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      中厚板精軋機推床技術改造

      2022-06-10 01:39:24謝國進
      冶金設備 2022年1期
      關鍵詞:齒條換向閥推桿

      謝國進

      (廣西科技大學機械與汽車工程學院 廣西 柳州 545616)

      1 前言

      推床是中厚板軋機的重要輔助設備,其主要的功能是使正在軋制的鋼板能在錐輥輥道上對中,以保證鋼板能從軋機機架中部進入軋輥,有效降低鋼板兩側軋制力偏差,從而確保鋼板的軋制質量[1-2]。在中厚板精軋機推床改造前,設備主要存在以下問題:1)精軋機推床以電動機為動力,帶動各傳動部件運動,實現(xiàn)電動機的旋轉運動轉化為推床推桿的直線運動,推動鋼板在錐輥輥道面上對中,由于傳動方式是機械傳動,在對中過程中,鋼板對設備的沖擊力較大,容易導致設備損壞,造成設備故障率高。2)由于生產(chǎn)節(jié)奏的提升,軋機的軋制速度也相應提高,在軋制過程中,推床需要配合錐輥旋轉鋼坯并快速實現(xiàn)鋼坯對中,而電動機輸出的轉速經(jīng)過蝸輪蝸桿減速機減速后,再經(jīng)過齒輪齒條的傳動,使得推床推板直線運動速度提升有限,難以滿足提速要求,另外速度的提升,使得電動機及齒輪齒條機構故障增多,電機制動器啟動頻繁,導致故障頻發(fā),增加了生產(chǎn)線的故障時間。3)該中厚板軋制生產(chǎn)線有2臺2800mm軋機,第一臺為粗軋機,第二臺為精軋機,粗軋機為后增加的設備,安裝在鋼坯加熱爐后,精軋機之前,為降低推床備品備件,占用庫存與資金,盡量保證兩臺設備的備品備件一致,改造設計中也充分利用現(xiàn)有的一些備件,以降低改造成本。因此有必要對2800mm 精軋機推床系統(tǒng)進行技術改造。

      2 推床改造方案及實施

      2.1 改造基本思路

      1)推床動力采用液壓傳動,由液壓系統(tǒng)的執(zhí)行元件液壓缸驅動推床機械部件,液壓系統(tǒng)可吸收推床機械部件的沖擊能量,從而保護齒輪、齒條等傳動部件,延長推床的使用壽命[3]。2)推床為液壓油缸驅動后,原蝸輪蝸桿減速機改為齒輪齒條結構,從而實現(xiàn)推床的低速啟動、高速運行、運動過程平穩(wěn)及任意位置的高精度停位[4]。3)在減少因技改造成的備件浪費前提下,充分利用原有齒輪齒條滑塊箱體、推床箱體結構、推桿及推板,降低技術改造成本。4)改造前,要考慮與周邊軋機輔助設備(比如錐輥傳動系統(tǒng))的空間位置干涉問題,避免相互影響,導致設備無法正常安裝。

      2.2 推床工作原理

      2800mm精軋機改造后推床布置圖如圖1所示,生產(chǎn)中鋼板或者鋼坯需要對中,由推床兩側推頭對中完成,對中油缸4活塞桿伸出,對中油缸動力裝置3的結構是齒輪齒條機構,對中油缸驅動齒條前進,齒條的直線運動轉化為齒輪旋轉運動,經(jīng)裝置兩側的傳動軸將旋轉運動傳遞到傳動裝置(二)12,推桿11正下方是齒條結構,與傳動裝置(二)中的傳動齒輪配合,將齒輪的旋轉運動轉化為推桿的前進直線運行,同時,傳動裝置(二)12的正下方齒輪與一齒條配合,該齒條通過同步軸10與傳動裝置(一)7正下方的齒條連接在一起,帶動傳動裝置(一)中齒輪旋轉,上方的齒輪與推桿齒條配合,推動推桿及推頭9前進,輥道兩側推桿同時向軋制中心線移動,從而實現(xiàn)兩側推頭9對鋼板或者鋼坯的對中,壓輥裝置8主要對推桿起到支撐作用。對中工作完成后,返回油缸1的活塞桿由伸出變?yōu)槭栈貏幼?,驅動返回油缸動力裝置2工作,返回油缸動力裝置也是齒輪齒條機構,工作原理同理推床對中的工作原理,使得輥道兩側的推桿及推頭能及時收回,為下次鋼板或者鋼坯對中做好準備。

      圖1 2800mm精軋機改造后推床布置示意圖

      2.3 推床液壓系統(tǒng)主要參數(shù)計算

      精軋機后推床,其技術參數(shù)要求如下:

      工作最大開口度 3700mm;

      工作最小開口度 700mm;

      推床最大推力 50kN;

      前進速度(對中) 0.3m/s;

      后退速度(返回) 0.6m/s;

      對中油缸 Φ140mm/100mm-1240mm;

      返回油缸 Φ80mm/56mm-790mm。

      推床動力傳遞簡圖如圖2所示,各齒輪參數(shù)在圖中已標出,依據(jù)推床技術指標要求,設計油缸液壓系統(tǒng)原理圖,確定液壓系統(tǒng)的兩個重要參數(shù):系統(tǒng)壓力、流量。

      圖2 推床動力傳遞簡圖

      推床動力傳遞簡圖中,已標出齒輪齒數(shù)、模數(shù)等參數(shù),可知推頭、對中油缸及返回油缸受力大小之間的轉換關系式:

      式中:Fq─對中油缸負載;

      Ft─推床單側推頭推力;

      Fh─返回油缸負載。

      同理,可知推頭、對中油缸及返回油缸速度大小之間的轉換關系式:

      式中:vq─對中油缸速度;

      vt─推床單側推頭速度;

      vh─返回油缸速度。

      工作油缸壓力:

      式中:P─油缸壓力;

      F─油缸負載;

      S─作用油缸有效面積。工作油缸所需流量:

      式中:Q─油缸所需流量;

      v─油缸活塞運動速度。

      推床對中時,僅對對中油缸施加載荷,返回油缸無壓力;推床返回時,僅返回油缸施加載荷,對中油缸無壓力,以此計算液壓系統(tǒng)最大工作壓力。另外,在負載為零的情況下,若剛好能讓推床推桿啟動對中動作,需要克服設備本身部件機械及摩擦阻力,對中油缸壓力大小在1.8MPa左右,依據(jù)推床技術參數(shù)及式(1)-(4)可以計算出系統(tǒng)最大工作壓力,對中油缸及返回油缸的速度及流量,見表1所示。

      表1 對中油缸及返回油缸的速度及流量

      上述計算結果表明,油缸在對中或者返回時,對應的系統(tǒng)流量變化不大,不會造成系統(tǒng)流量較大波動,油缸活塞桿伸出較收回速度慢,是由于油缸無桿腔與有桿腔有效作用面積大小不一樣,保證了油缸返回速度是對中速度大小的2倍,另外壓力油口P,回油口T,泄油口L在圖3中已標出。電磁換向閥5的電磁鐵BDT2得電、電磁換向閥8的電磁鐵DT3得電,對中油缸、返回油缸活塞桿伸出,推床推桿對中動作;同理,電磁換向閥5的電磁鐵BDT1得電、電磁換向閥8的電磁鐵DT4得電,對中油缸、返回油缸活塞桿收回,推床推桿返回動作;電磁換向閥電磁鐵都不得電,則油缸都不動作。

      圖3 推床對中、返回油缸液壓原理及換向閥動作表圖

      2.4 改造實施

      由于改造后的推床與原有推床結構及工作原理方面有差異,造成現(xiàn)場設備安裝情況有一定區(qū)別,在推床設計及現(xiàn)場安裝施工時需要注意:1)由于設備安裝場現(xiàn)場地面下方是油站,靠近錐輥輥道架部分混凝土層有漏空,需要重新鋪設4塊2000mm×4000mm×50mm的鋼板,采用地腳螺桿固定鋼板,作為設備安裝基礎。2)設備的標高及混凝土基礎不一樣,需要重新設計及施工土建基礎,如對中油缸、返回油缸采用混凝土基礎;另外,由于設備標高的差異,需要設計設備鋼板底座以便安裝,如圖1中傳動裝置(一)、傳動裝置(二)及壓輥裝置的鋼板底座。3)壓輥裝置、推桿、推頭及同步軸與改造后推床相對應的零部件參數(shù)一致,可以再次利用,降低改造成本。4)依據(jù)對中油缸及返回油缸前面部分計算結果,設計液壓站及布局液壓管路,滿足系統(tǒng)壓力及流量的要求,使推床推桿動作能達到推力及速度要求。在充分考慮了這些因素后,對現(xiàn)場安裝的設備零件及裝配圖進行了設計,設備采購回廠后,進行了檢驗驗收、試車等工作,利用生產(chǎn)線設備停產(chǎn)大修時間,組織施工人員對原有推床設備進行了拆除,重新制作設備基礎,安裝設備底座,澆灌混凝土基礎,按照圖紙設計要求,對改造后的推床系統(tǒng)進行了安裝、調試及試車。經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)實際運行,改造后的推床系統(tǒng)能滿足企業(yè)生產(chǎn)要求。

      3 結論

      本文通過分析2800mm中厚板精軋機推床存在的問題,如鋼板對推床設備的沖擊力大、對中速度提升有限及設備故障率高等問題,采用了以液壓驅動結合機械傳動的新型推床系統(tǒng),并依據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場設備安裝實際情況,對推床系統(tǒng)進行了設計改造,經(jīng)過一段時間的生產(chǎn)實際運行,設備運行可靠,故障時間明顯減少,提高了生產(chǎn)效率,為企業(yè)創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟效益。

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