王文明,張?jiān)仆?,楊新亞,武凱鋒
(酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 新疆昕昊達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司,新疆維吾爾自治區(qū) 哈密 839000)
昕昊達(dá)公司一期2 臺(tái)8 m2豎爐為雙層烘干床設(shè)計(jì),因生產(chǎn)過(guò)程中下層烘干床爐篦條易掉落至爐膛內(nèi)部而造成事故停機(jī),對(duì)此,為穩(wěn)定生產(chǎn),將下層烘干床拆除,只保留上層烘床,這導(dǎo)致豎爐烘干床下沿至噴火口距離較大,料柱阻力增加,燃燒室壓力過(guò)高,從而導(dǎo)致豎爐助燃風(fēng)流量嚴(yán)重不足,爐內(nèi)熱能以及熱傳遞效率無(wú)法滿足正常生產(chǎn)所需,出現(xiàn)成品球團(tuán)礦長(zhǎng)期生、熟球混雜情況。
為確保成品球團(tuán)礦質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo),長(zhǎng)期以來(lái),在生產(chǎn)操作上采取降低產(chǎn)能的措施以維持質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)定,將成品球w(FeO)控制在4%,但豎爐利用系數(shù)只能維持在6.0 t/(m2·h)左右。豎爐的年修周期取決于豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用壽命,導(dǎo)風(fēng)墻水梁由于冷卻水管與外壁堆焊層的熱膨脹系數(shù)不相同,豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用4 個(gè)月左右就出現(xiàn)漏水現(xiàn)象,為維持生產(chǎn),只能采取在原水梁冷卻水管中穿一根直徑較小的冷卻水管的臨時(shí)措施,因此豎爐必須每年進(jìn)行年修。
2.1.1 重新設(shè)計(jì)干床爐篦條,優(yōu)化焙燒效果
將豎爐原有上、下兩層烘干床爐篦條重新設(shè)計(jì)為上下一體式,可有效防止上層爐篦條掉入爐內(nèi)的情況發(fā)生;同時(shí)將烘干床傾角由之前的42°調(diào)整為36°,烘干床角度減小后,減輕了濕球在烘干床上下移過(guò)程中的“超越”現(xiàn)象,生球在烘干床上下移平緩,料層減薄,溫度梯度減小,生球爆裂減少。由于氣流在烘干床下分布均勻,爐口下料順暢,豎爐透氣性得到改善,烘干床氣流分布更均勻、更合理,提高了爐內(nèi)熱廢氣利用效率,豎爐生產(chǎn)也進(jìn)入良性循環(huán)。烘干床角度改造前后情況如圖1 所示。
圖1 烘干床角度改進(jìn)前后對(duì)比
2.1.2 重新設(shè)計(jì)噴火口結(jié)構(gòu),降低料柱對(duì)氣流的阻力
為降低噴火口料柱阻力,對(duì)噴火口結(jié)構(gòu)重新進(jìn)行設(shè)計(jì)。為盡可能控制改造成本及施工時(shí)間,在不改動(dòng)爐體鋼結(jié)構(gòu)的前提下,根據(jù)計(jì)算,將目前水平方向通風(fēng)的噴火口改為24°向上斜口,可達(dá)到減小噴火口附近料柱阻力的最小值的目的。同時(shí)在對(duì)向上斜口設(shè)計(jì)時(shí)可將噴火口至烘干床下沿距離縮短400 mm,按照每200 mm 球團(tuán)料柱可降低8 m2豎爐氣流阻力1.5 kPa的實(shí)驗(yàn)值計(jì)算,噴火口處料柱阻力可降低3 kPa 以上,為最終提升助燃風(fēng)流量做好根本性保障。同時(shí),廢氣通道由原直角彎改變?yōu)榛?,更利于廢氣通過(guò)混氣室頂部后,降低頂部蓋板磚的磨損,規(guī)避了混氣室頂部蓋板磚破損后引起爐皮燒穿的情況。噴火口結(jié)構(gòu)改進(jìn)后,豎爐冷卻帶加長(zhǎng),熱量在爐內(nèi)的停留時(shí)間也相對(duì)延長(zhǎng),豎爐的熱效率有了很大的提高。噴火口的改進(jìn)情況及噴火口改進(jìn)前后整體爐型情況如下頁(yè)圖2、圖3 所示。
圖2 噴火口改進(jìn)前后對(duì)比
圖3 噴火口改進(jìn)前后整體爐型對(duì)比
2.1.3 自主設(shè)計(jì)新型燒嘴,降低壓差,提高助燃風(fēng)流量
改造前使用的7 號(hào)環(huán)縫燒嘴助燃風(fēng)通風(fēng)面積不足,且燒嘴環(huán)縫處因氣流高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生氣流屏障,阻礙助燃風(fēng)送入,正常生產(chǎn)中助燃風(fēng)支管壓力遠(yuǎn)高于煤氣支管壓力,存在回火隱患,已被國(guó)內(nèi)大多數(shù)豎爐球團(tuán)企業(yè)所淘汰。通過(guò)對(duì)發(fā)生爐煤氣燃燒的特性進(jìn)行比較,自主設(shè)計(jì)的新型直焰式燒嘴,可使正常生產(chǎn)助燃風(fēng)供風(fēng)能力流量達(dá)到20 000 m3/h 以上,使助燃風(fēng)支管壓差下降為2~4 kPa,空煤比由1.7∶1 上升至2.2∶1;將單通道供風(fēng)、供氣結(jié)構(gòu)改為八組平行供風(fēng)、供氣結(jié)構(gòu)后,分散的供風(fēng)、供氣通道有利于燃燒穩(wěn)定。助燃風(fēng)通道出風(fēng)口采用導(dǎo)流片,可加大出風(fēng)口氣流流速,防止回火情況發(fā)生,從而提高空氣、煤氣混合效率,確保燃燒充分。改進(jìn)后的直焰式燒嘴如圖4 所示,燒嘴改造前后相關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)比如表2 所示。
圖4 改進(jìn)后直焰式燒嘴
表2 燒嘴改造前后對(duì)比
2.2.1 重新設(shè)計(jì)導(dǎo)風(fēng)墻水梁,降低氣流沖刷強(qiáng)度,延長(zhǎng)使用壽命
因原導(dǎo)風(fēng)墻水梁僅使用4 個(gè)月就出現(xiàn)漏水情況,針對(duì)此,將原有導(dǎo)風(fēng)墻水梁的8 根20G 無(wú)縫管改為10 根Φ219 mm×30 mm 的20G 無(wú)縫管,用于加強(qiáng)水梁強(qiáng)度。水梁內(nèi)部各冷卻管正中位置各設(shè)計(jì)安裝了一組Φ108 mm 的增壓管,以加大冷卻水的流速,降低出水溫度。為消除內(nèi)應(yīng)力引起的管壁破裂,采取去除原水梁管外壁堆焊層,設(shè)計(jì)新結(jié)構(gòu)來(lái)減少冷卻風(fēng)對(duì)導(dǎo)風(fēng)墻水梁的磨損。在兩水梁管連接部位采用1 根Φ50 mm 的圓鋼與2 根Φ24 mm 的圓鋼進(jìn)行焊接,焊接完畢后,水梁柱內(nèi)、外側(cè)基本成平面狀態(tài),以減緩冷卻風(fēng)的沖刷;水梁中部加強(qiáng)筋板由傳統(tǒng)876 mm 高的不銹鋼板改為高度為438 mm 的V 型筋板,筋板中部澆筑鐵溝澆注料,用于對(duì)進(jìn)入導(dǎo)風(fēng)墻的冷卻風(fēng)進(jìn)行導(dǎo)流;V 型筋板高度降低后,導(dǎo)風(fēng)墻水梁中下部3 根冷卻水管之間可形成冷卻風(fēng)均壓腔,以調(diào)節(jié)各導(dǎo)風(fēng)墻通風(fēng)孔的冷卻風(fēng)壓力。改進(jìn)后導(dǎo)風(fēng)墻水梁示意圖如圖5 所示。
圖5 改進(jìn)后導(dǎo)風(fēng)墻水梁示意圖
對(duì)改進(jìn)后導(dǎo)風(fēng)墻水梁的變形程度及導(dǎo)風(fēng)墻的磨損程度進(jìn)行測(cè)量,發(fā)現(xiàn)改進(jìn)后的導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用32個(gè)月后無(wú)明顯彎曲,導(dǎo)風(fēng)墻內(nèi)通風(fēng)孔處耐火磚無(wú)明顯磨損,有效延長(zhǎng)了豎爐的年修周期。從表3 中可看出導(dǎo)風(fēng)墻水梁改進(jìn)前后各項(xiàng)對(duì)比數(shù)據(jù)。
表3 各豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用周期
2.2.2 對(duì)豎爐齒輥改型,提高齒輥輥皮使用面積,延長(zhǎng)使用周期
為解決豎爐齒輥處理能力低的問(wèn)題,通過(guò)調(diào)整齒輥輥縫間隙的方法來(lái)提高齒輥的處理能力。為保證齒輥輥?zhàn)优c原有擋板裝配相匹配,將原有齒輥輥?zhàn)又胁块L(zhǎng)度1 550 mm 位置處的輥?zhàn)又睆接?00 mm 縮小為560 mm,其余各部位參數(shù)不變,齒輥輥?zhàn)又睆娇s小后,各輥縫間隙由原來(lái)80 mm 擴(kuò)大至120 mm,使其能與原有擋板裝配,并與原有液壓傳動(dòng)部位相匹配。同時(shí)對(duì)齒輥材質(zhì)及加工工藝進(jìn)行調(diào)整,輥皮采用直徑400 mm 的鍋爐用無(wú)縫管加工后,與軸進(jìn)行熱裝,使用高強(qiáng)度螺栓將采用耐磨鑄鋼合件的輥齒固定在輥皮上部,輥齒與輥皮再使用焊條進(jìn)行固定。改進(jìn)后的齒輥如圖6 所示。
圖6 改進(jìn)后齒輥示意圖
將搖臂上下擺動(dòng)方式調(diào)整為360°棘輪棘爪傳動(dòng)方式,可解決由于輥皮局部長(zhǎng)時(shí)間工作而出現(xiàn)的輥皮脫落失效問(wèn)題。齒輥傳動(dòng)方式由擺動(dòng)式改為整體旋轉(zhuǎn)方式(見(jiàn)圖7)后,齒輥工作面由局部提高為整個(gè)輥齒,有效延長(zhǎng)了齒輥使用周期。
圖7 改進(jìn)后齒輥運(yùn)行軌跡示意圖
2.2.3 改造生球輥式篩分系統(tǒng),降低故障率
由于球盤(pán)的實(shí)際成球率低于設(shè)計(jì)成球率,從盤(pán)體中排出的生球粒級(jí)不均勻,需配套生球輥篩球篩分系統(tǒng)進(jìn)行篩選。篩分系統(tǒng)在篩選過(guò)程中,各輥篩在運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中易發(fā)生地腳螺栓晃動(dòng)問(wèn)題,由此會(huì)引起軸承座位移、輥篩間隙大小不一,從而造成篩輥軸承、減速機(jī)損壞,輥篩故障率高,維修頻繁。因此,需對(duì)生球篩分系統(tǒng)進(jìn)行改造。將長(zhǎng)度為1 200 mm 的不銹鋼篩輥尺寸調(diào)整為1 000 mm,以配合寬度為800 mm 的生球皮帶,從而減少生球落料點(diǎn);為保證生球篩分面積,將下層33 個(gè)篩輥增加為38 個(gè)篩輥。對(duì)篩輥軸承座以及軸承座固定鋼底座重新進(jìn)行了設(shè)計(jì),改為滑塊壓軌式,篩輥兩軸承座中間采用鍵條來(lái)調(diào)整間隙及固定軸承座,軸承座頂部采用1 根壓軌對(duì)所有輥篩軸承座進(jìn)行固定。系統(tǒng)改造完成后,維護(hù)周期延長(zhǎng)一倍以上,輥篩故障率降低70%,單次維護(hù)時(shí)間也由改造前的2 d 降低為0.5 d,徹底解決了維修困難問(wèn)題。
通過(guò)以上幾方面的技術(shù)改造,昕昊達(dá)公司豎爐球團(tuán)礦產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)均有效地提升,其中豎爐利用系數(shù)處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。具體指標(biāo)如表4 所示。
表4 球團(tuán)礦產(chǎn)、質(zhì)量指標(biāo)
通過(guò)表4 可看出,昕昊達(dá)公司經(jīng)2019 年實(shí)施改造以來(lái),球團(tuán)礦產(chǎn)、質(zhì)量均有明顯提升,尤其是經(jīng)過(guò)改造后,豎爐的利用系數(shù)由2019 年的6.0 t/(m2·h)左右提升至2021 年的8.3 t/(m2·h),處于國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。
1)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造,豎爐利用系數(shù)由6.0 t/(m2·h)左右提升至8.3t/(m2·h),居于國(guó)內(nèi)8m2豎爐先進(jìn)水平。
2)豎爐導(dǎo)風(fēng)墻水梁使用壽命延長(zhǎng)后,豎爐年修周期由原來(lái)的一年提高到兩年,提高了一倍。