劉 旭,馬紀鑫,王 鑫
鞍鋼集團礦業(yè)公司大孤山球團廠 遼寧鞍山 114001
目 前多數(shù)選礦廠的精礦系統(tǒng)使用陶瓷過濾機對精礦進行脫水,清洗陶瓷片時使用清水作為反沖洗水,產(chǎn)生的精礦濾液水直接排放[1]。在工作過程中,陶瓷片與其他過濾介質(zhì)一樣會發(fā)生堵塞,需要在卸礦后對陶瓷片進行反沖洗。沖洗時,將硝酸與清水混合后經(jīng)分配頭打入陶瓷片,從內(nèi)向外沖洗陶瓷片微孔內(nèi)的堵塞物。陶瓷片的微孔孔徑為 1.5 μm 左右,對反沖洗用水的水質(zhì)要求較高[2]。目前國內(nèi)外陶瓷過濾機反沖洗用水為清水,消耗大、成本高[3]。筆者針對某選礦廠利用清水作為反沖洗水成本高的問題,在分析陶瓷過濾機工藝系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,研究通過精礦濾液水回用裝置對精礦濾液水進行回收,來代替清水作為反沖洗水,以達到節(jié)約成本的目的[4]。
鐵精礦經(jīng)過選別設(shè)備選別后,通過管道輸送到陶瓷過濾機進行干燥,干燥后經(jīng)排礦輸送帶轉(zhuǎn)運至精礦槽中,陶瓷過濾機產(chǎn)生的溢流通過溢流泵重新回到給礦箱,其工作流程如圖 1 所示。
圖1 陶瓷過濾機工作流程Fig. 1 Working flow of ceramic filter
反沖洗系統(tǒng)由清水泵、清洗管路、過濾器等組成。反沖洗是陶瓷過濾機正常運轉(zhuǎn)中必不可少的環(huán)節(jié),它使陶瓷濾片保持良好的通透性,從而保證過濾機的工作效率[5]。轉(zhuǎn)車時,濾餅經(jīng)刮刀卸下后,清水泵將清水經(jīng)反沖洗水管路通過風(fēng)頭打入陶瓷片,從內(nèi)向外沖洗,洗掉陶瓷片表面殘余的濾餅;洗車時,清水泵持續(xù)將清水經(jīng)反沖洗管路通過分配頭打入陶瓷片,同時將硝酸經(jīng)反沖洗管路通過分配頭打入陶瓷片,清水與硝酸混合后,從內(nèi)向外溶解并洗掉濾板表面殘留的濾餅[6]。反沖洗過程消耗大量的清水,而濾液水在過濾完成后則直接排放到尾礦濃縮大井,在增大流程量的同時,也造成不必要的浪費[7]。反沖洗過程如圖 2 所示。
圖2 反沖洗過程Fig. 2 Backwashing process flow
通過現(xiàn)場試驗得到數(shù)據(jù),陶瓷過濾機綜合利用系數(shù)η=0.85 t/(h·m2),每臺過濾機的過濾面積S=60 m2,則每小時產(chǎn)量
精礦含水率為 9%,則每小時精礦產(chǎn)量
給礦體積分數(shù)為 55%,則每小時產(chǎn)生的精礦濾液水
工作時,陶瓷過濾機正常運轉(zhuǎn) 4 臺,每小時精礦濾液水總量
過濾機每小時使用清水量約為 20 m3/h,而陶瓷過濾機產(chǎn)生精礦濾液水量約為 80 m3/h,可見精礦濾液水量可以滿足陶瓷過濾機反沖洗水要求[8]。
某選礦廠共有 7 臺陶瓷過濾機,每臺配有一個濾液箱,從濾液箱中上部開口,連接φ133 mm 鋼管,安裝 DN125 閥門。通過閥門控制精礦濾液水流入φ219 mm 管道 (1~ 3 號精礦濾液水左側(cè)流入,4~ 6 號精礦濾液水右側(cè)流入),在φ219 mm 管道兩側(cè)各增加一個 DN200 閥門,以便處理臨時故障。通過 1 號增壓泵 (流量為 143 m3/h,揚程為 8 m,功率為 7.5 kW) 將精礦濾液水輸送到初級沉降水箱 (6.0 m×3.0 m×2.5 m),沉降 30 min 左右,溢流到二次沉降水箱 (6.0 m×2.0 m×2.5 m),再次沉降 20 min 左右,溢流到清水箱內(nèi),通過 2 號增壓泵 (流量為 83.6 m3/h,揚程為 41.8 m,功率為 22 kW) 輸送供給陶瓷過濾機。在初級沉降箱增加補加水裝置,在精礦濾液水水量不足時補加清水,保證陶瓷過濾機的正常運行。在初級沉降箱、二級沉降箱和清水箱底部開口,接φ89 mm 鋼管,在排污口安裝 DN80 閥門,排出雜質(zhì)。回用系統(tǒng)的設(shè)備布置和工藝流程如圖 3 所示。
圖3 精礦濾液水回用系統(tǒng)Fig. 3 Concentrate leachate recycling system
工作時,要經(jīng)常檢查濾液箱中精礦濾液水是否有跑黑現(xiàn)象,如發(fā)現(xiàn)跑黑現(xiàn)象,關(guān)閉此陶瓷過濾機濾液箱出口閥門,濾液水溢流到原泵坑;立刻啟動 1 臺備用陶瓷過濾機 (啟動時間約 10~ 15 min),而后打開濾液箱出口閥門;將跑黑的陶瓷過濾機停機,查找跑黑原因,并及時處理。
根據(jù)濾液水量對濾液水增壓泵進行選型。陶瓷過濾機正常運轉(zhuǎn) 4 臺,每小時總濾液水量Q總=80.64 t,選擇精礦濾液水回收泵流量Q泵≥80.64 m3/h。
設(shè)計揚程
式中:K為管路損失系數(shù),約為 1.25;HP為排水高度,HP=10 m;HX為吸水高度,HX=20 m。代入得H=37.5 m。
查閱相關(guān)資料,現(xiàn)場實際使用的精礦濾液水增壓泵流量Q=83.63 m3/h,揚程H=41.8 m。
取樣分析陶瓷過濾機精礦濾液水懸浮物含量極少,水質(zhì)清澈,可反復(fù)回收利用。精礦濾液水取樣成分分析結(jié)果如表 1 所列,沉降前后濾液水成分分析結(jié)果分別如表 2、3 所列。
表1 清水取樣的成分分析結(jié)果Tab.1 Composition analysis results of clear water
表2 沉降前濾液水的成分分析結(jié)果Tab.2 Composition analysis results of leachate before sedimentation
表3 沉降后濾液水的成分分析結(jié)果Tab.3 Composition analysis results of leachate after sedimentation
精礦濾液水代替清水供陶瓷過濾機作為反沖洗水使用后,濾液水回用裝置單獨成一系統(tǒng),減少了影響生產(chǎn)的因素,同時使用 1 臺管道增壓泵對陶瓷過濾機進行供水,節(jié)約了能耗。改造前,每臺過濾機每小時使用清水約 20 m3,每天平均運轉(zhuǎn) 4 臺陶瓷過濾機,每年使用清水 700 800 m3,清水單價為 3.3 元/m3,每年可節(jié)約清水費用約為 231 萬元。原有陶瓷過濾機使用清水時濾芯使用周期為 5~ 7 d,經(jīng)對陶瓷過濾機精礦濾液水代替清水反復(fù)試驗,使用精礦濾液水后濾芯平均使用周期可以達到 10 d 左右。
在了解某礦陶瓷過濾機原理及反沖洗原理的基礎(chǔ)上,通過分析陶瓷過濾機的技術(shù)指標(biāo),確定了精礦濾液水量可以滿足陶瓷過濾機反沖洗用水量的要求,進而設(shè)計了精礦濾液水回用系統(tǒng)。對精礦濾液水回用裝置各部元件進行選型,設(shè)計了回用系統(tǒng)的總體布局和工藝流程;通過水質(zhì)取樣分析試驗,驗證了精礦濾液水代替清水的可行性;分析了后續(xù)經(jīng)濟效益,每年可節(jié)約清水費用約為 231 萬元,提高了濾芯平均使用周期,可以達到 10 d。