匡韶華
中國石油遼河油田分公司 鉆采工藝研究院(遼寧 盤錦 124000)
雷61儲氣庫是繼雙6儲氣庫建成后,遼河油田在建的第二個儲氣庫,屬于遼河儲氣庫群的重要組成部分。雷61塊構(gòu)造位于遼河坳陷西部凹陷陳家洼陷北側(cè),高點埋深約為1 192 m,構(gòu)造幅度約200 m,目的層為S3,屬于淺層邊底水氣藏。儲層巖性以砂礫巖為主,平均孔隙度27%,平均滲透率638.8×10-3μm2,屬高孔高滲儲層。在儲層取心過程中發(fā)現(xiàn)巖心膠結(jié)松散,經(jīng)出砂預(yù)測分析,該區(qū)塊出砂風(fēng)險大,必須采取防砂措施。
雷61儲氣庫前期已建成的井全部采用篩管防砂完井,但是,雷61-3井射孔完井后,通井遇阻,下入防砂篩管施工風(fēng)險大。經(jīng)研究論證,決定采用人工井壁防砂措施。人工井壁防砂技術(shù)是指采用壓裂車組將樹脂涂覆砂填充到地層虧空帶和射孔孔眼中,在地層溫度或固化劑作用下,固結(jié)成一定強(qiáng)度和滲透性的人工井壁[1-3],達(dá)到防砂目的。該技術(shù)在淺層?中層疏松砂巖油氣藏中應(yīng)用普遍[4-8],在超深碳酸鹽巖油井進(jìn)行了嘗試性應(yīng)用[9-10],但是,在儲氣庫及高壓氣井中沒有應(yīng)用先例。
人工井壁防砂技術(shù)在儲氣庫中是否具有適應(yīng)性,需要重點考慮人工井壁的沖蝕強(qiáng)度,但是,目前沒有相關(guān)的實驗數(shù)據(jù)做支撐。為此,本文采用自主研制的試驗裝置,開展了樹脂涂覆砂人造巖心在高壓大排量下的沖蝕試驗,評價了多種樹脂涂覆砂的耐沖蝕性能,為儲氣庫防砂提供了重要技術(shù)參考。
樹脂涂覆砂在地層虧空帶及射孔孔道中形成人工井壁后,與近井地層巖石膠結(jié)成一體,其破壞機(jī)理可以參照油氣層出砂機(jī)理。從力學(xué)角度分析,油氣層出砂機(jī)理一般歸結(jié)為兩種巖石破壞機(jī)理:剪切破壞機(jī)理和拉伸破壞機(jī)理[11-12]。
剪切破壞機(jī)理是由于射孔井眼周圍巖石所受周向應(yīng)力與徑向應(yīng)力差,超過巖石抗剪強(qiáng)度時,造成巖石剪切破壞,導(dǎo)致地層出砂,主要受生產(chǎn)壓差影響。
拉伸破壞機(jī)理是由于流體向井筒中流動時,對射孔井眼周圍巖石產(chǎn)生壓力梯度和流體拖拽力,使巖石受到拉伸應(yīng)力,當(dāng)其超過巖石的抗拉強(qiáng)度時,造成巖石拉伸剝離破壞,導(dǎo)致地層出砂,主要受流體流速影響。
按照上述人工井壁破壞機(jī)理,制定沖蝕試驗總體技術(shù)思路:采用樹脂涂覆砂加工成人造巖心,裝入巖心夾持器中,按照由低到高的注氣量對涂覆砂巖心進(jìn)行沖蝕試驗;根據(jù)巖心沖蝕前后的重量變化、強(qiáng)度變化,以及定性觀察,判斷巖心是否發(fā)生沖蝕破壞;依據(jù)巖心沖蝕破壞時對應(yīng)的注氣量和過流壓差,評價人工井壁是否滿足儲氣庫注采氣量和生產(chǎn)壓差的要求。
試驗裝置由供氣系統(tǒng)、巖心夾持器、環(huán)壓泵和數(shù)據(jù)采集器組成(圖1)。涂覆砂巖心裝入巖心夾持器中,由環(huán)壓泵為巖心提供周向應(yīng)力。為了滿足高壓大排量沖蝕試驗要求,采用注氮車提供穩(wěn)定高壓氣源,最大注氣量1 200 m3/h,最大注入壓力35 MPa。氣體進(jìn)入巖心夾持器后,通過涂覆砂巖心中的孔隙,從巖心夾持器出口排出。數(shù)據(jù)采集器能夠記錄注入氣量和注入壓力。
圖1 人工井壁沖蝕試驗裝置流程示意圖
采用遼河油田常用的3種樹脂涂覆砂材料制成標(biāo)準(zhǔn)尺寸的人造巖心,具體參數(shù)見表1。這3種樹脂涂覆砂各有優(yōu)點,其中,1#涂覆砂圓球度好、強(qiáng)度高、滲透率高;2#涂覆砂密度小、懸浮性好,能夠保證良好填充質(zhì)量;3#涂覆砂成本低。涂敷砂在套管及水泥環(huán)孔眼中的沖蝕強(qiáng)度是影響人工井壁防砂效果和有效期的關(guān)鍵因素,因此,取試驗用巖心長度為23 mm,約等于套管及水泥環(huán)孔眼長度。
表1 涂覆砂巖心基本參數(shù)
依據(jù)雷61儲氣庫設(shè)計運行參數(shù)(表2),確定合理的注入氣量是保證人工井壁沖蝕試驗成功的關(guān)鍵。考慮地層非均勻產(chǎn)氣,取有效產(chǎn)氣段7 m(10%有效產(chǎn)氣段),折算成單孔產(chǎn)氣量為100.4 m3/h。試驗巖心直徑為25 mm,其過流面積為射孔孔眼過流面積的6.25倍,折算試驗等效氣量應(yīng)為627.5 m3/h。為測試巖心的極限沖蝕破壞值,取450、650、850 m3/h 3個注入氣量進(jìn)行試驗。
表2 雷61儲氣庫定向井設(shè)計運行參數(shù)
滲透性是反映人工井壁防砂性能的一項重要指標(biāo),尤其是在高產(chǎn)油氣井中,人工井壁滲透性的差異會對產(chǎn)量造成較大影響。試驗測得三種涂覆砂巖心在不同注氣量下的過流壓差,如圖2所示。由圖2可以看出,在450 m3/h氣量下,3種巖心的過流壓差基本接近;隨著氣量增大,3種巖心的過流壓差的差異性加大;1#涂覆砂巖心由于采用圓球度非常好的陶粒加工,形成規(guī)則、均勻、連通性好的孔隙,其滲透性要好于2#和3#涂覆砂巖心。
圖2 涂覆砂巖心在不同氣量下的過流壓差
一般來說,人工井壁滲透率要遠(yuǎn)大于地層滲透率,在常規(guī)油氣井中對產(chǎn)量影響很小,所以,選擇涂覆砂時通常不需要重點考慮滲透率指標(biāo)。但是,本試驗發(fā)現(xiàn),在大排量氣體通過時,不同涂覆砂巖心的流動壓差相差較大,因此,對于高產(chǎn)油氣井需要重點關(guān)注涂覆砂的滲透率指標(biāo)。
如果涂覆砂巖心在沖蝕過程中出現(xiàn)破壞,脫落的砂粒會導(dǎo)致巖心質(zhì)量發(fā)生變化。試驗測得3種涂覆砂經(jīng)不同氣量沖蝕后的巖心質(zhì)量,見表3。從表3可以看出,1#巖心沖蝕后的質(zhì)量基本不變;2#巖心沖蝕后的質(zhì)量略有減小,結(jié)合試驗觀察,判斷為試驗操作中對巖心的磕碰,導(dǎo)致質(zhì)量損失;3#巖心在450 m3/h和650 m3/h氣量下沖蝕,巖心質(zhì)量基本無變化,但是在850 m3/h氣量下沖蝕后,質(zhì)量損失較明顯,結(jié)合試驗觀察,判斷巖心發(fā)生了沖蝕破壞。
表3 涂覆砂巖心沖蝕前后質(zhì)量變化
高強(qiáng)度的氣體沖蝕可能會造成涂覆砂巖心膠結(jié)強(qiáng)度的下降,因此,通過巖心沖蝕前后強(qiáng)度的變化,可以反映氣體沖蝕是否對巖心造成了影響。取同種涂覆砂材料,在相同條件下制成兩塊相同巖心,分別測試沖蝕前抗壓強(qiáng)度,以及經(jīng)過6 h沖蝕后的抗壓強(qiáng)度,見表4。由表4可以看出,考慮到測試誤差以及巖心制作差異,3種涂覆砂巖心沖蝕前后的抗壓強(qiáng)度并無明顯變化,說明大排量氣體沖蝕不會對人工井壁的抗壓強(qiáng)度造成明顯影響。
表4 涂覆砂巖心沖蝕前后抗壓強(qiáng)度變化
按照巖心破壞機(jī)理,試驗中,3種涂敷砂巖心承受的過流壓差均未超過巖心的抗剪強(qiáng)度,巖心沒有發(fā)生剪切破壞。
3種涂覆砂巖心在每次沖蝕試驗后,取出巖心觀察其是否發(fā)生破壞。試驗過程中發(fā)現(xiàn),1#巖心和2#巖心經(jīng)不同氣量沖蝕后,都未出現(xiàn)破碎、裂紋、砂粒脫落等破壞現(xiàn)象。3#巖心在450 m3/h和650 m3/h氣量下沖蝕后,均未發(fā)現(xiàn)巖心破壞現(xiàn)象;但是,在850 m3/h氣量下沖蝕后,巖心出口端面產(chǎn)生明顯的凹坑,如圖3所示。經(jīng)分析判斷,這種凹坑是由于氣體沖蝕導(dǎo)致砂粒剝離脫落而形成的,符合巖石拉伸破壞機(jī)理。
圖3 3#涂覆砂巖心沖蝕前后對比
目前,抗壓強(qiáng)度和滲透率是選擇涂敷砂主要關(guān)注的2個技術(shù)指標(biāo)。從試驗中可以看出,在同等抗壓強(qiáng)度和滲透率條件下,不同涂敷砂的耐沖蝕性能差異較大。因此,對于高產(chǎn)油氣井有必要進(jìn)行涂敷砂的沖蝕試驗評價。
通過上述試驗分析可知,陶粒涂覆砂和輕質(zhì)涂覆砂具有很好的耐沖蝕性能,可以滿足雷61儲氣庫防砂要求。陶粒涂覆砂與攜砂液密度相差較大,需以較大的排量和低攜砂比充填,大量液流對井壁沖刷嚴(yán)重,易造成地層傷害;輕質(zhì)涂敷砂與攜砂液密度相差較小,易被攜帶,能在較低排量下以較高的攜帶比充填地層,更易在井壁附近堆積,充填質(zhì)量好,攜砂液用量少[13]。因此,綜合對比考慮,雷61儲氣庫人工井壁防砂采用輕質(zhì)涂覆砂。
雷61-3井采用人工井壁防砂,2020年8月進(jìn)行防砂施工,2020年10月13日開始投入注采試運行,注氣壓力5.1~5.8 MPa,日注氣量(7.1~9.9)×104m3,日采氣量(15~28)×104m3。為了分析人工井壁對注氣效果的影響,對比了兩口篩管完井的鄰井(雷61-2和雷61-4)注氣效果,如圖4所示。從注氣情況可以得到3點認(rèn)識:①注氣壓力和日注氣量相對穩(wěn)定,說明在目前的注氣參數(shù)下,人工井壁的強(qiáng)度滿足要求,沒有發(fā)生破壞;②相對于篩管完井,在相同注氣壓力下,人工井壁防砂的注氣量偏小,對儲氣庫注氣量有一定的影響;③試采過程中,地面除砂器中未發(fā)現(xiàn)返出的地層砂和涂覆砂,說明人工井壁膠結(jié)層非常穩(wěn)定,防砂效果好。人工井壁防砂采用涂覆砂填充射孔孔道,減小了射孔孔道的流通面積,對注采氣量勢必造成一定的影響。但是,由于人工井壁防砂對儲層巖石起到支撐作用,阻止了地層砂運移,長期看,人工井壁的滲透性保持相對穩(wěn)定,注采氣量也會保持穩(wěn)定。而根據(jù)篩管防砂的普遍經(jīng)驗,生產(chǎn)初期,篩管防砂對產(chǎn)量影響較小,但是,生產(chǎn)中后期,由于地層砂運移,會造成篩管堵塞,導(dǎo)致產(chǎn)量下降。因此,人工井壁防砂與篩管防砂在儲氣庫中的應(yīng)用效果,仍需對現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)行更長時間的跟蹤評價。
圖4 雷61-3井與鄰井注氣效果對比
1)對3種涂敷砂按照由低到高的氣量進(jìn)行沖蝕試驗,最高氣量850 m3/h,最高壓力7.25 MPa,遠(yuǎn)超雷61儲氣庫設(shè)計的注采氣量和生產(chǎn)壓差。試驗表明:1#涂敷砂和2#涂敷砂沖蝕后的質(zhì)量和抗壓強(qiáng)度無明顯變化,巖心未出現(xiàn)破壞現(xiàn)象,滿足雷61儲氣庫注采強(qiáng)度要求;3#涂敷砂出現(xiàn)砂粒剝離脫落現(xiàn)象,不適合高氣量井防砂。
2)在儲氣庫中進(jìn)行人工井壁防砂探索應(yīng)用,在高強(qiáng)度注氣條件下,人工井壁保持穩(wěn)定。此次應(yīng)用,為淺層儲氣庫防砂提供了一種可行的技術(shù)對策,也為類似高壓油氣井防砂提供了借鑒作用。
3)防砂有效期是儲氣庫防砂重點考慮的因素之一。由于樹脂的自然老化,以及高速氣流的沖蝕磨損,會導(dǎo)致人工井壁的膠結(jié)強(qiáng)度隨時間下降,影響人工井壁防砂有效期。建議將涂敷砂老化實驗與沖蝕試驗結(jié)合起來,預(yù)測防砂有效期,更好地指導(dǎo)儲氣庫防砂。