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      超深井155V 高鋼級厚壁套管開窗技術(shù)

      2022-05-16 12:14:18徐衛(wèi)強(qiáng)
      復(fù)雜油氣藏 2022年1期
      關(guān)鍵詞:鋼級斜向開窗

      李 濤,徐衛(wèi)強(qiáng),蘇 強(qiáng)

      (中國石油西南油氣田分公司工程技術(shù)研究院,四川成都 610031)

      套管開窗側(cè)鉆技術(shù)主要用于老井挖潛、套管變形或損壞、井下落物事故難以處理等情況,是一項(xiàng)相對比較完善和成熟的技術(shù)。

      ST102 井為四川盆地川西北地區(qū)雙魚石構(gòu)造的一口重點(diǎn)探井,勘探目的是了解該區(qū)域棲霞、茅口組的儲層發(fā)育情況和含油氣性。該井完鉆井深7 756 m,完鉆層位棲霞組,在試油作業(yè)過程中下油管至7 684 m 遇卡,倒扣后處理落魚,用?102.8 mm平底金剛石磨鞋磨銑至7 574 m 遇卡,由于后續(xù)處理難度大、耗時長,最后決定進(jìn)行開窗側(cè)鉆。以往進(jìn)行套管開窗作業(yè)的井普遍開窗點(diǎn)淺(低于6 000 m),套管鋼級低(低于125S)[1-12],開窗作業(yè)相對容易,多使用1~2只銑錐便開窗成功;但該井套管開窗作業(yè)面臨開窗點(diǎn)井深超7 400 m,開窗點(diǎn)溫度超150℃,開窗套管為BG155V×?184.15 mm×15.83 mm高鋼級厚壁套管,國內(nèi)外目前尚無匹配的開窗工具及技術(shù)儲備。通過分析以往開窗工具的設(shè)計(jì)與使用情況,結(jié)合該井開窗作業(yè)面臨的難點(diǎn)和風(fēng)險,重新設(shè)計(jì)和加工適用于高鋼級厚壁套管開窗的斜向器和銑錐,優(yōu)化開窗作業(yè)流程,經(jīng)過10 趟銑錐磨銑作業(yè)后用?149.2 mm 牙輪鉆頭側(cè)鉆出31 m 領(lǐng)眼,巖屑占比100%。套管開窗的成功,創(chuàng)造了四川盆地套管開窗點(diǎn)井深最深、國內(nèi)首例155V 高鋼級套管開窗的成功記錄。

      1 開窗作業(yè)難點(diǎn)分析

      (1)對斜向器耐磨性要求高。本次開窗套管為155V高鋼級厚壁套管(壁厚15.83 mm),銑錐磨銑相對較慢。長時間開窗磨銑作業(yè)使得斜向器容易被銑錐嚴(yán)重磨銑而存在斷裂的風(fēng)險,對斜向器的耐磨性提出了更高的要求。

      (2)對開窗銑錐攻擊性要求高。針對開窗套管的鋼級和壁厚,對開窗銑錐的硬度、耐磨性要求極高,否則銑錐切削齒崩齒導(dǎo)致磨銑困難;同時不平整的窗口容易導(dǎo)致開窗工具阻卡。

      (3)下部鉆具尺寸小、柔性大,扭矩和軸向載荷傳遞困難,銑錐受力不穩(wěn)定。本次套管開窗點(diǎn)井深超7 400 m,在?184.15 mm 套管內(nèi)使用? 150 mm 銑錐進(jìn)行開窗作業(yè),下部小尺寸鉆桿重量輕、柔性大,鉆具扭矩和軸向載荷傳遞困難,開窗期間銑錐受力狀態(tài)不穩(wěn)定,扭矩容易出現(xiàn)較大波動,導(dǎo)致開窗磨銑效率低。

      2 側(cè)鉆井眼軌跡設(shè)計(jì)

      該井魚頂在7 497.84 m,根據(jù)電測扶正器和套管接箍位置,設(shè)計(jì)選擇將斜向器坐掛至7 424.5 m,在7 420 m 處開窗,用?149.2 mm 鉆頭鉆至7 763 m完鉆,下?127 mm 套管懸掛固井(懸掛井段7 270~7 761 m),側(cè)鉆井眼采用“增—穩(wěn)”兩段制井眼剖面,井眼軌跡設(shè)計(jì)見表1。

      表1 側(cè)鉆井眼剖面設(shè)計(jì)

      3 高鋼級套管開窗關(guān)鍵技術(shù)

      3.1 斜向器優(yōu)化設(shè)計(jì)

      本井采用斜向器+銑錐的方式進(jìn)行套管開窗,開窗套管的硬度為HRC45。由于本次開窗套管鋼級高且壁厚,銑錐磨銑困難,上、下窗口距離不宜過長,長時間開窗磨銑作業(yè)使得斜向器存在失效的風(fēng)險??紤]形成窗口的長度能夠滿足鉆具及套管能順利通過窗口無阻卡,于是優(yōu)化設(shè)計(jì)斜向器導(dǎo)斜面坡度為4.5°,斜向器導(dǎo)斜面長1.85m。斜向器的導(dǎo)斜面為弧面設(shè)計(jì),弧面的曲率半徑與銑錐的最大曲率半徑相同,在開窗磨銑作業(yè)時銑錐與斜向器導(dǎo)斜面是以線或是面的形式接觸,能夠減輕斜向器的磨損,現(xiàn)場所用斜向器導(dǎo)斜面如圖1。在開窗工具入井前進(jìn)行了多次地面開窗試驗(yàn),在第三次試驗(yàn)套管已磨穿、銑錐即將側(cè)鉆出套管進(jìn)入地層時斜向器本體發(fā)生斷裂,初步分析為斜向器材質(zhì)問題,改用硬度更高、耐磨性及熱硬性更好的W6 鋼,在隨后的兩次地面試驗(yàn)時均開窗成功,之后牙輪鉆頭通過窗口時未見異常。

      圖1 ?146 mm斜向器導(dǎo)斜面

      3.2 銑錐優(yōu)化設(shè)計(jì)

      銑錐的剖面形狀會直接影響銑錐對斜向器的磨損程度,為降低銑錐對斜向器的磨損,銑錐錐體的錐度應(yīng)與斜向器導(dǎo)斜面的斜度角相同,增大銑錐與斜向器的接觸面積,可以減小斜向器導(dǎo)斜面單位面積的受力,降低斜向器的磨損程度;銑錐與套管的接觸為線接觸,接觸面積相比斜向器大幅減小,對套管的單位面積作用力更大,對套管的磨銑速度更快;銑錐的切削齒需要有足夠的抗沖擊韌性和較高的耐磨性,切削齒材質(zhì)優(yōu)選硬度大于HRC80的高強(qiáng)度硬質(zhì)合金??紤]到PDC 鉆頭具有穩(wěn)定性好、攻擊性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),于是開窗銑錐側(cè)面的切削齒排列參考PDC 鉆頭布齒設(shè)計(jì),將以前的隨機(jī)排列改為整齊排列方式,讓銑錐切削齒受力均勻、平穩(wěn);同時切削齒體積更大、抗沖擊力和切削力更強(qiáng),減少崩齒概率,增強(qiáng)銑錐切削齒攻擊力并延長使用壽命;縱向切削齒之間設(shè)置了多處凹槽,作為排除鐵屑的通道,優(yōu)化前后銑錐側(cè)面對比如圖2。

      圖2 開窗銑錐優(yōu)化前后對比

      開窗銑錐頭部端面為平面型,前端面采用圓塊齒整齊排列和碎硬質(zhì)合金隨機(jī)排列的組合方式,以端面中心為原點(diǎn),在相隔120°的三條半徑線上整齊地鑲嵌了圓形硬質(zhì)合金塊,隨后在周圍隨機(jī)鑲嵌碎硬質(zhì)合金塊(見圖3),有助于銑錐側(cè)出套管后對地層進(jìn)行磨銑,可以提高銑進(jìn)速度。

      圖3 開窗銑錐頭部端面

      3.3 鉆具組合優(yōu)化

      針對上述鉆具尺寸小柔性大、扭矩和軸向載荷傳遞困難、銑錐受力不穩(wěn)定的難題,下部小尺寸鉆桿均采用加重鉆桿,增加其重量和強(qiáng)度;開窗過程中精細(xì)操作、平穩(wěn)送鉆,減小銑錐開窗過程中的扭矩波動。優(yōu)化開窗鉆具組合為:?150 mm 銑錐+?88.9 mm 加重鉆桿×1根+回壓閥+?88.9 mm 加重鉆桿×2 根+變扣接頭+?101.6 mm 加重鉆桿×21 根+?101.6 mm鉆桿。

      4 現(xiàn)場應(yīng)用

      4.1 井眼準(zhǔn)備

      先下光鉆桿在魚頂7 497.84 m 以上注水泥塞;鉆塞至7 481 m;靜放鉆具下壓50 kN 未降,水泥塞強(qiáng)度合格。之后下?150 mm 通徑規(guī)在7 381~7 481 m 井段反復(fù)通井刮削3 次,循環(huán)洗井,確保管壁干凈,井眼暢通。

      4.2 安放斜向器

      下?146 mm 斜向器至7 433 m 遇阻4 t,反復(fù)3次上提下放活動鉆具未能通過,根據(jù)電測扶正器和套管接箍位置,將斜向器上移至7 424.5 m,投球、泵送入座,憋壓28 MPa 穩(wěn)壓5 min 壓力未降,下壓80 kN,上提鉆具確認(rèn)斜向器坐掛成功,正轉(zhuǎn)43 圈倒扣,起出送入鉆具。

      4.3 開窗磨銑

      下入前述優(yōu)化的開窗鉆具組合進(jìn)行磨銑。

      磨銑參數(shù):鉆壓4~50 kN;轉(zhuǎn)速60 r/min;排量11 L/s;泵壓23.5 MPa,扭矩11~19 kN·m。

      開窗情況:在井深7 420 m 處開窗,使用5 只銑錐磨銑至井深7 422.69 m 時見少量水泥塊及巖屑(側(cè)鉆上窗口井深7 420.27 m,下窗口井深7 422.00 m),第5 趟銑錐在井深7 420.87~7 421.38 m 磨銑期間頂驅(qū)被蹩停4 次(頂驅(qū)扭矩設(shè)定19 kN·m),初步分析原因?yàn)槟ャ娦纬傻拇翱诓黄秸谑菧?zhǔn)備用復(fù)式銑錐進(jìn)行修窗作業(yè),套管開窗磨銑情況見表2。

      表2 套管開窗磨銑情況

      4.4 修整窗口

      將開窗鉆具組合的銑錐換成?150 mm 復(fù)式銑錐進(jìn)行修窗磨銑。

      磨銑參數(shù):鉆壓10~80 kN;轉(zhuǎn)速60 r/min;排量12 L/s;泵壓25 MPa;扭矩11~19 kN·m。

      修窗情況:使用3只復(fù)式銑錐,第一趟修窗磨銑至井深7 422.83 m;第二趟磨銑至7 423.19 m加鉆壓至65 kN 不回,上提倒劃鉆具至7 417.72 m,下放鉆具至7 422.01 m 遇阻8 kN,加鉆壓至69 kN 不回后起鉆;第三趟磨銑至7 422.69 m,上提鉆具后旋轉(zhuǎn)下放至7 421.98 m 遇阻8 kN,加鉆壓至81 kN 鉆壓不回,倒劃眼上提鉆具后再次旋轉(zhuǎn)下放至7 421.80 m遇阻8 kN,為確保井下安全決定起鉆檢查,套管修窗磨銑情況見表3。

      表3 套管修窗磨銑情況

      4.5 強(qiáng)磁打撈井底鐵屑

      考慮到修窗時出現(xiàn)的異常情況及多只銑錐磨銑后井底可能存在部分未攜帶出的鐵屑,決定使用強(qiáng)磁到井底進(jìn)行打撈。兩次下?120 mm 筒式強(qiáng)磁至井深7 421.80 m打撈,共撈獲鐵屑368 g。

      4.6 尖頭銑錐磨銑修窗

      將原鉆具組合的銑錐換成?150 mm 尖頭銑錐進(jìn)行修窗磨銑。

      磨銑參數(shù):鉆壓10~50 kN;轉(zhuǎn)速60 r/min;排量12 L/s;泵壓25 MPa;扭矩11~18 kN·m。

      磨銑情況:使用1 只尖頭銑錐磨銑至井深7 423.76 m,磨銑期間無異常,最后一包出口返出物巖屑占比近90%,起出銑錐尖部無磨損,本體水槽外排齒均勻磨損3 mm,最大外徑由150 mm 減小至147 mm。

      4.7 復(fù)式銑錐再次修窗

      原鉆具組合的銑錐換成?150 mm 復(fù)式銑錐再次進(jìn)行修窗磨銑。

      磨銑參數(shù):鉆壓10~50 kN;轉(zhuǎn)速60 r/min;排量12 L/s;泵壓25 MPa;扭矩11~18 kN·m。

      磨銑情況:使用1 只復(fù)式銑錐修窗磨銑至井深7 425.88 m,進(jìn)入地層3.43 m,磨銑期間無異常,出口返出物巖屑占比100%,起出復(fù)式銑錐頂部輕微磨損,其余部分無磨損,修窗作業(yè)完成。

      4.8 牙輪鉆頭鉆領(lǐng)眼

      下?149.2 mm 牙輪鉆頭至井深7 424.15 m 順利通過窗口,隨后鉆進(jìn)至井深7 453.10 m,側(cè)鉆井眼裸眼段長31.1 m,起鉆時在上、下窗口處上提下放鉆具均無阻卡現(xiàn)象,套管開窗作業(yè)圓滿完成,創(chuàng)造了四川盆地套管開窗點(diǎn)井深最深、國內(nèi)首例155V 高鋼級套管開窗成功紀(jì)錄。

      5 結(jié)論與建議

      (1)針對ST102 井高鋼級厚壁套管開窗作業(yè)存在的難點(diǎn),使用優(yōu)化后的開窗銑錐和斜向器圓滿完成了該井套管開窗作業(yè),該井的成功應(yīng)用為高鋼級套管開窗提供了成功經(jīng)驗(yàn)。

      (2)斜向器導(dǎo)斜面材質(zhì)的耐磨性在高鋼級套管開窗作業(yè)中至關(guān)重要,應(yīng)優(yōu)選高硬度、耐磨性好的材料,提高斜向器的使用壽命,防止斜向器在開窗過程中失效。

      (3)銑錐錐體的錐度與斜向器導(dǎo)斜面的斜度角相同能夠減輕斜向器的磨損;開窗銑錐側(cè)面的切削齒整齊排列有利于磨銑過程中受力均勻、平穩(wěn);大體積切削齒抗沖擊力更強(qiáng),崩齒概率更低。

      (4)超深井高鋼級厚壁套管開窗作業(yè)往往需要多只銑錐才能開窗成功,崩落的銑錐切削齒在井底會嚴(yán)重影響后續(xù)的開窗磨銑作業(yè),有必要使用強(qiáng)磁打撈井底未攜帶出的鐵屑。

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