崔瑞利,牛貴峰,張 濤,姚 遠,趙愉生
(1.中國石油石油化工研究院,北京 102206; 2.中國石油大連石化公司,遼寧 大連 116031)
中國煉油廠可獲得的原油資源除了自產(chǎn)原油外,主要來自中東,整體呈現(xiàn)劣質化和高硫化趨勢[1]。2019年我國原油對外依存度70.9%,其中62%是含硫和高硫原油,52%是高硫原油,中質和重質原油占比95%,平均硫含量1.39%。隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴苛,汽油、柴油、船用燃料油質量標準中硫含量越來越低[2-3]。通過渣油加氫處理,可顯著改善渣油質量,為FCC提供優(yōu)質進料,可大幅提高FCC輕油收率、降低生焦量、改善產(chǎn)品汽油與柴油質量[4]。加氫渣油還可作為低硫船用燃料的調和組分[4]。在這種背景下,固定床渣油加氫技術在我國取得了快速發(fā)展,2020年底,我國固定床渣油加氫裝置年加工能力約7 540萬噸(除臺灣地區(qū))。
渣油是石油餾分中組分最重、結構最復雜的部分,平均分子量大,黏度高,密度大,殘?zhí)恐蹈撸写罅康慕饘?、硫、氮、膠質、瀝青質等有害元素和非理想組分,加氫難度較大[5-6]。盡管采用催化劑級配技術,固定床渣油加氫裝置的運轉周期僅約1年[7]。
為揭示工業(yè)渣油加氫裝置運轉后催化劑的基本特性,探明催化劑失活原因,為給延長催化劑使用壽命、工業(yè)裝置優(yōu)化運行、新催化劑開發(fā)等工作提供借鑒,本文利用多種手段對工業(yè)裝置運轉后渣油催化劑雜質沉積量、堆積密度、孔結構等進行分析研究。
保護劑(HG)、脫金屬劑(HDM1、HDM2)、脫硫劑(HDS1、HDS2)、脫殘?zhí)看呋瘎?HDCCR)等工業(yè)裝置運轉后催化劑樣品均取自國內某煉油廠渣油加氫裝置,其中保護劑(HG)、脫金屬劑(HDM1)采自第一反應器,脫金屬劑(HDM2)采自第二反應器,脫硫劑(HDS1、HDS2)采自第三反應器,脫殘?zhí)看呋瘎?HDCCR)采自第四反應器。裝置連續(xù)運行時間超過10 000 h,加工原料油以高硫、高殘?zhí)?、高金屬的中東渣油為主。
采自工業(yè)渣油加氫裝置運轉后催化劑表面殘留有大量的油分,為方便對運轉后催化劑樣品進行分析,首先在索氏抽提器中,用體積比1∶1的甲苯和乙醇混合溶液進行>50 h的抽提處理,除去可溶性油分;然后將抽提樣品置入真空干燥箱中,120 ℃干燥10 h。干燥結束后,將樣品放入真空干燥器中備用。
使用德國Elementar公司的VarioMICRO cube元素分析儀測定催化劑中積炭量;使用美國PE公司的Optima 5300V電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀(ICP)對催化劑上的金屬沉積量進行分析;使用美國康塔公司的六站全自動比表面和孔徑分布測定儀(BET)測定催化劑孔結構。
在催化劑運行過程中,由于金屬沉積、積炭生成等原因,催化劑堆積密度會比新鮮劑明顯增加,催化劑堆積密度的增加幅度,也從側面反映了催化劑的金屬沉積和積炭生成情況。運轉前后催化劑堆積密度變化如表1所示。
表1 運轉前后催化劑堆積密度變化
從表1可以看出,脫金屬劑(HDM1)堆積密度增加最多,達到了156.2%。主要是因為HDM1是脫金屬劑主劑,催化劑上沉積了較多的脫除的金屬,脫除的金屬以硫化態(tài)形式存在[8],使得催化劑堆積密度增加;同時,脫金屬劑(HDM1)位于保護劑后面,處于整個反應系統(tǒng)的較前端,催化劑加氫活性較保護劑明顯增加,渣油中易生焦前驅物在脫金屬劑表面生成了較多的積炭。經(jīng)過保護劑(HG)、脫金屬劑(HDM1、HDM2)、脫硫劑(HDS1、HDS2)等催化劑加氫處理,渣油中的金屬已經(jīng)大部分被脫除,脫殘?zhí)縿?HDCCR)金屬沉積量較小,催化劑堆積密度增加主要由積炭造成,其增加幅度較小,只有35.7%。
裝置加工渣油中Ni、V等金屬含量較高,通過加氫進行脫除,滿足后面的催化裂化裝置進料要求,脫除的金屬沉積在催化劑上,運轉后催化劑Ni、V、Fe、Ca等金屬沉積量如表2所示。
表2 運轉后催化劑金屬沉積量
從表2可見,Ni、V在脫金屬劑(HDM1、HDM2)上沉積量較高,Ni+V沉積量在脫金屬劑(HDM1)達到了38.60 g·100mL-1,這主要是因為脫金屬劑(HDM1、HDM2)具有較大的孔體積和孔徑,有利于渣油大分子擴散到催化劑孔道內進行加氫反應,催化劑具有較強的脫、容金屬能力。除保護劑(HG)外,Ni、V沉積量沿著反應物流方向逐漸減少,脫金屬劑對原料油中Ni、V的脫除起到了關鍵作用,同時對后端孔徑小的脫硫、脫殘?zhí)看呋瘎┻M行了有效保護,避免了因金屬沉積導致催化劑快速失活。
在固定床渣油加氫過程中,原料中的Fe、Ca以硫化物的形式沉積在催化劑外表面及顆粒間,導致催化劑失活及床層板結,引起床層壓力降升高,嚴重時可使裝置被迫停工,因此對原料的Fe、Ca含量有較嚴格的限制[8-9]。通過表2可以看出,渣油中Fe主要沉積在保護劑(HG)上,在其他催化劑上沉積量較少,表明保護劑對原料油中Fe起到了較好的脫除作用,對后面催化劑起到了較好的保護作用;催化劑系統(tǒng)Ca沉積量較少,表明在原油電脫鹽環(huán)節(jié)對原料油中Ca進行了很好的脫除。
催化劑表面積炭是渣油加氫催化劑失活的重要原因[10-13],催化劑積炭量見表3。
表3 運轉后催化劑積炭量
通過表3看出,沿著反應物流方向催化劑積炭量先是減少,然后再增加逐漸增多。前面催化劑積炭量較多是由于原料油性質比較差,高溫環(huán)境下在催化劑上迅速結焦。而后段催化劑積炭嚴重,而且越接近反應器出口積炭越嚴重,這是和催化劑酸性較強、反應溫度較高、氫分壓較低等多種因素有關。另外,原料油在經(jīng)過整個催化劑系統(tǒng)過程中,隨著加氫過程的進行,渣油中瀝青質逐漸被加氫,支鏈被加氫脫除,留下芳香度更高的芳核,而溶解瀝青質的膠質、芳香分逐漸被加氫,飽和分增加,芳香度降低,瀝青質溶解平衡被打破,使得瀝青質的溶解度降低、析出并沉積在催化劑上。這也是后段催化劑積炭量較高的原因之一。
積炭、金屬等在催化劑上的沉積會堵塞催化劑孔道,進而使催化劑失活[14-15]。經(jīng)過一個周期的運轉,催化劑表面沉積了大量的金屬和積炭。利用BET對運轉后催化劑孔容進行分析,計算催化劑孔容損失率,結果如表4所示。
表4 運轉后催化劑孔容損失率
從表4可以看出,沿著反應物流方向催化劑孔容損失率先降低后增加。其中,脫金屬劑(HDM1)孔容損失率最高,達到了87.6%,這是因為該催化劑上沉積了大量的Ni、V和積炭,沉積的Ni、V和積炭堵塞了催化劑的孔道,從孔容損失率數(shù)據(jù)看,脫金屬劑(HDM1)接近完全失活。脫硫劑(HDS2)孔容損失率最低,只有29.9%,這是因為該位置金屬Ni、V和積炭沉積量均相對較低;與脫硫劑(HDS2)相比,盡管脫殘?zhí)縿?HDCCR)的Ni、V沉積量更低,但是積炭量較高,所以其孔容損失率比脫硫劑(HDS2)大。
(1)經(jīng)過一個周期的運轉,各牌號催化劑的堆積密度均有不同程度的增加,其中,脫金屬劑的堆積密度增加幅度最大,脫殘?zhí)縿┒逊e密度增加幅度最小。
(2)Ni、V沉積量沿著反應物流方向逐漸減少,脫金屬劑對原料油中Ni、V的脫除起到了關鍵作用,對后段孔徑較小的脫硫劑、脫殘?zhí)縿┻M行了有效保護;Fe主要沉積在保護劑上,保護劑對原料中Fe起到了較好的攔截脫除作用。
(3)沿著反應物流方向催化劑上積炭量先是減少,然后再逐漸增多,其中,脫殘?zhí)縿┓e炭量最大。
(4)由于金屬沉積和積炭生成,各牌號催化劑孔容均有不同程度減少,沿著反應物流方向,催化劑孔容損失率先降低后增加,其中脫金屬劑孔容損失率最高,達到87.6%。