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      多相泥膜耦合工藝處理煤礦生活污水的中試研究

      2022-04-22 07:42:52王紅美
      山東煤炭科技 2022年3期
      關(guān)鍵詞:氧池處理工藝氨氮

      王紅美

      (霍州煤電集團(tuán)云廈建筑工程有限公司,山西 霍州 031400)

      在我國(guó)煤礦開采生活區(qū)產(chǎn)生有大量生活污水,生活污水中SS濃度較高,COD濃度較低,同時(shí)污水中還存在一些乳化油、苯類的有機(jī)污染物。當(dāng)前對(duì)于煤礦生活污水的處理工藝有兼氧、AAO、氧化溝、SBR、MBBR、MBR等,隨著生活污水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高,要求對(duì)污水處理中心進(jìn)行升級(jí)提標(biāo)和擴(kuò)容,但存在著增加占地困難、不能停運(yùn)、改造后運(yùn)行費(fèi)用增高等問(wèn)題?;诩嫜酢ABFT、MBR等生物處理工藝的基礎(chǔ)上提出了多相泥膜耦合處理工藝,該處理工藝是生物膜法和活性污泥兩大工藝耦合而成,發(fā)揮了兩種處理方法的優(yōu)勢(shì),又避免了各自的劣勢(shì),揚(yáng)長(zhǎng)避短,提升了整體的效率。在實(shí)驗(yàn)室理論研究的基礎(chǔ)上,采用中試試驗(yàn)來(lái)考察分析多相泥膜耦合處理工藝在霍州煤電集團(tuán)團(tuán)柏煤礦生活污水的可行性及去除效果[1-6]。

      1 材料與方法

      1.1 水樣來(lái)源及水質(zhì)

      本次多相泥膜藕合處理工藝中試試驗(yàn)水樣取自團(tuán)柏煤礦生活污水格柵井,水質(zhì)情況如下:pH= 6.98,COD為189.5 mg/L,SS為83.1 mg/L,總氮為32.3 mg/L,總磷為7.4 mg/L,氨氮為24.7 mg/L,水質(zhì)數(shù)據(jù)為連續(xù)15 d檢測(cè)平均值。

      1.2 處理工藝及反應(yīng)器設(shè)計(jì)

      為有效提高煤礦生活污水營(yíng)養(yǎng)型污染物去除效果,基于A/O、MABFT、MBR等生物處理工藝構(gòu)建了多相泥膜耦合工藝,處理流程為“兼氧+MABFT+MBR”,如圖1。

      圖1 多相泥膜耦合工藝中試處理流程示意圖

      多相泥膜耦合工藝中試一體化裝置包括調(diào)節(jié)池、兼氧池、MABFT池和MBR池四大部分,如圖2。

      圖2 多相泥膜耦合工藝中試一體化裝置結(jié)構(gòu)示意圖

      中試處理裝置及材料配置如圖3,將煤礦生活污水儲(chǔ)存在130 L大小的調(diào)節(jié)池中;由污水泵抽送至100 L大小的兼氧池中,兼氧池中布設(shè)有30%的兼氧反硝化填料,兼氧池兼具污泥回流反硝化作用;兼氧池泥水混合物流入180 L大小的MABFT池,MABFT池中含有高密度生物載體填料及活性污泥;最后污水經(jīng)100 L大小的MBR池(含MBR膜組件)處理,檢測(cè)過(guò)到排放標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。

      圖3 中試處理裝置及材料配置

      1.3 試驗(yàn)運(yùn)行條件

      煤礦生活污水處理中試試驗(yàn)設(shè)計(jì)為兩個(gè)階段:第一階段為調(diào)試期,時(shí)間為10 d;第二個(gè)階段為運(yùn)行期,時(shí)間為15 d。試驗(yàn)進(jìn)水水量設(shè)定為30 L/h;兼氧池內(nèi)溶解氧控制在0.5~1.5 mg/L;好氧池內(nèi)溶解氧控制在2~5 mg/L;在兼氧池內(nèi)補(bǔ)充80 mg/L葡萄糖作為外加反硝化碳源;MBR池設(shè)置有污泥回流機(jī)構(gòu)(污泥回流比1:1),回流到兼氧池和MABFT池中;取各反應(yīng)池上清液進(jìn)行多次水質(zhì)測(cè)定取平均值。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 多相泥膜耦合工藝對(duì)COD的去除

      煤礦生活污水中COD來(lái)源為生活污水、食堂清洗污水、少量礦井有機(jī)污染物污水。采用多相泥膜耦合工藝處理煤礦生活污水后,各生化反應(yīng)池內(nèi)COD的變化情況如圖4。從圖4數(shù)據(jù)可知,煤礦生活污水COD濃度處于145~215 mg/L的范圍內(nèi),經(jīng)多相泥膜耦合工藝處理過(guò)程中各生化反應(yīng)池內(nèi)的COD濃度在1~10 d呈現(xiàn)為逐漸下降趨勢(shì),COD在兼氧池、MABFT池、MBR池內(nèi)中被逐步去除,MABFT池內(nèi)污泥總濃度達(dá)到7.9 g/L,調(diào)試期結(jié)束后出水水質(zhì)COD=21.2 mg/L,去除率達(dá)到88.81%,這一數(shù)據(jù)表明在兼氧段COD的去除率達(dá)可到60%,反硝化效果顯著。

      圖4 COD濃度變化情況

      2.2 多相泥膜耦合工藝對(duì)氮污染物的去除

      煤礦生活污水中的氮污染物主要在好氧段被硝化菌氧化去除。采用多相泥膜耦合工藝處理煤礦生活污水后,各生化反應(yīng)池內(nèi)氨氮的變化情況如圖5。

      從圖5數(shù)據(jù)可知,在兼氧池中氨氮濃度維持在6.5~9.5 mg/L。原因分析如下:(1)MBR池回流污泥中的硝化菌仍具有硝化作用;(2)MBR池回流污泥對(duì)原水的稀釋影響。因此,在兼氧池中部分氨氮污染物被去除。

      圖5 氨氮污染物變化情況

      經(jīng)MABFT處理后,氨氮濃度均維持在0.8~1.2 mg/L左右,氨氮去除率達(dá)到96.2%左右。原因分析如下:(1)MABFT內(nèi)置有富集微生物的高密度填料;(2)MABFT池內(nèi)污泥濃度較高。二者都可以有效提高氨氮的去除效率。

      在多相泥膜耦合工藝處理的后期,對(duì)各生化反應(yīng)池內(nèi)的總氮濃度及氮元素形態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:兼氧池、MABFT池、MBR池出水總氮濃度分別為10.3 mg/L、5.2 mg/L、4.6 mg/L;兼氧池氮元素形態(tài)主要為氨氮占總氮的52.4%,硝態(tài)氮占總氮的43.2%,亞硝態(tài)氮占總氮的4.4%;MABFT池氮元素形態(tài)主要為硝態(tài)氮占總氮的77.7%,氨氮占總氮的17.2%,亞硝態(tài)氮占總氮的5.1%;MBR池氮元素形態(tài)主要為硝態(tài)氮占總氮的65.3%,氨氮占總氮的30.4%,亞硝態(tài)氮占總氮的4.3%。從整體分析可知,煤礦生活污水經(jīng)多相泥膜耦合工藝處理后,出水總氮去除率可達(dá)81%,去除效果較為理想。

      2.3 多相泥膜耦合工藝對(duì)總磷的去除

      《城市污水再生利用:工業(yè)用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定:污水中總磷的排放標(biāo)準(zhǔn)為≦1.0 mg/L,地表水Ⅳ類水質(zhì)排放標(biāo)準(zhǔn)中總磷更是要求≦0.3 mg/L。生物除磷的原理:在好氧條件下,磷被微生物吸收合成細(xì)胞,通過(guò)排泥得到去除。對(duì)多相泥膜耦合工藝處理前后的進(jìn)水、出水水質(zhì)中的總磷濃度進(jìn)行了監(jiān)測(cè),結(jié)果表明:經(jīng)多相泥膜耦合工藝處理后,煤礦生活污水總磷濃度從6~8 mg/L左右降低到0.75 mg/L,出水總磷濃度去除率達(dá)到了90.5%,總磷去除效果理想。多相泥膜耦合工藝中,MABFT池內(nèi)含有大量的微生物,在曝氣充足的狀態(tài)下,微生物不斷吸收磷合成細(xì)胞,有效保障了工藝的除磷效果。

      3 結(jié)論

      通過(guò)在霍州煤電集團(tuán)團(tuán)柏煤礦進(jìn)行的多相泥膜耦合處理工藝中試試驗(yàn)研究,得出以下結(jié)論:(1)基于兼氧、MABFT、MBR等生物處理工藝優(yōu)點(diǎn)的多相泥膜耦合工藝處理煤礦生活污水的方案是可行的,效果理想,出水水質(zhì)COD、氨氮、總氮、總磷濃度分別為21.2 mg/L、0.8~1.2 mg/L、4.7 mg/L、0.75 mg/L,出水水質(zhì)符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。(2)處理工藝中MABFT池內(nèi)的填料可大幅度提高活性污泥富集程度,氨氮去除率達(dá)96.2%,總磷去除率達(dá)總磷90.5%去除效果。(3)處理工藝對(duì)生活污水總氮去除率可達(dá)81%。

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