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      論如何降低煉化和儲運過程中的油品損耗

      2022-07-13 21:44:57代超奇
      裝備維修技術 2022年25期
      關鍵詞:儲運

      代超奇

      摘 要:煉油廠煉化系統(tǒng)包括生產(chǎn)裝置,配套工藝管線和設備。儲運系統(tǒng)有原料儲罐,成品油儲罐以及附屬的設備管線等,原料儲罐通常有脫水系統(tǒng),將儲罐沉降后罐底的含水脫出。在油品煉化和儲運環(huán)節(jié)中,由于人的因素,物的因素等不可避免的誤差,也就造成了油品損耗,油品損耗包括自然蒸發(fā)損耗,大、小呼吸損耗等,中小型煉廠的油品損耗通常達到1.8%,對環(huán)境和人員都帶來加大風險。在強調(diào)奉獻清潔能源,創(chuàng)造和諧社會的今天,降低煉化和儲運過程中的油品損耗意義重大。

      關鍵詞:降低煉化;儲運;油品損耗

      在油品煉化和儲運環(huán)節(jié)中,造成油品損耗的主要原因有以下幾點:

      1、脫水系統(tǒng)無油品二次回收裝置,儲罐脫水直接排入污水井,無污水二次回收裝置。造成脫出的油品不能進行回收。

      2、儲罐溫差變化太大,導致小呼吸加劇。輕組分油從罐頂安全閥和呼吸閥流出。

      3、收油過程中油品流速快,造成儲罐大呼吸損耗。

      4、油品在儲運過程中的自然損耗。

      針對以上問題,我們選取某煉油廠儲罐區(qū)進行現(xiàn)場調(diào)查,經(jīng)查閱了某煉油廠罐區(qū)生產(chǎn)運行的原始資料,對數(shù)據(jù)進行調(diào)查統(tǒng)計、歸類、匯總,做出了罐區(qū)油品損耗數(shù)據(jù)調(diào)查。

      數(shù)據(jù)來源:《油品輸差記錄表》;《油品儲存記錄表》;《交接班日記》;《收油登記本》;《發(fā)油登記本》;《原油入廠分析化驗單》

      要因驗證一:操作人員操作水平低。

      判定依據(jù):考核合格率是否達標。

      驗證過程:查閱了操作手的培訓記錄,共進行培訓12次。我們又協(xié)同設備管理人員對18位崗位操作員進行了油品儲運調(diào)和操作基礎知識和實踐操作的考試,成績統(tǒng)計如下:

      在培訓考核的基礎上,又會同有關管理部門制訂了設備管理的獎罰制度,進一步保證職工的積極性。結果表明,操作人員的水平均達到合格標準,符合崗位員工的基本要求。

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證二:獎懲制度未落實。

      判定依據(jù):獎懲制度實施取得成效。

      驗證過程:查閱相關獎罰制度與落實情況,發(fā)現(xiàn)本廠的獎罰制度納入了質(zhì)量管理體系文件之中。定期由廠、車間、班組組織培訓學習,嚴格按照制度執(zhí)行。經(jīng)過調(diào)查,獎懲制度落實嚴密規(guī)范。

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證三:儲罐加溫器堵塞。

      判定依據(jù):儲罐加溫出口是否帶油。

      驗證過程:對系統(tǒng)所屬29座儲罐逐一進行實地檢測,并查閱相關記錄,發(fā)現(xiàn)所有儲罐加溫均正常,無泄漏現(xiàn)象,無堵塞情況,加溫情況良好:

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證四:冷卻器泄漏。

      判定依據(jù):冷后取樣含水超標。

      驗證過程:小組成員對冷后進行多次取樣化驗,發(fā)現(xiàn)樣品全部合格。

      從表上可以看出,換熱器和冷卻器均未出現(xiàn)泄漏情況。

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證五:破乳劑質(zhì)量不合格。

      判定依據(jù):破乳劑是否隊油品有效。

      驗證過程:對破乳劑使用情況進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)破乳劑有合格標識,并取樣進行脫水試驗,所有樣品均在規(guī)定時間內(nèi)脫水合格。

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證六:無油品二次回收裝置。

      判定依據(jù):是否為人為可控制因素。

      驗證過程:小組查閱現(xiàn)場,發(fā)現(xiàn)儲罐脫水直接排入污水井,無污水二次回收裝置。造成脫出的油品不能及時回收。經(jīng)查閱油品儲存記錄表,每月平均脫水帶油量達到60t。因此,這是主要原因。

      驗證結果:主要原因。

      要因驗證七:油品沉降時間不足。

      判定依據(jù):機泵內(nèi)是否經(jīng)常堵塞,并清出雜物

      驗證過程:我們發(fā)現(xiàn),油品進入儲罐后最短時間為3月12日靜止12小時之后進行脫水,滿足企業(yè)相關制度要求至少靜止8小時的要求。因此,油品沉降時間不足是非要因

      驗證結果:非主要原因。

      要因驗證八:無相關工藝指標。

      判定依據(jù):是否存在詳細的工藝指標。

      驗證過程:查閱《煉油廠操作規(guī)程》、《煉油廠工藝操作卡片》,驗證工藝指標是否詳細。

      驗證結果:非主要原因。

      通過以上末端因素的分析論證,將得到主要原因是:儲罐生產(chǎn)現(xiàn)場現(xiàn)場無油品二次回收裝置。

      現(xiàn)針篩選出來的主要原因,可采取以下措施:

      將儲罐脫水通過管線進入二次脫水罐中,進行二次沉降之后回收油品。

      我們選取了某原油罐區(qū)進行實施,該罐區(qū)有3000立原油儲罐3座,利用現(xiàn)場三座40m3的報廢臥罐,將其做防腐保溫,安全檢查,安裝相關標準要求的安全附件后,將其改造為二次回收裝置。在對其進行專業(yè)的安全監(jiān)測與評估之后,短時間內(nèi)完成廢舊資產(chǎn)利用的程序。同時制訂了改造油品二次回收罐的方案,制定相關操作規(guī)程和工藝指標之后,系統(tǒng)開始試運行。

      經(jīng)查閱了《油品輸差記錄表》;《油品儲存記錄表》;《交接班日記》;《原油儲罐分析化驗單》,對罐區(qū)油品損耗率進行統(tǒng)計,做出罐區(qū)油品損耗率調(diào)查表,并與往年同期進行全面對比:

      對數(shù)據(jù)進行了分析,做出了改造后油品損耗率統(tǒng)計表和折線圖。結果如下:

      結語:本次研究改造為解決煉油廠儲罐區(qū)油品損耗高的問題提供一種思路和解決方案,為儲運系統(tǒng)的連續(xù)平穩(wěn)運行提供了保證,為企業(yè)降本增效提供了動力,為安全生產(chǎn)提供了堅實保障,對環(huán)境和人員健康、安全都產(chǎn)生無形的效益。煉油廠儲運系統(tǒng)的運行管理可進行參考。

      參考文獻:

      [1]王濤. 煉油廠儲運系統(tǒng)油品損耗原因及降低措施探討[J]. 交通科技與管理, 2021(12):2.

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