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      提高豎爐使用壽命的生產(chǎn)實(shí)踐

      2022-04-13 03:32:04薛超立張樹鵬
      銅業(yè)工程 2022年1期
      關(guān)鍵詞:銅塊豎爐耐火磚

      薛超立,張樹鵬

      (陽谷祥光銅業(yè)有限公司,山東 聊城 252000)

      1 引言

      豎爐工藝用于熔化電解殘極、不合格陽極板。豎爐設(shè)備的特點(diǎn)是燒嘴設(shè)置在豎爐底部的周圍,物料在底部熔化后料柱不斷下降,同時(shí)高溫的煙氣在上升過程中對(duì)料柱持續(xù)進(jìn)行預(yù)熱,從而降低能耗,節(jié)約成本。陽谷祥光銅業(yè)的豎爐[1]主要用于熔化電解殘極、不合格陽極板,熔化的銅液雜質(zhì)含量少,不需要氧化還原作業(yè),主要用于澆鑄陽極板及圓盤澆鑄使用的銅模[2],但是因長時(shí)間上料沖擊,爐體耐火磚極易脫落,造成豎爐被迫停產(chǎn)檢修。

      2 豎爐的基本構(gòu)造及原砌筑方式

      豎爐爐型為立式圓筒形,高度達(dá)37m,主要有豎爐本體、上料裝置、水冷煙道等組成,如圖1所示。祥光銅業(yè)的豎爐正常生產(chǎn)期間在爐體下部設(shè)有2排燒嘴,采用頂部上料的方式。熔化的銅液經(jīng)溜槽進(jìn)入保溫爐,熔化的物料雜質(zhì)低。銅液進(jìn)入保溫爐后無需進(jìn)行氧化還原作業(yè),待保溫爐內(nèi)儲(chǔ)存銅液達(dá)到一定量后,通過澆鑄溜槽至圓盤澆鑄機(jī)[3]澆鑄成合格的陽極板或銅模。豎爐本體是豎爐最主要的部分,分為上筒體及下筒體。為增加加料期間的抗沖擊性,上筒體上部設(shè)置1圈1.5m的防撞銅塊;下筒體由耐火材料砌筑而成,由外向內(nèi)依次為鋼殼、耐火纖維板、尖晶石耐火料、粘土磚、碳化硅磚,如圖2所示。正常生產(chǎn)期間由于頻繁的上料沖擊及燒嘴區(qū)域的銅液沖刷,頂部耐火磚、燒嘴區(qū)域耐火磚及爐底耐火磚極易出現(xiàn)損耗脫落。一旦出現(xiàn)工作層耐火磚脫落極易出現(xiàn)爐體坍塌,造成停爐事故。

      圖1 豎爐結(jié)構(gòu)示意圖

      圖2 豎爐砌筑圖

      3 砌筑方式及爐頂改造

      通過對(duì)豎爐耐火磚損耗區(qū)域梳理發(fā)現(xiàn),爐頂區(qū)域耐火磚極易出現(xiàn)斷裂損耗,爐體中部易出現(xiàn)脫落,燒嘴及爐底區(qū)域易出現(xiàn)脫落。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)及爐內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn),爐頂區(qū)域耐火磚的損耗,主要由于防撞銅塊防護(hù)范圍小,員工在作業(yè)期間不能準(zhǔn)確控制料位在爐頂1.5m范圍之內(nèi),料位低于防撞銅塊后,殘極或廢陽極板直接沖擊頂部耐火磚,頻繁的沖擊造成頂部耐火磚斷裂損耗,甚至出現(xiàn)脫落。爐體脫落的耐火磚隨爐料落到底部,造成豎爐出銅口堵塞,底部銅液無法流出,熔化銅液液位升高,倒灌下排燒嘴,造成豎爐停爐,嚴(yán)重影響了殘極處理計(jì)劃。

      對(duì)影響豎爐使用壽命的因素進(jìn)行分析,經(jīng)過不斷實(shí)踐、總結(jié),對(duì)砌筑方式和爐頂結(jié)構(gòu)進(jìn)行改造,包括增加1.5m防撞銅塊、筒體耐火磚砌筑方式修改、耐火磚改型[4]、增加防撞銅塊及冷卻風(fēng)管等,為后期豎爐處理廢銅模、溜槽銅等大塊物料打下良好的基礎(chǔ)。

      (1)爐體砌筑方式的修改。原爐體及燒嘴區(qū)域采用2層寬度為114mm的耐火磚進(jìn)行砌筑,內(nèi)部采用耐火料填充,如圖2所示,整體砌筑高度在10.97m,豎爐運(yùn)行期間爐體強(qiáng)度差,頻繁出現(xiàn)爐體磚脫落,豎爐被迫停爐檢修。改造后,每間隔15層通體磚采用2層長度為450mm的大磚進(jìn)行固定,增強(qiáng)整個(gè)筒體的穩(wěn)定性,如圖3所示。對(duì)燒嘴區(qū)域耐火磚進(jìn)行改造,砌筑過程中采用硫酸灰,如圖4所示,含水分較少,攪拌后會(huì)膨脹發(fā)酵,磚縫之間會(huì)擠出氣泡,內(nèi)部能填充均勻,高溫加熱耐火磚粘接更加牢固,增強(qiáng)了燒嘴區(qū)域穩(wěn)定性及抗沖擊能力,延長了廢陽極板、廢銅模等大塊物料入爐后爐體使用壽命。

      圖3 改造后豎爐砌筑圖

      圖4 豎爐燒嘴區(qū)域耐火磚改造,采用硫酸灰砌筑

      (2)防撞銅塊的修改。豎爐爐體原設(shè)計(jì)在頂部加料口有1層防撞銅塊,如圖5所示,主要用于上料期間防止物料撞擊爐體。由于防撞銅塊防護(hù)范圍小,員工在作業(yè)期間不能將料位準(zhǔn)確控制在爐頂1.5m范圍之內(nèi),料位低于防撞銅塊后,殘極或廢陽極板入爐期間沖擊點(diǎn)位于銅塊與爐頂磚連接位置,沖擊力造成爐頂磚松動(dòng)、脫落,嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)筒體磚脫落,造成豎爐停產(chǎn)。改造后在原銅塊底部增加1層自主設(shè)計(jì)、自主澆鑄的銅塊,如圖6、圖7所示,從而延長銅塊的防護(hù)深度,保護(hù)爐頂耐火磚;同時(shí)增加1圈冷卻風(fēng)管,如圖8所示,對(duì)銅塊及固定螺栓進(jìn)行降溫,減少高溫?zé)煔鈱?duì)銅塊及固定螺栓的影響。

      圖5 原設(shè)計(jì)防撞銅塊

      圖6 自主設(shè)計(jì)、澆鑄防撞銅塊

      圖7 增加一層防撞銅塊

      圖8 增加環(huán)形冷卻風(fēng)

      4 豎爐改造后的生產(chǎn)實(shí)踐及效果

      通過對(duì)豎爐爐體砌筑方式改造、耐火磚改型、防撞銅塊及冷卻風(fēng)的增加,做到了對(duì)爐頂防撞銅塊、耐火材料的零損傷,大大增強(qiáng)了爐體穩(wěn)定性,延長了爐體使用壽命,全年豎爐挖補(bǔ)檢修次數(shù)由5次降低至目前的3次,豎爐每次檢修后的作業(yè)時(shí)間由原來的70d延長到120d以上,每次檢修后的物料處理量由原來的15000t提高到了24000t,見表1所示,有效地提高了豎爐作業(yè)率和產(chǎn)能。同時(shí)豎爐改造實(shí)施后,豎爐-保溫爐具備了對(duì)廢銅模、溜槽銅等大塊物料的處理能力[5],經(jīng)過工藝人員的不斷實(shí)踐、總結(jié),解決了高能耗的固定式陽極爐[6]停爐期間廢銅模、溜槽銅等大塊物料的資金占?jí)簡栴},同時(shí)降低了大塊物料的處理費(fèi)用。

      表1 豎爐作業(yè)時(shí)間及物料處理量記錄表

      5 結(jié)語

      祥光銅業(yè)的豎爐改造實(shí)施后,提高了爐體使用壽命,延長了豎爐作業(yè)時(shí)間,降低了停爐檢修頻次,同時(shí)具備了處理廢銅模、溜槽銅等大塊物料的能力,有效地提高了豎爐作業(yè)率和產(chǎn)能,降低了能源單耗,節(jié)約了生產(chǎn)成本,獲得了良好的經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益[6]。

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