劉海港
摘 要:綏中36-1某平臺污水系統(tǒng)主要處理經(jīng)過分離后的含油污水,日均處理量23500m3,處理技術(shù)主要依靠設(shè)備本身和加注的化學(xué)藥劑——清水劑。由于處理量大,處理液成分復(fù)雜,每日均需加注大量的清水劑,以保證經(jīng)過處理的污水達(dá)到注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),日均清水劑消耗6.3m3,且加注量明顯成上升趨勢。面對清水劑加注量的日益增加,原有加注流程不僅出現(xiàn)了管線憋壓與刺漏,同時由于頻繁的藥劑罐切罐,藥劑泵切換啟停也愈加頻繁,隨之造成了泵類故障率升高。本文從清水劑加藥流程優(yōu)化升級入手,一方面改善目前流程工況,保證安全生產(chǎn);另一方面節(jié)約人力工時與泵類維修成本。
關(guān)鍵詞:清水劑;管線尺寸;并聯(lián);濾網(wǎng)
一、概況
綏中36-1某平臺是綏中36-1油田I期調(diào)整中心平臺,其污水處理系統(tǒng)主要包括斜板除油器、加氣浮選器、預(yù)過濾水罐和雙介質(zhì)濾器,目前日均處理量23500m3。為保證經(jīng)過處理后的生產(chǎn)水達(dá)到注水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),在各級設(shè)備加注適量的化學(xué)藥劑,其中清水劑加注在斜板除油器的入口管匯,加注濃度420ppm,加藥速度為5300ml/min,日均消耗6.3m3。
如上圖所示,目前清水劑加藥流程為藥劑罐T-3608、T-3609、T-3610,及其分別對應(yīng)的兩臺藥劑注入泵。其中T-3610為后期改造為清水劑藥劑罐,其對應(yīng)的藥劑泵P-3610A與T-3608出口管線匯合,P-3610B與T-3609出口管線匯合,兩條藥劑管線經(jīng)注入點(diǎn)進(jìn)入斜板除油器入口總管匯。
二、現(xiàn)狀調(diào)查
經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)查,目前的清水劑加注流程主要存在以下問題:
1、藥劑泵入口濾網(wǎng)清洗困難
目前藥劑泵采用的是柱塞泵,入口為Y型濾網(wǎng),其所處位置較低,距離撬塊底面距離僅15cm,并且受到藥劑泵底座支架的空間限制,清洗濾網(wǎng)耗時較長,且該濾網(wǎng)不能完全過濾雜質(zhì),多次出現(xiàn)雜質(zhì)碎屑等進(jìn)入泵體,造成泵類故障。
2、藥劑泵出口憋壓
如上表所示,目前加藥速度5300ml/min,必須同時使用兩臺藥劑泵,出口泵壓已經(jīng)超過設(shè)計泵壓,長時間泵出口處于憋壓狀態(tài),由于泵出口安全閥起跳壓力為1.1MPa,在目前的工況下安全閥不能有效投用,存在安全隱患。
3、加藥管線刺漏頻繁
經(jīng)過統(tǒng)計,清水劑加藥管線投用至今,已經(jīng)出現(xiàn)9次管線刺漏,打卡或補(bǔ)焊期間由于停藥造成生產(chǎn)流程隨之波動,并造成2次污水處理系統(tǒng)停運(yùn)。
4、藥劑泵故障率升高
清水劑對藥劑溫度有一定要求,藥劑溫度在35-45°時,藥劑效果最佳。因此在對化學(xué)藥劑罐添加藥劑時不能同時使用該罐,藥劑罐低液位時必須切罐,相應(yīng)的也要對藥劑泵切泵。目前流程狀態(tài)下,兩臺藥劑泵同時運(yùn)轉(zhuǎn),日耗量6.3m3,平均每天切泵操作至少4次,藥劑泵啟停頻繁,故障率較高。由此造成的化學(xué)藥劑泵維修工作量大,修復(fù)或者換泵費(fèi)用高。
三、提出課題
鑒于上述現(xiàn)象,為避免因為藥劑造成的生產(chǎn)流程波動,人員操作困難,泵類故障維修成本上升以及安全生產(chǎn)隱患等,因此選擇課題:綏中36-1某平臺清水劑加藥流程優(yōu)化升級。
四、原因分析
在目前的生產(chǎn)流程下,針對上述出現(xiàn)的問題,進(jìn)行了可能的原因分析,如圖4.1所示:
五、現(xiàn)場改造
5.1 藥劑泵入口并聯(lián)
為避免由于藥劑罐添加藥劑引起頻繁切泵,將化學(xué)藥劑罐的出口進(jìn)行并聯(lián)改造,確保單罐均可對應(yīng)六臺化學(xué)藥劑泵。如下圖所示:
經(jīng)過上述改造,可以實(shí)現(xiàn)切罐不切泵,最大程度避免泵類的頻繁啟停,一定程度降低泵類故障率。
5.2 濾網(wǎng)換型
為降低藥劑泵濾網(wǎng)清洗難度,一方面重新布局濾網(wǎng)位置,另一方面對多種濾網(wǎng)進(jìn)行篩選,最后采用“籃式”濾網(wǎng),將其位置由泵入口改至化學(xué)藥劑罐出口處。如下圖所示:
經(jīng)過上述改造:
1、濾網(wǎng)清洗難度大大降低,由之前的單個濾網(wǎng)清洗25min,縮短至10min;
2、新改用的“籃式”濾網(wǎng),直接放置在化學(xué)藥劑罐的出口處,最大限度的過濾一切雜質(zhì),減少了雜質(zhì)進(jìn)入泵類的可能性,降低了故障頻率;
3、相較于Y型濾網(wǎng),一個“籃式”濾網(wǎng)保證了多臺泵類的供液量,清洗工作量減少,人員接觸的危害性相應(yīng)的降低。
5.3藥劑泵出口管線加粗
為避免藥劑泵出口憋壓,將原1/2"管線加粗改為1",如下圖所示:
在對藥劑泵出口管線更換后,藥劑泵出口壓力為:
可以看出,藥劑泵出口壓力已經(jīng)明顯下降,泵出口憋壓情況消失,同時自2018年2月3日改造后運(yùn)行一年時間以來,對藥劑泵故障次數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計,如下表:
經(jīng)統(tǒng)計,自改造后一年時間內(nèi)僅出現(xiàn)一次藥劑泵故障,故障率顯著降低;同時本年度內(nèi)暫未出現(xiàn)管線刺漏現(xiàn)象。
六、效果評價
經(jīng)過對清水劑加藥流程的優(yōu)化升級,運(yùn)行一年時間以來,改造效果良好。
1、藥劑泵濾網(wǎng)清洗效率提升,新采用籃式濾網(wǎng)更加保證了清洗工作的安全開展,單臺藥劑泵濾網(wǎng)清洗時間由25min縮短至10min,提高60%工作效率;
2、藥劑泵故障率下降,由6次/年降低至1次/年,單臺藥劑泵成本3.5w,預(yù)計每年節(jié)約換泵成本14w(3.5w*4),節(jié)約備件成本0.5w。
3、節(jié)約了大量的藥劑泵檢修時間,其中換泵工時16h/臺,平均修泵工時4h/臺,總計節(jié)約工時72h/年;
4、藥劑管線刺漏暫未出現(xiàn),避免了因管線刺漏帶來的流程波動;
5、藥劑泵出口安全閥得以順利投用,消除了安全隱患;
6、清水劑加藥流程的優(yōu)化升級技術(shù)進(jìn)一步為破乳劑、緩蝕防垢劑的流程改造提供了借鑒意義。
參考文獻(xiàn)
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