□□ 王喜佳,吳勇鋒,馬 劍
(1.肇慶市金崗水泥有限公司佛山高明分公司,廣東 佛山528500;2.肇慶市新榮昌環(huán)保股份有限公司,廣東 肇慶 526117)
2017年以來(lái)水泥行業(yè)利潤(rùn)屢破新高,但一個(gè)不容忽略的事實(shí)是水泥行業(yè)仍處于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的行業(yè)范疇中,整個(gè)行業(yè)利潤(rùn)之所以可以如此高歌猛進(jìn)主要得益于過度錯(cuò)峰生產(chǎn)和嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)查,使供求關(guān)系人為失衡,掩蓋了行業(yè)產(chǎn)能過剩的矛盾,去產(chǎn)量不能代替去產(chǎn)能,去產(chǎn)能的工作沒有實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。故該行業(yè)從業(yè)人員正在陷入矛盾掙扎:即要時(shí)刻提醒自己所處的行業(yè)產(chǎn)能過剩依舊嚴(yán)重,又要時(shí)刻絞盡腦汁通過多種手段“瞞天過?!毙略霎a(chǎn)能。以2020年為例,水泥產(chǎn)量23.77億t,同比增長(zhǎng)1.6%,水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)或超1 800億元,與2019年基本持平,全國(guó)水泥行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)的背后是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩現(xiàn)狀沒有根本改變,產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)優(yōu)化布局沒有根本改變,未來(lái)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的變化和企業(yè)創(chuàng)新能力的提升比經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)更沒有改變。在跨區(qū)域產(chǎn)能置換大背景下,規(guī)模較小的生產(chǎn)線為保證生存必須要實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。
受益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加之行業(yè)協(xié)會(huì)引導(dǎo)和磋商的作用,企業(yè)自發(fā)降低產(chǎn)量保證市場(chǎng)價(jià)格,但在實(shí)踐過程中也出現(xiàn)了特殊情況:第一是超低排放生產(chǎn)線的差異化政策;第二是冬季供暖及協(xié)同處置固廢/危廢/生活垃圾生產(chǎn)線的差異化政策,部分企業(yè)在此過程中充分享受到政策的紅利。本文主要介紹肇慶市金崗水泥有限公司(簡(jiǎn)稱“金崗水泥”)利用現(xiàn)有2 500 t·d-1熟料生產(chǎn)線協(xié)同處置一般固體廢棄物的相關(guān)改造。
肇慶市金崗水泥有限公司地處大灣區(qū)腹地肇慶市高要區(qū),其2 500 t·d-1水泥熟料生產(chǎn)線始建于2003年,占地580余畝,年產(chǎn)P·O 42.5 R水泥150萬(wàn)余t,總投資約4億元人民幣。隨著近年來(lái)水泥行情持續(xù)走高及需求增長(zhǎng)乏力,企業(yè)愈發(fā)感受到可持續(xù)發(fā)展的壓力,因此必須進(jìn)行改革創(chuàng)新保證企業(yè)具備可持續(xù)發(fā)展的必要條件。隨著大灣區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)的持續(xù)發(fā)展,生活及工業(yè)生產(chǎn)過程產(chǎn)生的固體廢物日益增多。若固體廢物處置不當(dāng),將對(duì)居民生活環(huán)境及身體健康構(gòu)成嚴(yán)重的威脅,因此,地方政府對(duì)固體廢物管理與處置正面臨日益嚴(yán)峻的環(huán)境保護(hù)壓力。歐美的成功經(jīng)驗(yàn)表明,利用水泥窯協(xié)同處置一般固體廢棄物的技術(shù)相當(dāng)成熟、效果十分明顯,利用現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線進(jìn)行改造以達(dá)到協(xié)同處置一般固體廢物,既可幫助地方政府解決一般固體廢物帶來(lái)的處置難題,又可避免因政策變動(dòng)而強(qiáng)制停產(chǎn)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)層面損失。結(jié)合公司所處肇慶市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及一般固體廢棄物產(chǎn)生及處置情況,擬選定造紙污泥、印染污泥和市政污泥作為潛在的處置物,通過大范圍實(shí)地取樣并對(duì)其成分進(jìn)行分析,化驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 一般固體廢棄物的化驗(yàn)結(jié)果
通過上述結(jié)果分析可知,造紙污泥、印染污泥和生活污泥的化學(xué)成分對(duì)水泥生產(chǎn)的影響較小,但印染污泥和生活污泥的水分對(duì)水泥窯的影響較大,可通過上述3種污泥按照一定比例搭配使得污泥綜合水分控制在55%~65%范圍內(nèi)??紤]上述污泥流動(dòng)性較好,結(jié)合建設(shè)投入和產(chǎn)出等因素,擬采用柱塞泵將污泥噴入預(yù)熱器內(nèi)焚燒的工藝路線。
將上述3種形態(tài)、含水率不同的污泥按照預(yù)設(shè)比例卸入120 m3接收倉(cāng)內(nèi)攪拌均勻,在接收倉(cāng)頂部卸料口處設(shè)置液壓翻板門,以使倉(cāng)處于密封常態(tài),當(dāng)自卸車卸料時(shí),就地或遠(yuǎn)程控制開啟倉(cāng)蓋板。倉(cāng)頂卸料區(qū)域設(shè)置格柵,防止大塊雜物進(jìn)入接收倉(cāng)內(nèi)堵塞柱塞泵系統(tǒng)。接收倉(cāng)設(shè)置攪拌系統(tǒng),可以起到攪拌均化的作用,另在接收倉(cāng)底部設(shè)置液壓驅(qū)動(dòng)滑架,防止污泥在倉(cāng)底淤積形成死角、起拱。倉(cāng)內(nèi)污泥在攪拌系統(tǒng)和滑架的作用下進(jìn)入卸料口,經(jīng)雙螺旋喂料機(jī)輸送至單缸閘閥柱塞泵內(nèi)去水泥窯分解爐窯尾,在輸送管道入窯尾的末端設(shè)置給料噴槍,以使污泥均勻、散開的形式噴入,增加換熱面積,從而降低污泥對(duì)窯系統(tǒng)的影響。協(xié)同處置車間為微負(fù)壓車間,熟料線正常生產(chǎn)期間車間內(nèi)臭氣通過臭氣管道由引風(fēng)機(jī)引入篦冷機(jī)內(nèi)經(jīng)高溫分解處理,在熟料生產(chǎn)線停機(jī)時(shí)車間內(nèi)臭氣經(jīng)活性炭除臭裝置后外排。工藝流程圖如圖1所示,系統(tǒng)主要設(shè)備及參數(shù)見表2。
表2 系統(tǒng)主要設(shè)備及參數(shù)
圖1 工藝流程圖
該系統(tǒng)整體設(shè)備較少,工藝簡(jiǎn)單,布置靈活,占地面積少。適用一些場(chǎng)地受限,處理污泥品質(zhì)較為單一的工廠,同時(shí)對(duì)原有生產(chǎn)系統(tǒng)的影響相對(duì)較小,但對(duì)污泥的品質(zhì)要求相對(duì)較高,必須滿足柱塞泵輸送要求。
在日常處置過程中主要以印染污泥為主,通過加入造紙污泥來(lái)調(diào)節(jié)入倉(cāng)內(nèi)的水分,控制水分在60%左右以適應(yīng)單缸柱塞泵的工作條件,日處置量基本穩(wěn)定在50~100 t,操作界面如圖2所示。
圖2 操作界面
根據(jù)GB 30760—2014《水泥窯協(xié)同處置固體廢物技術(shù)規(guī)范》對(duì)入窯生料中和水泥熟料中重金屬含量參考限值要求,見表3。
表3 入窯生料和水泥熟料中的重金屬含量參考限值 mg·kg-1
為了盡量降低投加污泥對(duì)生產(chǎn)工藝系統(tǒng)的影響,同時(shí)保證入窯系統(tǒng)物料和熟料成分符合技術(shù)規(guī)范要求,從兩個(gè)方面進(jìn)行理論計(jì)算:(1)保證入窯生料重金屬含量符合技術(shù)規(guī)范要求,同時(shí)根據(jù)生料里的重金屬含量計(jì)算熟料內(nèi)的重金屬含量,計(jì)算結(jié)果符合技術(shù)規(guī)范要求限值,根據(jù)污泥的化驗(yàn)結(jié)果計(jì)算在滿足重金屬含量不超標(biāo)前提下的最低投加量,實(shí)際投加量不得大于計(jì)算值;(2)在滿足前面條件的情況下,根據(jù)物料的含水率和熱值調(diào)整污泥的投加量,投加污泥的目標(biāo)和原則是減少對(duì)熱工系統(tǒng)的影響,在考慮系統(tǒng)污泥和煤粉完全燃燒所需含氧量的情況下,穩(wěn)定生料喂料量,計(jì)算污泥的最大投加量。
以上計(jì)算完成后,再根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整的方式分為以下幾種情況:
(1)在穩(wěn)定入窯生料量和投加污泥量的情況下,通過調(diào)整窯尾喂煤量控制分解爐出口溫度。
(2)當(dāng)為了穩(wěn)定分解爐出口溫度調(diào)整窯尾喂煤量超過10%時(shí),穩(wěn)定用煤量,通過調(diào)整污泥的投加量確保分解爐出口溫度達(dá)到目標(biāo)溫度。
(3)當(dāng)入窯生料量和污泥量波動(dòng)造成熱工系統(tǒng)波動(dòng)時(shí),先停止污泥投加,穩(wěn)定入窯生料量盡快調(diào)整熱工系統(tǒng)趨于正常后再逐步投入污泥。
調(diào)整后的污泥添加量見表4。
表4 污泥投加量及占比
按現(xiàn)運(yùn)行的情況,污泥投加量符合生料和熟料內(nèi)重金屬含量限值要求,對(duì)系統(tǒng)熱工影響在系統(tǒng)可承受的范圍之內(nèi),生產(chǎn)線整體運(yùn)行穩(wěn)定,因投加污泥造成的煤耗增加的成本小于污泥處置收益,污泥按450元·t-1處置費(fèi)用計(jì)算,項(xiàng)目創(chuàng)造效益明顯,對(duì)于處置單一污泥項(xiàng)目,可以參考和借鑒。
日常運(yùn)行中遇到的主要問題:
(1)柱塞泵工作時(shí)噴槍不出污泥。主要是由于污泥水分過大,污泥在管道內(nèi)無(wú)法形成有效的蠕動(dòng),故在系統(tǒng)工作時(shí)要注意把污泥水分控制在55%~65%范圍內(nèi),并留意污泥倉(cāng)料位的變化,在進(jìn)廠污泥來(lái)源穩(wěn)定的情況下,通過進(jìn)廠污泥的搭配,保證污泥的含水率。
(2)SO2排放超標(biāo),由于印染污泥和市政污泥中含硫率高,在投入這兩種污泥較多時(shí),導(dǎo)致煙氣的SO2排放增加。
為了保證污染物排放達(dá)標(biāo),采取了兩個(gè)措施:一是監(jiān)控進(jìn)廠污泥的含硫率,通過不同含硫率污泥的搭配,降低入窯污泥含硫率;二是新增一套固態(tài)脫硫裝置以應(yīng)對(duì)突發(fā)的物料波動(dòng)造成的SO2排放超標(biāo),確保排放達(dá)標(biāo)。
本文主要介紹在2 500 t·d-1熟料生產(chǎn)線通過引入柱塞泵系統(tǒng)將污泥直接噴入預(yù)熱器中進(jìn)行焚燒的工藝。該工藝投資規(guī)模在1 000萬(wàn)以內(nèi),且新增設(shè)備有限,操作簡(jiǎn)單,污泥日處理50~100 t,在現(xiàn)有的市場(chǎng)條件下投資回報(bào)周期為2~3年,對(duì)2 500 t·d-1生產(chǎn)線較為適宜。