為 7 800 kg/m。
圖3 空氣壓縮機(jī)原進(jìn)氣管路模型
根據(jù)現(xiàn)有布置空間,初步確定擴(kuò)張腔長(zhǎng)度為120 mm,腔體直徑69 mm,進(jìn)出氣口徑20 mm,擴(kuò)張腔壁厚4 mm。擴(kuò)張器的有限元模型如圖4所示,擴(kuò)張腔材料楊氏模量為 193 GPa,泊松比為0.29,密度為7 930 kg/m。
圖4 空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣管路增加擴(kuò)張腔后的模型
利用圖3和圖4中所示的有限元模型,利用數(shù)值仿真的方法計(jì)算這兩系統(tǒng)的傳遞損失,分析的頻率范圍為0 Hz~1 000 Hz。圖5為圖3和圖4兩個(gè)狀態(tài)下的聲壓分布,傳遞損失結(jié)果如圖6所示。
圖5 空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣管路聲壓分布
圖6 帶擴(kuò)張腔方案?jìng)鬟f損失結(jié)果
從圖 6可以看出,原空氣濾清器至空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣管路0 Hz~1 000 Hz頻率范圍內(nèi)傳遞損失均接近于0,對(duì)噪聲基本沒(méi)有衰減作用。
從圖 6還可以看出,增加擴(kuò)張腔后,空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣管路傳遞損失明顯提高,最大接近18 dB。但是一方面,在570 Hz傳遞損失曲線(xiàn)出現(xiàn)第一個(gè)谷值,這對(duì)于500 Hz及以上頻率范圍噪聲控制仍然存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此,需要結(jié)合整車(chē)現(xiàn)有布置空間以及開(kāi)發(fā)成本上的控制,對(duì)擴(kuò)張腔尺寸作進(jìn)一步優(yōu)化。
進(jìn)出氣口徑和擴(kuò)張腔壁厚保持不變,以擴(kuò)張強(qiáng)傳遞損失最大為目標(biāo),以擴(kuò)張腔尺寸參數(shù)的為變量進(jìn)行優(yōu)化,最后得出最佳擴(kuò)張腔尺寸是:長(zhǎng)190 mm、腔體直徑120 mm。圖7中黑色實(shí)線(xiàn)為最優(yōu)擴(kuò)張腔模型對(duì)應(yīng)的傳遞損失仿真結(jié)果。
圖7 優(yōu)化后擴(kuò)張腔方案?jìng)鬟f損失結(jié)果
從圖7可以看出,最優(yōu)擴(kuò)張腔方案下,45 Hz下傳遞損失達(dá)22 dB,而且在150 Hz~500 Hz頻率范圍內(nèi)具有較高的傳遞損失,平均傳遞損失高于15 dB。此外,優(yōu)化方案下擴(kuò)張腔傳遞損失曲線(xiàn)的谷值出現(xiàn)再900 Hz,這對(duì)于圖2中的噪聲結(jié)果影響已較小。所以可以確定該方案為能夠降低空氣壓縮機(jī)噪聲的有效方案。
基于優(yōu)化后確定的最佳擴(kuò)張腔方案制作了擴(kuò)張腔樣件,如圖8所示。
圖8 擴(kuò)張腔樣件
將制作好的擴(kuò)張腔樣件進(jìn)行裝車(chē),并在原狀態(tài)測(cè)試環(huán)境中進(jìn)行了優(yōu)化方案的驗(yàn)證測(cè)試。圖 9和圖10分別為擴(kuò)張腔裝車(chē)后的照片以及駕駛員右耳側(cè)麥克風(fēng)安裝照片。
圖9 擴(kuò)張腔裝車(chē)后照片
圖10 駕駛員右耳麥克風(fēng)測(cè)點(diǎn)
圖11中實(shí)線(xiàn)和虛線(xiàn)分別是原狀態(tài)以及最終優(yōu)化后狀態(tài)下,駕駛員耳旁噪聲測(cè)試結(jié)果的頻譜特性。
圖11 駕駛員耳旁噪聲對(duì)比
經(jīng)過(guò)對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),優(yōu)化后駕駛員右耳旁噪聲由原來(lái)的58.4 dB(A)降低到47.1 dB(A),降幅達(dá)11.3 dB(A)。從圖中可以明顯看出,優(yōu)化方案下150 Hz~400 Hz頻率范圍噪聲水平明顯低于原狀態(tài),與仿真結(jié)果基本一致。
圖12是進(jìn)氣管口位置優(yōu)化后的方案和原狀態(tài)噪聲頻譜結(jié)果比對(duì)圖。圖12中實(shí)線(xiàn)代原狀態(tài)進(jìn)氣管口處噪聲測(cè)試結(jié)果,虛線(xiàn)代表優(yōu)化方案下進(jìn)氣管口處噪聲測(cè)試結(jié)果。最終優(yōu)化狀態(tài)下進(jìn)氣管口處噪聲聲壓級(jí)由原來(lái)的 83.4 dB(A)降低到72.2 dB(A),降幅達(dá)11.2 dB(A)。優(yōu)化方案下30 Hz~2 000 Hz頻率范圍噪聲水平明顯低于原狀態(tài)。
圖12 進(jìn)氣管口處噪聲對(duì)比
表1為進(jìn)氣豎管原狀態(tài)和最終優(yōu)化狀態(tài)下振動(dòng)測(cè)試結(jié)果。定義車(chē)頭指向車(chē)尾為+方向,垂直地面向上為+方向,+方向根據(jù)右手法則確定。從測(cè)試結(jié)果對(duì)比不難看出,最終優(yōu)化狀態(tài)下,進(jìn)氣豎管的振動(dòng)較原狀態(tài)有顯著降低。三個(gè)方向振動(dòng)降幅最大的是方向,降幅達(dá)75.8%。方向?yàn)榇怪庇谶M(jìn)氣豎管表面的方向,所以方向是進(jìn)氣豎管輻射噪聲的主要貢獻(xiàn),方向振動(dòng)降低能有效降低進(jìn)氣豎管的輻射噪聲。
表1 進(jìn)氣豎管振動(dòng)測(cè)試結(jié)果
針對(duì)空氣壓縮機(jī)進(jìn)氣噪聲大的問(wèn)題,結(jié)合其噪聲特性選擇在進(jìn)氣管路上接入擴(kuò)張腔以降低進(jìn)氣噪聲。利用數(shù)值仿真技術(shù),以提高降噪性能為目標(biāo)對(duì)基礎(chǔ)擴(kuò)張腔件進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的方案降噪性能明顯提高?;趦?yōu)化后的虛擬模型制作了擴(kuò)張腔物理樣件,并在整車(chē)上進(jìn)行驗(yàn)證其降噪效果,結(jié)果顯示降噪效果明顯。因此,可以做如下總結(jié):
(1)擴(kuò)張腔對(duì)于降低空氣壓縮機(jī)寬頻噪聲具有明顯效果,車(chē)內(nèi)外噪聲分別能降低11.3 dB(A)和11.2 dB(A),主觀(guān)感覺(jué)改善明顯。
(2)擴(kuò)張腔優(yōu)化方案在降低進(jìn)氣噪聲的同時(shí)也明顯降低了進(jìn)氣系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)振動(dòng),進(jìn)氣豎管表面振動(dòng)最高降幅達(dá)75.8%。
(3)該解決方案對(duì)于新能源動(dòng)力中的空氣壓縮機(jī)降噪均具有參考價(jià)值。通過(guò)數(shù)值模擬能明顯提升設(shè)計(jì)和優(yōu)化效率和質(zhì)量。