張菊青,王小敏
(1. 河南同生環(huán)境工程有限公司 河南 鄭州 451000;2. 河南平煤神馬開封東大化學有限公司, 河南 開封 475000)
河南平煤神馬開封東大化學有限公司擴建10萬t/a燒堿配套新上了氯氣處理系統(tǒng),合并處理老5萬t/a燒堿的氯氣;新上2套氫氣處理系統(tǒng),分別處理2套燒堿裝置生產的氫氣。其中氯氣處理系統(tǒng)的主要設備包括1臺氯水洗滌塔,1臺鈦冷卻器,1臺組合式干燥塔及A、B、C 3臺氯氣透平機,氯氣透平機型號LYJ-2200/0.36,電動機功率180 kW,主軸轉速20 000 r/min,于2007年7月投入生產使用,目前已運行10多年。因設備腐蝕、電氣故障等多次出現氯氣透平機損壞事故,僅2019年就發(fā)生3次氯氣換熱器泄漏和2次透平機跳閘事故,嚴重影響了公司的正常生產運行。
電解來的高溫濕氯氣經氯水洗滌塔洗滌后,通過鈦管冷卻器與8 ℃水換熱冷卻,再通過組合式干燥塔內的濃硫酸去除水分,經酸霧捕集器捕集酸霧后變?yōu)楦稍锫葰猓陕葰馔钙綑C一級吸入口進入一級壓縮缸,壓縮后氣體經過一級冷卻器冷卻后由二級吸入口進入二級壓縮缸,壓縮后進入二級冷卻器,冷卻后進入氯氣分配臺送往氯氣液化工段。
2019年4月22日,電解槽開車前,氯氣透平機B機投入運行,電解槽開始升電流后,發(fā)現氯水洗塔前氯氣出現正壓,透平機帶不上量,立即停車,檢查發(fā)現透平機一級氯氣與水換熱的換熱器泄漏,透平機二級高速軸及葉輪腐蝕,不能繼續(xù)使用,需要立即返廠維修。
直接原因:氯氣透平機B機一級換熱器透水,水從透平機一級進口與氯氣一起抽入,水與氯氣立即生成鹽酸和次氯酸,反應方程式如下:
生成的次氯酸極易分解為HCl,并放出新生態(tài)的氧,新生態(tài)的氧具有更強的氧化性,所以含水氯氣具有強烈的氧化性,強腐蝕性物質迅速與氯氣透平機泵內金屬部件發(fā)生氧化還原反應,造成二級高速軸及葉輪腐蝕報廢,泵頭損壞嚴重,無法正常工作。
氯氣透平機B機5月13日泵頭修復后返回安裝,5月19日公司大修完成,開車調試正常后投入運行。
2019年4月27日6:00,操作人員巡檢發(fā)現循環(huán)水回水池內漂浮大量白色泡沫,周圍伴有氯氣味道,用pH試紙測試各臺氯壓機換熱器循環(huán)水出水,發(fā)現透平機C機二級換熱器出水pH值是2,呈強酸性,判斷換熱器泄漏,立即做倒機處理。由于處理及時,避免了更大的設備損壞事故。
2019年5月11日12:37:01,氯氣透平機C機突然跳閘停車,操作人員發(fā)現后為防止氯氣大正壓造成透平機A機喘振,手動點停了A機。12:37:58,DCS出現LY-C0401A氯壓機A機停止信號,同時出現LYJQT信號;12:37:59,出現AAAAAA公用聯(lián)鎖信號,同時出現YSA-101A、B、C、D、E、F(整流器A-F聯(lián)鎖停車信號),R-230整流器A、B、C、D、E、F聯(lián)鎖停車,新、老電解槽全部聯(lián)鎖停車;12:38:09,出現YSA-C0441A1、B1、C1(氫壓機聯(lián)鎖停車信號),10萬t/a系統(tǒng)氫壓機A、B、C聯(lián)鎖停車,同時出現ZLQQT(整流器全停信號)。
事故原因:停車檢查發(fā)現氯氣透平機C機電動機軸承抱死,電動機損壞。停車拆除后送電動機廠家維修。
此次事故中,老電解3臺電解槽全部聯(lián)鎖停車后,配套的5萬t/a A氫壓機因儀表控制線傳輸接線斷開,“全部電解槽跳閘聯(lián)鎖氫壓機跳閘”的聯(lián)鎖未得到執(zhí)行,造成電解槽內氫氣系統(tǒng)壓力低于氯氣壓力,槽內出現-15 kPa的大負壓差,電解槽極網變形。操作人員停車5 min后發(fā)現氫壓機仍在運行中,手動點停了氫壓機。
2019年5月31日,因斷電,3臺透平機跳閘,氯氣透平機B機一級換熱器再次透水,一二級葉輪腐蝕報廢,泵頭返廠維修。
針對5月11日透平機C機電動機燒壞和5月31日3臺透平機同時跳閘2次生產事故,分析造成事故的直接原因是設備老化,發(fā)生縫隙腐蝕泄漏,造成透平機損壞;間接原因是循環(huán)水水質差,水內氯根含量高、鹽分高,造成化學腐蝕,致使焊縫處更易發(fā)生腐蝕,造成設備泄漏,出現生產事故。為避免再次出現類似生產事故,進行了以下技術改造。
氯氣透平機一級、二級換熱器多次出現腐蝕泄漏,尤其是一級換熱器泄漏后,列管內循環(huán)水進入干氯氣側,造成透平機葉輪腐蝕、高速軸損壞等重大事故,維修費用動輒數十萬元。為避免循環(huán)水進入氯氣側,降低損失,在不增加設備投資情況下,降低換熱器循環(huán)水出口壓力是最有效的方法。
將3臺透平機換熱器原循環(huán)水管道管徑150 mm改為250 mm,將換熱器循環(huán)水出口側的上封頭去掉,將封頭改為敞口型直接對大氣,一、二級換熱器循環(huán)水出水進入敞口的上封頭,溢流到DN 250的循環(huán)水出口總管道。
2019年4月,2次出現氯氣透平機換熱器循環(huán)水泄漏,造成氯氣透平機損壞和全系統(tǒng)停車事故,由于沒有在線pH值檢測,不能及時發(fā)現換熱器泄漏。
循環(huán)水進入氯氣側會發(fā)生反應,生成次氯酸和鹽酸,腐蝕換熱器內的列管(碳鋼材質),通過檢測循環(huán)水回水pH值變化可以及時發(fā)現問題。
在3臺氯氣透平機循環(huán)水回水總管的管道上安裝pH值檢測計,進行pH值實時檢測,將數據遠傳處至氯氫操作室,方便員工及時觀察pH值的變化,及時發(fā)現問題,避免出現設備腐蝕等重大事故。
3臺透平機冷卻水回水管道安裝pH值在線檢測后,可以通過觀察pH值變化,及時發(fā)現問題,避免出現設備腐蝕等重大事故。
①壓縮機連續(xù)運行過程中,定期記錄操作數據:氯氣的各級排氣壓力和溫度,潤滑油的供油壓力和溫度、軸承溫度、軸振動、軸位移監(jiān)測數據。②定期觀察油過濾器前后壓差,大于0.05 MPa時及時切換手柄。同時清洗或更換停運的過濾筒濾網。③注意油箱液位過低時應補充新油。④定時檢測氯氣中水分含量,只有氯氣中含水質量分數小于0.01%才能保證葉輪、缸體等氯氣接觸部件不被腐蝕。⑤定時檢查冷卻水中的氯離子。⑥運轉過程中注意壓縮機、電動機有否不正常聲音,如有異常應判斷是否應停車檢查。⑦仔細檢查管道有否泄漏及震動。⑧定時檢查排放管工作是否正常,如不正常應打開旁路閥關閉排放管的隔斷閥,調整旁路閥以便排放正常,然后打開排放管清洗或修理閥件。