王寶貴
(西山煤電集團 杜兒坪, 山西 太原 030022)
瓦斯事故是煤礦安全的最大威脅。據(jù)國家礦山安全監(jiān)察局統(tǒng)計,2002—2019年,煤礦瓦斯事故死亡人數(shù)占煤礦事故全部死亡人數(shù)約三分之一,其中僅2005年就發(fā)生414起,導致2 171人死亡,平均每天發(fā)生1.13起。2020年全國共發(fā)生煤礦瓦斯事故7起,死亡30人,與2019年相比分別下降74.1%和74.6%[1].
瓦斯事故的降低離不開煤礦實施的綜合治理措施,目前瓦斯治理措施主要有:本煤層采前預抽,包括高位抽放巷預抽,地面煤層氣井預抽,大直徑超長鉆孔預抽,開采保護層等[2-3];本煤層邊采邊抽[4];鄰近層抽放,包括鄰近層鉆孔和巷道抽放[5-6];采空區(qū)瓦斯抽放,包括尾巷瓦斯道、兩順槽和頂板道超前抽放及上順槽埋管抽放等[7]. 在煤礦實際生產(chǎn)中,通常需要將這些措施多方式組合才能有效降低工作面瓦斯?jié)舛?,提高煤礦安全生產(chǎn)狀況。
馬蘭礦為高瓦斯礦井,18502工作面位于南五下組煤采區(qū)左翼,設(shè)計走向長1 197 m,傾斜長261 m,可采儲量為144.66萬t,設(shè)計日產(chǎn)量6 555 t,設(shè)計采高3.7~4.8 m,平均4.4 m. 工作面所在區(qū)域?qū)崪y8#煤層原始瓦斯含量6.4 m3/t,經(jīng)預抽后回采前殘余瓦斯含量4.37 m3/t. 工作面采用“U”型通風系統(tǒng),皮帶巷進風,輔運巷回風。該工作面于2020年10月13日初采,截止目前,工作面回采至里程826 m.
18502工作面采用“風排+抽采”綜合瓦斯治理措施。主要抽采措施:本煤層抽采+下鄰近層抽采+大孔徑頂板走向孔抽采+大直徑采空區(qū)鉆孔抽采+初采初放裂隙帶鉆孔抽采,另外為了確保裂隙帶鉆孔初采期間抽采效果,工作面回采前采取切頂卸壓措施,具體措施如下。
在輔運巷、皮帶巷雙側(cè)分別垂直回采幫布置本煤層鉆孔,間距4 m,孔深130 m,孔徑113 mm,每間隔一個鉆孔進行CO2預裂增透。鉆孔布置見圖1.
圖1 18502工作面本煤層鉆孔布置示意圖
外錯輔運巷20 m沿9#煤層布置瓦斯鑒定巷(底抽巷),垂直工作面走向施工下鄰近層鉆孔,間距5 m,孔深282 m,孔徑113 mm,用于預抽下鄰近9#煤層瓦斯,同時在回采期間攔截底板瓦斯。為進一步加強下鄰近層瓦斯治理,在瓦斯鑒定巷內(nèi)施工3組孔徑120 mm的定向長鉆孔,對底板瓦斯進行攔截。底板瓦斯治理鉆孔布置見圖2.
圖2 18502工作面底板瓦斯治理鉆孔布置示意圖
在輔運巷布置3個煤層鉆場,每個鉆場布置8個孔徑為193 mm的大孔徑頂板走向鉆孔(3號鉆場7個,個別孔采用120 mm、200 mm孔徑進行試驗),終孔垂高為2~13倍采高,用于治理高位裂隙帶瓦斯。輔運巷鉆場及鉆孔布置見圖3,鉆孔實際施工參數(shù)見表1,3#鉆場大孔徑頂板走向孔剖面見圖4.
在瓦斯鑒定巷內(nèi)每隔30 m垂直于走向施工1個孔徑500 mm的采空區(qū)抽采鉆孔,終孔落于18502輔運巷非回采幫與巷道頂板夾角處,采用D426、D325管路雙管路帶抽,用于解決上隅角瓦斯問題。
圖3 18502工作面大孔徑頂板走向孔實際施工圖
表1 18502工作面大孔徑頂板走向孔施工參數(shù)表
分別在皮帶巷、輔運巷靠近切眼位置,施工低位裂隙帶鉆孔。終孔垂高3~8倍采高,孔徑113 mm,用于初采初放期間瓦斯治理。具體鉆孔布置見圖5.
1) 鉆場整體抽采效果分析:距離工作面最近的為3#鉆場,前期考慮鉆孔層位及濃度差異,將1-2號孔、3-7號孔分別由兩趟D325管路帶抽。該鉆場于2020年11月19日初次來氣,孔板最高濃度52%,平均44.79%;最大抽采混量47.71 m3/min,平均43.1 m3/min;最大抽采純量20.17 m3/min,平均16.45 m3/min. 3#鉆場服務期間抽采數(shù)據(jù)見表2.
圖5 18502工作面初采初放鉆孔布置示意圖
表2 18502工作面3#鉆場服務期間單孔及孔板抽采數(shù)據(jù)表
2) 單孔來氣時間分析:除2#孔外均在終孔滯后工作面13~28 m來氣,來氣最早的鉆孔為6#孔,于2020年11月19日初次來氣。2#孔末端為下行孔,因反渣不暢堵孔,導致來氣較晚(滯后118 m來氣)。
3) 單孔抽采量及抽采濃度分析。
3#鉆場鉆孔瓦斯抽采狀況見圖6. 穩(wěn)定期單孔抽采數(shù)據(jù)見表3. 從圖6和表3分析來看,服務期間單孔抽采混量最大值12.3 m3/min. 鉆孔全部來氣后,單孔整體混合量較穩(wěn)定。
1#孔為孔徑120 mm的試驗孔,抽采數(shù)據(jù)穩(wěn)定期,抽采混量長期處于2 m3/min以下,明顯低于其余鉆孔,說明孔徑對該孔混量影響較大。5#孔抽采混量在4.0~11.92 m3/min,平均6.52 m3/min,混量偏低的原因是鉆孔施工故障,孔深96 m處馬達掉落,影響鉆孔斷面,該孔前期抽采混量偏低,后期有明顯提升;除1#、5#孔外,其余鉆孔混量均值在8.7~9.88 m3/min,其中6#孔混量最大;6#、7#孔是孔徑200 mm的試驗孔,對比孔徑193 mm的2#、3#、4#孔,混量略有提高,但差異不大。
1#、2#單孔抽采濃度偏低,且波動大,分析是受大直徑采空區(qū)抽采鉆孔牽制,另一方面1#孔距離回采幫近,未充分垮落,裂隙不發(fā)育。今后在工作面同時使用大直徑采空區(qū)抽采鉆孔的情況下,應取消1#、2#孔。
3#—7#鉆孔單孔抽采濃度普遍較高,抽采濃度最高值均在80%以上,3#孔最高單孔抽采濃度高達94.7%;抽采數(shù)據(jù)穩(wěn)定期,3#、4#孔單孔抽采濃度在17.2%~84%波動,平均值41.53%,波動較大;5#—7#鉆孔抽采濃度在43.6%~93.4%,平均值61.38%,相當穩(wěn)定??傮w而言,3#—7#鉆孔抽采濃度較理想,瓦斯純量相對穩(wěn)定,采空區(qū)瓦斯涌出得到有效抑制。
圖6 18502運輸巷3#鉆場鉆孔瓦斯抽采狀況圖
表3 18502工作面3#鉆場穩(wěn)定期單孔抽采數(shù)據(jù)表
18502工作面目前正?;夭善陂g絕對瓦斯涌出量為34.74 m3/min,抽采瓦斯量28.72 m3/min,抽采率82.67%;風排瓦斯量6.02 m3/min. 其中大孔徑頂板走向孔抽采量15.88 m3/min,抽采量占比達55.29%(相對于抽采總量,下同),能夠有效抑制采空區(qū)瓦斯涌入工作面;大直徑采空區(qū)抽采鉆孔抽采量6.29 m3/min,抽采量占比20.97%,成功解決了上隅角瓦斯突出問題;底抽巷下鄰近層瓦斯抽采量5.45 m3/min,抽采量占比18.98%,攔截了大部分底板瓦斯;本煤層瓦斯抽采量1 m3/min. 工作面配風1 880 m3/min,回風瓦斯?jié)舛?.32%,上隅角瓦斯?jié)舛?.35%.
1) 實踐證明,18502工作面采用“風排+抽采”綜合瓦斯治理措施,可以有效解決回采過程中回風及上隅角瓦斯?jié)舛瘸迒栴}。工作面配風1 880 m3/min,帶走瓦斯量6.02 m3/min,回風瓦斯?jié)舛?.32%,上隅角瓦斯?jié)舛?.35%,安全生產(chǎn)得到了有效保障。
2) 大孔徑頂板走向長鉆孔抽采效果最佳,用于治理高位裂隙帶瓦斯,可以有效降低采空區(qū)瓦斯涌入工作面。
3) 大直徑采空區(qū)抽采鉆孔,可以抑制采空區(qū)瓦斯涌入上隅角,有效解決了工作面上隅角瓦斯問題。
4) 底抽巷下鄰近層抽采,成功攔截下鄰煤層瓦斯上涌至工作面,有效降低工作面瓦斯?jié)舛取?/p>