李杰 梁憲超 唐勇 徐亞玲 畢華奇
摘要:半潛式生產(chǎn)儲油平臺的SCR提拉系統(tǒng)主要用于提升天然氣外輸立管、生產(chǎn)立管、MEG立管等共計(jì)12根立管。整個(gè)系統(tǒng)按方位劃分為南模塊和北模塊,其中南模塊主要設(shè)備為1臺主絞車和2臺轉(zhuǎn)向絞車,北模塊主要設(shè)備為1臺鏈?zhǔn)角Ы镯?。通過分析比較動、靜載兩種拉力測試方案,發(fā)現(xiàn)相比動載測試方案,靜載測試方案風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)小,且可操作性高,因此確定采用在船體上焊接吊點(diǎn)的靜載拉力測試方案。為了保證拉力測試時(shí)拉力值不會超出吊耳的極限強(qiáng)度并且拉力值始終處于可控狀態(tài),南模塊通過調(diào)節(jié)液壓油入口處減壓閥的方式嚴(yán)格控制油壓,從而控制絞車的輸出拉力;而北模塊通過調(diào)節(jié)HPU系統(tǒng)的PSV控制油壓,以控制鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)妮敵隼?。通過南北模塊拉力實(shí)測值和目標(biāo)值的對比結(jié)果發(fā)現(xiàn),南模塊和北模塊的提拉能力均滿足正常荷載要求,并且南模塊張力卡環(huán)和絞車的load cell相對誤差值都小于50-/0,表明拉力值準(zhǔn)確度滿足要求。北模塊拉力值在達(dá)到正常荷載的要求后,15 min內(nèi)數(shù)值略微下降,但不超過1%。SCR提拉系統(tǒng)拉力測試按照既定載荷目標(biāo)值圓滿完成,不但充分證明了采用靜載拉力測試方案的合理性,而且對保障立管回接有極其深遠(yuǎn)的意義。
關(guān)鍵詞:鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐?SCR提拉系統(tǒng);鏈?zhǔn)角Ы镯?絞車;靜載拉力測試
中圖分類號:TH123
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
文章編號:1009-9492 ( 2022)02-0182-07
0 引言
隨著海洋石油行業(yè)采油水域深度的不斷增加與采油水域的不斷延伸,半潛式生產(chǎn)儲油平臺逐漸脫穎而出,因其集生產(chǎn)、儲油、卸油為一體,逐漸成為一種快速、有效、經(jīng)濟(jì)的開發(fā)海上油氣資源不可替代的開發(fā)裝置。由于開采水域深度大于1 500 m,海管的應(yīng)力要求極大,故需要利用鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐芴娲R?guī)的平臺立管。如今,鋼懸鏈?zhǔn)搅⒐埽?Steel Catenary Riser,SCR)的優(yōu)越性逐漸展現(xiàn)出來,成為深水油氣資源開發(fā)的首選生產(chǎn)立管[1]。與常規(guī)的動態(tài)軟管相比,鋼懸鏈立管可適應(yīng)的尺寸更大,更有利于深水油氣田生產(chǎn),但其強(qiáng)度和疲勞挑戰(zhàn)也更為嚴(yán)峻。鋼懸鏈立管對水深、浮體運(yùn)動性能均有近乎苛刻的要求[2]。因此,如何有效地設(shè)計(jì)并利用提拉系統(tǒng),配合大型吊裝船將SCR與浮式生產(chǎn)平臺平穩(wěn)的進(jìn)行固定聯(lián)接成為了SCR立管安裝的重要節(jié)點(diǎn)。
本文通過分析比較動、靜載兩種拉力測試方案,確定采用靜載拉力測試方案以驗(yàn)證提拉系統(tǒng)的最大工作能力。同時(shí)為驗(yàn)證立管提拉期間的動態(tài)載荷控制能力,設(shè)計(jì)并驗(yàn)證了拉力調(diào)節(jié)控制方案。通過此次SCR提拉系統(tǒng)拉力測試的實(shí)踐,充分證明了采用靜載拉力測試方案的合理性,并且對保障立管回接有極其深遠(yuǎn)的意義,也為后續(xù)SCR系統(tǒng)的研究與設(shè)計(jì)提供了一定的參考。
1 SCR提拉系統(tǒng)概述
1.1 SCR提拉系統(tǒng)的作用及意義
SCR提拉系統(tǒng)是指用來進(jìn)行立管提升的臨時(shí)模塊,其具有臨時(shí)性和可移除性。立管回接的基本安裝概念是使用重型吊裝船(HIV)吊取立管并將其移至半潛式平臺的提拉系統(tǒng)[3]。然后平臺上的提拉系統(tǒng)將提升立管并將其放置在井口回接位置。
安裝完初始立管后,提拉系統(tǒng)將從平臺上移除,這將有利于船舶靠泊平臺中部位置,從而進(jìn)行吊裝物資等相關(guān)作業(yè)[4]。根據(jù)平臺的實(shí)際尺寸及設(shè)備布置,在平臺的南側(cè)和北側(cè)各自確定了一個(gè)區(qū)域,如圖1-3所示,該區(qū)域允許用HLV安裝、移除臨時(shí)結(jié)構(gòu)。并且如果未來需要立管維護(hù),系統(tǒng)完全可重新安裝。
1.2 SCR提拉系統(tǒng)設(shè)備組成及立管組成
1.2.1 立管組成
深海一號能源站上立管主要包括1根18”天然氣外輸立管、2根12”生產(chǎn)立管、2根10”生產(chǎn)立管、1根6”MEC管線、1根18”的臍帶纜套管管線,以及未來的2根10”生產(chǎn)立管和3根18”的臍帶纜套管管線。具體立管清單如表1所示。
所有的立管中,18”天然氣立管是最重的負(fù)荷,具有最大的溢流立管重量。并且根據(jù)圖4所示的立管實(shí)際方位,可以確定目前的設(shè)計(jì)T況為:(1) 18"CE立管拉人的首選方法是通過北側(cè)模塊的鏈?zhǔn)角Ы镯敚–HAIN JACK的提拉能力遠(yuǎn)大于絞車);(2)生產(chǎn)立管和MEC立管拉人的首選方法是通過南側(cè)模塊的主絞車;(3)在上面兩種情況下,都需要用到轉(zhuǎn)向輔助絞車。通過為每個(gè)位置布置滑輪改變立管的位置,并施加橫向載荷可以將立管移動到位。因此在南模塊安裝有兩個(gè)轉(zhuǎn)向絞車,并配套對應(yīng)的滑輪系統(tǒng)。
1.2.2 提拉系統(tǒng)設(shè)備組成
根據(jù)模塊劃分及功能需求,提拉系統(tǒng)主要包括平臺北側(cè)的鏈?zhǔn)角Ы镯?、平臺南側(cè)的主絞車和轉(zhuǎn)向絞車、液壓動力單元、設(shè)備現(xiàn)場控制臺以及配套的滑輪系統(tǒng),如圖5-7所示。主要設(shè)備清單如表2所示。
2 拉力測試方案
2.1 SCR提拉模塊及設(shè)備安裝情況
根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃和整體大合攏方案,有以下因素影響設(shè)備的安裝就位工作:根據(jù)評估的大合攏期間的吊裝方案,南部和北部的兩個(gè)臨時(shí)模塊其中一個(gè)與泰山吊的吊梁存在干涉,故方案確定為在船體和上部模塊大合攏后再安裝臨時(shí)提拉模塊。所以,北部的鏈?zhǔn)角Ы镯敽湍喜康奶嵘g車只能在大合攏之后進(jìn)行聯(lián)調(diào)工作。
2.2 動、靜載方案比選
為了保證南北側(cè)模塊的提升能力滿足立管提升的要求,必須選擇合適的負(fù)載進(jìn)行拉力測試[5-6]。常見的負(fù)載試驗(yàn)方式主要有兩種,分別是動載試驗(yàn)和靜載試驗(yàn)。動載試驗(yàn)主要指采用稱重水帶或配重塊進(jìn)行負(fù)載測試,而靜載試驗(yàn)主要是指采用固定吊點(diǎn)進(jìn)行靜態(tài)的負(fù)載測試。由此在設(shè)計(jì)初期,主要考慮了兩種方案。
(1)方案一
利用設(shè)備下方的懸空區(qū)域,采用稱重水袋的方式進(jìn)行提拉系統(tǒng)的負(fù)載試驗(yàn)。當(dāng)然此方案存在以下風(fēng)險(xiǎn):水袋在懸掛時(shí)易發(fā)生重心偏移,有可能導(dǎo)致晃蕩帶來的碰撞;索具、水袋的懸掛需要滿足需求的大型吊裝工具比如吊車。并且此方案存在難點(diǎn),框架尺寸方面,北部臨時(shí)模塊框架為10 500 mm (E-W)×11 500 mm (N-S)×13 100 mm (Vert);南部臨時(shí)模塊框架為18 050 mm(E-W) x12 300 mm (N-S)×13 100 mm (Vert)。而單個(gè)30t稱重水袋展開長度能有8m,受懸掛點(diǎn)和框架尺寸大小的影響,無法使用大量的稱重水袋,從而無法達(dá)到提升系統(tǒng)的工作載荷。
(2)方案二
由于南、北部的模塊區(qū)域下方為懸空區(qū)域,可選擇制作滿足負(fù)載試驗(yàn)所需的調(diào)試用工裝,將臨時(shí)工裝焊接至南、北部下方的過道上部空間,利用絞車和鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)匿摻z繩或鋼鏈及其對應(yīng)的索具,對臨時(shí)工裝進(jìn)行牽引,以驗(yàn)證提拉系統(tǒng)的負(fù)載能力[7-8]。此方案的風(fēng)險(xiǎn)有工裝應(yīng)力計(jì)算偏差、焊接后應(yīng)力承載力下降、過道的結(jié)構(gòu)被拉伸變形等,并且此方案存在以下難點(diǎn):過道上部結(jié)構(gòu)屬于浮體結(jié)構(gòu),可能并沒有合適的地方焊接臨時(shí)工裝。臨時(shí)工裝的承載力可能也無法滿足提升絞車的最大安全載荷,只能進(jìn)行工作負(fù)荷的牽引試驗(yàn)。
綜合考慮,由于方案二的可操作性較高,并且風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)比方案一低,確定選擇方案二為最終拉力測試方案,在船體porch旁增加臨時(shí)吊耳進(jìn)行拉力測試。
2.3 靜載拉力測試關(guān)鍵點(diǎn)
為盡量降低靜載拉力測試的風(fēng)險(xiǎn),需嚴(yán)格進(jìn)行以下準(zhǔn)備工作:
(1)評估合適的吊耳焊接位置;
(2)進(jìn)行準(zhǔn)確的吊耳應(yīng)力計(jì)算;
(3)吊耳焊接后進(jìn)行嚴(yán)格的無損檢測;
(4)保證吊耳的拉力承載能力留有一定余量;
(5)確保高強(qiáng)纜、索具以及張力卡環(huán)檢驗(yàn)合格,無任何損壞。
3 拉力調(diào)節(jié)控制研究
3.1 拉力調(diào)節(jié)中的液壓控制
SCR提拉系統(tǒng)的拉力測試方案選用立管的正常工作載荷作為測試值,如圖8所示,鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)淖畲鬁y試?yán)χ禐?31 mT.主絞車的最大拉力測試值為330 mT。鑒于南北側(cè)的吊耳都有其強(qiáng)度極限(南側(cè)兩吊耳共400 mT、北側(cè)兩吊耳共600 mT),因此務(wù)必確保拉力值穩(wěn)步上升至測試值并且不會突然激增[9]。由于液壓油的壓力與設(shè)備輸出拉力直接關(guān)聯(lián),因此在南北側(cè)模塊分別控制其液壓系統(tǒng)壓力,從而達(dá)到限制拉力的效果。
3.1.1 南側(cè)主絞車的液壓控制
如圖9所示,南側(cè)模塊上液壓油進(jìn)口處安裝有減壓閥,可通過專屬工具穩(wěn)定調(diào)節(jié)減壓閥的設(shè)定值。并且在減壓閥旁配有取壓口,可安裝移動式壓力表,隨時(shí)觀察系統(tǒng)的液壓油壓力,從而準(zhǔn)確、可控地對壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)。
3.1.2北側(cè)鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)囊簤嚎刂?/p>
在北側(cè)鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)囊簤簞恿ο到y(tǒng)內(nèi)配有PSV,通過調(diào)節(jié)HPU的液壓控制系統(tǒng)的輸出壓力,以調(diào)節(jié)鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)娜丝谝簤河蛪毫?,從而可以調(diào)節(jié)鏈?zhǔn)角Ы镯斣O(shè)備的輸出拉力。如圖10所示,此PSV的調(diào)節(jié)方法如下:松開調(diào)節(jié)旋鈕的固定螺帽,一邊觀察壓力表的示數(shù),一邊使用六角扳手對調(diào)節(jié)旋鈕進(jìn)行緩慢調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)到所需的壓力值后,將固定螺帽恢復(fù)擰緊狀態(tài)。
3.2 拉力測試程序
3.2.1 南側(cè)主絞車?yán)y試程序
在進(jìn)行正式拉力測試前需做如下準(zhǔn)備工作:
(1)確認(rèn)拉力測試選擇的porch旁的pad eye的尺寸和安裝情況與設(shè)計(jì)圖紙一致;
(2)檢查pad eye、滑輪組等結(jié)構(gòu)物的焊接無損檢驗(yàn)報(bào)告;
(3)確認(rèn)卡環(huán)與吊耳、卡環(huán)與高強(qiáng)纜的連接,滿足載荷試驗(yàn)的要求;
(4)確認(rèn)主絞車的鋼絲繩已完成南側(cè)/西側(cè)Load test前的滑輪穿繩工作;
(5)啟動主絞車,將鋼絲繩下放至測試吊耳附近,按照索具配扣圖進(jìn)行卡環(huán)與吊耳的連接;
(6)連接張力卡環(huán),確認(rèn)其處于正常T作狀態(tài);
(7)選擇適合載荷測試的低速模式。
完成上面的所有準(zhǔn)備下作后,開始正式的拉力測試程序如下:
(1)以50 mT負(fù)載對應(yīng)的液壓油壓力,調(diào)節(jié)設(shè)定液壓系統(tǒng)減壓閥,緩慢提升主絞車直至穩(wěn)定,并確認(rèn)張力卡環(huán)上顯示的載荷值和主絞車設(shè)備上的拉力顯示值接近(誤差值+5%范圍內(nèi));
(2)緩慢放下主絞車,卸去負(fù)載。并按照100 mT-150 mT-200 mT-250mT-300 mT重復(fù)上述步驟,每個(gè)負(fù)載步驟穩(wěn)定后停止1 min,并確認(rèn)系統(tǒng)各設(shè)備T作正常;
(3)負(fù)載為100mT時(shí),手動關(guān)閉所有液壓馬達(dá),利用手動泵,測試南部主絞車的應(yīng)急釋放功能;
(4)以330 mT的負(fù)載,調(diào)節(jié)設(shè)定液壓系統(tǒng)減壓閥,緩慢提升主絞車直至穩(wěn)定,并確認(rèn)張力卡環(huán)上顯示的載荷值和主絞車設(shè)備上的拉力顯示值接近(誤差值+5%范圍以內(nèi)),確認(rèn)系統(tǒng)各設(shè)備工作正常;
(5)當(dāng)載荷值達(dá)到330 mT時(shí),持續(xù)10 min,并每隔5 min記錄測試數(shù)據(jù);
(6)緩慢地提放主絞車,直至載荷顯示為0,拆除相應(yīng)地卡環(huán)與鋼絲繩;
(7)確認(rèn)試驗(yàn)后南部模塊與上模的連接螺栓無明顯變形、損傷,并對南部模塊的主要受力結(jié)構(gòu)進(jìn)行無損檢驗(yàn)。
主絞車液壓油壓力與絞車輸出拉力對照表如表3所示。
3.2.2 北側(cè)鏈?zhǔn)角Ы镯斃y試程序
同樣,北側(cè)在進(jìn)行正式的拉力測試前也要進(jìn)行相應(yīng)的準(zhǔn)備工作如下:
(1)確認(rèn)拉力測試選擇的porch旁的pad eye的尺寸和安裝情況,與設(shè)計(jì)圖紙一致;
(2)檢查焊接檢驗(yàn)報(bào)告和NDT報(bào)告;
(3)確認(rèn)錨機(jī)的HPU系統(tǒng)的PSV設(shè)定已采用適用于Load test方案的調(diào)節(jié)方案;
(4)確認(rèn)卡環(huán)與吊耳、卡環(huán)與鋼絲繩的連接,滿足載荷試驗(yàn)的要求;
(5)確認(rèn)鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)腻^鏈已完成北側(cè)Load test的錨鏈安裝工作;
(6)確認(rèn)北側(cè)模塊錨鏈已完成北側(cè)Load test前的滑輪穿繩工作;
(7)啟動鏈?zhǔn)角Ы镯敚瑢㈠^鏈緩慢下放至測試吊耳附近,按照索具配扣圖進(jìn)行卡環(huán)與吊耳的連接;
(7)連接張力卡環(huán),確認(rèn)其處于正常工作狀態(tài);
(8)選擇適合載荷測試的手動模式。
北側(cè)模塊的鏈?zhǔn)角Ы镯斃χ档脑O(shè)定方法與南側(cè)有所不同,因?yàn)镽ocker的角度變化會使得設(shè)備輸出拉力有所不同。根據(jù)錨鏈、高強(qiáng)纜以及吊耳的布置圖,可以預(yù)估出531mT的拉力輸出時(shí),Rocker所在的角度為23°。根據(jù)圖11所示的錨機(jī)液壓油的壓力與Rocker angle的曲線圖,得出將HPU的PSV設(shè)定值設(shè)置為170 bar,可以確保輸出拉力不大于5 400 kN(約540 mT)。
此外,可根據(jù)Rocker所在的角度,分別估算出100 mT、200 mT、300 mT、400 mT、500 mT的液壓系統(tǒng)輸出壓力。并且由于角度會影響設(shè)備的輸出拉力,因此在鏈?zhǔn)角Ы镯斕崂瓡r(shí),需密切關(guān)注錨鏈何時(shí)開始收緊、收緊時(shí)Rocker arm的角度。
確定了不同拉力值與液壓值的對應(yīng)數(shù)值后,就可以執(zhí)行北側(cè)模塊的正式測試程序如下:
(1)將液壓油壓力設(shè)定為100 mT的負(fù)載對應(yīng)壓力,緩慢提升鏈?zhǔn)角Ы镯斨敝练€(wěn)定,并確認(rèn)張力卡環(huán)上顯示的載荷值;
(2)緩慢提放鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)腻^鏈,卸去負(fù)載。并按照100 mT-200 mT-300 mT-400 mT-500 mT重復(fù)上述步驟,并確認(rèn)系統(tǒng)各設(shè)備工作正常;
(3)將液壓油壓力設(shè)定為531 mT的負(fù)載對應(yīng)壓力,緩慢提升鏈?zhǔn)角Ы镯斨敝练€(wěn)定,確認(rèn)張力卡環(huán)上顯示的載荷值,與531 mT誤差范圍值+10%;
(4)當(dāng)載荷值達(dá)到53lmT+10%時(shí),持續(xù)10 min,并每隔5 min記錄測試數(shù)據(jù);
(5)緩慢地提放鏈?zhǔn)角Ы镯敚敝凛d荷顯示為0,拆除相應(yīng)地卡環(huán)與鋼絲繩;
(6)確認(rèn)試驗(yàn)后北部模塊與上模的連接螺栓無明顯變形、損傷,并對北部模塊的受力主結(jié)構(gòu)(包含RockerPawl)進(jìn)行無損檢驗(yàn)。
4 測試結(jié)果分析
4.1 南側(cè)主絞車?yán)y試結(jié)果分析
南側(cè)主絞車?yán)y試結(jié)果的準(zhǔn)確性與拉力值測量顯示裝置的準(zhǔn)確度息息相關(guān),因此采用張力卡環(huán)與絞車白帶的load cel對比互校的方式進(jìn)行最終拉力值的判定分析[10-11]。其中與索具連接的張力卡環(huán)為經(jīng)過標(biāo)定的450 mT張力計(jì),具有無線數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能如圖12所示。主絞車的load cell安裝在主絞車下方的Fairlead上,同樣具有數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳功能,可直接在操作臺旁的顯示屏幕上進(jìn)行讀取拉力數(shù)值,如圖13所示。
如圖14所示,按照拉力測試程序依次對既定目標(biāo)拉力值進(jìn)行測試讀取,可以看出張力卡環(huán)讀取值和絞車load cell讀取值都非常貼近于目標(biāo)值,說明液壓油壓力控制到位,并且絞車?yán)觳僮髌椒€(wěn)。另外,統(tǒng)計(jì)不同拉力目標(biāo)值下的張力卡環(huán)和絞車load cell的相對誤差值如圖15所示,發(fā)現(xiàn)相對誤差均處于5%誤差線以下,充分說明了兩者皆有較高的準(zhǔn)確度,保證拉力測試結(jié)果的合理性。
4.2 北側(cè)鏈?zhǔn)角Ы镯斃y試結(jié)果分析
北側(cè)模塊的鏈?zhǔn)角Ы镯斃χ甘痉绞脚c南側(cè)模塊絞車有些不同,由于鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)膌oad cell位于止鏈器上,要獲取穩(wěn)定拉力值需要鋼鏈坐在止鏈器上,而拉力測試時(shí)受力點(diǎn)是pawl上,此時(shí)止鏈器是打開狀態(tài),因此止鏈器的load cell在測試中無法應(yīng)用。所以在鏈?zhǔn)角Ы镯數(shù)睦y試過程中提供拉力值指示的只有經(jīng)過標(biāo)定的700 mT張力卡環(huán)。由于沒有可以對比的數(shù)值,因此在拉力測試中,調(diào)節(jié)液壓動力單元PSV的人員和觀察張力卡環(huán)遠(yuǎn)程指示值的人員要保持流暢及時(shí)的通訊,防止拉力值超出預(yù)定值太多[12-13]。
按照拉力測試程序統(tǒng)計(jì)后的張力卡環(huán)拉力值如圖16所示,可以看出所有數(shù)值都與既定目標(biāo)拉力值偏差較小,說明執(zhí)行過程良好,液壓油壓力和設(shè)備輸出拉力始終處于可控狀態(tài)。另外,當(dāng)張力卡環(huán)拉力值達(dá)到設(shè)備要求的正常荷載值后,停止加力,并開始計(jì)時(shí),每3 min記錄一次數(shù)據(jù),如圖17所示,以此測試分析設(shè)備的拉力保持性能??梢钥闯?,整個(gè)過程中拉力值是輕微減小的,最終在15 min的時(shí)候拉力值降低了不到1%,說明拉力保持效果良好。5結(jié)束語
SCR提拉系統(tǒng)是半潛式生產(chǎn)平臺非常關(guān)鍵的系統(tǒng),其決定著半潛式生產(chǎn)儲油平臺的生產(chǎn)工藝管線能否順利完成回接并投入生產(chǎn)。該系統(tǒng)需充分利用液壓系統(tǒng)、動力傳導(dǎo)系統(tǒng)以及大型吊裝船舶進(jìn)行配合,并需充分考慮拉力調(diào)節(jié)的方式。本文對不同的SCR提拉系統(tǒng)拉力測試方案進(jìn)行了闡述和對比,并在該半潛式平臺的實(shí)際建造和調(diào)試的過程中,驗(yàn)證靜態(tài)拉力測試方案是成功的,同時(shí)也為后續(xù)的深水半潛式平臺SCR系統(tǒng)提拉系統(tǒng)的設(shè)計(jì)提供一定的參考。
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