馬文靜,張志剛,劉水淼,伍浩文,劉文峰
中國石油冀東油田分公司 井下作業(yè)分公司(河北 唐山 063299)
螺桿鉆具不僅可以有效鉆除塞面,而且能將鉆磨碎屑帶出地面,提供暢通井筒,具有扭矩大、效率高、費用低和操作簡單的特點,目前已被各油田廣泛應用于井下修井作業(yè)。但在施工過程中常因各種因素影響鉆進效率,出現(xiàn)鉆塞無進尺、進遲緩慢、卡鉆、鉆具斷脫落井等質(zhì)量事故,既損壞了鉆具,延長了鉆井周期,又增加了作業(yè)成本。因此科學地分析影響螺桿鉆鉆進效率的因素,制定針對性的控制措施,對提升井下作業(yè)水平有著十分重要的意義。
螺桿鉆具一般由旁通閥總成、馬達總成、萬向軸總成和傳動軸總成組成,修井液從上方管柱流經(jīng)旁通閥后進入馬達,推動馬達轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動產(chǎn)生的扭矩和轉(zhuǎn)速通過萬向節(jié)和傳動軸傳遞到鉆頭[1],實現(xiàn)鉆進(圖1)。
圖1 螺桿鉆具結(jié)構(gòu)圖
井下作業(yè)過程中影響螺桿鉆鉆進效率的因素很多,結(jié)合冀東油田現(xiàn)場應用情況,針對修井液的性能、施工參數(shù)及鉆具選型等方面的問題,分析鉆進施工的難點并提出切實可行的技術措施。
一般情況下,要求螺桿鉆修井液含砂量小于1%[2],但在現(xiàn)場應用過程中,由于修井液中的雜質(zhì)含量較多,出現(xiàn)旁通閥刺漏、失效,轉(zhuǎn)子與定子之間的容腔被雜質(zhì)堵死,導致轉(zhuǎn)子無法轉(zhuǎn)動[3]等現(xiàn)象,不僅損壞螺桿鉆具,嚴重時還會導致鉆具報廢,造成一定的經(jīng)濟損失,而且需起鉆重新下入新鉆具,增加了施工成本,延長了施工周期。
在施工現(xiàn)場通常從3個環(huán)節(jié)把控修井液中的固項含量:①對15 m3儲液池進行清理檢查,確保儲液池底部無淤泥或灰渣等固體物質(zhì)沉積,在泵車上水管線端口處加過濾網(wǎng);②在泵車與井口之間的上水管線上加裝修井液地面過濾裝置,該過濾裝置可有效過濾出細砂及鐵屑等物質(zhì);③在下井管柱螺桿鉆以上安裝井下過濾器,其作用是將油管內(nèi)壁脫落的銹皮、水垢等物質(zhì)有效過濾,避免進入螺桿鉆具中。通過以上措施,保證流入鉆具中的液體清潔,可持續(xù)有效延長鉆具的使用壽命,進而提高鉆進效率。
2.2.1 啟動參數(shù)控制
現(xiàn)場鉆塞施工中,經(jīng)常發(fā)生如下情況:未充分建立循環(huán)而過早地將鉆具下放到塞面鉆進,油管中的氣體未被排凈,被壓縮的氣柱隨打入液體下移,當長井段氣柱通過螺桿鉆具時,馬達失速,鉆頭停滯,鉆塞無進尺,影響了鉆進效率。
為了避免上述情況的發(fā)生,應下鉆至塞面以上5 m開泵循環(huán),記錄管柱上提懸重和下放懸重,控制泵壓3~4 MPa,排量200~300 L/min正循環(huán)洗井,充分建立循環(huán)后,逐步增加泵壓及排量至額定值,記錄此時的空轉(zhuǎn)泵壓、排量,然后緩慢下放到塞面,開始鉆進。
2.2.2 鉆壓的控制
鉆塞過程中,鉆壓過大,會導致螺桿的輸出扭矩為0,出現(xiàn)“制動現(xiàn)象”[4],此時螺桿鉆具的扭矩無法正常傳遞,蓄積在萬向軸上,由于無進尺,上提管柱扭矩突然釋放會給外殼體一個非常大的反扭矩[5],瞬時力使鉆具殼體出現(xiàn)松扣現(xiàn)象[6]。若此類操作多次出現(xiàn)將使鉆具殼體倒扣脫落入井,造成質(zhì)量事故。鉆壓過小,鉆頭只作用于塞面表層,鉆進速度緩慢。所以,合理控制鉆壓是影響鉆進效率的關鍵因素。
在實際應用過程中,受井斜、深度、全角變化率等因素的影響,實際作用到塞面上的鉆壓存在不同程度的損失,除了通過理論計算外還需根據(jù)觀察返出物的情況來判斷螺桿鉆具的鉆進效率。以鉆橋塞為例,在額定工作排量下,返出物主要有碎塊狀、細絲狀和粉末狀,如圖2所示。通過大量的鉆橋塞實驗證明,當返出物為細絲狀時,鉆進效率最高,此時達到最佳工況。
圖2 鉆橋塞返出物形態(tài)
2.2.3 接單根參數(shù)控制
若在接單根后出現(xiàn)泵壓無法達到額定值,加壓無反轉(zhuǎn),鉆塞無進尺的現(xiàn)象,此時可以判斷旁通閥長期處于旁通狀態(tài)[7]。分析原因是由于在接單根前仍保持鉆塞時的泵壓和大排量正洗井,此時水流通過鉆頭水眼對井底產(chǎn)生沖擊力,鉆頭在長時間空轉(zhuǎn)時所產(chǎn)生的徑向渦流,不利于攜帶固體物質(zhì)上移。接單根時停泵,由于油套環(huán)空液柱壓力大于油管液柱壓力,鉆磨產(chǎn)生的碎屑迅速回落,導致旁通閥滑套被碎屑卡死而不能閉合,故無法正常鉆進,需起出更換鉆具,嚴重影響鉆塞效率。
為了避免上述情況發(fā)生,在接單根前應降低泵壓小排量正洗井。一般泵壓控制在2~3 MPa,排量控制在200~300 L/min,此時旁通閥處于開位,通過小排量正循環(huán)洗井可有效地攜帶固體物質(zhì)上移,并處于懸浮狀態(tài),沖洗時間不少于15 min[4],停泵迅速接單根,然后加大泵壓和排量至額定值,下放管柱繼續(xù)鉆進。
由于井身結(jié)構(gòu)、井溫狀況不同,加之所鉆塞面的硬度存在差異,所選鉆具的排量和轉(zhuǎn)速是否滿足攜屑能力、扭矩是否適應塞面硬度,是影響鉆進效率的主要因素。
2.3.1 鉆具外徑尺寸
根據(jù)井筒直徑選擇螺桿鉆具,所選鉆具的排量和轉(zhuǎn)速應滿足攜屑能力,螺桿鉆具外徑與套管內(nèi)徑之間留出一定的環(huán)型空間,一般選擇比井筒直徑小25.4 mm以上的螺桿鉆具[8]。鉆頭直徑小于套管直徑6~8 mm[9],保護套管的同時最大限度地減小留在套管內(nèi)壁灰環(huán)、盲板環(huán)等殘留物,進而避免了重復下鉆劃眼。
2.3.2馬達頭數(shù)比
馬達頭數(shù)比選型,通常在轉(zhuǎn)子、定子長度一定時,螺桿鉆具轉(zhuǎn)子頭數(shù)越多,相同條件下輸出的扭矩越大,輸出的轉(zhuǎn)速就相對越低;反之,如果轉(zhuǎn)子頭數(shù)越少,輸出的扭矩越小,輸出的轉(zhuǎn)速相對越高[10]。表1為某廠家生產(chǎn)的螺桿鉆具同尺寸鉆具頭數(shù)比與對應參數(shù)情況。在現(xiàn)場實際應用過程中,一般鉆灰塞、砂橋、膠皮等較容易鉆進的塞面時,推薦使用頭數(shù)比為3∶4或5∶6的鉆具,輸出扭矩小但轉(zhuǎn)速較高,鉆塞效率較高;鉆盲板、可鉆式橋塞時由于塞面硬度高,推薦使用頭數(shù)比為9∶10或7∶8的大扭矩鉆具。
表1 某廠家同尺寸鉆具頭數(shù)比與對應參數(shù)情況
2.3.3 井下溫度狀況
根據(jù)定子橡膠的耐溫性能不同,螺桿鉆具可分為常溫螺桿鉆具和高溫螺桿鉆具,前者耐溫不高于120℃,后者耐溫范圍120~150℃[10]。在選擇鉆具前應查閱該井或臨井鉆塞井段的井溫數(shù)據(jù),根據(jù)井下溫度范圍合理選擇螺桿鉆具。避免高溫井段使用常溫鉆具,造成馬達橡膠提前失效,輸出扭矩降低[8],影響鉆進效果。正確選擇鉆具,有利于延長螺桿鉆具的使用壽命,提高鉆進效率及鉆塞成功率。
冀東油田南堡X井,套管規(guī)格139.7 mm,套管內(nèi)徑121.36 mm,最大井斜29.97°,需鉆除井下3 607 m處橋塞。選用9LZ100X7-4螺桿鉆+Φ116 mm六棱鉆頭,額定工作排量484~977 L/min,鉆壓5~55 kN,轉(zhuǎn)速139~280 r/min,輸出扭矩1 501 N·m。
鉆具入井前準備,在車間對萬向軸外殼體上端與下端點焊鋼片加固處理后運送至井場,地面轉(zhuǎn)動鉆頭靈活好用,地面打壓驗證旁通閥開、關正常,鉆頭旋轉(zhuǎn)正常。15 m3儲液池清理干凈,修井液地面過濾裝置安裝完畢。施工過程如下:①探塞面,下鉆具探至橋塞位置后,上提5 m。②建立循環(huán),正洗井,泵壓3.5 MPa,排量300 L/min,管柱上提懸重37.2 kN,管柱下放懸重32.7 kN,出口返液后,增大排量至600 L/min,空轉(zhuǎn)泵壓4 MPa。③啟動鉆具,緩慢下放鉆具至塞面,管柱懸重22.7~27.7 kN,鉆壓5~10 kN,排量600 L/min,泵壓5~6 MPa,鉆進60 min,進尺7 cm,觀察返出物為粉末狀,直徑約0.1~0.5 mm。④調(diào)整鉆壓,增大鉆壓至10~15 kN,排量600 L/min,泵壓6~8 MPa,無憋鉆、反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,鉆進60 min,進尺15 cm,觀察返出物為細絲狀,直徑約0.5~0.8 mm。⑤持續(xù)鉆進,保持鉆壓10~15 kN,排量600 L/min,繼續(xù)鉆進,直至鉆穿橋塞,管柱懸重32.8 kN,上下劃眼3次,確保井內(nèi)無殘留橋塞環(huán)。⑥充分洗井返屑,降低泵壓,小排量正洗井,泵壓3.5 MPa,排量300 L/min,洗井150 min,充分洗井至進出口液性一致,完成鉆塞施工,起出鉆具。
影響螺桿鉆鉆塞效果的因素復雜多樣,包括修井液的性能、現(xiàn)場操作及鉆具選型等方面。通過鉆具合理選型、鉆具入井前檢查及修井液凈化、參數(shù)優(yōu)化等針對性的技術措施,可最大限度地減小井壁殘留物,避免由于操作不當造成的鉆具殼體脫扣落井等質(zhì)量事故,同時可有效延長鉆具使用壽命,提升施工效率和鉆塞成功率。