蔡 林,易文平
(珠海深能洪灣電力有限公司,廣東 珠海 519060)
某電廠配置兩套PG9171E型燃氣輪機聯(lián)合循環(huán)機組于2005年投產(chǎn),燃氣輪機發(fā)電機為英國BRUSH生產(chǎn)BDAX9- 450ERH空冷型機組,額定容量141 MVA,勵磁系統(tǒng)為無刷勵磁,屬于早起晚停調(diào)峰機組。近期出現(xiàn)燃氣輪機啟動后發(fā)電機投勵時無法建立機端電壓現(xiàn)象,排查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組故障,返廠后解體進一步確認故障點,修復(fù)缺陷部位恢復(fù)正常運行,提出相關(guān)整改措施,防止主機設(shè)備發(fā)生重大缺陷。
某日,燃氣輪機正常啟動中,轉(zhuǎn)速升至95%額定轉(zhuǎn)速,程序自動投勵合上勵磁斷路器,運行人員發(fā)現(xiàn)發(fā)電機機端一次電壓并沒有因投勵而發(fā)生變化(正常情況投勵后升至額定電壓15 kV),22 s后報警“勵磁時間過長”,保護動作跳開勵磁斷路器,投勵失敗。檢查燃氣輪機控制系統(tǒng)無其他報警信息,發(fā)電機和勵磁保護裝置除“勵磁時間過長”外無其他報警信息。
根據(jù)故障現(xiàn)象和繼電保護裝置動作記錄,初步判斷異常源于勵磁回路。檢查發(fā)電機繼電保護裝置、勵磁變壓器、勵磁斷路器、勵磁調(diào)節(jié)通道、熔斷器、可控硅整流橋等未見異常;在額定轉(zhuǎn)速下進行手動投勵,切換通道投勵,手動投強勵,故障現(xiàn)象未發(fā)生變化。投勵后在勵磁控制柜內(nèi)測量可控硅整流橋輸出直流電壓約12 V(額定空載電壓12.2 V),發(fā)電機機端TV二次電壓約800 mV,投勵前后機端二次電壓無任何突變。在發(fā)電機勵磁機定子繞組就地端子柜測量進線端子直流電壓也是12 V,發(fā)電機機端就地端子柜TV二次電壓是800 mV,兩次不同位置測量結(jié)果相同。
為縮小排查范圍,做勵磁系統(tǒng)小電流試驗。首先解開整流橋輸出端與發(fā)電機勵磁機定子繞組連接端子,將模擬負載接入整流橋輸出端,手動投勵,錄得模擬負載端電壓及波形均正常,調(diào)節(jié)增減勵磁,負載電壓、電流增減正常。由此證明勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制功能、脈沖觸發(fā)能力、整流橋均完好無異常,初步排除勵磁功率單元、勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)故障。
檢查測量回路,轉(zhuǎn)子額定轉(zhuǎn)速投勵后,在控制室保護柜、勵磁柜測量TV二次電壓均為800 mV,測量發(fā)電機就地端子柜TV(兩組繞組)二次空開上下端口電壓均為800 mV,且投勵前后電壓并無任何變化,表明測量回路無異常。
綜合上述檢查結(jié)果,可以確定勵磁調(diào)節(jié)系統(tǒng)和測量回路沒有異常。機組正常啟動時,投勵前機端TV二次電壓在剩磁的作用下會有1~2 V的感應(yīng)電壓存在,而本次投勵前后測量電壓僅800 mV,且無突變,說明轉(zhuǎn)子勵磁回路無勵磁電流流過,基本可以確定故障存在于發(fā)電機勵磁機或轉(zhuǎn)子繞組。
發(fā)電機停機降至零轉(zhuǎn)速,測量勵磁機定子繞組、電樞繞組、發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組直流電阻和絕緣電阻,與歷史數(shù)據(jù)對比并無異常。檢查旋轉(zhuǎn)熔斷器無異常,發(fā)現(xiàn)#5旋轉(zhuǎn)二極管在反向54 V電壓時導通。由圖1可以看出,三相橋式整流回路中每相整流橋有兩個二極管并聯(lián),任一個二極管擊穿將會有很大的反向電流流過,熔斷器會熔斷,剩下一回路設(shè)計有足夠的冗余容量連續(xù)承載全部電流,因此并不影響整流輸出,機組可維持運行。當二極管故障時,勵磁系統(tǒng)通過整流輸出波形的檢測,也會發(fā)出二極管故障信號[1],實際運行中并未出現(xiàn)此報警信號,因此,二極管故障不是主要原因。
圖1 發(fā)電機勵磁回路示意圖
對轉(zhuǎn)子做靜態(tài)RSO(轉(zhuǎn)子匝間絕緣重復(fù)脈沖)和轉(zhuǎn)子靜態(tài)交流阻抗及功率損耗試驗,試驗結(jié)果如表1所示,與歷史曲線和數(shù)據(jù)對比無異常。
表1 零轉(zhuǎn)速時交流阻抗測量數(shù)據(jù)
在靜態(tài)條件下,各項試驗和檢查均未發(fā)現(xiàn)明顯缺陷,結(jié)合之前現(xiàn)象,故障極有可能出現(xiàn)在旋轉(zhuǎn)狀態(tài)下,因此必須進行動態(tài)試驗。由于此型發(fā)電機為無刷勵磁,沒有可外接的試驗接口,需臨時加工試驗滑環(huán),將勵磁機旋轉(zhuǎn)二極管整流輸出端與發(fā)電機轉(zhuǎn)子繞組正負極引出導電桿解開,滑環(huán)分別單獨連接在轉(zhuǎn)子繞組正負極導電桿上,并在盤車轉(zhuǎn)速、高速盤車轉(zhuǎn)速、額定轉(zhuǎn)速下對轉(zhuǎn)子繞組做動態(tài)試驗。
結(jié)果發(fā)現(xiàn)在盤車轉(zhuǎn)速(約120 r/min)和高速盤車轉(zhuǎn)速(約750 r/min)下試驗結(jié)論與靜態(tài)零轉(zhuǎn)速下幾乎沒有任何差異,但在額定轉(zhuǎn)速(3 000 r/min)下做轉(zhuǎn)子動態(tài)交流阻抗及功率損耗試驗,試驗結(jié)果如表2所示。除在電壓60 V時轉(zhuǎn)子繞組短時通過6.56 A電流外,其他各等級電壓下流過繞組的電流幾乎為零,說明轉(zhuǎn)子繞組內(nèi)部出現(xiàn)開路故障,開路狀態(tài)不穩(wěn)定,且與轉(zhuǎn)速有直接關(guān)系。
表2 額定轉(zhuǎn)速時交流阻抗測量數(shù)據(jù)
動態(tài)試驗后在額定轉(zhuǎn)速下測量轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣電阻為0 Ω,當轉(zhuǎn)速降至0 r/min后測量轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣電阻同樣為0 Ω,轉(zhuǎn)子直流電阻則為無窮大開路,相比動態(tài)試驗前轉(zhuǎn)子繞組對地絕緣和直流電阻均出現(xiàn)明顯變化。由此推斷,額定轉(zhuǎn)速下故障點繞組在離心力作用下出現(xiàn)時斷時合不穩(wěn)定現(xiàn)象,當試驗電壓逐漸升高到一定值時,由于故障點斷開距離很小,電壓將斷口空氣絕緣擊穿出現(xiàn)拉弧放電,導致轉(zhuǎn)子繞組接地,接地點應(yīng)該就是轉(zhuǎn)子繞組斷口處。做轉(zhuǎn)子繞組極間電壓測試,分別向正負極通直流電流,測量兩極對地電壓絕對值幾乎相等,初步可以判斷故障點應(yīng)該在轉(zhuǎn)子繞組中點或非??拷悬c位置,具體位置須要打開護環(huán)后才能進一步確認。
由于發(fā)電機在英國制造,不具備返原廠條件,綜合考慮實際情況以及技術(shù)、工期等因素,選擇國內(nèi)發(fā)電機制造維修廠家進行拆解修復(fù)。由于原廠并沒有提供轉(zhuǎn)子內(nèi)部結(jié)構(gòu)和拆解過程方法相關(guān)資料,需要維修廠家根據(jù)自身經(jīng)驗和儀器檢測來確定拆解維修方案,特別是轉(zhuǎn)子風扇環(huán)材質(zhì)為鋁合金(不導磁),拆解時采用多種加熱方式才得以成功拆下,以便順利拆下端部護環(huán)。
拆開勵端護環(huán)后可看到,正負兩極各有7組繞組(由內(nèi)到外分別為1~7號),每組由數(shù)圈串聯(lián)繞成,而每圈則有兩匝線圈并聯(lián),正極最外第7號兩匝線圈分別從上下半周對稱位置與負極第7號線圈串聯(lián),從而形成整個轉(zhuǎn)子繞組。檢查發(fā)現(xiàn),勵端端部繞組共有兩處斷裂點(圖2),恰好是正負極間第7號線圈連接處,處于對稱位置的兩匝連接處均已完全斷裂,從而導致整組線圈開路,且斷裂位置的極間連接線圓角區(qū)域變形嚴重,其他地方?jīng)]有發(fā)現(xiàn)異常。
圖2 端部繞組斷裂點
兩處斷裂點位于兩極連接中間,因跨接原因,無法完全綁扎固定,由于7號線圈是最外層線圈,護環(huán)內(nèi)部絕緣墊塊沒有完全將其頂緊,留有一定空間;轉(zhuǎn)子繞組線棒是沿軸向布置,線圈發(fā)熱產(chǎn)生的膨脹量只能集中在軸向,從而使線圈圓角成為吸收軸向膨脹量的主要部位。當機組運行時,線圈圓角隨應(yīng)力變化,同時溫度升高導致極間連接線的圓角線圈出現(xiàn)塑性變形[2],致使圓角區(qū)域出現(xiàn)斷裂。從斷口裂紋能夠看出,兩匝是先后斷開,其中一匝先斷裂,另一匝承受電流倍增,發(fā)熱量升高,軸向膨脹量增大,圓角線圈出現(xiàn)不可逆變形,最終致使圓角區(qū)域完全斷裂。
針對護環(huán)拆開后發(fā)現(xiàn)的故障點及異常情況,修復(fù)過程主要有以下幾點:
1) 拆除斷裂的兩極極間連接線,重新配做后更換,新的焊接頭在線圈軸向直線段,避免其承受離心張力。
2) 因拔護環(huán)時加熱時間長、溫度較高,端部頂匝線圈絕緣受到破壞,為保證絕緣強度,重新對頂匝線圈繞包絕緣,清理可見位置的線圈表面及各回裝的部件,提升轉(zhuǎn)子清潔度,并對拆下的絕緣墊塊重新綁扎刷漆。
3) 優(yōu)化端部線圈最外側(cè)墊塊結(jié)構(gòu),在墊塊與中心環(huán)之間加裝彈簧板,墊塊外側(cè)沿圓周均勻設(shè)置四個彈簧板,每個板有兩個獨立腔室,彈簧板兩端分別安裝在腔室內(nèi),腔室空間滿足彈簧板伸縮(如圖3所示),其作用是配合圓角線圈吸收運行過程中轉(zhuǎn)子線圈的軸向膨脹量,讓轉(zhuǎn)子線圈能夠在不同工況下自由伸縮。
圖3 彈簧板示意圖
處理完后對護環(huán)做超聲波探傷,風扇環(huán)熱套面做滲透探傷,做轉(zhuǎn)子極平衡、RSO(轉(zhuǎn)子匝間絕緣重復(fù)脈沖)、靜態(tài)交流阻抗、直流電阻、絕緣電阻等試驗,試驗數(shù)據(jù)均正常,回裝轉(zhuǎn)子各部件;回裝后再次重復(fù)上述試驗,以保證回裝過程對轉(zhuǎn)子無任何損傷。做轉(zhuǎn)子超速、動平衡試驗,重新配重,最后完成轉(zhuǎn)子校調(diào)后噴漆晾干、包裝出廠。
回廠后做相關(guān)交接試驗,立即進行回穿轉(zhuǎn)子作業(yè),安裝完畢后按要求對定子、轉(zhuǎn)子做相關(guān)試驗,驗收合格。啟動燃氣輪機至空載滿速,勵磁系統(tǒng)投勵正常,機端電壓正常,振動正常,并網(wǎng)后逐步帶負荷正常,機組恢復(fù)備用。
通過此次修理過程,機組在穩(wěn)定運行時線圈并沒有出現(xiàn)斷裂,繞組斷裂是發(fā)生在本次啟動或上次停機過程中,故障并未造成不良影響。燃氣輪機作為調(diào)峰機組,需要經(jīng)常變工況運行,不同工況下轉(zhuǎn)子所承受的動態(tài)扭矩是不同的[3]。頻繁啟停和深度調(diào)峰使線圈所受的熱應(yīng)力、機械應(yīng)力也在逐漸增大,繞組線棒金屬出現(xiàn)疲勞,失去彈性,溫度升高增加蠕變速率,使線圈出線變形[4],同時在高速旋轉(zhuǎn)的離心力、電磁力多方作用下造成繞組斷裂,說明變工況對繞組受力的影響重大。
對于此類運行方式的機組,除了常規(guī)檢查維護,還可通過儀器(如孔探儀)對端部繞組定期進行檢查,以發(fā)現(xiàn)可能的變形、松動等異常,運行時加強振動、軸電壓、軸電流監(jiān)測,必要時對端部墊塊結(jié)構(gòu)進行優(yōu)化改造,以限制繞組變形,保證機組在各類工況下都能安全穩(wěn)定運行,延長機組壽命。