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      地質調查井桂融頁1井鉆井關鍵技術

      2022-05-16 12:14:24陳小元
      復雜油氣藏 2022年1期
      關鍵詞:鉆遇機械鉆速井段

      陳小元

      (中國石化華東石油工程公司江蘇鉆井公司,江蘇揚州 225261)

      桂融頁1 井位于滇黔桂盆地東北部南盤江-桂中坳陷雪峰山隆起南翼柳州斜坡帶沙坪復向斜,是一口直井參數(shù)井。該井位于廣西喀斯特地貌帶,地質條件復雜、地層古老可鉆性差、鄰井資料少,導致施工難度大,存在井漏風險高、防斜打直難度大、地層不穩(wěn)定易垮塌、鉆頭選型困難、機械鉆速低等難點[1-3]。針對難點,為減少故障與復雜時效、提高機械鉆速和保證工程質量,采取了井身結構優(yōu)化、應用物探法確定井口位置、防斜打直、鉆頭優(yōu)選、中長筒取心、優(yōu)選鉆井液體系等技術,圓滿完成施工任務,鉆機臺月比設計縮短10 d,并在石炭系鹿寨組發(fā)現(xiàn)良好的油氣顯示。

      1 工程概況

      該井于2019年10月16日開鉆,2020年2月1日完井。鉆遇石炭系的羅城組、寺門組、黃金組、鹿寨組、堯云嶺組;泥盆系的五指山組、榴江組(缺失)、東崗嶺組、信都組;寒武系的清溪組;震旦系的老堡組。目的層位:石炭系鹿寨組、寒武系清溪組。地層巖性除鹿寨組上部、信都組以石英砂巖、硅質條帶泥灰?guī)r為主外,其余地層為泥巖、頁巖、砂巖,灰?guī)r等。井身結構見圖1。一開以?406.4 mm 鉆頭鉆穿石炭系羅城組、進入寺門組10 m 完鉆,井深360 m,下入?339.7 mm 表層套管,封隔羅城組砂泥巖、深灰色灰?guī)r地層;二開以?311.2 mm 鉆頭鉆穿石炭系鹿寨組、進入堯云嶺組10 m 完鉆,井深1 650 m,下入?244.5 mm 技術套管,封隔寺門組泥灰?guī)r夾頁巖地層、黃金組砂泥巖、鹿寨組頁巖及砂泥巖地層;三開以?215.9 mm 鉆頭鉆至完鉆井深,鉆穿寒武系清溪組、進入震旦系老堡組30 m 完鉆。該井設計井深3 300 m,實際井深3 305 m,鉆井周期99.56 d,鉆機臺月3.62 月,機械鉆速3.68 m/h,復雜故障時效為0,取心進尺163.75 m,收獲率96.92%。鹿寨組發(fā)現(xiàn)良好的油氣顯示,清溪組無油氣顯示,在技術套管井口及套管鞋位置打水泥塞封井完井。

      圖1 桂融頁1井實際井身結構

      2 鉆井施工難點

      (1)井漏風險高。廣西喀斯特地區(qū)淺層溶洞較發(fā)育,下部鉆遇地層為泥盆系、石炭系碳酸鹽巖地層,主要巖性為(泥)灰?guī)r、白云質灰?guī)r、灰質白云巖,中深層裂縫較為發(fā)育,發(fā)生井漏的風險較高[4]。

      (2)防斜打直難度大。本井為直井,所鉆的幾口鄰井顯示本區(qū)地層巖性復雜,存在溶洞、裂縫、斷層、夾層較多,石炭系地層存在造斜現(xiàn)象,防斜打直難度大。鄰井柳1 井直井井斜達41°,桂參1 井直井井斜達到17.5°。桂中1 井地層研磨性強,傾角大,鉆井過程中鉆具蹩跳鉆、磨損嚴重,Power-V 垂直鉆井系統(tǒng)效果一般。

      (3)石炭系泥頁巖地層穩(wěn)定性差,易垮塌。本井石炭系鹿寨組、羅城組深灰、灰黑色(炭質)泥頁巖厚度較大,穩(wěn)定性相對較差,鉆井過程中泥頁巖段易發(fā)生井眼垮塌或縮徑。

      (4)地層可鉆性差、研磨性強,鉆頭選型困難。本井地層軟硬變化頻繁,夾雜大小不等孔蝕;寒武系、震旦系等古老地層,地層可鉆性更差[5-7];石英砂巖及硅質條帶泥巖及灰?guī)r等地層研磨性極強,鉆頭選型困難,導致鉆頭磨損嚴重,機械鉆速低,起下鉆多,嚴重影響施工進度。

      3 鉆井關鍵技術

      3.1 應用物探方法探測溶洞或破碎帶,確定井口,避開溶洞或破碎帶。

      桂融頁1 井地表屬于典型的喀斯特地貌,有巖溶漏斗及溶洞分布,因此出現(xiàn)地下巖溶管道及溶洞或破碎帶的可能性極大。目前對溶洞性漏失或破碎帶,堵漏時間長或垮塌嚴重、耗費多,成功率低,最好的方法是避免鉆遇溶洞或破碎帶。為此,在確定井口位置前,在擬定井口的一定范圍內,進行了高密度電法、音頻大地電磁法(EH4)、放射性測氡三種物探方法施工[8-11],以探測地表深1 000 m以上是否存在溶洞或破碎帶,避免井口布置在溶洞或破碎帶上方(見圖2)。

      圖2 桂融頁1井井場溶洞探測測線

      高密度電法(對稱四極電測深):探測100 m 以淺主要地質結構、構造及巖溶地質特征;布置在第1和第3測線,點距為5 m。

      音頻大地電磁法(EH4):探測1 000 m以淺主要地質結構、構造及巖溶地質特征;布置在第1、2和第4測線,點距為10 m。

      放射性測氡:構造異常識別;布置在第1 測線,點距為10 m。

      經(jīng)分析相關物探資料,擬定2 個井口位置。綜合考慮井場修整、井場道路的建造等鉆前工作量的大小,確定位置2 作為本井井口。該井物探資料見圖2—圖7。

      圖7 第4測線EH4反演視電阻率斷面

      圖5 第2測線EH4反演視電阻率斷面

      圖6 第3測線對稱四極電測深反演視電阻率斷面

      3.2 一開空氣鉆技術

      雖然經(jīng)過物探測井,桂融頁1 井井口位置避免了大的溶洞或破碎帶,但上部井段可能裂縫仍較為發(fā)育,易出現(xiàn)鉆井液惡性漏失等復雜情況,故一開采用空氣鉆穿漏。鉆具組合:?426 mm 空氣錘+?203 mm 無磁鉆鋌+?203 mm 螺旋鉆鋌5 根+?178 mm 螺旋鉆鋌3 根+?165 mm 螺旋鉆鋌3 根+?127 mm 加重鉆桿。鉆壓:20~40 kN;轉速:50~60 r/min;氣量:100~120 m3/min。一開空氣錘鉆進平均機械鉆速4.86 m/h,與鄰井桂中1 井相比提高65.87%。平均井徑擴大率5.31%。采用井口噴淋法灌滿井筒后進行電測,從灌滿鉆井液體積看,略大于計算體積,考慮到未使用規(guī)格為?444.5 mm 而采用?426 mm 的空氣錘,井徑擴大率較小,?339.7 mm表套剛性大,難以下入的問題,由于井場缺“?426 mm鉆頭+254 mm 鉆鋌+420 mm 穩(wěn)定器”,采用“?406 mm+228 mm 鉆鋌+402 mm 穩(wěn)定器”的大鐘擺組合,利用頂驅每柱主動擴劃到底的方法進行通井。但由于鉆頭及穩(wěn)定器外徑小,擴劃效果不好。在下表套到80 m 時,下套管遇阻,采取下壓旋轉等方式,還是難以下入,起鉆采用“?406 mm 鉆頭+?203 mm 的1°單彎螺桿+228 mm 鉆鋌+402 mm 穩(wěn)定器”的大鐘擺組合進行通井主動擴劃眼后,在下表套到80 m時,采取下壓旋轉等方式下入,在120 m 后順暢下至井底。

      3.3 防斜打直技術

      從第1 測線對稱四極反演電阻率斷面圖(圖4)中可看出:該井地層傾角基本在45°左右,傾角大,地層傾向70°左右,極易造斜。為控制好井身軌跡,采取了以下措施:

      圖4 第1測線對稱四極反演電阻率斷面

      (1)設定軌跡控制圓柱。從第1 測線測氡曲線和EH4 反演電阻率斷面圖(圖3)看,1 000 m 井深內,閉合位移若超過20 m,在東西向有可能鉆遇破碎帶或溶洞,故1 000 m以內閉合位移不許超過20 m。

      圖3 第1測線測氡曲線和EH4反演電阻率斷面

      (2)優(yōu)選防斜組合,井斜接近超標時,及時糾斜。一開?426 mm 井眼,由于空氣錘鉆進主要是利用空氣錘的沖擊破巖,上部鉆鋌不提供鉆壓,基本不彎曲,故有利于防斜打直。實際一開井深390 m,最大井斜0.67°。井斜、位移在標準范圍內時,主要采用“大尺寸鉆鋌+直螺桿”鐘擺鉆具組合,高轉速低鉆壓有利于防斜提速。一旦井斜或位移將超標時,采用“MWD+單彎雙穩(wěn)”鉆具組合進行及時糾斜,糾斜完成后進行復合穩(wěn)斜鉆進。在?311 mm 井眼:為了增加鐘擺力,螺桿尺寸由常規(guī)的?203 mm 優(yōu)化為?244.5 mm,鉆鋌由常規(guī)的?203 mm 優(yōu)化為?228 mm;為保證工具面穩(wěn)定,單彎雙穩(wěn)組合使用?203 mm 或?216 mm 的螺桿。該井共糾斜4 次,實鉆軌跡表明:在堯云嶺組地層前,軌跡易朝東飄移;穿過堯云嶺組后,軌跡易朝南飄移。

      (3)優(yōu)選鉆井參數(shù)。增加鉆鋌尺寸,以便強化鉆壓,鉆壓以螺桿壓降升高1~1.5MPa為宜,頂驅轉速控制在50 r/min左右。

      通過采取以上措施,各井段井斜位移均滿足設計要求,井身質量優(yōu)。在井深1 000 m 以內,位移控制在16.18 m 內。全井最大井斜控制在標準7°內,最大為5.92°,最大閉合位移控制在標準120 m 內,為76.30 m。

      3.4 鉆頭優(yōu)選技術

      該井除鉆遇石英砂巖、硅質條帶時機械鉆速較低外,其余井段通過優(yōu)選鉆頭,均取得較高的機械鉆速。

      (1)二開?311 mm 井眼,在井段360~1 091.95 m,優(yōu)選進口16 mm 復合片的2 只5 刀翼FL1653JH及1只7刀翼的S1675FGA 的PDC 鉆頭,使用效果較好,平均機械鉆速達到3.66 m/h。但在鉆遇鹿寨組上部石英砂巖、硅質條帶時,鉆頭磨損嚴重,機械鉆速低,壽命短、進尺少。在井段1 091.95~1 216.67 m 的209.64 m 進尺,共使用KPM1633DST 混合鉆頭1只、7刀翼13 mm 齒FL1373JH 鉆頭1只、HJT637GL牙輪鉆頭2 只,平均機械鉆速僅1.49 m/h,最低進尺僅為23.51 m,最低機械鉆速僅為1.03 m/h。在鉆穿石英砂巖及硅質條帶地層后,機械鉆速明顯提高,使用7 刀翼13 mm 齒M137J1DR 鉆頭1 只、FLG1655取心鉆頭1 只,鉆至二開井深1 605 m, 平均機械鉆速達5.79 m/h。

      (2)三開?216 mm 井眼,鉆遇泥盆系、寒武系、震旦系地層,比上部地層可鉆性差,機械鉆速相對較低。1只HJT637GH牙輪鉆頭在2 755.09~2 861.08 m 鉆遇信都組地層的石英砂巖、1 只舊的FL1653JH的PDC 鉆頭在3 023.95~3 060.26 m 鉆遇清溪組的硅質條帶,二井段機械鉆速平均僅為1.18 m/h。在1 650~2 755.09 m、2 861.08~3 023.95 m、3 060.26~3 305 m 的井段共使用FLG1655 取心鉆頭2 只,F(xiàn)L1665JH 的PDC 鉆 頭1 只,M137J1DR 鉆 頭1 只,KPM1642ART 混合鉆頭1 只,平均機械鉆速為1.68 m/h。通過鉆頭優(yōu)選,在井段1 670~2 662.04 m,使用1 只FL1653JH 的PDC 鉆頭,平均機械鉆速達到10.07 m/h。

      3.5 取心技術措施

      桂融頁1井取心進尺多、地層破碎及可鉆性差,取心存在機械鉆速低、易堵心、收獲率難以保證等問題,為提高取心速度及收獲率,采取了以下措施:

      (1)優(yōu)化取心鉆頭。優(yōu)化8刀翼PDC取心鉆頭,把常規(guī)圓形齒改為尖圓混合齒,增加鉆頭對硬地層的吃入能力。

      (2)采用蘇Ⅲ多功能通用底軸承雙扶取心筒,減少底部取心工具的擺動。在較為穩(wěn)定的地層,采用中長筒取心技術,有效縮短了取心周期。

      在?311 mm 井眼取心時,在取心筒上方串接?310 mm穩(wěn)定器,減少鉆具的振動,提高收獲率。

      (3)使用蘇Ⅲ型取心工具,先將球放置懸掛內筒里,上方加裝內防噴工具,滿足頁巖氣井井控要求。桂融頁1井屬海相地層,以灰?guī)r和頁巖為主,地層較硬,下鉆過程中內筒不會進虛泥餅,到底不必循環(huán)沖洗內筒。

      (4)及時判斷是否堵心。密切注意鉆時變化情況,每0.5 m 記錄一次鉆時。在鉆進參數(shù)不變的情況下,若發(fā)現(xiàn)鉆時突然猛增,轉盤負荷變輕,指重表只降不回升等現(xiàn)象,很可能是“堵心”的反映。若經(jīng)判斷是堵心,應果斷割心起鉆。是否堵心的經(jīng)驗判斷法:如果鉆時發(fā)生較大的偏差,根據(jù)鄰井鉆時及地質撈砂判斷不了是否堵心,則可以上提鉆具來判斷,上提到“原懸重+摩阻”(下到底循環(huán)時上提下放,記下各摩阻值),如原懸重100 t,摩阻20 t,則上提120 t 剎住,如果指重表停在120t,則說明心在內筒,可下放至鉆壓2~3 t 啟動轉盤繼續(xù)取心鉆進。如果上提時指重表始終未超過120t,且和平時活動鉆具一樣,結合超長的鉆時可判斷堵心,下探如無遇阻現(xiàn)象,可判斷為堵心直接起鉆。

      通過采取以上措施,取得較好的取心效果。該井取心進尺為163.57 m,收獲率96.92%,共11 趟取心,10 趟為雙筒取心,平均每筒巖心長度達到14.43 m,機械鉆速為2.84 m/h。在1 598.62~1 616.82 m井段取心,進尺18.2 m,收獲率100%,機械鉆速達到11.38 m/h。

      3.6 鉆井液技術

      桂融頁1 井為1 字號探井,鄰井地質資料參考少,地層3 個壓力不詳,鉆井過程中存在井壁失穩(wěn)、井漏、溢流的風險。一開采用空氣鉆鉆進,二開、三開采用鉀胺聚合醇聚合物防塌鉆井液體系。本井設計的鉆井液密度為1.08~1.15 g/cm3。鉆井液處理維護要點:

      (1)二開:①水泥塞鉆完后,用淡水及膠液補充鉆井液,膨潤土含量控制在60 g/L 以下。聚合物配合0.3%~0.5%聚胺,再加入降失水劑和防塌劑等相關處理劑,提升鉆井液的抑制性,調整鉆井液性能達到設計要求后即可二開;②鉆至滲透性好、孔隙壓力低的井段前加入一定濃度的單封及超細鈣,進行隨鉆封堵;③進入鹿寨組前50 m,將鉆井液轉換成鉀胺基聚合物體系。聚胺加量0.3%~0.5%,使用LV-PAV 降低鉆井液的失水,復配使用各種防塌劑,保證井下安全;④進入目的層前調整鉆井液性能,補充聚合醇儲層保護劑,質量分數(shù)2%。

      (2)三開:①鉆完水泥塞及鈣離子被徹底清除后,繼續(xù)用膠液補充鉆井液,保持聚胺加量,進行高低壓大排量循環(huán),調整鉆井液性能達到最優(yōu);②聚胺加量0.3%~0.5%,使用LV-PAV 降低鉆井液的失水,復配使用各種防塌劑,保證其含量,發(fā)揮最大防塌作用,在3 000 m 以后,使用抗高溫降濾失劑,提升鉆井液的抗高溫性能,保證井下安全;③控制鉆井液API 濾失量小于4 mL,高溫高壓濾失量小于12 mL。

      通過良好維護,鉆井液性能滿足設計要求,全井無垮塌等現(xiàn)象。實際最高鉆井液密度控制在1.14 g/cm3內,滿足施工要求。

      4 認識與體會

      (1)在喀斯特地貌區(qū),在確定井口前,進行地球物理方法探測溶洞或破碎帶,避免井口位置定在溶洞或破碎帶上方;一開使用空氣鉆技術,有效減少上部地層的漏失風險。

      (2)采用設定軌跡控制圓柱、主動控斜的方法,保證了防斜打直。從本井的井身軌跡控制看,單彎雙穩(wěn)組合比直螺桿大鐘擺組合防斜效果好,建議在高陡構造井中應用單彎雙穩(wěn)組合。

      (3)本井在鉆遇石英砂巖、硅質條帶時,鉆頭磨損嚴重,機械鉆速低。建議在鉆高研磨性地層時,加強同鉆頭廠家的結合,進行鉆頭個性化設計,提高壽命,同時應用恒扭矩等提速工具,提高機械鉆速。

      (4)采用中長筒取心技術及13 mm 復合片、8 刀翼進口復合片尖圓齒取心PDC 鉆頭,取得較高的機械鉆速,有效提高了施工速度。

      (5)鉀胺聚合醇聚合物防塌鉆井液體系滿足了設計要求,全井未發(fā)生垮塌等問題,滿足了油氣勘探的需求。

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