江 濤
(上海簇睿低碳能源技術(shù)有限公司,上海 201616)
乙腈又稱甲基氰,是石油醫(yī)藥化工行業(yè)中一種用途廣泛的原料。從全球來看,乙腈生產(chǎn)集中度較高,主要產(chǎn)銷地在中國、歐洲和美國。國外主要生產(chǎn)企業(yè)有英力士、旭化成、泰光實業(yè)等,其中英力士、旭化成是全球乙腈市場中最大的生產(chǎn)商。國內(nèi)乙腈生產(chǎn)企業(yè)主要有上海賽科、盛虹石化、吉林石化、安慶石化和齊魯石化等,除此之外,國內(nèi)其余生產(chǎn)商普遍產(chǎn)能較小。近年來,乙腈的利用率大幅提升,產(chǎn)量和需求均穩(wěn)步放大,同時環(huán)保和節(jié)能要求也越來越嚴(yán),大部分合成法乙腈生產(chǎn)企業(yè)停車整改或永久關(guān)停,間接法乙腈生產(chǎn)企業(yè)同樣也需要不斷的節(jié)能降耗,提高乙腈生產(chǎn)效率。
國內(nèi)乙腈生產(chǎn)企業(yè)主要為石油煉化企業(yè),以丙烯氨氧化制丙烯腈副產(chǎn)粗乙腈為原料,進(jìn)行粗乙腈精制提純,通常采用三塔一釜的組合工藝,雖然可有效脫除水和雜質(zhì),但是存在乙腈產(chǎn)品不能達(dá)到優(yōu)等品、裝置能耗高、設(shè)備易聚易堵等不足。本文以某公司現(xiàn)有乙腈提純精制工藝包為基礎(chǔ),結(jié)合裝置的運行情況,對其進(jìn)行優(yōu)化研究,以進(jìn)一步提高裝置的運行效率。
工業(yè)合成乙腈的工藝路線主要分為直接合成法和間接法。直接合成法包括醋酸與氨反應(yīng)、甲醇與氨反應(yīng)、乙烷氨氧化反應(yīng)等;間接法是工業(yè)生產(chǎn)乙腈的主要方法,是在丙烯氨氧化法合成丙烯腈時副產(chǎn)乙腈。
20 世紀(jì)50 年代初期,美國聯(lián)碳公司通過利用醋酸與氨脫水反應(yīng)首次在工業(yè)上合成出乙腈產(chǎn)品。20世紀(jì)60 年代后,以丙烯、氨和空氣為原料,在催化劑作用下經(jīng)氨氧化反應(yīng)直接合成丙烯腈的工藝成功應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn),同時副產(chǎn)較為可觀的乙腈,然而該法所副產(chǎn)的乙腈原液是含有丙烯腈(質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.6%)、乙腈(質(zhì)量分?jǐn)?shù)45.0%~50.9%)、氫氰酸(質(zhì)量分?jǐn)?shù)1.5%)、水(質(zhì)量分?jǐn)?shù)43%)以及少量的噁唑和烯丙醇等有機(jī)雜質(zhì)的復(fù)雜混合物,分離困難,早期常通過焚燒處理或者直接排放到環(huán)境中,既浪費資源,也污染環(huán)境。
20 世紀(jì)70 年代,科研人員通過脫除氫氰酸、化學(xué)反應(yīng)除雜、除水及產(chǎn)品精制四個工藝單元,進(jìn)行丙烯腈副產(chǎn)乙腈提純精制[1],此工藝存在如下主要問題:(1)以間歇的方式生產(chǎn),處理能力低,效率低;(2)使用大量高純氫氧化鈉作為脫水劑,廢水量大,后處理復(fù)雜且費用高;因乙腈在強(qiáng)堿性溶液中易發(fā)生水解反應(yīng)而導(dǎo)致大量乙腈損失,裝置產(chǎn)品收率低(65%~70%);乙腈產(chǎn)品純度(99%)相對較低,而純度不低于99.5%的乙腈才能在市場上有不錯的需求。
20 世紀(jì)80 年代,美國Standard Oil 公司根據(jù)乙腈與水所組成的二元共沸體系隨操作壓力變化的特性,開發(fā)出了使用兩種不同操作壓力以脫除乙腈中水分的工藝[2],此法不再使用大量高純氫氧化鈉脫水,大幅減少了堿性化學(xué)品的使用和高堿性廢水的產(chǎn)生,降低了生產(chǎn)成本,同時提高了乙腈產(chǎn)品的收率(在80%左右)。同期,國內(nèi)上海石化院開發(fā)的乙腈提純精制工藝成功應(yīng)用于1 kt/a 工業(yè)乙腈提純裝置,乙腈產(chǎn)品收率在85%以上,純度為99.5%。隨后乙腈提純精制工藝得到進(jìn)一步發(fā)展,乙腈產(chǎn)品收率達(dá)90%,純度達(dá)99.9%[3]。
近年來,國內(nèi)科研人員[4-6]在不改變原有工藝流程的基礎(chǔ)上,利用仿真模擬軟件,優(yōu)化操作條件,取得了不錯的進(jìn)展。
丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈副產(chǎn)乙腈工藝中,乙腈提純精制單元是一個重要環(huán)節(jié),主要目的是將丙烯腈裝置排出的粗乙腈溶液經(jīng)除雜分離生產(chǎn)出高純乙腈產(chǎn)品,減少環(huán)境污染,提高經(jīng)濟(jì)效益。
因粗乙腈溶液除了含有乙腈和水外,還含有丙烯腈、丙酮、噁唑、氨等復(fù)雜化合物,在乙腈精制分離過程中,如溫度和壓力控制不好,物料中的有機(jī)物會不斷產(chǎn)生聚合物,在裝置運行過程中存在設(shè)備容易結(jié)垢、管道容易堵塞等潛在風(fēng)險。因此在具體工藝流程方案、操作參數(shù)優(yōu)化選取方面,除了要考慮節(jié)能降耗外,還要防止有機(jī)物聚合,確保裝置的長周期穩(wěn)定運行。
某公司1 萬t/a 規(guī)模的丙烯氨氧化法生產(chǎn)丙烯腈副產(chǎn)乙腈項目中,采用三塔一釜的組合工藝對乙腈進(jìn)行連續(xù)提純回收,乙腈提純精制單元的工藝流程示意圖見圖1。
圖1 乙腈提純精制工藝流程示意圖
自丙烯腈裝置送來的粗乙腈,直接進(jìn)入乙腈脫氰塔,或送至裝置粗乙腈罐再由粗乙腈進(jìn)料泵送至乙腈脫氰塔。從乙腈脫氰塔側(cè)線采出的氣相粗乙腈經(jīng)側(cè)線冷凝器冷凝后泵送至乙腈反應(yīng)器。乙腈脫氰塔塔頂氣相經(jīng)乙腈脫氰塔冷凝器冷凝后全回流,不凝氣經(jīng)乙腈脫氰塔用0 ℃冷凍鹽水冷凝后,凝液泵送至丙烯腈廢物處理單元,不凝氣密閉送至乙腈尾氣洗滌器。乙腈脫氰塔塔底物料泵送至丙烯腈廢物處理單元。
乙腈脫氰塔塔頂排出氫氰酸、丙烯腈等大部分輕組分,塔底排出部分水、重組分和少量乙腈等,在塔中下部抽出乙腈/水共沸物,經(jīng)塔側(cè)線冷凝器冷凝后送入乙腈反應(yīng)器,達(dá)到初步精制的目的。
以一定比例向乙腈反應(yīng)器加入化學(xué)試劑1 和化學(xué)試劑2,使乙腈/水共沸物中微量雜質(zhì)轉(zhuǎn)化為較高沸點的化合物。乙腈反應(yīng)器反應(yīng)后的物料送至乙腈干燥塔。乙腈干燥塔在減壓下操作,脫除物料中的水和反應(yīng)生成的高沸點有機(jī)物雜質(zhì)。乙腈干燥塔塔頂含水量較低的流出物,經(jīng)乙腈干燥塔冷凝器冷凝冷卻,少量不凝氣經(jīng)乙腈干燥塔放空冷凝器用0 ℃冷凍鹽水進(jìn)一步冷凝。不凝氣經(jīng)乙腈真空泵排至乙腈尾氣洗滌器。乙腈干燥塔塔頂凝液經(jīng)乙腈干燥塔回流泵一部分作為回流,另一部分作為乙腈成品塔進(jìn)料。乙腈干燥塔塔底物料送丙烯腈廢物處理單元。
自乙腈干燥塔回流泵送來的物料,經(jīng)乙腈成品塔側(cè)線冷凝器預(yù)熱后進(jìn)入乙腈成品塔。塔頂流出物經(jīng)乙腈成品塔冷凝器冷凝后,經(jīng)乙腈成品塔回流泵一部分作為回流,另一部分送至乙腈干燥塔。塔頂不凝氣返至乙腈脫氰塔側(cè)線冷凝器。釜液為含重組分的物料,利用乙腈成品塔自身壓力送入乙腈干燥塔,進(jìn)一步回收乙腈和脫除重組分。乙腈產(chǎn)品自乙腈成品塔側(cè)線抽出,依次經(jīng)乙腈成品塔側(cè)線冷凝器和乙腈成品冷卻器冷凝冷卻后,進(jìn)入乙腈成品罐。產(chǎn)品分析合格后,送界區(qū)外。
此工藝乙腈的收率超過90%,產(chǎn)品的純度可以達(dá)到99.9%,同時通過在易聚合易堵位置加注不同的阻聚劑,減少了堵塞發(fā)生,但是仍存在乙腈提純精制裝置能耗高、聚堵等不足,公用工程消耗及能量消耗見表1。由表1 可知,噸乙腈產(chǎn)品的蒸汽消耗近11 t 左右(低壓蒸汽和中壓蒸汽總和)。
表1 噸乙腈產(chǎn)品公用工程消耗及能量消耗
根據(jù)裝置的運行情況、現(xiàn)場反饋及工藝條件模擬優(yōu)化,筆者提出了對現(xiàn)有裝置及未來新建工藝裝置的改進(jìn)方案[6]。乙腈提純精制優(yōu)化工藝流程示意圖見圖2。
圖2 乙腈提純精制優(yōu)化工藝流程示意圖
2.2.1 產(chǎn)品純度不穩(wěn)定的優(yōu)化
針對原有裝置乙腈產(chǎn)品純度達(dá)標(biāo)不穩(wěn)定的問題,通過工藝流程分析,發(fā)現(xiàn)極有可能是由乙腈成品塔塔頂氣相經(jīng)乙腈成品塔冷凝器冷凝后產(chǎn)生的不凝氣返回乙腈脫氰塔側(cè)線冷凝器,導(dǎo)致不凝氣一直在系統(tǒng)內(nèi)積聚,無法及時排除,當(dāng)其在乙腈反應(yīng)器至乙腈成品塔的封閉系統(tǒng)中積聚到一定程度時,就會隨乙腈產(chǎn)品從乙腈成品塔的側(cè)線排出,從而造成乙腈產(chǎn)品純度不穩(wěn)定。
為此在優(yōu)化后的工藝流程方案中,將乙腈成品塔塔頂冷凝器冷凝后產(chǎn)生的不凝氣改為進(jìn)入乙腈脫氰塔中上部,讓不凝氣中的輕組分通過乙腈脫氰塔頂排除,從而使乙腈產(chǎn)品純度達(dá)到99.9%以上。
2.2.2 產(chǎn)品能耗高的優(yōu)化措施
針對原有工藝裝置乙腈產(chǎn)品能耗較高的不足,在優(yōu)化后的工藝流程方案中,將乙腈成品塔冷凝器改作乙腈干燥塔塔釜再沸器(平均溫差大于35 ℃),乙腈干燥塔不足加熱負(fù)荷由乙腈干燥塔塔釜再沸器提供,保證干燥塔的正常運行。經(jīng)此改進(jìn),噸乙腈產(chǎn)品可減少0.5 MPa(G)蒸汽耗量3.0 t 左右,減少循環(huán)水耗量160 t 左右。
2.2.3 裝置堵塞問題的優(yōu)化
針對原有工藝裝置易聚易堵的問題,通過調(diào)研,找出易聚易堵的點位,添加適合的阻聚劑。例如,優(yōu)化后在乙腈成品塔塔頂冷凝器冷凝后產(chǎn)生的不凝氣管線上添加合適的阻聚劑,可解決此處堵塞的問題。
國內(nèi)工業(yè)用乙腈主要來源于生產(chǎn)丙烯腈副產(chǎn)的粗乙腈精制提純,常采用三塔一釜的組合工藝對乙腈進(jìn)行連續(xù)提純回收,雖然可有效脫除水和雜質(zhì),但是存在乙腈產(chǎn)品不能達(dá)到優(yōu)等品、裝置能耗高、易聚易堵等不足。本文通過分析影響產(chǎn)品純度和設(shè)備易聚易堵的原因,根據(jù)工藝流程特點,優(yōu)化換熱網(wǎng)絡(luò),對原有乙腈提純精制工藝進(jìn)行適當(dāng)?shù)墓に嚒⒐芫€及設(shè)備優(yōu)化,使乙腈產(chǎn)品的純度可穩(wěn)定達(dá)到99.9%以上;減少噸乙腈產(chǎn)品0.5 MPa(G)蒸汽耗量3.0 t 左右、循環(huán)水耗量160 t 左右;并通過在易聚易堵點位添加阻聚劑,在一定程度上緩解了裝置堵塞的不足。