盧廣軍,陳文斌
(中石化巴陵石油化工有限公司熱電部,云溪 414014)
燃煤鍋爐結(jié)焦,會降低受熱面?zhèn)鳠嵝Ч箿p溫水量、排煙溫度、風(fēng)機電耗增加。結(jié)焦嚴重時,可能會引起受熱面超溫以及水冷壁水循環(huán)惡化,限制機組帶負荷能力[1-2],甚至造成受熱面爆管,爐膛垮大焦導(dǎo)致鍋爐非計劃停運,危及設(shè)備及人員的安全[3-4]。巴陵石化410 t/h燃煤鍋爐2015年完成低氮改造后,鍋爐結(jié)焦情況加劇,2020年10月因垮大焦被迫停運。為了提高燃煤機組運行可靠性,避免化工廠停車減產(chǎn),解決爐膛嚴重結(jié)焦問題勢在必行。本文結(jié)合該鍋爐的實際情況,探索出了一套適用于該鍋爐的結(jié)焦防治措施,并取得了較好效果,對同類燃煤鍋爐具有借鑒意義。
巴陵石化410 t/h鍋爐是杭州鍋爐廠設(shè)計制造的NG-410/9.8-M高溫高壓、“п”型固態(tài)排渣煤粉爐,采用角置水平濃淡直流式煤粉燃燒器,布置在爐膛的正四角,假想切圓直徑為φ500/φ700 mm,中間倉儲式制粉系統(tǒng),2012年投產(chǎn),2015年完成脫硝SCR及低氮燃燒器改造,鍋爐設(shè)計煤種為貧煤。鍋爐設(shè)計參數(shù)及煤質(zhì)見表1。燃燒器布置如圖1所示。
表1 鍋爐設(shè)計參數(shù)
圖1 燃燒器布置及燃燒過程簡圖
2012年投產(chǎn)后,長期燃用23 000 kJ/kg以上高熱值貧煤,爐膛溫度較高,最高1 550 ℃左右,存在局部結(jié)焦現(xiàn)象。2015年脫硝SCR及低氮燃燒器改造后,鍋爐結(jié)焦加劇。2019年開始頻繁發(fā)生嚴重結(jié)焦導(dǎo)致的冷灰斗喉部焦塊搭橋現(xiàn)象(如圖2所示),且結(jié)焦位置集中在爐膛右后墻三次風(fēng)噴口及水冷壁附近,焦軟難以清除。結(jié)焦使鍋爐帶負荷能力下降15%。2020年10月垮大焦被迫停爐,焦塊搭橋后積滿爐膛約5米高,且呈半熔融狀,形成一個整體,在運行中無法清除。此次結(jié)焦停爐造成化工單位停車減產(chǎn),經(jīng)濟損失巨大。
圖2 爐膛結(jié)焦及冷灰斗喉部搭橋
煤粉燃燒產(chǎn)生的煤灰在一定的溫度下熔化,聚積在一起,形成焦渣。水冷壁受熱面由于吸熱,在貼近壁面的位置煙氣溫度急劇下降,當熔融或半熔融狀態(tài)的焦渣貼近或受氣流攜帶沖刷水冷壁時,就會吸附在上面,并呈現(xiàn)惡性循環(huán)的局面[5]。結(jié)合該燃煤鍋爐實際,分析鍋爐結(jié)焦的主要原因為以下四個方面:鍋爐qF取值偏高、局部爐膛溫度偏高、火焰沖刷爐墻、局部缺氧形成還原氣氛、清焦不及時。
該鍋爐目前入爐煤基本按照潞安煤:鄭煤=1∶1或2∶1的比例進行配比,摻燒少量晉煤、鄭州煤電來煤,摻混后的煤種屬于高熱值貧煤,見表2。
表2 入爐煤的摻混比例及工業(yè)分析
該鍋爐設(shè)計的爐膛容積熱負荷qv為144 kW/m3,按下式(1)計算,選取推薦值見表(3),可以看出qv的選取基本合理。
qv=B·Q/V
(1)
式中,B為每小時燃料消耗量,kg/h;Q為每千克燃料的低位發(fā)熱量,kJ/kg;V為爐膛容積,m3;其中1 kJ/h=0.278 W。
表3 爐膛容積熱負荷qv推薦值[10] (kW/m3)
該鍋爐設(shè)計的爐膛截面熱負荷qF為3.52 MW/m3,按下式(2)計算,選取推薦值見表4,由表4可以看出爐膛的截面熱負荷取值為該煤種推薦值的上限,對鍋爐的防結(jié)焦不利,實際運行中的爐膛溫度水平也反映了該問題,目前鍋爐的設(shè)計趨勢是適當降低qF值。
表4 410 t/h切向燃燒鍋爐爐膛截面熱負荷qF推薦值[10] (MW/m2)
qF=B·Q/F
(2)
式中,F(xiàn)為爐膛截面積。
主要入爐煤的灰熔點見表5,摻燒后的燃煤屬于不易結(jié)焦煤種。機組負荷>75%時,燃燒區(qū)爐膛溫度均值1 530 ℃,局部達到1 630 ℃(表6),超過了燃煤的FT溫度,結(jié)焦是必然現(xiàn)象,而局部爐膛溫度偏高造成結(jié)焦惡化。
表5 潞安煤及鄭煤灰熔點分析
表6 機組負荷>75%時爐膛溫度分布
冷態(tài)空氣動力場試驗時,一、二、三次風(fēng)全投工況,前后墻實際切圓直徑為6.0 m/6.3 m(如圖3所示),相比爐膛截面的當量直徑為0.65,實際切圓直徑是假想切圓直徑的9倍。整個切圓向右后墻偏移,后墻靠右(丙角處)貼壁風(fēng)速最大3.7 m/s(如圖4所示),這與熱態(tài)時右后墻經(jīng)??绱蠼瓜鄬?yīng)。
圖3 冷態(tài)一二三次風(fēng)全投切圓
圖4 貼壁風(fēng)速測量
該鍋爐空預(yù)器一直存在堵塞及漏風(fēng),在高負荷下,受引風(fēng)機出力的限制,爐膛出口氧量一直偏低,僅為2.0%左右。低氮燃燒改造在主燃區(qū)的上方增加了燃盡風(fēng),主燃區(qū)的氧量進一步降低,使得煤粉著火推遲,火焰中心上移,主燃區(qū)上部熱負荷集中,形成了較強的還原性氣氛,降低了灰熔點,還原性氣氛加劇了爐膛結(jié)焦[6]。
鍋爐積灰或結(jié)焦較多時,如發(fā)現(xiàn)或清理不及時,都會造成受熱面換熱效果變差,爐膛溫度升高,也會使受熱面變粗糙,灰渣更容易附著在受熱面上,形成惡性循環(huán),結(jié)成大焦。該鍋爐運行中僅對四個角燃燒器周圍的焦進行定期清理,水冷壁四面墻上設(shè)置的看火孔及打焦孔未定期打焦,使大焦連成片,大焦掉落時卡在冷灰斗喉部位置搭橋,鍋爐被迫停運。
在冷態(tài)試驗過程中,通過可調(diào)縮孔將一次風(fēng)速調(diào)平,相對偏差控制在5%以內(nèi)。將特性差的二次風(fēng)門進行調(diào)整,做到同開度下,同層二次風(fēng)風(fēng)速基本一致。調(diào)整三次風(fēng)擋板,使三次風(fēng)速偏差<10%。另外對存在變形或損壞的二次風(fēng)、三次風(fēng)噴口進行修復(fù),進一步減小氣流偏斜,規(guī)范流向。通過以上手段,爐內(nèi)切圓基本位于爐膛中心,基本無偏移,貼壁風(fēng)風(fēng)速均<1 m/s。
(1)一次風(fēng)速的調(diào)整
一次風(fēng)壓由原先的1.8 kPa降至1.5 kPa,一次風(fēng)速維持19~22 m/s,縮短了著火距離,減小了一次風(fēng)的切圓,降低了煤粉直接沖刷水冷壁的風(fēng)險。另外一次風(fēng)速降低后,同氧量下,提高了二次風(fēng)量,提高了運行中主燃燒器區(qū)域的二次風(fēng)速及二次風(fēng)的剛性,火焰更加集中[1]。
(2)二次風(fēng)優(yōu)化配風(fēng)
通過對爐膛溫度測量對比及結(jié)焦情況的觀察,高負荷時當采用上上、上、中、下二次風(fēng)速為15、28、22、40 m/s的配風(fēng)方式時,爐膛溫度相對均勻,最高點<1 550 ℃,一段時間內(nèi)掉焦次數(shù)明顯減少。說明該配風(fēng)方式較適合目前的煤質(zhì)及鍋爐的運行狀況。
(3)通過燃盡風(fēng)調(diào)整燃燒偏差
切圓鍋爐煙溫偏差不完全是燃燒和換熱的問題,也是一種空氣動力現(xiàn)象[7],控制偏差可有效的控制燃燒的均衡,進一步可影響局部的爐膛溫度。目前采取的消除切圓鍋爐偏差的手段主要是靠調(diào)整燃盡風(fēng)或燃燒器的水平擺角實現(xiàn)反切[8-9]。該鍋爐燃燒器水平擺角不能調(diào)節(jié),但筆者在調(diào)整試驗時發(fā)現(xiàn)將甲角與丁角作為一個整體,丙角與乙角作為一個整體,進行調(diào)節(jié)爐膛左右氧量的偏差具有明顯效果。當爐左氧量低的情況下,開大甲、丁角的燃盡風(fēng)門,可以提高爐左的氧量。通過上述分開調(diào)整燃盡風(fēng)的手段,減少了左右側(cè)燃燒偏差。
(4)控制合適的爐膛氧量及燃盡風(fēng)量
熱態(tài)調(diào)整過程中,發(fā)現(xiàn)爐膛出口氧量在5%左右時,局部爐膛溫度達到了1 650 ℃,落大焦次數(shù)明顯增加,且難以擠碎,說明主燃區(qū)燃燒過于劇烈,加劇了爐膛結(jié)焦。氧量低于2.5%時,落大焦次數(shù)也會增加,且鍋爐飛灰可燃物達到了6%。經(jīng)過長時間的觀察發(fā)現(xiàn)氧量控制在3%~4%左右時,落大焦次數(shù)減少及飛灰可燃物含量<4%。另外通過燃盡風(fēng)開度控制SCR入口NOx在600 mg/m3左右,均衡主燃區(qū)與燃盡區(qū)的風(fēng)量配比。
通過熱態(tài)調(diào)整,鍋爐負荷>75%時爐膛溫度分布見表7。調(diào)整后爐膛溫度整體下降12℃,最高爐膛溫度1 560 ℃,較之前下降了70 ℃,效果明顯。
表7 調(diào)整后機組負荷>75%時爐膛溫度分布
根據(jù)來煤礦點、煤種的不同,分類堆放。做好煤質(zhì)分析,掌握各種煤的特性,杜絕高熱值煤種集中入爐燃燒。
(1)定期快速降負荷
鍋爐滿負荷運行超48小時后,協(xié)調(diào)調(diào)度,快速降負荷至60%,利用爐膛溫度的急劇變化,使焦快掉落,避免爐膛跨大焦。
(2)定期風(fēng)門特性試驗及風(fēng)速、風(fēng)壓校核
一、二次風(fēng)門和風(fēng)速的準確性,是保證燃燒穩(wěn)定、預(yù)防結(jié)焦的基礎(chǔ)。利用停爐機會,定期開展冷態(tài)空氣動力場、風(fēng)門特性及風(fēng)速校對試驗。靜態(tài)試驗時按要求完成DCS與就地顯示的核對,并及時反饋糾正。日常運行時,關(guān)注風(fēng)門調(diào)整對風(fēng)速及氧量的影響,出現(xiàn)異常時,就地核對,及時糾正存在問題的風(fēng)門。
(3)定期組織爐膛蒸汽吹灰
根據(jù)爐膛溫度、減溫水量及爐膛結(jié)焦積灰情況,定期組織爐膛蒸汽吹灰,保持受熱面清潔,可以有效降低爐膛溫度,防止超溫和結(jié)焦惡化。當爐膛溫度和減溫水量明顯增加時,應(yīng)適當增加吹灰頻次,再組織燃燒調(diào)優(yōu),盡可能降低結(jié)焦對燃燒的影響。
(4)加強各看火孔的清焦工作,增設(shè)爐底打焦孔,避免盲區(qū)清焦
鍋爐結(jié)焦是一個逐漸積累的過程,加強燃燒狀況判斷,及時發(fā)現(xiàn)結(jié)焦尤為重要。一旦發(fā)現(xiàn)干渣監(jiān)視局部變暗,掉灰渣量變少,打焦難度增加,出現(xiàn)大量軟焦或噴口、水冷壁區(qū)域掛焦增加,爐膛出口溫度、減溫水流量在相同負荷下明顯上升,嚴重時主蒸汽及過熱器壁溫超溫,局部或大面積火焰呈現(xiàn)白色且刺眼時,要認真全面分析,加強燃燒調(diào)整,并及時清除各看火孔的焦塊。另外在爐底擠渣門上部增設(shè)打焦孔,防范因大焦掉落后無法清除,造成冷灰斗搭橋,釀成鍋爐停運的事件。
針對巴陵石化410 t/h鍋爐嚴重結(jié)焦問題,在多因素綜合分析的基礎(chǔ)上,通過冷態(tài)試驗調(diào)平了一、二、三次風(fēng),修復(fù)了燒損的二、三次風(fēng)噴口,使爐內(nèi)切圓正常,較小了貼壁風(fēng)速;熱態(tài)下降低一次風(fēng)速、控制合適的氧量及燃盡風(fēng)開度,并調(diào)整二次風(fēng)配風(fēng),通過燃盡風(fēng)減小了左右偏差,降低了局部爐膛溫度;加強設(shè)備管理的同時,定期降負荷,開展爐膛吹灰。
采取以上手段后,近一年鍋爐運行狀態(tài)良好,結(jié)焦情況得到大大改善,打焦時間從原來每天4個小時縮短至30分鐘以內(nèi),原先的打焦人員由8人降低至4人,節(jié)約人工成本40萬/年。未發(fā)生一起嚴重結(jié)焦導(dǎo)致的鍋爐非停事件,節(jié)約成本150萬/年。鍋爐再未發(fā)生過長期超溫現(xiàn)象,主汽溫度合格率達到99.99%以上,統(tǒng)計飛灰含碳量降低1%,節(jié)約燃煤成本40萬/年。
需要指出的是,以上手段只是適用于目前的煤種及設(shè)備特性,當煤種變化時需要制定另外一套防結(jié)焦策略。提高鍋爐的寬煤種適應(yīng)性。另外如果徹底改善鍋爐結(jié)焦狀況,只有通過降低爐膛容積熱負荷、截面熱負荷及燃燒器優(yōu)化改造等方面入手。