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      吹灰器跑車(chē)20CrMnTiH齒輪斷裂分析

      2022-04-20 08:52:38孫少波余凌
      中國(guó)設(shè)備工程 2022年7期
      關(guān)鍵詞:芯部鍵槽吹灰

      孫少波,余凌

      (國(guó)能神福(石獅)發(fā)電有限公司,福建 泉州 362000)

      鍋爐屏式過(guò)熱器、高溫過(guò)熱器、高溫再熱器等受熱面是電站鍋爐的重要部件,配備于此的長(zhǎng)伸縮式吹灰器的槍管斷裂、彎曲變形、撞傷受熱面等故障,直接威脅鍋爐的正常穩(wěn)定運(yùn)行,間接造成鍋爐效率降低和經(jīng)濟(jì)損失,因此,長(zhǎng)伸縮吹灰器安全、穩(wěn)定地運(yùn)行是吹灰器維護(hù)檢修工作的首要目標(biāo)。國(guó)能神福(石獅)發(fā)電有限公司鍋爐長(zhǎng)伸縮式蒸汽吹灰器型號(hào)為Diamond IK-555型,吹灰器跑車(chē)主軸左右各配備一個(gè)行走齒輪。在使用某廠生產(chǎn)的IK-555吹灰器跑車(chē)期間,發(fā)生了兩起吹灰器跑車(chē)行走齒輪斷裂導(dǎo)致的吹灰器槍管卡在爐內(nèi)事故,造成了較大的經(jīng)濟(jì)損失。為分析齒輪斷裂原因,抽取1個(gè)已使用6年的正常運(yùn)行跑車(chē)行走齒輪與事故現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的4個(gè)斷裂齒輪進(jìn)行理化檢驗(yàn)與對(duì)比分析。

      1 齒輪資料

      原廠資料表明,行走齒輪為低速直齒圓柱齒輪,材質(zhì)為20CrMnTiH,齒數(shù)為12,壓力角為20°,跨測(cè)針尺寸為60mm。齒輪原材料交貨狀態(tài)為熱軋,齒輪熱處理工序?yàn)闈B碳淬火-回火。齒輪滲碳層深為0.58~0.97mm,表面硬度HR15N88-91(54-61),芯部硬度HRC28-40。齒輪結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      圖1 行走齒輪結(jié)構(gòu)圖

      2 檢驗(yàn)結(jié)果

      2.1 宏觀檢驗(yàn)

      圖2是斷裂齒輪的宏觀形貌,4個(gè)齒輪均從鍵槽處斷裂,其中3個(gè)齒輪為對(duì)半裂開(kāi),鍵槽部位截面較窄,初步判斷第一斷口在鍵槽處,四個(gè)斷裂齒輪的斷口表面平整呈結(jié)晶狀,周?chē)匆?jiàn)塑性變形跡象,具有典型的脆性斷裂特征(圖3)。

      圖2 斷裂齒輪宏觀形貌

      2.2 光譜分析

      將4個(gè)斷裂齒輪及1個(gè)舊齒輪芯部打磨見(jiàn)金屬本色后進(jìn)行光譜分析(圖3),結(jié)果見(jiàn)表1。

      表1 光譜分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù),%)

      圖3 斷裂齒輪的斷口形貌

      由光譜分析可知,舊齒輪材質(zhì)符合要求,斷裂的新齒輪材質(zhì)均不符合要求。其Cr、Mn含量偏低,與標(biāo)準(zhǔn)下限相比,分別偏低17%和23.75%。

      2.3 硬度檢測(cè)

      使用洛氏硬度儀對(duì)5個(gè)齒輪芯部進(jìn)行檢測(cè),檢測(cè)結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 齒輪芯部硬度檢測(cè)結(jié)果

      由硬度檢測(cè)結(jié)果可知,受檢舊齒輪芯部洛氏硬度值符合技術(shù)要求,而斷裂的四個(gè)齒輪芯部洛氏硬度值均嚴(yán)重偏高,不符合技術(shù)要求。

      2.4 金相試驗(yàn)

      對(duì)受檢的5件行走齒輪沿著橫截面取樣制成金相試樣,觀察其芯部金相組織,浸蝕劑為三氯化鐵鹽酸水溶液,試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)圖4。

      圖4 試樣金相組織

      受檢舊齒輪固溶體基體內(nèi)彌散分布著細(xì)小的過(guò)度碳化物薄片,金相組織為回火馬氏體,其余4個(gè)斷裂齒輪金相呈板條狀,金相組織為馬氏體。

      2.5 滲碳淬火硬化層深度測(cè)試

      對(duì)受檢的5件行走齒輪硬度值進(jìn)行測(cè)定,利用以下公式對(duì)齒輪滲碳淬火硬化層深度進(jìn)行檢測(cè)(表3):

      表3 齒輪滲碳淬火硬化層深度測(cè)定結(jié)果

      式中,為規(guī)定的硬度值,即550HV1;為d1處硬度測(cè)量值的算數(shù)平均值;為d2處硬度測(cè)量值的算數(shù)平均值。

      根據(jù)GB/T9450-2005標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于滲碳層深度的定義,滲碳層深度為從表面到顯微硬度550HV處的距離。受檢舊齒輪滲碳層深度CHD550HV1為0.93mm,符合0.58~0.97mm的技術(shù)要求,與碳鋼滲碳特點(diǎn)相符,而受檢斷裂齒輪近表面維氏硬度值與芯部相當(dāng),故斷裂齒輪不存在表面硬化層。

      3 分析與討論

      從試驗(yàn)結(jié)果來(lái)看,由齒輪光譜分析結(jié)果可知,斷裂的齒輪化學(xué)成分與GB/T 3077-2015《合金結(jié)構(gòu)鋼》中20CrMnTi相關(guān)技術(shù)要求不符,化學(xué)成分不合格。由硬度測(cè)試與表面硬化層測(cè)試結(jié)果可知,斷裂齒輪硬度相較舊齒輪與技術(shù)要求均嚴(yán)重偏高,且芯部硬度與表面硬度基本相等,不存在表面硬化層。由金相組織檢查可知,斷裂齒輪與舊齒輪相比金相組織有明顯差異,斷裂齒輪的馬氏體組織硬度很高而韌性較差,且晶體尺寸較大,容易發(fā)生脆性斷裂,對(duì)比舊齒輪來(lái)看,斷裂齒輪在制造過(guò)程中未進(jìn)行回火熱處理,導(dǎo)致齒輪整體韌性差。

      從熱處理角度來(lái)看,吹灰器跑車(chē)行走齒輪的制造要求中,寫(xiě)明齒輪應(yīng)經(jīng)過(guò)滲碳淬火,將齒輪加熱到足夠高溫度,使得其內(nèi)部組織轉(zhuǎn)變?yōu)閵W氏體,碳原子滲入工件表面,隨后急速冷卻淬火,奧氏體轉(zhuǎn)變?yōu)轳R氏體。由于馬氏體硬度高而韌性差,隨后需要對(duì)齒輪進(jìn)行回火處理,將齒輪加熱到適當(dāng)溫度,保溫若干時(shí)間,然后緩慢或快速冷卻,減小芯部?jī)?nèi)應(yīng)力和硬度,提高韌性。而本例中斷裂齒輪芯部硬度嚴(yán)重偏高且組織為馬氏體,說(shuō)明在齒輪制造過(guò)程中缺少回火熱處理步驟。

      從設(shè)計(jì)角度看,要求齒輪有經(jīng)過(guò)滲碳淬火后具有較高的表面硬度以提高其耐磨性,同時(shí),芯部有較好的強(qiáng)韌性,以避免齒輪承受沖擊載荷時(shí)發(fā)生脆性斷裂。該批次跑車(chē)齒輪斷裂的根本原因首先是化學(xué)成分不符合要求,其次,是由于其制造過(guò)程中熱處理工藝不符合要求,缺少回火步驟,導(dǎo)致其芯部硬度明顯偏高,綜合性能不滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求。

      4 結(jié)語(yǔ)

      由上述分析可知,鍵槽部位連接截面窄,且在運(yùn)行過(guò)程中,軸的動(dòng)力通過(guò)鍵傳到給齒輪使得該處應(yīng)力集中點(diǎn),導(dǎo)致鍵槽部位為該齒輪結(jié)構(gòu)強(qiáng)度最薄弱點(diǎn)。在吹灰器跑車(chē)投運(yùn)過(guò)程中退槍時(shí),由于跑車(chē)需要克服吹灰蒸汽及槍管自身重量所帶來(lái)的阻力,因此,在退槍過(guò)程中齒輪荷載最大,由于齒輪本身質(zhì)量不合格,齒輪芯部硬度高而韌性差,此時(shí),鍵槽處強(qiáng)度不能承載巨大的載荷,瞬間發(fā)生脆性斷裂,導(dǎo)致吹灰器跑車(chē)失去動(dòng)力輸出機(jī)構(gòu),在蒸汽及槍管自重的作用下飛入爐膛內(nèi)部,導(dǎo)致吹灰器“飛車(chē)”事故的發(fā)生。

      為防止類(lèi)似事故再次發(fā)生,提出以下建議:

      (1)加強(qiáng)吹灰器跑車(chē)入廠驗(yàn)收檢查,每臺(tái)跑車(chē)解體檢查渦輪蝸桿,手動(dòng)盤(pán)動(dòng)跑車(chē)檢查齒輪運(yùn)行是否卡澀。

      (2)對(duì)跑車(chē)行走滾輪、行走主軸、行走齒輪進(jìn)行檢查,向供應(yīng)商索要行走齒輪、主軸等重要轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)材質(zhì)報(bào)告,并使用便攜式光譜儀對(duì)上述部件進(jìn)行材質(zhì)符合,使用硬度計(jì)對(duì)部件硬度進(jìn)行檢查。

      (3)更換跑車(chē)后,應(yīng)用壓力表復(fù)核提升閥后壓力是否在合適范圍內(nèi)。壓力過(guò)小,則容易彎管卡槍?zhuān)粔毫^(guò)大,則容易發(fā)生“飛車(chē)”事故。

      (4)更換吹灰器跑車(chē)后,應(yīng)進(jìn)行至少兩天的就地跟蹤吹灰,檢查吹灰過(guò)程中進(jìn)、退槍電流是否在合格范圍內(nèi)。

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