柳明明,馮 軍,郭朝帽,王學(xué)良,文 巍,王麗紅
(1.蘭州空間技術(shù)物理研究所(真空技術(shù)與物理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室),甘肅蘭州 730000;2.四川華都核設(shè)備有限公司,四川都江堰 611830)
控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)是核能應(yīng)用系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備,是控制棒組件的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu),主要功能是:按照指令帶動(dòng)控制棒組件從堆芯抽出或快速插入堆芯,保證事故狀態(tài)下或反應(yīng)堆末期的安全停堆。電磁鎖是控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵部件,控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)抽出堆芯后鎖緊控制棒組件、解鎖控制棒組件并快速插入堆芯是通過電磁鎖的鎖緊和解鎖動(dòng)作來實(shí)現(xiàn)的。
電磁鎖采用拍合式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),吸力大、鎖緊力強(qiáng),在有沖擊和振動(dòng)使用工況時(shí)不會(huì)發(fā)生意外脫鎖現(xiàn)象。當(dāng)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)齒條運(yùn)動(dòng)到鎖緊位置時(shí),電磁鎖加電,由線圈組件提供電磁力,驅(qū)動(dòng)動(dòng)鐵芯組件和楔形環(huán)帶動(dòng)鋼珠運(yùn)動(dòng),鋼珠被推進(jìn)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)齒條頭部的凹槽處,此時(shí)動(dòng)鐵芯組件、滾珠、楔形環(huán)、動(dòng)鐵芯組件、齒條組成的組件利用楔形環(huán)的推力推動(dòng)鋼珠阻止齒條向解鎖方向運(yùn)動(dòng)。驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)歸位時(shí),電磁鎖斷電,此時(shí)線圈組件不再提供電磁力,動(dòng)鐵芯組件在解鎖彈簧的彈簧力推動(dòng)下復(fù)位,同時(shí)鋼珠釋放,在動(dòng)鐵芯組件、楔形環(huán)和彈簧力及小彈簧和復(fù)位環(huán)推動(dòng)力下,將鋼珠推回原位,此時(shí)齒條解鎖。
在控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)例行試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)為電磁鎖通電和斷電,控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)不能鎖緊控制棒組件和解鎖控制棒組件,初步認(rèn)為控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的鎖緊和解鎖功能失效。為進(jìn)行故障定位,采用FTA(FaultTree Analysis,故障樹分析[1])方法進(jìn)行故障分析和定位,并采取解決措施進(jìn)行故障排除。
控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)控制棒組件運(yùn)轉(zhuǎn)至目標(biāo)位置并鎖緊控制棒組件保持一定時(shí)間后,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的電磁鎖斷電,而驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)及控制棒組件均保持在當(dāng)前位置,判斷認(rèn)為驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖控制棒組件功能失效。
控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)按照指令將控制棒組件帶動(dòng)至目標(biāo)位置,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)的電磁鎖通電,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)其他部組件斷電,此時(shí)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)控制棒組件快速運(yùn)行至初始位置,判斷認(rèn)為驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)鎖緊控制棒組件功能失效。
FTA技術(shù)是一種公認(rèn)的對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)進(jìn)行可靠性、安全性分析及預(yù)測的方法,在1961年由美國貝爾實(shí)驗(yàn)室H.A.W atson等人提出。它采用逆向邏輯的方法,將系統(tǒng)的故障現(xiàn)象(頂事件)與最基本的故障原因(底事件)[2]之間的內(nèi)在關(guān)系表示成樹形的網(wǎng)絡(luò)圖,各層事件之間通過“與”“或”“非”“異或”等邏輯關(guān)系相關(guān)聯(lián)。作為故障檢測與分析的重要方法,F(xiàn)TA能夠準(zhǔn)確有效定位故障。
控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)由控制器、控制軟件、驅(qū)動(dòng)線纜和控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)組成。通過控制軟件發(fā)送指令、控制器響應(yīng)指令并驅(qū)動(dòng)控制機(jī)構(gòu)動(dòng)作,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)組成如圖1所示。
圖1 驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)系統(tǒng)組成
故障樹如圖2所示,與控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊功能相關(guān)的主要有電磁鎖本身、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、控制器和控制軟件,因此造成電磁鎖故障的原因主要有4種可能:
圖2 故障樹分析
(1)電磁鎖故障,即事件M1。
(2)控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)故障,即事件M2。
(3)控制器故障,即事件M3。
(4)控制軟件故障,即事件M4。
上述故障中,通過故障樹詳細(xì)分析故障情況如下:
事件M1(電磁鎖故障)包括:電磁鎖內(nèi)部鋼珠故障(事件X1),電磁鎖導(dǎo)向筒故障(事件X2)。
事件M2(控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)故障)包括:控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)其余零部位故障(X3),控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)齒條頭部故障(X4)。
事件M3(控制器故障)包括:驅(qū)動(dòng)線纜故障(X5),驅(qū)=動(dòng)模塊故障(X6)。
事件M4(控制軟件故障)包括:控制軟件故障(X7)。
按照?qǐng)D2所示接線關(guān)系,用控制器上原有電磁鎖驅(qū)動(dòng)模塊控制兩臺(tái)新研制電磁鎖,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)兩臺(tái)新研制的電磁鎖可正常解鎖和鎖緊。通過試驗(yàn)1排除了控制器電磁鎖驅(qū)動(dòng)模塊故障,即事件X6導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障。
按照?qǐng)D2所示接線關(guān)系,在控制器上更換驅(qū)動(dòng)電纜進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電磁鎖仍無法鎖緊和解鎖。通過試驗(yàn)1、試驗(yàn)2排除了驅(qū)動(dòng)線纜故障,即事件X5導(dǎo)致的電磁鎖故障。
通過試驗(yàn)1、試驗(yàn)2同時(shí)排除了控制軟件故障,即事件X7導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障。
在控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)輸出軸上安裝光電編碼器,使驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)運(yùn)行至目標(biāo)位置,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)角度與光電編碼器運(yùn)行角度一致,此時(shí)電磁鎖加電,發(fā)現(xiàn)電磁鎖加電仍故障。通過試驗(yàn)3排除了控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)故障,即事件X3導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障。
電磁鎖結(jié)構(gòu)如圖3所示,電磁鎖在通電鎖緊時(shí),是將驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)齒條頭部利用鋼珠鎖緊,更換新電磁鎖與齒條試驗(yàn),可正常鎖緊和解鎖。通過試驗(yàn)4排除了控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)齒條頭部故障,即事件X4導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障。
圖3 電磁鎖結(jié)構(gòu)圖
拆卸電磁鎖內(nèi)部鋼珠,用放大鏡觀察后發(fā)現(xiàn),鋼珠表面無變形。為排除事件X1,更換電磁鎖內(nèi)部鋼珠后進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障未排除。通過試驗(yàn)5可排除事件X1導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障。
電磁鎖導(dǎo)向筒與電磁鎖主殼體之間用螺紋連接緊固,而電磁鎖主殼體和導(dǎo)向筒與齒條同軸度要求很高。用圓跳動(dòng)對(duì)主殼體和導(dǎo)向筒進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)同軸度超差。將電磁鎖導(dǎo)向筒與主殼體在保證同軸度的前提下焊接,焊接完成后進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)電磁鎖功能恢復(fù)正常,多次試驗(yàn)電磁鎖功能依然正常。將其余兩套電磁鎖按照上述方法焊接,完成后進(jìn)行多次試驗(yàn)驗(yàn)證,試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)電磁鎖功能正常。因此將故障定位到電磁鎖導(dǎo)向筒上。通過試驗(yàn)6將故障定位在電磁鎖導(dǎo)向筒上,即事件X2是導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)解鎖和鎖緊故障的原因。
通過對(duì)電磁鎖進(jìn)行故障排除,最終將故障定位在電磁鎖的導(dǎo)向筒上,現(xiàn)將改進(jìn)后的電磁鎖進(jìn)行性能測試。首先將電磁鎖安裝在試驗(yàn)工裝上,輸入DC 28 V電壓和0.8 A電流,在常溫和高溫下測試電磁鎖,試驗(yàn)表明電磁鎖功能正常。重復(fù)上述試驗(yàn)各60次,試驗(yàn)結(jié)果見表1。
表1 電磁鎖性能測試結(jié)果
將改進(jìn)后的電磁鎖通過焊接形式安裝在控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)上,讓控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)控制棒組件運(yùn)轉(zhuǎn)至目標(biāo)位置后電磁鎖加電鎖緊,此時(shí)電磁鎖鎖緊功能正常;控制棒組件保持一定時(shí)間后電磁鎖斷電,控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)控制棒組件快速運(yùn)行至初始位置表明電磁鎖解鎖功能正常。
采用FTA故障樹分析法,針對(duì)控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)電磁鎖工作故障問題,對(duì)所涉及到的每項(xiàng)故障進(jìn)行詳細(xì)的分解,分析各底事件之間的邏輯關(guān)系,并對(duì)每項(xiàng)底事件開展故障排除試驗(yàn),最終將故障定位在電磁鎖導(dǎo)向筒上,從而采取恰當(dāng)?shù)母倪M(jìn)措施,在驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)上更換改進(jìn)后的電磁鎖,經(jīng)過多次試驗(yàn)后電磁鎖工作正常,故障解決。