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      西安咸陽國際機(jī)場污水廠的提標(biāo)改造設(shè)計

      2022-06-07 06:30:24張伯鎮(zhèn)劉俊新高小波
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2022年16期
      關(guān)鍵詞:沉淀池濾池硝化

      張伯鎮(zhèn),劉俊新,高小波

      (1.上海市政工程設(shè)計研究總院(集團(tuán))有限公司西安分公司,陜西 西安 710000;2.中鐵十八局集團(tuán)有限公司勘察設(shè)計院,天津 300300;3.西安咸陽國際機(jī)場股份有限公司動力保障部,陜西 西安 710000)

      西安咸陽國際機(jī)場污水廠的設(shè)計處理規(guī)模為1.0 萬m3/d,污水廠分兩期建設(shè),一期工程規(guī)模為4 500 m3/d,二期工程規(guī)模為5 500 m3/d,生物反應(yīng)池的處理構(gòu)筑物均采用CAST 反應(yīng)池。進(jìn)入機(jī)場污水廠的污水主要源于生活污水、生產(chǎn)廢水及其他廢水,其中,生產(chǎn)廢水包括航空食品加工公司、飛機(jī)維修公司等區(qū)域的廢水,其他廢水包括沖洗地面和車輛產(chǎn)生的廢水、飛機(jī)產(chǎn)生的航空糞便廢水[1],出水水質(zhì)執(zhí)行一級A 標(biāo)準(zhǔn)。

      為了響應(yīng)西安市出臺的《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標(biāo)改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》相關(guān)政策,西安咸陽國際機(jī)場動力公司啟動了污水廠的提標(biāo)改造工程,提標(biāo)后污水廠的出水水質(zhì)需要達(dá)到西安市地表水準(zhǔn)IV 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

      1 工程概況

      1.1 現(xiàn)狀水量和工藝流程

      目前(2019 年)污水廠實(shí)際運(yùn)行水量介于3 565~8 553 m3/d,平均值為5 614 m3/d。污水廠現(xiàn)狀污水處理工藝流程如圖1 所示,主要工藝為CAST生物反應(yīng)池+混凝沉淀過濾,出水水質(zhì)執(zhí)行一級A 標(biāo)準(zhǔn)。

      圖1 污水廠現(xiàn)狀處理工藝流程圖

      1.2 現(xiàn)狀水質(zhì)和主要構(gòu)筑物運(yùn)行評述

      根據(jù)污水廠2018 年1 月-2019 年7 月的水質(zhì)監(jiān)測數(shù)據(jù)進(jìn)行分析(表1)。結(jié)果表明,進(jìn)水水質(zhì)中CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP 的平均值分別為490 mg/L、176 mg/L、110 mg/L、54.3 mg/L、60.2 mg/L、5.5 mg/L,出水水質(zhì)均能穩(wěn)定達(dá)到一級A 標(biāo)準(zhǔn),對CODCr、BOD5、TN、TP 的平均去除率分別為92.6%、96.9%、90.3%、95.1%,且出水中SS 和NH3-N 達(dá)到了地表水準(zhǔn)IV 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。

      表1 2018 年1 月-2019 年7 月現(xiàn)狀進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L

      整體而言,提標(biāo)改造前的出水水質(zhì)與西安市地表水準(zhǔn)IV 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)仍有一定的差距,分析其原因如下:

      (1)污水在CAST 反應(yīng)池停留時間過短,硝化及反硝化反應(yīng)不充分,影響脫氮效果;

      (2)經(jīng)過現(xiàn)狀處理構(gòu)筑物處理后,出水水質(zhì)雖能達(dá)到一級A 標(biāo)準(zhǔn),但很難更進(jìn)一步提高,需要增加深度處理段;

      (3)污水處理廠出水消毒劑為氯片消毒,易與水中的有機(jī)物反應(yīng),產(chǎn)生有害物質(zhì);

      (4)現(xiàn)狀污水處理廠未設(shè)除臭設(shè)施,根據(jù)《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標(biāo)改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》,該污水廠明確要求加強(qiáng)污水預(yù)處理段和污泥處理段的除臭。

      2 提標(biāo)改造工程方案

      2.1 提標(biāo)改造設(shè)計水量和進(jìn)出水水質(zhì)

      2018 年西安咸陽國際機(jī)場旅客吞吐量為4 465.37萬人次,污水廠平均處理水量為5 300 m3/d,2025 年預(yù)計最高旅客吞吐量為6 786.09 萬人次,2025 年污水處理量預(yù)計達(dá)到9 250.5 m3/d。之后隨著西安咸陽國際機(jī)場三期擴(kuò)建工程的實(shí)施,咸陽機(jī)場的旅客量將不斷增加,屆時污水將排入空港新城北區(qū)污水處理廠進(jìn)行處理,因此確定本工程設(shè)計規(guī)模為1.0 萬m3/d。

      本次提標(biāo)改造設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)指標(biāo)按照實(shí)測進(jìn)水水質(zhì)90%的保證率設(shè)計,出水水質(zhì)執(zhí)行《西安市城鎮(zhèn)污水處理廠再生水化提標(biāo)改造和加蓋除臭工程三年行動方案(2018-2020 年)》的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),具體見表2。

      表2 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì) 單位:mg/L

      2.2 總體方案

      本次設(shè)計進(jìn)水水質(zhì)中BOD5/CODcr=0.34,屬于較好生物降解范疇;BOD5/TN=2.59,屬于難生物脫氮降解范疇,需要考慮外加碳源;BOD5/TP=24.4,可以采用生物除磷工藝,但由于出水TP 的指標(biāo)僅為0.3 mg/L,因此在生物除磷的基礎(chǔ)上需輔助考慮化學(xué)除磷措施。

      本工程主要目的是進(jìn)一步降低出水中有機(jī)物、TN和TP 的濃度。因此需要通過挖掘現(xiàn)狀設(shè)施的潛力,并針對性地增加部分污水深度處理設(shè)施,強(qiáng)化現(xiàn)狀處理工藝的處理效果,以達(dá)到新的出水標(biāo)準(zhǔn)。

      因此,本次提標(biāo)改造工程需要解決的問題主要有2 個:(1)生化處理段脫氮能力不足;(2)污水深度處理能力不足。第一個問題主要由于污水在現(xiàn)狀CAST 生反池停留時間較短,導(dǎo)致TN 去除效果有限。解決該問題的關(guān)鍵是強(qiáng)化生化段的脫氮能力或者增加后續(xù)的脫氮措施。第二個問題的根本是現(xiàn)狀設(shè)施難以滿足新的出水標(biāo)準(zhǔn),需增加污水深度處理設(shè)施,以保障出水指標(biāo)的穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。

      2.3 提標(biāo)改造后污水處理工藝流程

      提標(biāo)改造后污水處理工藝流程圖如圖2 所示。

      圖2 提標(biāo)改造后污水處理工藝流程

      3 工程設(shè)計

      3.1 現(xiàn)狀CAST 生物反應(yīng)池改造

      該污水處理廠現(xiàn)狀生物處理單元采用2 座共6格CAST 反應(yīng)池,每格反應(yīng)池分為生物選擇區(qū)和主反應(yīng)區(qū),其中主反應(yīng)區(qū)平面尺寸為40 m×30 m,有效水深為 5.1 m。現(xiàn)狀CAST 反應(yīng)池按照“進(jìn)水(1 h)/曝氣(3 h)→靜沉(1 h)→排水(1 h)”3 個工序依次進(jìn)行,同一時間最多有3 池曝氣,只有1 池在沉淀或排水。在此次改造設(shè)計中,調(diào)整CAST 反應(yīng)池的運(yùn)行時序,調(diào)整為“進(jìn)水(2.67 h)/不曝氣(0.33 h)→曝氣(3 h)→靜沉(1 h)→排水(1 h)”的缺氧-好氧的模式進(jìn)行運(yùn)行,同時在每個CAST 反應(yīng)池中增設(shè)缺氧攪拌器,解決CAST 工藝脫氮受限的問題,進(jìn)而通過反硝化過程去除上一周期殘留的硝酸鹽氮,反硝化過程又為接下來的硝化反應(yīng)提供一定的堿度,并能去除一部分有機(jī)物,使得出水的TN 得到一定的降低。

      3.2 新建深度處理車間

      本次新建深度處理車間主要包括中間提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床濾池、加氯加藥間。

      (1)中間提升泵房

      污水由現(xiàn)狀調(diào)節(jié)池提升至高效沉淀池,高峰流量為658.33 m3/h,設(shè)計采用工頻泵,2 大2 小搭配運(yùn)行,大泵參數(shù)為Q=370 m3/h、H=11 m、N=15 kW,小泵參數(shù)為Q=185 m3/h、H=11 m、N=11 kW。

      (2)高效沉淀池

      高效沉淀池位于中間提升泵房之后,其設(shè)計的平均時流量為416.67 m3/h,高峰流量為658.33 m3/h,為一體化設(shè)備?;旌铣? 組,單池容積為4.55 m3,平均流量下停留時間為1.97 min,峰值流量下停留時間為1.24 min,混凝劑PAC 投加量為30 mg/L。絮凝反應(yīng)池3 組,單池容積為22 m3,平均流量下停留時間為9.50 min,峰值流量下停留時間為6.02 min,助凝劑PAM 投加量為1 mg/L。沉淀池3 組,面積為3.3 m×4 m,單池直徑為4 m,斜管沉淀區(qū)的平均流量表面負(fù)荷為10.52 m3/(m2·h),峰值表面負(fù)荷為16.62 m3/(m2·h)。主要設(shè)備包括3 套混合攪拌機(jī)、3 套絮凝攪拌機(jī)、3 套中心傳動的刮泥機(jī)及配套斜管、6 臺回流污泥泵(Q=8 m3/h,H=20 m)、3臺剩余污泥泵(Q=8 m3/h,H=20 m)。

      (3)反硝化深床濾池

      在高效沉淀池后增加反硝化深床濾池,其平均時流量為416.67 m3/h,高峰流量為658.33 m3/h,為一體化設(shè)備,共6 組,每組6 個不銹鋼濾罐,單個濾罐尺寸為1.45 m×3.80 m(直徑×高度),濾料厚度1.83 m(不含承托層),濾料有效粒徑規(guī)格為2~3 mm(石英砂),設(shè)計濾速為7.01 m3/(m2·h),強(qiáng)制濾速為8.42 m3/(m2·h)。設(shè)計沖洗周期為24 h,單組濾罐反沖洗時長19 min,采用氣水聯(lián)合反沖洗,濾罐運(yùn)行過程中逐組進(jìn)行反沖洗。其中,水反沖洗強(qiáng)度為4 L/(m2·h),氣反沖洗強(qiáng)度為25 L/(m2·h),反沖洗水量≤3%[2]。主要設(shè)備包括4 套反沖洗離心泵(Q=25 m3/h)、2 套羅茨鼓風(fēng)機(jī)(Q=2.5 m3/min)、濾料、空壓機(jī)及干燥機(jī)系統(tǒng)。

      (4)加氯加藥間

      加氯加藥間主要進(jìn)行絮凝劑(PAC 和PAM)、乙酸鈉和次氯酸鈉的投加,其內(nèi)設(shè)置一體化溶液箱2 套,PAC 隔膜計量泵2 臺,1 用1 備,單臺Q=1 000 L/h、H=40 m、N=0.55 kW;PAM 隔膜計量泵2 臺,1 用1備,單臺Q=350 L/h、H=40 m、N=0.25 kW;乙酸鈉投加泵3 臺,2 用1 備,單臺Q=1 000 L/h、H=40 m、N=0.55 kW。次氯酸鈉投加泵2 臺,1 用1 備,單臺Q=350 L/h、H=40 m、N=0.25 kW。

      3.3 新建除臭系統(tǒng)

      本工程對現(xiàn)狀的粗格柵間及提升泵房、細(xì)格柵間及旋流沉砂池、貯泥池、污泥濃縮脫水一體機(jī)的臭氣源進(jìn)行加罩收集,罩體材質(zhì)為“PC 耐力板+不銹鋼骨架”。在現(xiàn)狀貯泥池南側(cè)設(shè)置1 座除臭生物濾池[3]來集中處理各構(gòu)筑物的臭氣,該濾池處理能力12 000 m3/h,尺寸為6.7 m×5.0 m×2.6 m,離心風(fēng)機(jī)2 臺(1 用1 備),單臺參數(shù)為Q=12 000 m3/h,P=2 200 Pa,N=15 kW。工藝流程為臭氣→臭氣收集管道系統(tǒng)→離心風(fēng)機(jī)→一體化除臭生物濾池→出氣。臭氣經(jīng)處理后的排放氣體濃度在廠界執(zhí)行GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》二級排放標(biāo)準(zhǔn)。

      4 運(yùn)行效果分析

      本工程于2020 年11 月竣工驗(yàn)收,投運(yùn)后進(jìn)水水質(zhì)滿足設(shè)計要求,出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)到西安市地表水準(zhǔn)IV 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。具體數(shù)據(jù)見表3。

      表3 工程運(yùn)行后出水水質(zhì)(2021 年1 月份和2 月份數(shù)據(jù)) 單位:mg/L

      5 結(jié)論

      (1)提標(biāo)改造后,污水廠的出水由一級A 標(biāo)準(zhǔn)提高到西安市地表水準(zhǔn)IV 類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),排入涇河的CODcr可減少73 t/a,BOD5可減少14.6 t/a,TN 可減少10.95 t/a,TP 可減少0.73 t/a。因此,本工程的實(shí)施將有效削減排入涇河的污染物負(fù)荷,有助于實(shí)現(xiàn)城市供排水的良性循環(huán)和保障涇河沿線居民飲用水安全。

      (2)本工程將新增的中間提升泵房、高效沉淀池、反硝化深床濾池、加氯加藥間設(shè)置于深度處理車間內(nèi),選用簡單緊湊的一體化設(shè)備,使得施工周期短,占地面積較小,緩解了污水廠用地緊張的問題。

      (3)提標(biāo)改造后污水廠全年新增的藥耗:混凝劑PAC 年耗量為93.12 t,助凝劑PAM 年耗量為3.83 t。電耗為1.24 度/m3,單位水量處理成本為1.21 元/m3,單位水量處理運(yùn)行成本為0.83 元/m3。

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