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      礦井全風(fēng)量降溫在龍固煤礦熱害治理中的應(yīng)用

      2022-07-14 03:12:30徐廣才劉京坤陳炬
      山東煤炭科技 2022年6期
      關(guān)鍵詞:制冷量井口風(fēng)量

      徐廣才 劉京坤 陳炬

      (通用技術(shù)集團(tuán)工程設(shè)計(jì)有限公司,山東 濟(jì)南 250031)

      1 項(xiàng)目背景

      山東新巨龍能源有限責(zé)任公司龍固煤礦位于山東省菏澤市巨野縣境內(nèi),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6.0 Mt/a,核定生產(chǎn)能力為7.5 Mt/a。

      本地區(qū)氣候溫和,四季分明,屬北溫帶半濕潤(rùn)季風(fēng)型大陸性氣候。年平均氣溫14.8 ℃,月平均最高氣溫32.4 ℃,日最高氣溫42.4 ℃,日最低氣溫-18.7 ℃,月平均最低氣溫在每年的1 月份,平均-1.8 ℃。

      6 月、7 月、8 月為最熱月份,最高氣溫一般在每年的7 月份。

      礦井含煤地層為石炭系太原組和二疊系山西組,主采3(3上)煤層,埋深900~1200 m。煤層屬正常地溫梯度為背景的高溫區(qū);井田非煤系地層平均地溫梯度2.52 ℃/100 m,煤系地層平均地溫梯度3.23 ℃/100 m;全孔地溫梯度1.99~4.24 ℃/100 m,全區(qū)平均地溫梯度2.88 ℃/100 m,即地?zé)嵩鰷芈蕿? ℃/34.72 m。龍固煤礦主采煤層埋藏較深,故3(3上)煤層西部局部賦存區(qū)處于一級(jí)高溫區(qū),東部大部處于二級(jí)高溫區(qū),井下高溫?zé)岷^為嚴(yán)重。

      2 高溫?zé)岷嵩捶治?/h2>

      (1)井下熱源

      高溫?zé)岷聼嵩窗ǜ邷貒鷰r、高溫礦井水、機(jī)電設(shè)備、下山風(fēng)流壓縮熱、煤氧化散熱、人體散熱等[1-3]。

      由于礦井開(kāi)采深度較大,該礦井下巖溫最高達(dá)44.8 ℃,是最主要的井下熱源。

      礦井水涌水量1000~1500 m3/h,水溫高達(dá)51 ℃。高溫的礦井水不僅提高了礦井進(jìn)風(fēng)溫度,而且增加了進(jìn)風(fēng)濕度,進(jìn)一步加重了井下高溫?zé)岷Φ挠绊懀顷P(guān)鍵性熱源。

      礦井采、掘、運(yùn)的機(jī)電設(shè)備容量大,機(jī)電設(shè)備運(yùn)行放熱是不可忽視的高溫?zé)嵩础?/p>

      (2)礦井季節(jié)性熱害夏季高溫高濕,最高溫度42.4 ℃。夏季高溫高濕的室外空氣成為典型的礦井季節(jié)性熱源[4]。

      3 礦井降溫系統(tǒng)現(xiàn)狀

      為解決高溫?zé)岷?wèn)題,龍固煤礦自建井之初就采取了加大通風(fēng)量、利用低溫防塵水進(jìn)行噴淋降溫等措施。投產(chǎn)后,實(shí)施了水源熱泵、EAV300 移動(dòng)式空氣冷卻器等制冷設(shè)備的局部降溫系統(tǒng)和集中冰制冷降溫系統(tǒng),均取得良好的降溫效果。

      隨著產(chǎn)量的增加,原有的制冷方式不能滿足降溫需求。近年來(lái),該礦不斷完善礦井降溫系統(tǒng),逐步建成地面降溫和井下降溫相結(jié)合的綜合降溫模式。在井下二采區(qū)及三采區(qū)建立兩期井下集中式制冷降溫系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)在井下集中制冷降溫。一期制冷系統(tǒng)安裝4 臺(tái)制冷機(jī)組,總制冷量13 000 kW;二期制冷系統(tǒng)安裝6 臺(tái)制冷機(jī)組,總制冷量19 600 kW。礦井總制冷量達(dá)32 600 kW,為井下所有回采及掘進(jìn)工作面進(jìn)行降溫。井下制冷降溫系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),采掘工作面空冷器平均出風(fēng)溫度22 ℃,工作面溫度不超過(guò)28 ℃,井下高溫?zé)岷镜玫骄徑?,工作環(huán)境得以改善。

      2013 年建設(shè)礦井水熱能綜合利用工程,以實(shí)現(xiàn)冬季供熱和夏季空調(diào)為主,同時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)部分井口進(jìn)風(fēng)降溫。該工程安裝3 臺(tái)離心制冷機(jī)組,單臺(tái)制冷量為2500 kW,2 臺(tái)螺桿機(jī)組,單臺(tái)制冷量為1944 kW,總制冷量為11 388 kW。井口安裝6 臺(tái)冷風(fēng)機(jī),單臺(tái)風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量為900 m3/min,制冷量680 kW,總制冷量為4080 kW。

      4 存在問(wèn)題

      現(xiàn)有礦井降溫系統(tǒng)基本能夠滿足井下采掘工作面降溫的需求,但存在夏季井底車場(chǎng)及大巷溫度超限和現(xiàn)有降溫系統(tǒng)制冷能力不足的問(wèn)題。受夏季高溫天氣影響,地面制冷系統(tǒng)因機(jī)組制冷量小,配套冷風(fēng)機(jī)處理風(fēng)量小,在初夏和夏末能夠?qū)颅h(huán)境溫度起到緩解作用。室外溫度較高時(shí),井口進(jìn)風(fēng)降溫系統(tǒng)對(duì)井底溫度影響較小,不能起到降低礦井進(jìn)風(fēng)溫度的作用。夏季高溫時(shí)礦井進(jìn)風(fēng)溫度在33 ℃以上,井底進(jìn)風(fēng)溫度在34 ℃以上,極端天氣下井底溫度達(dá)38 ℃,造成井底車場(chǎng)及硐室溫度超溫(井底機(jī)電硐室溫度平均在34 ℃以上,中央泵房溫度達(dá)36 ℃),同時(shí)礦井各主要進(jìn)風(fēng)巷溫度均在32 ℃以上。

      由于井下各地點(diǎn)進(jìn)風(fēng)溫度較高,極大地增加了礦井各地點(diǎn)的需冷量。據(jù)計(jì)算,夏季礦井需冷量比其他季節(jié)高6000 kW 以上,造成夏季礦井降溫難度增加,對(duì)設(shè)備運(yùn)行及人員安全造成較大隱患。

      5 設(shè)計(jì)方案

      5.1 技術(shù)路線

      龍固煤礦現(xiàn)有礦井降溫系統(tǒng)春秋季和冬季能夠滿足井下采掘工作面降溫的需求,但存在夏季井底車場(chǎng)及大巷溫度超限和現(xiàn)有降溫系統(tǒng)制冷能力不足的問(wèn)題,說(shuō)明井下環(huán)境受地面氣候影響顯著。經(jīng)調(diào)研,趙樓煤礦、濟(jì)三煤礦、東灘煤礦已經(jīng)實(shí)施的全風(fēng)量降溫系統(tǒng)[5-7]降溫效果明顯,極大地緩解井下高溫?zé)岷?。以龍固煤礦的進(jìn)風(fēng)為例,降溫前的空氣焓值為101.3 kJ/kg,降溫后的焓值為56 kJ/kg,降溫后空氣的焓值降低45%,有效降低井下進(jìn)風(fēng)的熱量,因此采用全面降低進(jìn)風(fēng)溫濕度的礦井全風(fēng)量降溫方案是可行的。

      為創(chuàng)造適宜工作環(huán)境,進(jìn)一步解決高溫?zé)岷?,擬在礦井主、副井口實(shí)施全風(fēng)量降溫項(xiàng)目,新擴(kuò)建一套制冷(熱泵)系統(tǒng),對(duì)礦井進(jìn)風(fēng)進(jìn)行降溫除濕,降低輸送至井下的空氣的溫度和濕度,以達(dá)到提高井下舒適度,改善井底車場(chǎng)及主要大巷的環(huán)境,降低夏季井下降溫系統(tǒng)負(fù)荷的目的。

      同時(shí)對(duì)主副井口進(jìn)行適當(dāng)封閉,并考慮該熱泵系統(tǒng)在冬季時(shí)利用礦井水作為熱源制熱,用于井筒保溫。

      5.2 冷熱負(fù)荷計(jì)算

      龍固礦井位于山東省巨野礦區(qū),參考菏澤市氣象參數(shù),結(jié)合龍固煤礦的具體情況,夏季室外空氣計(jì)算溫度確定為34.4 ℃,相對(duì)濕度72.7%,降溫后的進(jìn)風(fēng)溫度為20 ℃,相對(duì)濕度95%,冬季井口防凍進(jìn)風(fēng)溫度為2 ℃。總進(jìn)風(fēng)量30 000 m3/min,其中主井2×5500 m3/min,副井19 000 m3/min。

      5.3 冷熱源方案

      根據(jù)表1 可知,總制冷負(fù)荷27 617 kW,冷熱源機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)計(jì)6 臺(tái)水源熱泵機(jī)組,總制冷量為27 888 kW。其中新增四臺(tái)離心式熱泵機(jī)組,單臺(tái)機(jī)組制冷量6000 kW,額定輸入電功率1232 kW,主要負(fù)責(zé)井口全風(fēng)量降溫、井筒防凍和建筑空調(diào);另外兩臺(tái)原有螺桿式熱泵機(jī)組,單臺(tái)制冷量1944 kW,主要負(fù)責(zé)浴室供熱負(fù)荷。主機(jī)系統(tǒng)采用母管制連接方式,提高機(jī)組的備用性、安全性、靈活性。

      表1 冷熱負(fù)荷統(tǒng)計(jì)表 (單位:kW)

      夏季,制冷機(jī)組通過(guò)冷卻塔進(jìn)行散熱。冷卻塔布置在機(jī)房東側(cè)的礦井水池上方,冷卻循環(huán)泵布置在水泵機(jī)房?jī)?nèi),通過(guò)管道連接主機(jī)。

      冬季,熱泵機(jī)組利用礦井涌水作為熱源,制備45 ℃及以上的熱水。東側(cè)1000 m3地面水池作為礦井水循環(huán)水池。礦井水取自選煤廠礦井水處理站。

      5.4 井口換熱末端方案

      在主副井井口房的空氣熱交換室內(nèi)設(shè)置空氣換熱器。夏季由熱泵機(jī)房提供給換熱器7/15 ℃冷凍水,將進(jìn)風(fēng)冷卻除濕到20 ℃。冬季由熱泵機(jī)房提供給換熱器45/40 ℃熱水,進(jìn)行進(jìn)風(fēng)加熱,保證井筒進(jìn)風(fēng)溫度不低于2 ℃。

      為充分利用礦井主通風(fēng)機(jī)的動(dòng)力,降低井口房的噪音,提高設(shè)備的安全可靠性,主副井井口采用無(wú)動(dòng)力的表面式換熱器??紤]表冷器為無(wú)動(dòng)力換熱設(shè)備,風(fēng)流流速越高風(fēng)阻越大,為降低對(duì)礦井通風(fēng)的影響,換熱器風(fēng)阻不大于50 Pa。

      副井口設(shè)計(jì)進(jìn)風(fēng)量為19 000 m3/min,冷負(fù)荷為16 224 kW。換熱器選型預(yù)留0.2 的富裕系數(shù),共選用36 臺(tái)空氣換熱器,總制冷量20 400 kW。

      主井口設(shè)計(jì)進(jìn)風(fēng)量為2×5500 m3/min,需要的冷負(fù)荷為9393 kW。換熱器選型預(yù)留0.2的富裕系數(shù),共選用18 臺(tái)空氣換熱器,總制冷量12 000 kW。

      空氣換熱器選用無(wú)動(dòng)力的表面式換熱器,利用井口負(fù)壓驅(qū)動(dòng)空氣經(jīng)表面式冷卻器換熱后進(jìn)入井筒。為防止冷風(fēng)滲透,需對(duì)井口房進(jìn)行封閉改造,確保漏風(fēng)率小于10%。具體參數(shù)見(jiàn)表2。

      表2 空氣換熱器參數(shù)表

      5.5 運(yùn)行費(fèi)用和運(yùn)行效果

      系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行總電功率6253 kW,綜合電價(jià)0.55元/千瓦時(shí),夏季運(yùn)行天數(shù)為90 d,負(fù)荷系數(shù)0.6,夏季全風(fēng)量降溫系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)為356 萬(wàn)元。

      系統(tǒng)運(yùn)行后,室外空氣經(jīng)表面式冷卻器降溫后,井口進(jìn)風(fēng)溫度降至22~24 ℃,井底車場(chǎng)風(fēng)溫為26~28 ℃,達(dá)到了設(shè)計(jì)目標(biāo),滿足規(guī)程及規(guī)范要求,有效改善了井下工作環(huán)境。

      6 結(jié)論

      隨礦井開(kāi)采深度的增加和范圍的擴(kuò)大,高溫?zé)岷呌趪?yán)重。龍固煤礦已經(jīng)實(shí)施的井下集中式的降溫系統(tǒng),冬季和春秋季能夠滿足井下采掘工作面降溫的需求,存在夏季井底車場(chǎng)及大巷溫度超限和現(xiàn)有降溫系統(tǒng)制冷能力不足的問(wèn)題。

      實(shí)踐證明,采用礦井全風(fēng)量降溫系統(tǒng)作為井下集中式礦井降溫系統(tǒng)的補(bǔ)充用于治理礦井高溫?zé)岷κ强尚械?,能夠降低季?jié)性熱害對(duì)礦井的影響,起到降低井底車場(chǎng)、主要大巷及沿途主要硐室溫度的作用,切實(shí)改善夏季井下高溫高濕環(huán)境,減少主要硐室設(shè)備故障,維護(hù)職工身體健康。礦井全風(fēng)量降溫系統(tǒng)初投資和運(yùn)行費(fèi)用低,系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)方便,噪音低,安全可靠性高。

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