王二林,張愛(ài)東,劉煥杰,史躍軍
(北京首鋼股份有限公司,河北 064400)
自工業(yè)革命以來(lái),社會(huì)生產(chǎn)力得到了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。人類(lèi)生產(chǎn)、生活活動(dòng)對(duì)于環(huán)境的影響也是日益顯著。隨著溫室效應(yīng)對(duì)地球影響的加劇,各國(guó)也逐漸達(dá)成節(jié)能減排的共識(shí)。中國(guó)作為鋼鐵大國(guó),在近年來(lái)對(duì)于鋼鐵行業(yè)的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高。燒結(jié)作為鋼鐵流程中的污染物排放的重要管控環(huán)節(jié),也受到了越來(lái)越嚴(yán)格的管控,尤其是燒結(jié)煙氣中SO2和NOx的排放更是成為近年來(lái)燒結(jié)行業(yè)環(huán)保排放管控的重點(diǎn)。
北京首鋼股份有限公司(下稱(chēng)首鋼公司)煉鐵作業(yè)部360m3燒結(jié)機(jī)密相干塔工藝煙氣脫硫設(shè)施于2010 年投產(chǎn)運(yùn)行。隨著國(guó)家關(guān)于重點(diǎn)行業(yè)執(zhí)行國(guó)家大氣污染物特別排放限值政策的實(shí)施,燒結(jié)煙氣脫硫排放標(biāo)準(zhǔn)也不斷提升,360m2燒結(jié)機(jī)原有脫硫工藝設(shè)施煙氣的SO2排放濃度已不能滿(mǎn)足現(xiàn)行政策規(guī)定,為此首鋼公司對(duì)此進(jìn)行了一系列脫硫工藝設(shè)施的提標(biāo)改造[1]。本文分析了360m2燒結(jié)機(jī)密相干塔脫硫工藝達(dá)不到國(guó)家大氣污染物特別排放限值要求的原因,基于分析結(jié)果提出脫硫設(shè)施提標(biāo)改造的技術(shù)路線(xiàn)和方案。
燒結(jié)煙氣主要是含有金屬料、燃料、熔劑的混合料在經(jīng)過(guò)高溫?zé)Y(jié)后排放出的含塵煙氣。由于金屬料及燃料中含有硫元素,經(jīng)過(guò)高溫?zé)Y(jié)后,變成二氧化硫。燒結(jié)煙氣具有二氧化硫濃度高、煙氣溫度高、成分復(fù)雜、有多種污染物等特點(diǎn)。
目前主流的燒結(jié)煙氣脫硫方法有:活性炭吸附、濕法、半干法等。半干法脫硫按照其工藝,又可以分成密相干塔、旋轉(zhuǎn)噴霧法、循環(huán)流化床法、NID法等。首鋼公司360m3燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫就是采用的密相干塔工藝。
燒結(jié)煙氣密相干塔脫硫工藝主要采取旁路布置,煙氣經(jīng)旁路煙道進(jìn)入脫硫塔頂部,在塔內(nèi)完成脫硫反應(yīng)過(guò)程后,由塔下部側(cè)向進(jìn)入除塵器除塵,之后經(jīng)風(fēng)機(jī)增壓排入煙囪排放。設(shè)備布置工藝流程圖如圖1所示。
圖1 密相干塔脫硫設(shè)備工藝流程圖
密相干塔煙氣脫硫工藝設(shè)備比較簡(jiǎn)單,主要有:脫硫塔、斗式提升機(jī)、加濕機(jī)、卸灰閥、刮板機(jī)、布袋除塵器、增壓風(fēng)機(jī)、氣力輸灰系統(tǒng)設(shè)備。
斗提機(jī)垂直安裝,有主滾筒、尾滾筒和皮帶組成,料斗安裝在皮帶上,斗提機(jī)密封在箱體內(nèi)。物料自機(jī)尾進(jìn)入,經(jīng)料斗提升到機(jī)頭,經(jīng)料庫(kù)進(jìn)入加濕機(jī)。
隨著國(guó)家環(huán)保形勢(shì)的日益嚴(yán)峻,河北省環(huán)保廳及國(guó)家環(huán)保部相繼出臺(tái)越來(lái)越嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)。
2011年11月15 日河北省環(huán)境保護(hù)廳及河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合下發(fā)的《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB13/1461-2011)》,要求燒結(jié)機(jī)頭SO2排放限值為200mg/m3。
2015 年5 月25 日河北省環(huán)境保護(hù)廳及河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合下發(fā)的《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 13/2169-2015)》,要求燒結(jié)機(jī)頭SO2排放限值為180mg/m3。
2018 年9 月19 日河北省環(huán)境保護(hù)廳及河北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)合下發(fā)的《河北省鋼鐵工業(yè)大氣污染物超低排放標(biāo)準(zhǔn)(DB 13/2169-2018)》,要求燒結(jié)機(jī)頭SO2排放限值為35mg/m3。
2021年9月22 日唐山市人民政府下發(fā)《鋼鐵企業(yè)大氣污染物排放特別要求》,燒結(jié)機(jī)頭SO2排放限值為20mg/m3。
原有的設(shè)備狀況已經(jīng)無(wú)法滿(mǎn)足現(xiàn)行排放要求,急需要在原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行提標(biāo)改造。
首鋼公司360m2燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)屬于半干法脫硫的方式。半干法脫硫在不斷的技術(shù)進(jìn)步過(guò)程中,有幾個(gè)共同的認(rèn)知得到了廣泛的認(rèn)可:
(1)半干法脫硫系統(tǒng)在循環(huán)灰量一定的前提下,循環(huán)灰成分穩(wěn)定的情況下,脫硫系統(tǒng)能夠達(dá)到了脫除極限是有上限的。
(2)半干法脫硫系統(tǒng)只要能保證系統(tǒng)設(shè)備的穩(wěn)定性,增加水與循環(huán)灰的配比,可以有更大的脫硫潛力,理論上可以按照全部脫硫考慮,但要考慮到系統(tǒng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。
(3)關(guān)于氮氧化物的吸收,在半干法系統(tǒng)中可以發(fā)生氮氧化物與堿性吸收劑的反應(yīng),并得以脫除,現(xiàn)行的臭氧工藝可以配合半干法脫硫系統(tǒng),相反,濕法脫硫系統(tǒng)因?yàn)檠h(huán)漿液PH 值的問(wèn)題,并不能完全吸收高價(jià)態(tài)氮氧化物。
研究表明,在原有設(shè)施的基礎(chǔ)上,燒結(jié)半干法脫硫工藝想要完成脫硫效率的提升,需要從以下幾個(gè)方面開(kāi)展工作[2]:
(1)在滿(mǎn)足系統(tǒng)安全運(yùn)行的前提下,投入更多的加濕水進(jìn)入脫硫系統(tǒng)。經(jīng)過(guò)一系列的試驗(yàn),投加水的上限為在系統(tǒng)灰分中的含水率到10%,這個(gè)概念是投入到系統(tǒng)中并不是投入灰中。
(2)通過(guò)提高循環(huán)灰量,并通過(guò)結(jié)構(gòu)的變化增加循環(huán)灰量與煙氣的接觸幾率,可以在原有的基礎(chǔ)上在提高脫硫效率。
(3)通過(guò)提高吸收劑的反應(yīng)活性可以進(jìn)一步提高脫硫效率,其中使用電離度更高的堿性吸收劑可以大大增強(qiáng)脫硫的效率,比如將現(xiàn)有的吸收劑添加消石灰、純堿等電離度更高的物質(zhì)。
在提升半干法脫硫效率技術(shù)分析的基礎(chǔ)上,首鋼公司360m2燒結(jié)煙氣脫硫系統(tǒng)改造方案應(yīng)從以下幾個(gè)方面進(jìn)行考慮:
(1)增加系統(tǒng)的物料循環(huán)量。
(2)采用更加高效的物料加濕方式,完成水分與循環(huán)灰的充分接觸。
(3)在吸收塔的入口處增設(shè)導(dǎo)流裝置,完成吸收塔內(nèi)物料的更加均勻的分布。
(4)結(jié)合目前生產(chǎn)情況,為了增加系統(tǒng)排灰頻率、提高系統(tǒng)吸收劑的置換率,建議新增廢料倉(cāng)。
(5)根據(jù)現(xiàn)行超凈排放要求,燒結(jié)煙氣SO2的最終排放濃度要控制在20mg/m3以?xún)?nèi),粉塵的排放濃度要控制在10mg/m3以?xún)?nèi)。本次的改造只涉及到二氧化硫并未考慮粉塵的排放。
根據(jù)目前燒結(jié)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行情況,提標(biāo)以后原系統(tǒng)循環(huán)灰量稍有不足,因此改造的措施考慮增大脫硫劑的循環(huán)倍率,使本系統(tǒng)有更高的循環(huán)灰濃度,從而提高循環(huán)灰與煙氣中的SO2的反應(yīng)機(jī)會(huì),使系統(tǒng)的脫硫效率有所提高。根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況,現(xiàn)有給料機(jī)和埋刮板輸送機(jī)的能力滿(mǎn)足改造后的要求,無(wú)需改造。改造內(nèi)容主要包括:
(1)在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上拆除原有的斗式提升機(jī)與雙軸加濕機(jī),并增加一個(gè)副產(chǎn)物儲(chǔ)存料倉(cāng);每套脫硫系統(tǒng)增加2臺(tái),共計(jì)4臺(tái)加濕機(jī),更換現(xiàn)有加濕機(jī),加大處理能力。在吸收塔頂部增加新的下料溜槽。
(2)新增加鋼絲膠帶斗式提升機(jī),提升能力為470m3/h。此次改造,斗式提升機(jī)采用波特蘭品牌的產(chǎn)品,由合肥水泥設(shè)計(jì)院進(jìn)行設(shè)計(jì),盡可能從設(shè)計(jì)到設(shè)備制造保證品質(zhì)。
(3)更換現(xiàn)有雙軸臥式加濕機(jī),增大處理能力。更換后的加濕機(jī)在原有第一代雙軸加濕機(jī)的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了加濕機(jī)噴嘴的形勢(shì),同時(shí)在加濕機(jī)的端部增加了物料的攪拌功能,使得增濕后的物料能夠混合均勻,保證進(jìn)入脫硫塔的吸收劑能夠均勻攜帶分子水。這部分結(jié)構(gòu)是針對(duì)吸收劑更換為消石灰以及增濕后專(zhuān)門(mén)的配置。
(4)新增廢料倉(cāng)。本次改造新增廢料倉(cāng)儲(chǔ)存介質(zhì)為反應(yīng)后的消石灰,經(jīng)過(guò)跟蹤監(jiān)測(cè)灰分成分與使用生石灰運(yùn)行成分基本一致,同時(shí)考慮到場(chǎng)地布置等因素,本次改造使用廢料倉(cāng)與之前項(xiàng)目采用的廢料倉(cāng)規(guī)格一致。在場(chǎng)地布置過(guò)程中需要考慮現(xiàn)有倉(cāng)頂除塵器的移位與現(xiàn)有框架的設(shè)計(jì)等工作。
(5)脫硫塔入口擋板的設(shè)置。本次改造過(guò)程中考慮在脫硫塔入口處與加濕機(jī)下料口處設(shè)置煙氣導(dǎo)流裝置,能夠使氣流均勻分布,最大限度保證固體顆粒與煙氣的充分接觸,保證煙氣的截面流速為均勻。
結(jié)合生產(chǎn)檢修計(jì)劃,為實(shí)施燒結(jié)煙氣脫硫排放提標(biāo)改造項(xiàng)目,安排360m2燒結(jié)脫硫系統(tǒng)停機(jī)10天。在改造期間需要將現(xiàn)有斗提機(jī)與加濕機(jī)同步進(jìn)行拆除,在原地拆除斗提機(jī)保溫、機(jī)頭、加濕機(jī)與配件,拆除之后立刻進(jìn)行原有斗提機(jī)基礎(chǔ)的改造、養(yǎng)護(hù),新上斗提機(jī)及加濕機(jī)的安裝。該項(xiàng)目在施工過(guò)程中存在以下幾方面難點(diǎn):
(1)工期緊。由于生產(chǎn)任務(wù)緊張,僅安排了10天改造時(shí)間。
(2)上下同時(shí)開(kāi)工交叉作業(yè),施工安全難度大。脫硫塔垂直高度45 米,考慮施工工期緊張,必須同時(shí)作業(yè),在此過(guò)程中上下交叉作業(yè),施工安全管理難度大。
(3)現(xiàn)場(chǎng)防火管控難度大。由于脫硫塔有外保溫,外保溫為復(fù)合彩鋼瓦,在施工過(guò)程中需要使用電氣焊等,現(xiàn)場(chǎng)防火管控難度大。
(4)施工質(zhì)量管控難度大。斗提機(jī)箱體垂直度偏差要求頂部與底部控制在4mm以?xún)?nèi),從而避免運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)斗子與箱體發(fā)生刮蹭的問(wèn)題。
針對(duì)上述難點(diǎn)問(wèn)題,首鋼公司組織施工單位制定了專(zhuān)項(xiàng)改造施工方案,對(duì)改造施工過(guò)程的進(jìn)度、質(zhì)量及安全控制,尤其對(duì)箱體施工過(guò)程中防火控制制訂了詳細(xì)的配套措施。
(1)在改造過(guò)程中安排專(zhuān)人具體負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)管理,要求施工單位制定好交叉作業(yè)聯(lián)系確認(rèn)制,涉及吊裝作業(yè)時(shí)上下統(tǒng)一由專(zhuān)人指揮。
(2)組織施工單位在現(xiàn)場(chǎng)加濕機(jī)的用水主管上接出分支管路,引到每層動(dòng)火點(diǎn)位作為防火措施水源。
(3)在按照節(jié)點(diǎn)計(jì)劃施工的同時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),通過(guò)使用經(jīng)緯儀等專(zhuān)用測(cè)量設(shè)備對(duì)箱體施工質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),最終順利地結(jié)合工程碰點(diǎn)停機(jī)過(guò)程中完成了斗提機(jī)加寬改造。
由于前期研究充分、施工過(guò)程中質(zhì)量管控到位,斗提機(jī)改造后成功地解決了改造前斗提皮帶跑偏、箱體與斗提機(jī)斗子刮蹭等問(wèn)題。
360m2燒結(jié)煙氣脫硫排放提標(biāo)改造項(xiàng)目實(shí)施后,斗提機(jī)的運(yùn)行電流從原45A~65A,增加到65A~90A,表明脫硫循環(huán)灰量顯著增加,循環(huán)灰濃度增加。另外加濕機(jī)端部增加了攪拌器后,使增濕后的脫硫劑能夠固液混合的更均勻,進(jìn)入脫硫塔的脫硫劑能夠更好的與燒結(jié)煙氣接觸,確保了煙氣中的SO2與消石灰充分反應(yīng),在滿(mǎn)足設(shè)計(jì)入口SO2濃度的前提下,燒結(jié)煙氣實(shí)際排放濃度為16.53mg/m3。
改造后的生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,該脫硫系統(tǒng)能夠穩(wěn)定的達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),該方案的實(shí)施為采用半干法脫硫方式的同行提供了提標(biāo)改造的有益參考。