李宗國 董金峰 王 輝 張?jiān)鱿?/p>
(萊蕪鋼鐵集團(tuán)魯南礦業(yè)有限公司,山東 臨沂 276421)
萊鋼集團(tuán)魯南礦業(yè)公司球團(tuán)廠始建于2003年4月,是國內(nèi)首條60萬t/a鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)氧化球團(tuán)生產(chǎn)線。球團(tuán)廠的除塵灰輸灰系統(tǒng)最初采用的是機(jī)械輸送,由鏈篦機(jī)下的4條深埋刮板機(jī)、電除塵器下的除塵系統(tǒng)組成的輸送系統(tǒng),將灰塵輸送至造球緩沖倉。由于設(shè)備自身密封性能差,物料在輸送過程中出現(xiàn)粉塵泄漏,易造成環(huán)境二次污染,不能達(dá)到超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。隨著國家對環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高,需要對原有輸灰系統(tǒng)進(jìn)行改造。
原除塵灰輸灰系統(tǒng)所采用的刮板機(jī)輸送方式,存在設(shè)備故障率高、維修難度大等缺陷,且由于其刮板與鏈節(jié)采用滑動(dòng)摩擦方式運(yùn)輸,造成備件損耗大,生產(chǎn)成本高。靜電除塵的除塵系統(tǒng)由6套放灰閥、6套加濕器、4條皮帶組成,采用水濕降塵法,設(shè)備易銹蝕、易老化,造成設(shè)備故障率高,備件損耗大。
原除塵灰排灰系統(tǒng)設(shè)備自身缺陷多,漏灰點(diǎn)多。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場跟蹤測試,年漏灰量約10 000 t,既造成環(huán)境二次揚(yáng)塵污染,又造成礦粉損失,且經(jīng)常對設(shè)備、現(xiàn)場漏灰進(jìn)行清理,增加了崗位勞動(dòng)強(qiáng)度。
除塵灰排灰系統(tǒng)的除塵灰原設(shè)計(jì)直接由輸送皮帶輸送至造球系統(tǒng)的緩沖倉,除塵灰親水性差,無法與混合料混合均勻,難成球,且除塵灰灰量不穩(wěn)定,使得造球工無法穩(wěn)定調(diào)整,造成成球質(zhì)量下降,生球表層粘有粉料,生球強(qiáng)度低,生球易破碎、粉末多。
為徹底解決揚(yáng)塵泄漏污染問題,通過多方案探討研究對比,決定采用氣力輸送方案。其工作原理是利用氣流的能量,在密閉管道內(nèi)沿氣流方向輸送顆粒狀物料,是流態(tài)化技術(shù)的一種具體應(yīng)用,具有結(jié)構(gòu)簡單,操作方便,輸送安全可靠,密封性能好等優(yōu)點(diǎn)。
多管除塵器下兩個(gè)灰斗各設(shè)置0.5 m3倉泵,輸送能力2 t/h,為一個(gè)輸送單元,共兩套,為A組、B組,見圖1。電除塵6個(gè)灰斗,1#、2#、3#灰斗為一個(gè)輸送單元,1#灰斗設(shè)置0.75 m3倉泵,2#、3#灰斗設(shè)置0.5 m3倉泵,輸送能力3 t/h,為C組;4#、5#、6#灰斗為一個(gè)輸送單元,4#灰斗設(shè)置0.75 m3倉泵,5#、6#灰斗設(shè)置0.5 m3倉泵,輸送能力3 t/h,為D組,見圖2。
圖1 多管除塵器倉泵圖
圖2 電除塵器倉泵圖
各線灰處理系統(tǒng)各自獨(dú)立,互不影響。氣力輸送系統(tǒng)所需的壓縮空氣及儀表用氣均由全廠空壓機(jī)站提供,設(shè)置沿程助吹。
氣力輸送系統(tǒng)中氣動(dòng)閥門(包括進(jìn)料閥、出料閥、平衡閥)采用雙插板閥。氣力輸送系統(tǒng)中閥門采用耐磨的材料和工藝,閥門本體使用壽命大于20 000 h,其密封件使用壽命大于8 000 h。
倉泵在每個(gè)灰斗下安裝一臺,其出力必須和氣力輸送系統(tǒng)要求的出力相適應(yīng),并保證在工作溫度下安全可靠的工作,使用壽命應(yīng)不小于8 000 h。倉泵進(jìn)料閥和出料閥密封保證在輸送過程中壓縮空氣不會(huì)泄露。
原設(shè)計(jì)輸灰管道長度350 m,彎頭數(shù)量9個(gè)。氣力輸灰管道和壓力輸送裝置排氣平衡管道采用DN100,壁厚10 mm的普通20#鋼無縫鋼管,見圖3。
圖3 氣力輸送系統(tǒng)管路圖
輸送壓縮空氣管道采用普通無縫鋼管,儀表用壓縮空氣管道采用不銹鋼管道。
氣力輸灰管道彎頭采用耐磨彎頭,耐磨彎頭彎曲半徑不小于管道直徑的5倍,彎頭進(jìn)出口加耐磨直管段。
粉塵接收倉倉頂部設(shè)置一臺脈沖袋式除塵器,輸送空氣經(jīng)倉頂除塵器除去除塵灰后排至大氣,除塵器配置脈沖反吹系統(tǒng),可以自動(dòng)清潔粘
附在濾袋上的粉料,脈沖反吹的時(shí)間可調(diào),反吹頻率可調(diào)。配料室處的粉塵接收倉頂部為此管線配置一臺終端箱,對進(jìn)入接收倉的物料進(jìn)行緩沖、減速。除塵灰進(jìn)入配料室,再由強(qiáng)力混合機(jī)混合后參與造球。
除塵灰氣力輸送系統(tǒng)采用PLC實(shí)現(xiàn)對輸送系統(tǒng)、設(shè)備的監(jiān)視、操作與控制,并確保其正常、可靠運(yùn)行??刂葡到y(tǒng)的設(shè)計(jì)將能實(shí)現(xiàn)工作人員在電腦上可觀測到所有除塵灰輸送的全過程,保證整套輸送系統(tǒng)可靠運(yùn)行,并能保證系統(tǒng)的輸送能力。氣力輸灰的全部熱工信號進(jìn)PLC顯示和控制,所有電氣設(shè)備能實(shí)現(xiàn)就地、遠(yuǎn)程控制及顯示,見圖4。
圖4 氣體輸送自動(dòng)控制程序主畫面
控制方式,即系統(tǒng)有兩種控制方式:自動(dòng)控制與就地手動(dòng)控制。正常情況下按自動(dòng)控制方式考慮。
表1 系統(tǒng)描述表格
原除塵排灰系統(tǒng)改為氣力輸送系統(tǒng)項(xiàng)目,于2019年5月5日實(shí)施改造,5月31日改造完成,調(diào)試運(yùn)行了3個(gè)月,調(diào)試完畢后獨(dú)自操作運(yùn)行至2020年9月份。從總體運(yùn)行看,收塵倉泵系統(tǒng)自動(dòng)輸灰運(yùn)行良好,主體設(shè)備運(yùn)行可靠,基本達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)效果。
氣力輸送系統(tǒng)項(xiàng)目改造后,經(jīng)過13個(gè)月的運(yùn)行實(shí)踐,由于輸灰管路設(shè)計(jì)和員工操作不熟練,該項(xiàng)目主要存在輸灰管道易堵塞,頻繁組織人力疏通管道,倉泵欠壓,輸灰管道磨損快,除塵器、灰倉冒灰等問題,加大了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,給生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行造成影響。
4.1.1 調(diào)整倉泵進(jìn)料時(shí)間
倉泵進(jìn)料時(shí)間從電腦程序上設(shè)定,不是一成不變的,應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)工藝狀況調(diào)節(jié)進(jìn)料時(shí)間,系統(tǒng)內(nèi)粉塵較多時(shí)縮短進(jìn)料時(shí)間,粉塵較少時(shí)延長進(jìn)料時(shí)間,調(diào)整不及時(shí)將導(dǎo)致倉泵內(nèi)物料過多堵塞。
4.1.2 調(diào)整輸送壓力
輸送壓力不夠?qū)⒃斐煞蹓m在管道輸送中途沉降造成堵管,應(yīng)經(jīng)常檢查氣路有無漏氣點(diǎn),檢查各閥門是否有磨損漏氣現(xiàn)象,輸灰管道是否磨損漏氣,操作人員手動(dòng)操作過程中是否壓力達(dá)到要求后才輸灰。
4.1.3 改進(jìn)自動(dòng)控制程序
運(yùn)行初期因自動(dòng)控制程序編寫存在問題,導(dǎo)致自動(dòng)控制程序經(jīng)常出錯(cuò),定時(shí)輸灰停止,下料過多導(dǎo)致堵管,經(jīng)與廠家溝通協(xié)調(diào)改進(jìn)自動(dòng)控制程序后,問題得以解決,自動(dòng)控制用電腦要定時(shí)維護(hù)升級,防止卡頓。
4.1.4 優(yōu)化崗位人員操作方式
因?yàn)楹秆a(bǔ)管道時(shí)間較長,灰倉內(nèi)積料太多,控制方式不能立即選擇自動(dòng)控制,選擇自動(dòng)控制將導(dǎo)致進(jìn)入倉泵內(nèi)的物料太多,必然堵管,因此需要操作人員手動(dòng)放灰,人工操作存在手動(dòng)放灰次數(shù)多、間隔短,操作人員稍有疏忽也會(huì)造成堵管,操作人員需注意力高度集中,并且具有豐富的操作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
4.1.5 防止倉泵內(nèi)進(jìn)入雜物
多管除塵器及靜電除塵器內(nèi)部,在檢修期間易掉落電焊條等雜物,有時(shí)生產(chǎn)運(yùn)行周期過長,存在耐火材料及其他金屬件掉落倉泵內(nèi)部的現(xiàn)象,在輸灰管道彎頭處卡住,導(dǎo)致管道堵塞。
4.1.6 經(jīng)常維護(hù)、保養(yǎng)壓力變送器,確保輸灰壓力
由于環(huán)境差導(dǎo)致壓力變送器性能下降或者壓力變送器本身質(zhì)量問題,導(dǎo)致壓力變送器測量不準(zhǔn)確,實(shí)際壓力達(dá)不到設(shè)定的輸灰壓力,導(dǎo)致粉塵在輸灰管道中途沉降過多堵塞管道。
鐵精粉密度大、顆粒堅(jiān)硬,沖刷力強(qiáng),對管道磨損極為嚴(yán)重,給生產(chǎn)組織和現(xiàn)場環(huán)境造成不利影響。為此,經(jīng)過考察和反復(fù)論證、探討,先后對氣力輸送系統(tǒng)進(jìn)行了3次改進(jìn)。
4.2.1 減少共用管道數(shù)量
原設(shè)計(jì)A組、B組共用一根DN100輸送管道,除塵灰輸送次數(shù)多,磨損大,管道泄漏頻繁。經(jīng)現(xiàn)場跟蹤和論證,把A組和B組各用一根DN100輸灰管道進(jìn)行輸灰,改造后減少了輸灰次數(shù),減輕了管道磨損,延長了管道使用壽命,效果明顯。
4.2.2 減少管道長度及彎頭數(shù)量
針對原設(shè)計(jì)管道長、彎頭多,造成磨損泄漏點(diǎn)多、易堵塞?,F(xiàn)改為輸灰管道由350 m縮短到200 m,管道長度減少了150 m,彎頭數(shù)量由原來的9個(gè)改造為5個(gè),減少了4個(gè),見圖5。
圖5 氣力輸送系統(tǒng)管路改造后
4.2.3 提高管道及彎頭的耐磨性
原設(shè)計(jì)的輸灰管道和彎頭材質(zhì)采用普通鋼,改造后采用高鉻合金鋼耐磨材料制成的管道以及陶瓷內(nèi)襯彎頭,同時(shí)彎頭加耐磨背包,在彎頭附近2 m內(nèi)的管道也采用陶瓷內(nèi)襯管道,改造后其壽命比原材質(zhì)提高3倍。
倉泵出現(xiàn)欠壓也是使用過程中經(jīng)常出現(xiàn)的問題,倉泵欠壓易導(dǎo)致氣力輸送系統(tǒng)自動(dòng)輸灰出現(xiàn)異常,如發(fā)現(xiàn)不及時(shí),灰倉內(nèi)積灰過多造成管道堵塞,電除塵陰、陽極板短路跳閘等一系列故障。
1)及時(shí)更換各氣動(dòng)閥門軟管及倉泵底部流化氣管防止漏氣。
2)強(qiáng)化現(xiàn)場衛(wèi)生管理,防止粉塵過多影響壓力變送器精度。
3)按時(shí)維護(hù)保養(yǎng)空壓機(jī),更換潤滑油及濾芯、濾網(wǎng)清理,保持空壓機(jī)房通風(fēng)效果良好,防止空壓機(jī)溫度過高跳閘。
4)各儲氣罐定時(shí)排水,防止氣路中壓縮空氣水分大導(dǎo)致電氣元件失靈或者造成現(xiàn)場操作箱電磁閥故障。
5)冬季加強(qiáng)油水分離器的保溫,防止油水分離器凍壞。
6)防止多管除塵器及電除塵器在檢修期間遺留廢舊螺栓、螺母等雜物,造成進(jìn)料閥被雜物卡住。
2019年4月對除塵灰輸灰系統(tǒng)實(shí)施了氣力輸送改造,2021年5月通過了國家超低排放驗(yàn)收,達(dá)到了國家超低排放標(biāo)準(zhǔn)。通過對氣力輸送系統(tǒng)近兩年的探索、實(shí)踐與改造,氣力輸送系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,達(dá)到了改造后的預(yù)期效果。效果包括杜絕了灰塵的二次污染,改善了工作環(huán)境,達(dá)到無組織超低排放要求;降低備件費(fèi)用和維護(hù)成本,減輕了勞動(dòng)強(qiáng)度,年節(jié)約備件費(fèi)用約10萬元;改善了造球質(zhì)量,減輕了對生球強(qiáng)度和生球質(zhì)量的影響,穩(wěn)定了生產(chǎn)工藝。