• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      活爐底轉爐熔池接縫處濺渣層高效清除的生產(chǎn)實踐

      2022-05-16 13:09:50鄧南陽沈思寶張文英
      四川冶金 2022年2期
      關鍵詞:槍位氧槍爐襯

      周 軍,鄧南陽,潘 軍,沈思寶,張文英

      (馬鞍山鋼鐵股份有限公司長材事業(yè)部,安徽 馬鞍山 243000)

      馬鋼長材事業(yè)部一區(qū)現(xiàn)有4座65 t頂?shù)讖痛缔D爐,由于轉爐在吹煉過程中,爐內進行著極其復雜、激烈的物理化學反應和機械運動,受高溫和惡劣條件的影響,轉爐爐襯在使用過程中易于受到侵蝕和損壞[1-6]。當轉爐爐襯工作層被侵蝕至殘余厚度約為100 mm左右時,就要更換爐襯,否則,不僅增加爐況維護耐材成本,還極易發(fā)生漏鋼事故[7]。對于活爐底轉爐來說,更換爐襯前,應先將爐底與爐身分離,然后才能進行拆爐作業(yè),而要使爐底與爐身完全有效分離,必須先將熔池接縫處的濺渣層清除干凈。因此,活爐底轉爐熔池接縫處濺渣層清除完全與否,是爐底與爐身能否有效分離的關鍵。

      1 工況條件

      馬鋼65 t頂?shù)讖痛缔D爐主要參數(shù)見表1,吹煉氧槍為4孔噴頭,供氧強度為3.2~3.6 Nm3/(t·min),氧槍噴頭工藝參數(shù)見表2,3支雙環(huán)縫式供氣元件底槍,底吹強度為0.02~0.04 Nm3/(t·min)。

      表1 65 t頂?shù)讖痛缔D爐主要參數(shù)

      表2 氧槍噴頭工藝參數(shù)

      2 熔池接縫處濺渣層清除措施

      2.1 熔池接縫處濺渣層清除工藝原理

      高溫、高(FeO)含量爐渣對熔池接縫處濺渣層具有一定的侵蝕作用。通過氧槍向爐內吹入氧氣,利用爐渣中鐵元素與氧氣反應,反應方程式如下[8]:

      Fe(l)+1/2O2(g)=FeO(l)

      (1)

      由式(1)可知,在轉爐煉鋼溫度條件下,△G<0,反應向正方向進行,且該反應為放熱反應,反應結束后生成高溫和高(FeO)含量爐渣浸泡在熔池接縫處濺渣層。溫度是改變熔渣形態(tài)的重要參數(shù),溫度升高,不僅可以促使熔池接縫處附著的高熔點固態(tài)高堿度濺渣層由固態(tài)熔為液態(tài),同時,還可以促使爐渣內的某些離子鍵斷裂,聚合態(tài)的原子團分解,降低了質點傳輸所需要的活化能,幫助固態(tài)渣進一步熔化成液態(tài)渣。

      圖1為CaO-SiO2-FeO渣系的粘度曲線圖,隨著渣中(FeO)含量增加,爐渣粘度隨之減小,同時,渣中富含(FeO),自由氧離子增多,降低了渣的熔化溫度和濺渣層中物相的分解溫度,降低了渣的粘性,渣的流動性變好[9-10]。因此,渣中(FeO)含量的增加可以促進轉爐爐底與爐身接縫處附著的濺渣層熔解。

      圖1 CaO-SiO2-FeO渣系的粘度曲線圖

      熔池的沖擊深度根據(jù)A Flinn公式計算[11-12]:

      (2)

      式(2)中,h為沖擊深度,mm;H為氧槍槍位,mm;p0為氧氣滯止壓力,MPa;d1為喉口直徑,mm;θ為中心夾角。

      由式(2)以及表2數(shù)據(jù)可以計算得出,不同氧壓、氧槍槍位與沖擊深度的關系,結果如表3所示。

      表3 不同氧壓、氧槍槍位與沖擊深度的關系

      馬鋼65 t頂?shù)讖痛缔D爐熔池深度標高為1133 mm,熔池接縫處標高為650 mm,兩者之間差值483 mm,該值表示金屬液面距熔池接縫處距離,也就是氧氣所需要的沖擊深度值。由表2計算結果可知,表中沖擊深度值與483 mm最為接近的,是氧槍工作壓力為0.40 MPa,氧槍槍位為1000 mm時,對應的沖擊深度為488 mm。

      洗爐作業(yè)時,氧槍工作壓力應設定為0.40 MPa,供氧強度是正常吹煉供氧強度的40%~60%,可避免洗爐過程中發(fā)生漏鋼事故。氧槍槍位控制在1000 mm,一方面,有利于氧氣與爐渣內鐵元素充分反應,達到快速升溫并獲得高(FeO)含量爐渣的作用;另一方面,可確保氧氣射流主要作用于熔池接縫處濺渣層,并獲得較好的沖刷和攪拌效果。繼續(xù)吹氧過程中,提高氧槍槍位至2000 mm,氧氣流股對熔池接縫處濺渣層進行弱攪拌,以提高該處濺渣層侵蝕的均勻性。

      2.2 熔池接縫處濺渣層清除操作

      2.2.1 停爐準備

      轉爐爐役計劃停爐前24 h不安排補爐,冶煉操作時,造渣輔料按照冶煉所需加入量參考值下限控制,爐底高度按照開新爐實測值-100~-200 mm控制。停爐前一爐出鋼完畢后,將爐內終渣翻凈,采用激光測厚儀測量爐襯工作層厚度和爐底實際高度,為氧槍槍位、供氧強度以及浸泡侵蝕時間控制作參考。

      2.2.2 停爐操作

      爐役計劃停爐爐次,當爐鋼水正常冶煉,鋼水出凈后,倒掉部分爐渣,轉爐倒渣參考傾動角度100°~105°,爐內渣量控制在25~30 kg/t鋼。

      2.2.3 吹氧操作

      因爐役后期,一般轉爐爐襯最薄弱工作層殘余厚度約為100 mm左右,為避免洗爐過程中發(fā)生漏鋼事故,洗爐作業(yè)供氧強度要求按照正常吹煉供氧強度的40%~60%控制,具體操作如下:

      (1)倒渣結束后,轉爐搖至零位。

      (2)下槍吹氧,氧槍槍位采取“低-高”控制模式,即氧壓0.3~0.4 MPa,氧氣流量6500~6750 Nm3/h,供氧強度1.6~1.8 Nm3/(min·t),氧槍噴頭距爐底實測高度1000 mm,采用相對低的槍位,使氧氣與爐渣進行充分反應,快速升溫,在短時間內獲得高溫和高(FeO)含量爐渣,吹氧時間5 min。

      (3)當氧氣累計量達到550 Nm3時,適當提高氧槍槍位,氧壓0.3~0.4 MPa,氧氣流量6500~6750 Nm3/h,供氧強度1.6~1.8 Nm3/(min·t),氧槍噴頭距爐底實測高度2000 mm,采用相對高的槍位,使氧氣流股主要對熔池接縫處濺渣層進行沖刷攪拌,起到加速該處濺渣層侵蝕剝落的作用,繼續(xù)吹氧5 min。

      (4)當氧氣累計量達到1100 Nm3時,提槍至6500 mm等候點,停止吹氧。

      2.2.4 浸泡侵蝕

      吹氧結束后,浸泡侵蝕熔池接縫處濺渣層,以提高該處濺渣層侵蝕的均勻性和完全性,有利于爐底與爐身有效分離,浸泡侵蝕時間控制參照表4。

      圖2 爐底與爐身接縫處濺渣層清除吹氧操作示意圖

      表4 浸泡侵蝕時間控制參照表

      2.2.5 檢查確認

      浸泡侵蝕結束后,將爐內高溫和高(FeO)含量爐渣倒出1/2,參考轉爐傾動角度95°~100°,待轉爐倒渣結束平穩(wěn)后,觀察熔池接縫處濺渣層侵蝕情況。當該處濺渣層侵蝕完全且存在明顯磚縫時,將爐內剩余爐渣翻凈,洗爐作業(yè)結束。否則,參照2.2.3~2.2.5章節(jié)操作步驟,再次進行洗爐作業(yè),具體如下:

      (1)將轉爐搖至零位,下槍再次吹氧,氧壓0.3~0.4 MPa,氧氣流量6500~6750 Nm3/h,供氧強度1.6~1.8 Nm3/(min·t),氧槍噴頭距爐底實測高度1000 mm,吹氧時間3 min。

      (2)當氧氣累計量達到1430 Nm3時,適當提高氧槍槍位,氧壓0.3~0.4 MPa,氧氣流量6500~6750 Nm3/h,供氧強度1.6~1.8 Nm3/(min·t),氧槍噴頭距爐底實測高度2000 mm,繼續(xù)吹氧3 min。

      (3)當氧氣累計量達到1760 Nm3時,提槍至6500 mm等候點,停止吹氧。

      (4)吹氧結束后,再次浸泡侵蝕熔池接縫處濺渣層2 min。

      (5)浸泡侵蝕結束后,倒爐觀察熔池接縫處濺渣層侵蝕情況,直至該處濺渣層侵蝕完全且存在明顯磚縫時,將爐內渣翻空,洗爐作業(yè)結束。

      3 應用效果

      馬鋼65 t頂?shù)讖痛缔D爐爐役檢修時,該操作方法實施后,可快速將熔池接縫處濺渣層清除完全,確保爐底與爐身有效分離,進而為后續(xù)拆爐作業(yè)提供安全保障。同時,該操作方法還具有操作平穩(wěn)和安全系數(shù)高的特點,洗爐作業(yè)時間可有效控制在30 min以內。

      4 結論

      (1)利用預留在轉爐內爐渣中鐵元素與氧氣反應,具有升溫迅速且反應后產(chǎn)生高溫和高FeO含量爐渣的工藝特點,滿足了侵蝕熔池接縫處濺渣層所需高溫、高FeO含量爐渣的熱力學條件。同時,借助氧氣射流對熔池接縫處濺渣層進行沖刷攪拌,又具有良好的動力學條件,有利于該處殘余濺渣層侵蝕剝落。吹氧結束后,適當增加浸泡侵蝕時間,可獲得更好的侵蝕效果。

      (2)根據(jù)停爐前實測爐襯工作層厚度和爐底高度實際值,通過分階段對氧槍槍位、供氧強度、氧氣累計量以及浸泡侵蝕時間進行合理控制,在達到爐底與爐身濺渣層清除完全的同時,避免發(fā)生漏鋼事故。

      (3)該操作方法在馬鋼65 t頂?shù)讖痛缔D爐上成功應用,可快速將熔池接縫處濺渣層清除完全,確保爐底與爐身有效分離,進而為后續(xù)拆爐作業(yè)提供安全保障,具有良好的推廣應用前景。

      猜你喜歡
      槍位氧槍爐襯
      不同氧槍噴口結構形式對氧槍壽命的影響
      時代汽車(2022年16期)2022-08-09 09:27:36
      轉爐二次燃燒氧槍技術研究進展
      鞍鋼技術(2021年6期)2021-12-10 05:30:32
      淺析60t轉爐爐底上漲原因以及控制措施
      轉爐氧槍槍位對熔池作用規(guī)律研究
      鋼鐵冶煉中氧槍控制系統(tǒng)的創(chuàng)新研究
      山西冶金(2020年4期)2020-02-17 02:11:43
      復吹轉爐爐襯維護集成技術的應用
      山東冶金(2018年6期)2019-01-28 08:14:30
      宣鋼120t轉爐氧槍槍位模式優(yōu)化實踐
      淺析組合式鍛壓氧槍噴頭的優(yōu)點及應用
      各類爐襯窖附件、錨固件的專業(yè)生產(chǎn)商
      冷水江市回收廢舊爐襯耐材打造循環(huán)產(chǎn)業(yè)
      故城县| 鱼台县| 文山县| 邵东县| 南澳县| 防城港市| 同仁县| 鄂尔多斯市| 宜州市| 赤水市| 上栗县| 澳门| 平度市| 罗城| 冷水江市| 石景山区| 正安县| 什邡市| 调兵山市| 贡觉县| 乌审旗| 博客| 华安县| 临沧市| 巴塘县| 颍上县| 安西县| 永年县| 宁阳县| 阿城市| 师宗县| 疏附县| 兴海县| 华安县| 游戏| 达拉特旗| 平果县| 乌鲁木齐县| 土默特左旗| 武城县| 厦门市|