李波 米琇娟 豆斌
摘要:目前綜采工作面采煤機的供電電纜及冷卻水管,是穿在專用的電纜夾板上,在割煤過程中電纜夾板隨煤機來回隨動拖拉。在機頭、機尾割三角煤或清理浮煤時,采煤機會往復運行,導致電纜夾板出現(xiàn)重疊3~4層的情況,特別是薄煤層機組,電纜夾板重疊高度會高出采煤機機面,從而電纜夾板無法通過電纜托架,造成電纜夾板憋卡,擠傷電纜等事故。實際生產現(xiàn)場,需要有專人進行看護,從而影響工作面無法高產高效安全生產,給礦方帶來了一定的經濟損失。本文介紹一種電纜托架,在電纜夾板的高度高于電纜托架安裝位置時,能夠調整拖纜裝置的高度,避免以上問題出現(xiàn)。
關鍵詞:薄煤層;托架;電纜夾;重疊;調整高度
引言
煤炭屬于不可再生的化石能源之一,在我國的能源結構中始終占有較高的比重,且這種高比重還將長期延續(xù),在相當長時期內,以煤為主要能源的生產和消費結構很難發(fā)生改變,所以,煤炭的生產是相當重要的。其中采煤機是實現(xiàn)煤礦生產機械化和現(xiàn)代化的重要設備之一,它是集機械、液壓、電氣為一體的大型復雜設備,其工作環(huán)境惡劣,如果出現(xiàn)故障將會導致整個采煤工作的中斷,造成巨大的經濟損失。
目前綜采工作面采煤機的供電電纜及冷卻水管,是穿在專用的電纜夾板上,在割煤過程中電纜夾隨煤機來回隨動拖拉。在機頭、機尾割三角煤或清理浮煤時,煤機會往復運行,導致煤機電纜出現(xiàn)重疊3~4層的情況,特別是薄煤層機組,電纜夾板重疊高度會高出采煤機機面(如圖1),從而電纜夾板無法通過電纜托架,造成電纜夾憋卡,擠傷電纜等事故。實際生產現(xiàn)場,需要有專人進行看護,從而影響工作面無法高產高效安全生產,給礦方帶來了一定的經濟損失。針對這一系列問題進行了研討、論證,設計出一種新型電纜托架。
1新型電纜拖托架目的
新型電纜托架在采煤機運行至電纜夾板疊加多而通不過的位置時,能夠通過液壓系統(tǒng)調高電纜托架的高度,使得電纜夾板順利通過電纜托架,解決了薄煤層采煤機由于電纜夾板疊加多通不過電纜托架,造成電纜夾憋卡,擠傷電纜等問題,同時在電纜夾板不疊加的位置通過液壓系統(tǒng)降低電纜托架的高度,降低了采煤機的機面高度,增大了采煤機過機空間,降低工作面的最低采高,提高了采煤機的可靠性、穩(wěn)定性及適應性。
2新型電纜拖托架組成及工作原理(圖2)
2.1新型電纜拖架的組成
新型電纜拖架由:上拖攬架(1)、下拖攬架(2)、伸縮油缸(3)及其余聯(lián)接零組件組成;下拖攬架(2)固定,上拖攬架(1)隨伸縮油缸(3)動作;新型電纜托架安裝在原拖攬裝置位置處;入采煤機整體液壓調高系統(tǒng)管路中,共用一組調高液壓管路并閥。
2.2新型電纜拖架的工作原理
采煤機在工作過程中沿刮板運輸機作往復行走,在機頭、機尾及工作面中部斜切進刀時會短距離往復行走,會出現(xiàn)電纜夾板疊加3~4層現(xiàn)象,由于電纜夾板存在較大回轉半徑,導致電纜夾板回轉空間要求較大。
2.2.1在電纜夾板疊加較高時,通過液壓控制驅動液壓油缸將上拖攬架抬高,增大電纜夾板回轉空間,使得電纜夾板能順利回轉通過。
2.2.2在電纜夾板正常拖拽時,通過液壓控制驅動液壓油缸將上拖攬架降低,增大采煤機過機空間,使得采煤機能順利通過液壓支架。
結論:
采煤機在機頭、尾或清浮煤時的往復運動過程中,可根據(jù)電纜夾的重疊情況手控或遙控拖纜架高度,防止電纜夾憋卡,擠傷電纜等事故。實現(xiàn)高產高效安全生產。
參考文獻:
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