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      CPR1000核電勵磁機定子繞組開匝故障處理

      2022-06-14 02:24:14尚新建王建濤
      上海大中型電機 2022年1期
      關(guān)鍵詞:勵磁機匝間磁極

      陶 攀,宋 波,尚新建,王建濤

      (中廣核核電運營有限公司,深圳 518124)

      0 引言

      某核電站4號機在機組小修期間對無刷勵磁機進行檢查,在勵磁機定子抽出后,檢查發(fā)現(xiàn)22號定子線圈有開匝現(xiàn)象,能看到開匝裂紋處裸銅,明顯開裂有4處。開裂長度約65 mm,鼓出5 mm,導(dǎo)致與相鄰線圈的絕緣距離由9 mm下降至4 mm。18號定子線圈也有輕微開匝現(xiàn)象。據(jù)了解該型磁極在其它電站曾發(fā)生過磁極絕緣燒損事故。為確保商運后勵磁機可靠運行,需對勵磁機定子線圈開匝后絕緣情況進行檢查,并對缺陷進行修復(fù)。本文主要論述該類缺陷的檢查與修復(fù)方法。

      1 該電站無刷勵磁機介紹

      該電站發(fā)電機勵磁系統(tǒng)采用的是ALSTOM公司設(shè)計的TKJ167-45型無刷勵磁機,其部分參數(shù)如表1所示。帶旋轉(zhuǎn)二極管整流器的電樞以外轉(zhuǎn)子形式懸掛在發(fā)電機轉(zhuǎn)子端頭,靜止的磁極部分固定在無刷勵磁機靜止機座上。磁極繞組由22極66個磁極線圈串聯(lián),每極3層線圈串聯(lián)為一組,以降低勵磁電流,每組線圈共39匝。線圈由退火的經(jīng)軋制平整的矩形銅導(dǎo)體繞制而成,線圈匝間都用環(huán)氧玻璃纖維絕緣熱烘固化。每極的線圈內(nèi)部連接后,再通過極間連接線把相鄰兩極的線圈串起來,最后通過電纜接至外部電源[1]。結(jié)構(gòu)如圖1所示。

      表1 勵磁機參數(shù)

      圖1 勵磁機定子繞組結(jié)構(gòu)

      2 故障檢查分析

      為進一步檢查繞組受損匝間絕緣程度,對開裂線圈進行了全面的檢查:對開裂部位的銅導(dǎo)體及匝間絕緣進行仔細(xì)檢查,初步判斷定子銅匝導(dǎo)體完整,絕緣材料平整無突起,與下層線圈絕緣距離無變化,外觀檢查無明顯短路點,如圖2所示。

      圖2 勵磁機定子22號磁極線圈開匝現(xiàn)場照片

      勵磁機定子正常情況下運行電壓低,其匝間電壓亦低,但磁極線圈與勵磁系統(tǒng)構(gòu)成的回路,其可能因外部波動產(chǎn)生諧振過電壓進而導(dǎo)致勵磁機定子線圈絕緣薄弱處擊穿。線圈的開匝變形降低了兩組線圈間的絕緣間隙,同時線圈VPI膠的損壞以及線匝的露銅降低了線圈防異物能力,需對線圈開匝進行修復(fù)處理。在處理前,需對受損的勵磁機定子進行相關(guān)電氣檢測,以檢查磁極對地絕緣性能以及線圈匝間絕緣性能。

      3 電氣檢測與開匝故障處理

      修理前電氣試驗主要是檢查對地絕緣,驗證磁極對地絕緣性能以及檢測線圈匝間絕緣,驗證線圈匝間絕緣性能,該型號勵磁機定子曾在其它機組發(fā)生過磁極絕緣燒損事故[2],故在常規(guī)的絕緣測試外,還需要進行交流耐壓試驗考核,同時針對交流耐壓試驗不通過可能造成的設(shè)備擊穿,需在試驗前做好修復(fù)預(yù)案。

      修前試驗項目及結(jié)果(試驗數(shù)據(jù)參見表2~表4):

      (1) 定子線圈直流電阻測量,通過定子電纜引線測量定子線圈的直流電阻,與原出廠值進行對比,測量結(jié)果合格。

      (2) 定子線圈絕緣電阻測量,用1 000 V兆歐表測量并記錄試驗數(shù)據(jù),結(jié)果合格。

      (3) 定子線圈交流耐壓試驗,試驗?zāi)蛪褐禐? 500 V(0.75倍出廠試驗?zāi)蛪褐?,耐壓試驗1 min,試驗通過。

      (4) 匝間絕緣驗證,先對22極線圈首末匝引線的測量點刮漆至露銅,然后測量磁極交流阻抗并記錄;交流阻抗合格后,用電阻焊機將受損線圈靠外側(cè)引線焊開,內(nèi)側(cè)引線測量點的絕緣磨開,清理引線上的絕緣,如圖3所示。通過相同的方法處理相鄰的4個未受損線圈的引線,為驗證匝間絕緣有效性,取100 V/匝分別對上述線圈進行匝間沖擊試驗并對比波形,交流阻抗試驗滿足標(biāo)準(zhǔn),匝間沖擊波試驗波形符合要求,匝間絕緣正常。

      圖3 匝間絕緣驗證試驗圖

      通過外觀檢查及電氣試驗,基本判斷本次缺陷未造成絕緣嚴(yán)重受損,但基于核電重要設(shè)備高可靠性要求以及勵磁機30年可靠壽期要求,針對該缺陷可能帶來的設(shè)備可靠性降級,仍需對開匝線圈進行修復(fù)處理,且需對可能的絕緣降級進行絕緣加強。

      由于該勵磁機定子采用VPI整浸技術(shù),若采取單獨更換開匝的22號及18號磁極線圈,可能因骨牌效應(yīng)使相鄰的線圈受損進而面臨整機磁極線圈需更換的風(fēng)險,受制于無線圈備件及工期,無法滿足現(xiàn)場要求;若采取開匝部位綁扎復(fù)型+二次整體VPI處理,因目前磁極表面已整體噴涂紅瓷漆,無法清除,在二次VPI過程中磁極表面紅瓷漆會起泡,且表面會有過多樹脂堆積,影響磁極各部位間隙。綜合考慮,電廠決定采取開匝匝間絕緣填充、開匝部位綁扎復(fù)型、受損線圈絕緣包扎方案對開匝故障進行處理。

      綁扎復(fù)型:對受損區(qū)域進行整體加熱,注意控制加熱溫度,避免損傷絕緣,在熱態(tài)下先將線圈拐角處用尼龍扎帶進行臨時固定,及時用尼龍扎帶將開匝處進行綁扎復(fù)型,具體如圖4所示。

      圖4 開匝線圈復(fù)型圖

      匝間絕緣填充:在線圈較大縫隙開匝處塞入適配的刷膠Nomex紙,對于無法塞入Nomex紙的微小裂縫,進行刷樹脂膠填充。

      絕緣包扎:采用聚酯纖維熱收縮帶半疊包2~3層在線圈開匝處,寬度長出開匝處5~10 mm,邊包絕緣邊刷樹脂膠;在聚酯纖維熱收縮帶外表面疊包聚四氟乙烯薄膜,兩邊長出聚酯纖維熱收縮帶10~20 mm;再在最外邊半疊包聚酯薄膜收縮帶3層。上述處理后進行加熱固化,并在磁極冷卻后將聚酯薄膜收縮帶和聚四氟乙烯薄膜拆除。

      經(jīng)上述修復(fù)后檢查,開匝縫隙填充良好,復(fù)型后線圈間間隙恢復(fù)正常,開匝部位絕緣包扎增強了該部位的抗粉塵性,整體修復(fù)效果良好。修復(fù)效果如圖5所示。

      圖5 開匝線圈修復(fù)效果圖

      修理后電氣試驗主要是檢查對地絕緣以及匝間絕緣性能,以驗證修復(fù)效果以及是否帶來其它損傷,修前試驗項目及結(jié)果(試驗數(shù)據(jù)參見表2):

      表2 磁極線圈直流電阻試驗值

      (1) 定子絕緣電阻試驗,用1 000 V兆歐表測量并記錄試驗數(shù)據(jù),合格。

      (2) 匝間絕緣驗證,取修前一致試驗位置,用100 V/匝試驗電壓分別對線圈進行匝間沖擊試驗并對比波形,交流阻抗試驗滿足標(biāo)準(zhǔn),匝間沖擊波試驗波形符合要求,匝間絕緣正常。

      (3) 線圈直阻試驗,通過定子電纜引線測量定子線圈的直流電阻,與原出廠值進行對比,結(jié)果合格。

      (4) 交流耐壓試驗,試驗?zāi)蛪褐禐? 500 V(0.75倍出廠試驗?zāi)蛪褐?,耐壓試驗1 min,試驗通過。

      表3 磁極線圈絕緣電阻、交流耐壓試驗值

      表4 磁極線圈交流阻抗試驗試驗值

      4 結(jié)論

      勵磁機定子(磁極)線圈因其結(jié)構(gòu)特征,在安裝、維修與運行過程中可能因各種原因發(fā)生開匝故障,本文故障處理所采用的絕緣評估、匝間沖擊試驗檢查以及復(fù)型、填充絕緣與烘焙處理方法,操作方便,結(jié)果可靠。截止目前,被修復(fù)后的勵磁機已安全運行三個循環(huán)。大修期間對原繞組開匝處進行檢查,發(fā)現(xiàn)修復(fù)部位狀態(tài)良好,各項電氣試驗數(shù)據(jù)合格,該故障處理方法值得推廣。

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