楊小龍
摘? 要:本文針對煉焦中煤的分級提質(zhì)技術(shù)進(jìn)行分析,以具體試驗(yàn)探討了粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速、分級機(jī)轉(zhuǎn)速以及進(jìn)氣口風(fēng)量對分級提質(zhì)效果的影響,對煉焦?fàn)t內(nèi)的相關(guān)工藝進(jìn)行調(diào)整,希望能夠?yàn)橄嚓P(guān)工作人員起到一些參考和借鑒。
關(guān)鍵詞:煉焦中煤;分級提質(zhì);試驗(yàn)研究
現(xiàn)如今,通過對煉焦中煤采取分質(zhì)轉(zhuǎn)化利用,可以將其高附加值產(chǎn)品的加工中進(jìn)行運(yùn)用,如精細(xì)化學(xué)產(chǎn)品以及煤基材料等。通過煉焦中煤的分選實(shí)驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn),由于沒有進(jìn)行深度破碎,進(jìn)而導(dǎo)致油團(tuán)聚的分選結(jié)果欠佳,具有較大油耗。因此,想要提升分選效果,需要進(jìn)行深度破碎,確保煤和礦物質(zhì)之間的充分解離粒度,并要優(yōu)化調(diào)整煉焦?fàn)t內(nèi)工藝,保證入爐煤品質(zhì),從而使提質(zhì)煤質(zhì)量得到提高。
一、試驗(yàn)原料
本次試驗(yàn)主要以某選煤廠的重介中煤作為研究對象,煤樣粒度范圍主要控制在0-50mm。根據(jù)工業(yè)分析以及元素分析可以發(fā)現(xiàn),其中煤的灰分相對較高,揮發(fā)分相對較低,具有較高的碳和固定碳含量。雖然經(jīng)過了相應(yīng)的分選,但仍有小部分可選組分在中煤產(chǎn)品中進(jìn)入,固定碳含量達(dá)到40%以上。針對重選中煤的煤巖顯微組分進(jìn)行分析,可以發(fā)現(xiàn)原煤當(dāng)中的組成為有機(jī)組分,含量達(dá)到70%以上。
二、試驗(yàn)方法
在本次試驗(yàn)當(dāng)中需要對煉焦?fàn)t內(nèi)工藝進(jìn)行合理調(diào)整,并有效檢測入爐煤品質(zhì),對提質(zhì)煤的水分進(jìn)行測定。
(一)中煤沖擊粉碎
通過對顎式破碎機(jī)進(jìn)行采用,可以對原煤進(jìn)行有效破碎,使其小于13mm,之后需要將其作為機(jī)械沖擊式粉碎操作的入料。通過對粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速、進(jìn)氣口風(fēng)量以及分級機(jī)轉(zhuǎn)速等因素進(jìn)行改變,在不同參數(shù)條件下測定產(chǎn)品的灰分以及粒度分布等指標(biāo)。
(二)灰分分析
結(jié)合《煤的工業(yè)分析方法》當(dāng)中的測定方法,可以對三組產(chǎn)品的灰分值進(jìn)行平行測定,并對其平均值進(jìn)行獲取,以此來作為產(chǎn)品的灰分值。
(三)粒度分析
通過對LS230型激光粒度分析儀進(jìn)行采用,可以根據(jù)粒度測定要求,有效測定沖擊粉碎后的分級產(chǎn)品粒度分布。
在噴吹過程中需要對氮?dú)舛杌夹g(shù)進(jìn)行采用,以此來增加系統(tǒng)安全性,避免煤粉爆。在此過程中需要嚴(yán)格檢測粒度,從而有效測定噴吹效果和提質(zhì)煤水分。
動(dòng)力煤主要是指在火力發(fā)電當(dāng)中使用的煤,其熱值、揮發(fā)分以及灰分對比化工煤要求相對較低,具體包括長焰煤、貧煤、不粘結(jié)煤以及氣煤等。在試驗(yàn)過程中,需要對煤特性和灰特性進(jìn)行分析,例如揮發(fā)分、水分、元素含量、著火溫度、粒度以及固定碳等。
燒結(jié)煤主要是指無煙煤或者白煤,其煤化程度相對較高,比重較大、硬度較高、而揮發(fā)分則相對較低。在實(shí)際測定時(shí),需要對燒結(jié)煤粒度、提質(zhì)煤水分等進(jìn)行嚴(yán)格檢測。
三、結(jié)果和討論
對沖擊粉碎分級提質(zhì)效果產(chǎn)生影響的因素具體包括分級機(jī)轉(zhuǎn)速、粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速以及進(jìn)氣口風(fēng)量。為了分析相關(guān)系統(tǒng)參數(shù)給分級產(chǎn)品提質(zhì)效果造成的影響,需要對單因素試驗(yàn)進(jìn)行設(shè)計(jì),具體試驗(yàn)參數(shù)設(shè)定詳見下表。與此同時(shí),在運(yùn)用分級提質(zhì)技術(shù)時(shí),還需要結(jié)合以上因素對煉焦?fàn)t內(nèi)工藝進(jìn)行合理調(diào)整,有效保證入爐煤品質(zhì)。
(一)粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速對分級提質(zhì)效果的影響
根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析,所得到的3個(gè)產(chǎn)品當(dāng)中,由底渣產(chǎn)品一直到除塵器產(chǎn)品的灰分逐漸降低,當(dāng)粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到2600r/min時(shí),產(chǎn)品灰塵最低時(shí)為29.54%,對比原煤要低12.3個(gè)百分點(diǎn),因此具有明顯的脫灰效果。在粉碎機(jī)轉(zhuǎn)速持續(xù)增加后,底渣產(chǎn)品以及分級機(jī)產(chǎn)品的產(chǎn)率也會(huì)發(fā)生波動(dòng),而除塵器產(chǎn)品產(chǎn)率則會(huì)依次增大。
(二)分級機(jī)轉(zhuǎn)速對分質(zhì)提級效果的影響
首先,在分級產(chǎn)品當(dāng)中,除塵器產(chǎn)品灰分相對較低,在分級機(jī)轉(zhuǎn)速增大后,除塵器產(chǎn)品的灰分也會(huì)有先減小后增大的趨勢出現(xiàn),當(dāng)分級機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)到800r/min時(shí),灰分達(dá)到最低,具體為30.67%,對比原煤要低11.17個(gè)百分點(diǎn)。
其次,分級機(jī)轉(zhuǎn)速對其產(chǎn)品產(chǎn)率和底渣產(chǎn)品具有明顯影響,底渣產(chǎn)品的產(chǎn)率呈現(xiàn)出先增大后減小的現(xiàn)象,而分級機(jī)的產(chǎn)品產(chǎn)量則會(huì)逐漸減小。
(三)進(jìn)氣口風(fēng)量對分級提質(zhì)效果的影響
首先,在進(jìn)氣口風(fēng)量增加后,底渣產(chǎn)率則會(huì)有所減少,分級機(jī)和除塵器的產(chǎn)品產(chǎn)率會(huì)呈現(xiàn)出遞增趨勢。
其次,進(jìn)氣口風(fēng)量對產(chǎn)品灰分所帶來的影響相對較小,各分級產(chǎn)品的灰分梯度變化并不明顯,當(dāng)進(jìn)氣口風(fēng)量達(dá)到0.5m/min時(shí),除塵器的產(chǎn)品灰分可以達(dá)到最低,具體為30.68%,對比原煤要低于11.16個(gè)百分點(diǎn)。
結(jié)束語:
綜上所述,煉焦中煤的分級提質(zhì)技術(shù)具有一定可行性,因此需要通過合理調(diào)整煉焦?fàn)t內(nèi)工藝,使分級提質(zhì)煤質(zhì)量得到有效提高,從而起到良好的提質(zhì)效果,使煉焦中煤質(zhì)量得到提高。
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