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      光伏磨邊倒角機伺服故障對策

      2022-07-13 21:44:57杜保國馮捷逾牛愛芳
      裝備維修技術(shù) 2022年25期
      關(guān)鍵詞:報警對策

      杜保國 馮捷逾 牛愛芳

      摘 要:磨邊倒角機設(shè)備改造后,伺服電機在查找原點時無效造成越過原點報警,分析原因并進行對策解決。

      關(guān)鍵詞:伺服查找原點 報警 對策

      1 引言

      安彩高科光伏新材料磨邊倒角機采用德國的ISMOTION伺服控制系統(tǒng),備件老化嚴重且備件工廠關(guān)閉無法采購,2021年改造完成了9臺倒角機,改造后無規(guī)律出現(xiàn)查找原點時,直接越過原點超限報警,對正常生產(chǎn)造成較大影響,必須對策解決。

      2 磨邊機設(shè)備伺服工作原理

      2.1設(shè)備簡介:

      磨邊機改造后采用獨立的控制系統(tǒng),其中PLC采用OMRON公司的CP系列,型號為CP1H-X40DT-D,具有4軸脈沖輸出功能,通過直接脈沖輸出到伺服驅(qū)動器,由兩側(cè)的倒角檢測開關(guān)分別觸發(fā)控制固定側(cè)和移動側(cè)的X軸和Y軸伺服電機,由精密滾珠絲桿進給,實現(xiàn)倒角功能。伺服控制系統(tǒng)為松下A6系列,其中伺服驅(qū)動器為MDDLN55SE,伺服電機為MSMF102L1G6M。

      2.1倒角原理:

      倒角動作原理:首先兩側(cè)伺服通過觸摸屏操作或按鈕操作找到X、Y軸伺服原點,原點使用的接近開關(guān)檢測,啟動設(shè)備,此時4個伺服軸按照觸摸屏設(shè)定的位置定位到倒前角的位置,當(dāng)?shù)菇菣z測開關(guān)上升沿觸發(fā)時,進行倒前角,隨后X軸加速前進,Y軸后退到倒后角位置,倒角開關(guān)下升沿觸發(fā)時,進行倒后角,完成后X、Y軸都回到絕對位置0,為了防止累計誤差,下一步程序重新自動執(zhí)行查找原點動作,一般情況此時就在原點,兩側(cè)X、Y軸離開原點再等待查找原點,找到后X、Y軸前進到倒前角位置,等待下一個產(chǎn)品。

      3.故障現(xiàn)象與對策方法

      3.1 故障現(xiàn)象:設(shè)備改造運行一段時間后,在設(shè)備運行中,一側(cè)X軸伺服機構(gòu)越過原點,達到硬極限報警過負荷停機,起初頻次不高,4個小時左右出現(xiàn)一次,復(fù)位后能正常開機,通過觀察記錄現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)每次都是在倒完后角位置后,查找原點時出現(xiàn)故障。隨后頻次增加,通過安裝視頻監(jiān)控查看,在倒完后角X、Y軸都回絕對位置0時,故障側(cè)X軸原點接近開關(guān)指示燈已經(jīng)亮,但機構(gòu)沒有停止后反向運動到離開原點再回來查找原點,而是繼續(xù)前進越位,直到過負荷報警停機。

      3.2 對策方法:

      通過故障現(xiàn)象分析,懷疑是故障側(cè)X軸原點接近開關(guān)沒有檢測到接近體,調(diào)近接近開關(guān)與檢測接近體的距離,但問題仍然存在。通過持續(xù)觀察,接近開關(guān)指示燈亮,也有故障產(chǎn)生,分析可能沒有輸出信號,但通過測量接近開關(guān)指示燈亮?xí)r有高電平,PLC輸入點也有指示,嘗試更換了相同的接近開關(guān)和從接近開關(guān)到控制柜的4芯電纜,運行一段時間后故障沒有解決?;镜臋z測手段和處理方法無法解決問題,于是通過查看程序,分析原點接近開關(guān)信號異常的原因,原程序增加了監(jiān)控程序,如圖:

      正常情況下,每一個產(chǎn)品兩側(cè)接近開關(guān)I0.00和I0.02分別觸發(fā)的D242和D244的值應(yīng)該完全相同,但是從監(jiān)控程序中發(fā)現(xiàn),經(jīng)過加工一定數(shù)量產(chǎn)品后,兩側(cè)原點開關(guān)信號上升沿次數(shù)不同,其中D242的值大于D244的值,經(jīng)過多次測試,都是這樣的結(jié)果,分析I0.0信號有閃爍的現(xiàn)象。問題找到了,下一步就是如何解決。首先懷疑信號干擾問題,將接近開關(guān)信號線更換為帶屏蔽層的電纜,并將屏蔽層接地,故障沒有得到改善,但故障產(chǎn)生的頻次有所減少,于是將進控制柜的電源重新單獨穿金屬管并良好地線,伺服驅(qū)動器的地線,變頻器和電機的地線檢查處理,并沒有徹底解決故障出現(xiàn);考慮從程序上增加一個過濾,因程序原點信號沒有獨立的設(shè)定,只能將0通道過濾,影響其他輸入信號,所以嘗試其他方法;觀察接近體為鋁材料制作,矩形形狀且邊部倒角45°,估計會影響開關(guān)效果,但不能確定,嘗試用鐵材料臨時測試,效果不明顯;通過修改程序增加延時,讓倒角機構(gòu)停穩(wěn)后再去執(zhí)行查找原點,也沒有達到預(yù)期效果;通過上述方法問題都沒有徹底解決,分析查找原點的設(shè)定方法,上傳PLC設(shè)定,在PLC設(shè)置脈沖輸出選項時,主要選擇以下選項:

      其中,偵測模式使用的“方法2” 選項,在不使用原點接近輸入信號的情況下,接受原點輸入信號。僅原點搜索接近速度可作為原點搜索速度。查找操作使用的“反轉(zhuǎn)1”選項,當(dāng)以原點搜索方向移動的過程中接收到限位輸入信號時,方向反轉(zhuǎn)。操作模式使用的“模式 0” 選項,連接到不具有定位完成信號的步進電機時,使用該模式。PLC程序中,查找原點使用了“原點搜索ORG”指令,通過倒角原理,在倒完后角后回到定義的原點再執(zhí)行查找原點,如果此時接近開關(guān)信號閃爍,就會造成此次故障。如果將倒完后角不回到絕對位置0,而是接近原點位置,這樣再去查找原點,即減少了動作時間,也提高了查找原點的可靠性。

      通過修改程序數(shù)據(jù)設(shè)定,將MOVL #0 D1804改為將MOVL #200 D1804,就是倒完后角停在離原點開關(guān)200mm的位置,在這個位置再去查找原點,即使接近開關(guān)信號有閃爍,但位置精度在工藝可以接受范圍內(nèi),經(jīng)過反復(fù)測試,沒有再出現(xiàn)過此故障現(xiàn)象。梯形圖如下:

      于是對其他設(shè)備都按照這個方法進行了修改,解決了設(shè)備頻繁停機的故障。

      4. 結(jié)束語

      這次故障較為特殊,主要原因是利舊設(shè)備改造不完善,存在設(shè)計的缺陷,通過觀察分析原因,使用改變動作時序解決異常故障,也作為類似設(shè)備問題的參考。

      參考文獻

      [1]OMRON公司的《SYSMAC CP系列 CP1H CPU單元 編程手冊》

      [2]OMRON公司的《SYSMAC CP系列 CP1H CPU單元 操作手冊》

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