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      300 MW機(jī)組磨煤機(jī)出口溫度偏高原因分析與解決措施

      2022-07-08 07:14:40張景弘宋金禮宋文雷
      東北電力技術(shù) 2022年5期
      關(guān)鍵詞:母管煙煤冷風(fēng)

      張景弘,宋金禮,宋文雷,張 博,崔 浩

      (1.國(guó)家電投集團(tuán)東北電力有限公司大連發(fā)電有限公司,遼寧 大連 116000;2.遼寧東科電力有限公司,遼寧 沈陽(yáng) 110179)

      某電廠2×300 MW機(jī)組鍋爐為亞臨界參數(shù)、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐,采用平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式。近年來(lái),由于煤炭供應(yīng)緊張,電廠燃燒供應(yīng)受到很大影響[1]。為此,各電廠都在尋找合適煤源,導(dǎo)致煤種眾多,鍋爐因煤質(zhì)頻繁變動(dòng)而存在各種安全隱患[2]。本工程原設(shè)計(jì)煤為褐煤,電廠目前實(shí)際來(lái)煤多為煙煤和印尼褐煤。

      由于受燃用煤種的影響,電廠計(jì)劃摻燒部分煙煤,但摻燒比例較大時(shí),冷一次風(fēng)門全開(kāi),仍不能保證磨煤機(jī)出口風(fēng)溫在70 ℃以下,磨煤機(jī)均出現(xiàn)出口溫度過(guò)高的情況,帶來(lái)安全風(fēng)險(xiǎn)[3],制粉系統(tǒng)安全性不能得到保障,影響機(jī)組安全運(yùn)行。需要對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行校核熱力計(jì)算,確定最佳改造方案[4]。

      1 存在問(wèn)題

      電廠原設(shè)計(jì)煤為褐煤,目前實(shí)際來(lái)煤多為煙煤和印尼褐煤。電廠計(jì)劃最大煙煤摻燒比例為煙煤:印尼褐煤=1∶2。鍋爐燃用褐煤時(shí)磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度一般控制在60~65 ℃,如果摻燒煙煤比例過(guò)大,磨煤機(jī)出口風(fēng)溫會(huì)升至70 ℃以上,使磨煤機(jī)存在一定安全隱患。所以,增大磨煤機(jī)冷風(fēng)量,控制磨煤機(jī)出口溫度在70 ℃以下,改造磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管道尺寸勢(shì)在必行。

      2 原因分析

      磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度偏高主要受煤質(zhì)影響,原設(shè)計(jì)煤質(zhì)水分高,發(fā)熱量低,而摻燒煙煤后,煤質(zhì)水分降低,發(fā)熱量升高,在機(jī)組帶同樣負(fù)荷時(shí)需要的煤量減少,干燥量同樣減少。在煙煤與褐煤比例為1∶2時(shí),摻燒煤質(zhì)水分較原設(shè)計(jì)煤質(zhì)水分高,而發(fā)熱量較設(shè)計(jì)煤質(zhì)高出9%,意味著在相同負(fù)荷下,摻燒煤質(zhì)質(zhì)量流量相比設(shè)計(jì)煤質(zhì)少9%左右。煤質(zhì)情況見(jiàn)表1。

      表1 原設(shè)計(jì)煤質(zhì)及摻燒煤質(zhì)

      經(jīng)過(guò)計(jì)算,BMCR工況單臺(tái)磨煤機(jī)在摻燒煤質(zhì)下入口風(fēng)溫為344.9 ℃,需要的總冷風(fēng)量為46.4 t/h,算上磨煤機(jī)的密封風(fēng),通過(guò)冷一次風(fēng)母管的總風(fēng)量為60 t/h,小于62 t/h的設(shè)計(jì)值。理論上磨煤機(jī)在碾磨摻燒煤質(zhì)下的冷風(fēng)量可以滿足要求。出現(xiàn)計(jì)算結(jié)果與實(shí)際結(jié)果偏差的原因:一是實(shí)際摻燒的煤質(zhì)與目前電廠提供的煤質(zhì)不一致;二是煙煤與褐煤的摻燒比例不是1∶2,煙煤的摻燒比例要大于33%,主要是上煤時(shí)實(shí)際摻燒比例很難控制為1∶2。

      通過(guò)了解,在以前摻燒時(shí)出現(xiàn)磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度超過(guò)70 ℃的工況,燃用的煤質(zhì)是煙煤與印尼褐煤進(jìn)行摻燒的,這就排除了原因一。根據(jù)計(jì)算,煙煤摻燒比例從33%升至38%,在保證磨煤機(jī)其他參數(shù)不變的情況下,影響磨煤機(jī)入口溫度19 ℃,總冷風(fēng)量增加19 t/h左右,所以煙煤的實(shí)際摻燒比例對(duì)冷風(fēng)量影響非常大。

      3 制粉系統(tǒng)熱力計(jì)算

      需要對(duì)煤質(zhì)在不同摻燒比例下的工況進(jìn)行制粉系統(tǒng)熱力計(jì)算,以了解需要的冷風(fēng)量。

      選取額定負(fù)荷,磨煤機(jī)運(yùn)行臺(tái)數(shù)選擇5臺(tái)(4運(yùn)1備),單臺(tái)磨煤機(jī)出力為45 t/h,空預(yù)器出口熱一次風(fēng)溫度按照設(shè)計(jì)值394.4 ℃選取,磨煤機(jī)入口熱一次風(fēng)溫度按照設(shè)計(jì)值389.4 ℃選取(考慮5 ℃的溫降),煤粉水分按照設(shè)計(jì)值14.2%選取,計(jì)算結(jié)果見(jiàn)表2。

      表2 制粉系統(tǒng)熱力計(jì)算結(jié)果

      由表2可知,在煙煤與褐煤摻燒比例為1∶2時(shí),計(jì)算磨煤機(jī)入口風(fēng)溫為344.9 ℃,磨煤機(jī)入口冷風(fēng)總量為46.4 t/h。煙煤與褐煤摻燒比例為33∶67時(shí),通過(guò)冷一次風(fēng)母管的總流量為60.0 t/h;煙煤與褐煤摻燒比例為37∶63時(shí),通過(guò)冷一次風(fēng)母管的總流量為75.2 t/h;煙煤與褐煤摻燒比例為40∶60時(shí),通過(guò)冷一次風(fēng)母管的總流量為86.3 t/h。

      所以,當(dāng)煙煤摻燒比例稍高于1∶2時(shí),需要的冷風(fēng)量明顯增大,目前的冷風(fēng)量不足,需要對(duì)冷一次風(fēng)管道進(jìn)行改造。

      4 冷一次風(fēng)管道改造

      4.1 管道形式

      冷一次風(fēng)管道主要由一次風(fēng)機(jī)出口至分配母管管道、分配母管及分配母管至冷熱風(fēng)混合點(diǎn)(磨煤機(jī)入口)管道3個(gè)部分組成。圖1為冷一次風(fēng)管道示意圖。

      圖1 冷一次風(fēng)管道示意圖

      4.2 冷一次風(fēng)管道阻力計(jì)算

      將原分配母管至磨煤機(jī)入口冷風(fēng)管道(Φ377 mm)管徑增大,并進(jìn)行制粉系統(tǒng)熱力計(jì)算及冷、熱一次風(fēng)管道阻力計(jì)算,確定管徑大小,滿足本工程改造目標(biāo)。

      由表3計(jì)算數(shù)據(jù)可知,煙煤與印尼褐煤摻燒比例為1∶2時(shí),冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為16.22 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為23.47 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ377 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1355 Pa,小于熱一次風(fēng)管道總阻力,滿足要求;煙煤與印尼褐煤摻燒比例為37∶63時(shí),冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為20.3 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為15.5 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ530 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1427 Pa,與熱一次風(fēng)管道總阻力相近,基本滿足要求;煙煤與印尼褐煤摻燒比例為40∶60時(shí),冷一次風(fēng)母管內(nèi)氣體流速為23.3 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管內(nèi)氣體流速為9.82 m/s,分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管管徑為Φ720 mm,冷一次風(fēng)管道總阻力為1604 Pa,大于熱一次風(fēng)管道總阻力,無(wú)法滿足要求。說(shuō)明當(dāng)煙煤與印尼褐煤摻燒比例達(dá)到40∶60時(shí),僅增加分配母管至磨煤機(jī)入口冷一次風(fēng)管管徑是不能滿足磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)干燥出力要求,需要將冷一次風(fēng)母管進(jìn)行增容。

      表3 冷一次風(fēng)管道改造計(jì)算結(jié)果

      由此可見(jiàn),將分配母管至磨煤機(jī)入口管道管徑由Φ377 mm增至Φ530 mm后,可滿足煙煤摻燒比例達(dá)到37%,基本能滿足電廠摻燒煙煤后磨煤機(jī)出口溫度保持在70 ℃以下的要求。

      通過(guò)采取上述改造措施后,經(jīng)過(guò)改造后的性能試驗(yàn),在磨制相同煤的前提下,冷風(fēng)門開(kāi)度相同時(shí),改造后磨煤機(jī)出口溫度低于改造前1.4 ℃,磨煤機(jī)出口溫度能保持在70 ℃以下,改造效果良好。

      5 結(jié)語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)機(jī)組摻燒煙煤后磨煤機(jī)出口溫度升高的問(wèn)題進(jìn)行分析,進(jìn)而進(jìn)行制粉系統(tǒng)熱力計(jì)算和一次風(fēng)管阻力計(jì)算,確定最佳改造方案,保證磨煤機(jī)出口溫度在安全范圍內(nèi),改造效果良好,為電廠在遇到同類型問(wèn)題時(shí)提供借鑒。

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