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      漢鋼提升球團礦質量的實踐

      2022-06-04 10:54:18柳文斌
      山西冶金 2022年2期
      關鍵詞:生球豎爐球團礦

      李 楠,柳文斌

      (陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司,陜西 勉縣 724200)

      陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司(全文簡稱漢鋼)現(xiàn)有14 m2和18 m2兩座豎爐,年產(chǎn)球團礦175萬t 左右,生產(chǎn)酸性球團礦。隨著漢鋼高爐產(chǎn)能不斷提升,對球團礦的質量要求越來越高,不僅要求其具有一定的冷強度,而且還要求具有良好的冶金性能。

      為進一步改善高爐爐料結構和提升入爐料綜合質量,漢鋼2021 年開始進行了提升球團礦質量攻關,攻關小組結合豎爐球團生產(chǎn)特點,通過改善原料條件、提升生球質量、合理控制工藝參數(shù)、強化設備管理,球團礦抗壓強度及合格率分別提升了177 N、7.3%,球團軟熔區(qū)間降低了68 ℃,還原膨脹指數(shù)降低了3.1%。為高爐穩(wěn)產(chǎn)順行提供了保障。近幾年來漢鋼球團礦的化學成分及冶金性能指標見表1、表2。

      表1 2019 年—2021 年球團礦理化指標

      表2 2019 年—2021 年球團礦冶金性能指標

      1 影響漢鋼球團礦質量的因素

      豎爐球團主要原燃料及輔助材料有精礦粉、高爐轉爐煤氣和膨潤土。從漢鋼球團生產(chǎn)實際分析,影響球團礦質量的因素主要有原料管理、生球質量、參數(shù)控制及設備方面的影響。其次因球團帶冷機內出現(xiàn)紅球時,為保護成品礦輸送皮帶的安全,被迫對輸送帶的球團上打水進行冷卻,也會對球團礦質量造成影響。

      2 提升漢鋼球團礦質量的措施

      2.1 確保原料質量

      1)漢鋼豎爐國內精粉配比高達90%以上,且國內精粉品種較多,容易對質量造成較大波動,因此加強了進廠原料的檢查工作,不定期取樣化驗成分和粒度,發(fā)現(xiàn)物料異常及時反饋質量攻關小組,及時調整確保配礦成分的穩(wěn)定。

      2)根據(jù)球團用精礦粉成分及粒度特點,合理策劃球團用料結構,提升原料供應穩(wěn)定性,實際生產(chǎn)中確保球團混合料要求:w(TFe)≥61%,w(S)≤0.35%,w(FeO)≥20%,-200 目粒級≥70%,水分≤10%,球團配料結構調整頻次≤2 次/月。

      3)在組織卸車與上料過程中,每天如實做好來料記錄并登記臺帳,標明物料名稱、數(shù)量及堆放地點,保證各不同批次物料均能隨時單獨取用;嚴禁物料堆放雜亂無章、四處拋灑,影響配料使用。表3 為近幾年漢鋼球團生產(chǎn)原料情況。

      表3 2019 年—2021 年球團用原料及細度 %

      2.2 提高生球質量

      2.2.1 控制適宜水分

      根據(jù)上料量、膨潤土配比、氣候、物料特性等有關因素正確判斷水分,建立烘干溫度工藝模型,加強水分的控制和調整,保證從烘干機出來的混合料的水份控制在7.8%±0.2%以內,便于生球質量的提高。表4 為不同配料量對應的混合料原始水分、烘干溫度、尾氣溫度。

      表4 不同配料量對應混合料水分、烘干溫度、尾氣溫度

      2.2.2 發(fā)揮潤磨作用

      由于漢鋼球團用精礦粉粒度較粗,不能滿足豎爐生產(chǎn)粒度要求,為了進一步提高鐵精礦的細度、改善鐵精礦表面形狀及表面活性,穩(wěn)定潤磨機的充填率,根據(jù)潤磨入磨量及電流情況每班及時補加100 kg 鋼球,磨后-200 目細度提升5%~7%,生球落下由3 次/個球~4 次/個球提升到6 次/個球~10 次/個。表5 為潤磨入磨量的調整和控制情況。

      表5 潤磨入磨量的調整和控制

      2.2.3 細化造球過程管控

      1)根據(jù)豎爐焙燒和原料水分要求,及時調節(jié)圓盤給料機給料量及加水量、保證造球機排出生球料量的穩(wěn)定,生球落下強度>5 次以上。

      2)造球操作時,應符合造球機圓盤內成球的規(guī)律性,控制好給料量和給水量,嚴格控制補充水應以滴狀加在“成球區(qū)”的料流上,使分散料很快形成母球,少部分補充水以霧狀加在“長大區(qū)”的母球表面上,使母球逐漸長大,在“緊密區(qū)”嚴禁加水,避免生球強度波動。

      3)每小時對生球的粒級、落下強度及水分檢驗一次,將檢驗結果及時反饋主控室;利用生產(chǎn)停機機會對圓輥篩的小球篩及大球篩間隙進行調整,確保不合格粒度的生球能及時進行篩分。

      4)每班專人對礦槽各倉下料情況進行檢查,鐵精礦下料量的波動≤5%,膨潤土下料量的波動≤0.2%,杜絕棚倉、下料不穩(wěn)定的情況出現(xiàn)。

      2.3 優(yōu)化豎爐焙燒操作參數(shù)

      科學合理的焙燒溫度是決定球團礦質量最重要的參數(shù)之一。漢鋼結合原料和爐況條件的變化,對豎爐燃燒室參數(shù)進行了優(yōu)化調整,提高燃料室溫度充分保證了生球在爐內進行氧化反應所需的熱量,有利于磁鐵礦氧化成赤鐵礦。提高冷卻風壓力,使球團焙燒更加充分,提高了烘干速度。通過參數(shù)調整,球團礦抗壓強度明顯提高,球團礦的軟熔溫度區(qū)間、還原膨脹指數(shù)等冶金性能也得到明顯改善(見表2)。表6 列出了近幾年豎爐焙燒工藝參數(shù)情況。

      表6 2019 年—2021 年豎爐操作參數(shù)情況

      2.4 強化設備管理維護

      球團礦質量優(yōu)劣與設備運行狀況息息相關,通過增強對豎爐水系統(tǒng)的點檢作業(yè)頻次,重點設施如大、小水梁、齒輥機設專人不定期點檢、排污;對豎爐冷卻風機、助燃風機、煤壓機的壓力、流量參數(shù)上調,使之與焙燒參數(shù)相匹配;定期對現(xiàn)有帶冷風機風箱進行清理,確保成品球得到充分冷卻,并加強對成品系統(tǒng)皮帶的點檢維護工作。通過加強設備管理維護,最大限度降低設備因素對球團礦質量的影響。

      3 結語

      近年來,漢鋼通過提高混合料細度、控制適宜水分、發(fā)揮潤磨效果,合理提高焙燒溫度、強化設備管理等措施,使球團礦抗壓強度及合格率分別提升了177 N 和7.3%,球團軟熔區(qū)間降低了68 ℃,還原膨脹指數(shù)降低了3.1%,球團礦的抗壓強度和冶金性能得到明顯改善,為高爐穩(wěn)產(chǎn)順行提供了保障。

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