盧麗君 陳 濤 付本全 胡 貝
(1.武鋼有限技術(shù)中心,湖北 武漢 430083;2.武鋼有限公司煉鐵廠,湖北 武漢 430083)
“十三五”以來(lái),國(guó)家對(duì)煙氣減排指標(biāo)要求越來(lái)越嚴(yán)格,除了傳統(tǒng)的粉塵、SO2指標(biāo)外,還要求NOx、二噁英、重金屬等指標(biāo)。活性炭一體化凈化技術(shù)具有能同時(shí)脫除上述多種污染物,且能同時(shí)回收煙氣中硫資源的優(yōu)點(diǎn),近年來(lái)應(yīng)用越來(lái)越廣泛。但是,活性炭技術(shù)在回收SO2制取硫酸過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生一種廢水[1],該廢水呈強(qiáng)酸性,且成份復(fù)雜,含大量TSS、Fe、重金屬、NH4+、Cl-、F-、SO42-等,必須采取合適的治理措施,避免對(duì)環(huán)境造成二次污染。
國(guó)內(nèi)使用活性炭脫硫工藝的鋼鐵企業(yè)主要有寶鋼、邯鋼。寶鋼寶山基地[2]制酸廢水采用“中和+重金屬脫除+蒸氨”工藝,處理后出水送至高爐沖渣。寶鋼湛江基地制酸廢水采用“分階協(xié)同預(yù)處理+膜法脫硫”工藝,處理后出水送至轉(zhuǎn)爐沖渣[3]。邯鋼制酸廢水采用“三效蒸發(fā)結(jié)晶”工藝,制得的工業(yè)鹽硫酸銨和氯化銨[4]。有色金屬冶煉行業(yè)的煙氣脫硫制酸系統(tǒng)應(yīng)用較早,葫蘆島鋅業(yè)公司采用三級(jí)石灰乳中和法處理制酸污水[5],處理后鋅、鉛、鎘去除率達(dá)到了99%以上。西北鉛鋅冶煉廠針對(duì)制酸廢水中汞發(fā)明了脫汞劑,處理后汞濃度降至0.03 mg/L以下。河池學(xué)院用石灰-混凝劑法對(duì)冶煉制酸廢水進(jìn)行了脫氟的研究,采用兩段除氟,一段用石灰,二段用混凝,結(jié)果表明,該方案可行,氟濃度低于10 mg/L[6]。上述分析表明,鋼鐵和有色行業(yè)制酸廢水處理方法以化學(xué)法為核心,以治理后達(dá)標(biāo)排放為目標(biāo),該類方法治理流程長(zhǎng)、能耗成本高。
制酸廢水屬于酸性廢水范疇,酸性廢水常見(jiàn)的處理方法為加堿中和法,常用的堿有鈉堿、鈣堿和氨水。本文根據(jù)產(chǎn)制酸廢水企業(yè)特點(diǎn),利用企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有的氨法脫硫工藝就近協(xié)同處置活性炭制酸廢水。
在實(shí)驗(yàn)室小試的基礎(chǔ)上,開(kāi)展制酸廢水氨法預(yù)處理研究和氨法脫硫工藝直接利用研究,提出氨法脫硫工藝應(yīng)用方案,對(duì)實(shí)施后氨法脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)估,給出制酸廢水氨法脫硫工藝處置技術(shù)的結(jié)論和建議。實(shí)驗(yàn)小試所用制酸廢水的水質(zhì)見(jiàn)表1。
表1 制酸廢水水質(zhì)分析
將表1結(jié)果與GB13456《鋼鐵工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)比后可知,制酸廢水中F-、pH、TSS、NH3-N、TFe、Zn、Pb、Hg不能達(dá)到排放要求。
通過(guò)開(kāi)展氨法小試實(shí)驗(yàn),考察氨水使用量對(duì)制酸廢水中懸浮物、鐵、重金屬去除效果的影響,評(píng)價(jià)制酸廢水使用后對(duì)氨法脫硫系統(tǒng)氨水成本、污泥產(chǎn)生量變化對(duì)氨法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行狀況的影響。分析設(shè)備有:上海儀電PHSJ-4F型酸度計(jì)、LH-SS2M型便攜式懸浮物測(cè)定儀、德國(guó)斯派克的Spectro blue型等離子體發(fā)射光譜儀。
氨法脫硫工藝是用氨水作為脫硫劑與燒結(jié)機(jī)頭煙氣中SO2發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成硫酸銨,其主要工藝單元有液氨稀釋、脫硫塔、灰渣沉降槽、蒸發(fā)結(jié)晶等。氨法脫硫系統(tǒng)協(xié)同處置制酸廢水的思路是使制酸廢水在氨法脫硫塔中與硫酸銨反應(yīng),通過(guò)加氨水使制酸廢水pH維持在5~6范圍內(nèi)滿足氨法脫硫系統(tǒng)脫硫塔對(duì)pH值控制要求。此時(shí)廢水中氫離子被中和去除;氯離子、硫酸根和氨根離子生成氯化銨、硫酸銨,在后續(xù)蒸發(fā)結(jié)晶單元生成固體硫銨產(chǎn)品;鐵和重金屬等部分生成沉淀,在后續(xù)沉淀槽中去除,從而實(shí)現(xiàn)制酸廢水的零排放和廢水中硫酸根、氨、氯等資源的利用。具體反應(yīng)機(jī)理如式1~6。
H2SO4+(NH4)2SO4→2NH4HSO4
(1)
(2)
NH4HSO4+NH3·H2O→(NH4)2SO4+H2O
(3)
(4)
(5)
M+xOH-→M(OH)x
(6)
研究分為制酸廢水氨法預(yù)處理研究和氨法脫硫工藝直接利用研究,前者是制酸廢水進(jìn)氨法脫硫工藝前經(jīng)過(guò)氨水預(yù)處理除去懸浮物和部分重金屬,后者是制酸廢水直接進(jìn)氨法脫硫塔,在塔內(nèi)利用硫酸銨脫硫液與制酸廢水發(fā)生化學(xué)反應(yīng),一方面中和酸度,另一方面除去部分重金屬。
在20 mL制酸廢水中,投加不同量25%濃度的氨水,在250 r/min轉(zhuǎn)速、反應(yīng)時(shí)間5 min、靜置10 min條件下取上清液檢測(cè)pH值、TSS、Fe、重金屬濃度。氨水投加量對(duì)pH值的影響見(jiàn)圖1。
圖1 氨水投加量對(duì)pH值的影響
由圖1可知,隨著氨水添加量提高,廢水pH變化呈先緩慢升高再急劇升高最后緩慢升高的趨勢(shì),當(dāng)氨水添加量增至約4~4.6 ml時(shí),廢水pH值上升最快,由1上升至8,具體為當(dāng)氨水添加4 ml,廢水pH值為1.4;氨水添加氨水添加4.3 ml,廢水pH值為5;氨水添加氨水添加4.6 ml,廢水pH值為8.0。之后繼續(xù)增加氨水量,pH提高不明顯,維持在9以內(nèi)。氨水量較小時(shí),氨水中OH-被廢水中H+中和,水樣中仍以H+居多,水質(zhì)呈酸性;隨著氨水量的提高,水中H+逐漸被中和,水質(zhì)由酸性向堿性過(guò)渡;再提高氨水量,水中氨水與硫酸銨形成緩沖溶液,維持較穩(wěn)定的pH值。當(dāng)氨水投加4.3 ml時(shí),pH值為5。按1 t液氨3 000元/t,折合25%氨水750元/t。處理1 t制酸廢水,需添加215L25%氨水,需161元,每天處理20 t制酸廢水,需2 925元。氨水投加量對(duì)鐵(Fe)和懸浮物(TSS)的影響見(jiàn)圖2(曲線中TSS原始值為廢水自然沉降1h測(cè)定)。
由圖2可知,隨著pH值上升,制酸廢水中Fe和TSS濃度不斷降低,當(dāng)pH值控制為5時(shí),廢水中Fe和懸浮物濃度均降至1、20 mg/L。氨水添加后,水質(zhì)由酸性向堿性轉(zhuǎn)變,廢水中的金屬及重金屬離子在堿性條件下發(fā)生沉降,沉淀物在下降的同時(shí),與廢水中懸浮物裹挾一起下沉,重金屬的沉淀促進(jìn)了廢水中懸浮物的沉淀。Fe離子的沉淀pH范圍是2.7~3.7,當(dāng)氨水添加量4.3 ml時(shí),廢水pH已升至5,此時(shí)Fe離子基本去除完全。圖3顯示了加堿和不加堿下制酸廢水中TSS的變化,可見(jiàn)加堿促進(jìn)了TSS的快速沉降。按原水中TSS6 000 mg/L,F(xiàn)e濃度350 mg/L,每天廢水量20 t算,則每天增加懸浮物119.6 kg,增加鐵7 kg。pH值對(duì)重金屬去除效果的影響見(jiàn)表2。
圖2 pH值對(duì)Fe、TSS濃度的影響
圖3 不同方式下TSS的變化(左為不加堿沉1 h,右為加堿沉10 min)
由表2可知,pH值越高,重金屬去除效果越好,當(dāng)pH值為8及以上時(shí),只有重金屬Hg不滿足要求,其余重金屬均滿足要求。
表2 pH值對(duì)重金屬去除效果的影響 mg/L
制酸廢水直接在氨法脫硫系統(tǒng)利用,通過(guò)小試實(shí)驗(yàn)在50 ml硫銨清液中(硫銨清液取自氨法脫硫系統(tǒng)硫銨清液槽),加入不同量的制酸廢水,攪拌均勻后,檢測(cè)廢水pH值,以考察制酸廢水添加后對(duì)脫硫塔漿液pH值的影響,如圖4。
圖4 酸廢水添加量對(duì)脫硫塔漿液pH值的影響
由圖4可知,隨著廢水量的提高,硫銨清液pH呈下降趨勢(shì),當(dāng)水量添加至1.2 ml時(shí),pH值由5.776降至5.006;當(dāng)水量添加至1.3 ml時(shí),pH值繼續(xù)降至4.875;當(dāng)水量添加至2 ml時(shí),pH值繼續(xù)降至3.321。根據(jù)五燒氨法脫硫系統(tǒng)pH值控制為5~6,得出50ml硫銨清液中制酸廢水的添加量宜小于1.2 ml,即添加比例宜控制為2.4%以內(nèi)。已知五燒脫硫塔內(nèi)硫酸銨漿液量動(dòng)態(tài)維持為1 800 t,按2%的消納比例算,得出可消納制酸廢水36 t,可滿足每日制酸廢水20 t的處理需求。
某燒結(jié)活性炭脫硫工藝制酸廢水就近在435 m2的燒結(jié)煙氣氨法脫硫系統(tǒng)協(xié)同處置,其處置方案見(jiàn)圖5。
圖5 制酸廢水氨法脫硫工藝處置路線
圖5制酸廢水氨法脫硫工藝處置路線是,用耐酸泵將制酸廢水送至氨法脫硫塔,在塔內(nèi)氧化風(fēng)機(jī)的擾動(dòng)下,將制酸廢水與硫銨漿液充份混合。通過(guò)補(bǔ)充氨水,控制塔內(nèi)pH值始終保持在5~6范圍內(nèi),通過(guò)監(jiān)控漿液密度,控制硫銨漿液是否排出,排出的硫銨漿液進(jìn)入多級(jí)沉淀槽后,沉淀物自然沉降成為污泥。上清液依次送入蒸發(fā)結(jié)晶器、離心機(jī)、流化床干燥機(jī)去除水份,打包機(jī)包裝成固體硫銨產(chǎn)品出售,沉淀污泥除水后可送至燒結(jié)機(jī)。
制酸廢水氨法脫硫工藝協(xié)同處置項(xiàng)目于2020年6月實(shí)施,實(shí)施圖片見(jiàn)圖6~7。將實(shí)施前后氨法脫硫系統(tǒng)脫硫率、脫硫量、燒結(jié)機(jī)運(yùn)行時(shí)間和脫硫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間及硫銨產(chǎn)量數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤對(duì)比,結(jié)果見(jiàn)圖8。
圖6 制酸廢水罐
圖7 制酸廢水進(jìn)入氨法脫硫塔
圖8 實(shí)施前(1~5月)和實(shí)施后(6~12月)氨法脫硫系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
由圖8看出,制酸廢水應(yīng)用實(shí)施后(6~12月),氨法脫硫系統(tǒng)脫硫率、脫硫量、燒結(jié)機(jī)作業(yè)時(shí)間和硫銨產(chǎn)量等指標(biāo)數(shù)據(jù)與實(shí)施前(1~5月)相比,變化不明顯。脫硫率為95%~100%,脫硫量為200~400 t,燒結(jié)機(jī)作業(yè)時(shí)間600~730 h,脫硫系統(tǒng)作業(yè)時(shí)間700~730 h,脫硫系統(tǒng)同步運(yùn)行率高于100%,硫銨產(chǎn)量為100~400 t。上述結(jié)果表明,氨法脫硫系統(tǒng)總體運(yùn)行平穩(wěn),制酸廢水的回用對(duì)氨法脫硫系統(tǒng)及燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行無(wú)明顯影響。
1)氨法預(yù)處理技術(shù)對(duì)制酸廢水中鐵、懸浮物和重金屬均有較好的去除效果,當(dāng)投加氨水調(diào)節(jié)pH值至5時(shí),可使制酸廢水TSS降至20 mg/L,F(xiàn)e降至1 mg/L。當(dāng)繼續(xù)加氨水調(diào)節(jié)pH值至8時(shí),制酸廢水中除汞外,其它重金屬濃度均滿足排放要求,繼續(xù)投加氨水,汞濃度降低,但pH值上升至10時(shí),汞濃度仍不能達(dá)標(biāo)。
2)435 m2燒結(jié)機(jī)氨法脫硫塔可滿足每日20余t的制酸廢水處理需求,實(shí)現(xiàn)制酸廢水100%處置,且對(duì)氨法脫硫系統(tǒng)和燒結(jié)機(jī)的運(yùn)行無(wú)明顯不利影響。但會(huì)每日增加氨水使用成本3 000余元,增加脫硫塔的污泥量~100 kg。重金屬在氨法脫硫塔pH值條件下不能完全去除,轉(zhuǎn)移至硫酸銨產(chǎn)品中。
3)制酸廢水氨法脫硫工藝處置技術(shù)適合有氨法脫硫系統(tǒng)的企業(yè),對(duì)于沒(méi)有氨法工藝的企業(yè)對(duì)制酸廢水進(jìn)行預(yù)處理后沖渣,實(shí)現(xiàn)制酸廢水零排放。