劉艷杰 邱萬福 周義德
(1.中原工學院,河南鄭州, 450007;2.南陽紡織集團有限公司,河南南陽, 473007)
清梳聯(lián)生產線實現(xiàn)高速化、連續(xù)化、自動化是紡織生產技術發(fā)展的趨勢[1]。生產線中工藝流程選用、機械設備配備、系統(tǒng)智能控制、各排風口風量風壓的相互匹配等因素,直接影響著清梳聯(lián)生產線的半成品質量和使用效率。由于紡織市場、原料的變化,紡織企業(yè)呈現(xiàn)原料和產品經常變化的生產格局。如何合理配置清梳聯(lián)主機設備,設計優(yōu)化清梳聯(lián)系統(tǒng)工藝參數,使清梳聯(lián)設備能夠適應于紡織生產原料和品種變化的需要,并保證高效運行,是清梳聯(lián)工藝設計的關鍵。由于需考慮多種產品的適紡性能,清梳聯(lián)設備生產線配置較完善,流程較長,但在實際生產中需要根據除雜效率、短絨率等方面的要求,采取針對性的措施;由于清梳聯(lián)配套除塵系統(tǒng)是按照生產線設備全開設計的,其運行中多呈現(xiàn)“大馬拉小車”的現(xiàn)象,使得清梳聯(lián)的使用效果不甚理想。本研究結合生產實際,根據所紡制C 14.6 tex 紗的質量要求,在清梳聯(lián)設備單機試驗的基礎上,對標準一機兩線清梳聯(lián)設備的流程、主要設備工藝參數、氣流壓力和除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化,以達到適應加工原料質量變化、提高成紗質量、保證清梳聯(lián)設備高效運行、降低除塵系統(tǒng)無用能耗的目的。
JWF1012 型往復式抓棉機(配TF2412A 型橋式磁鐵)→TF27 型輸棉風機→AMP3000 型金屬火星三合一探測器→FA103B 型雙軸流開棉機→JWF1102 型單軸流開棉機(配FA051A 型凝棉器)→TF2212 型兩路配棉器→JWF1026?160?10型多倉混棉機×2→JWF1124C?160 型單輥筒清棉機×2(配TF34A 型吸鐵裝置×2)→JWF016型異纖分檢機×2→JWF1054 型除微塵機×2→119A 型火星探除器×2→JWF1204B?120 型梳棉機8 臺×2。
采用100%新疆棉紡制C 14.6 tex 紗,配棉成分及其物理指標:原棉等級429,纖維主體長度28.85 mm,馬克隆值4.07,含雜率2.8%,回潮率7.04%,短絨率9.5%,棉結276 粒/g,總雜質432 粒/g。
結合所紡品種質量要求及原棉含雜偏低、短絨率較高的情況,清梳聯(lián)設備采用跳過雙軸流開棉機的流程,采用“一抓,一開,雙混,雙清,雙除,多排,多梳”的工藝流程。流程中配置JWF1102型單軸流開棉機、JWF1124C?160 型單輥筒清棉機和JWF1204B?120 型梳棉機,對原棉具有較強的開松、除雜、混和能力,適紡性較強。其中,JWF1204B?120 型梳棉機可根據所紡原料和紗號包覆不同型號的針布。該流程具有對原棉預開松作用柔和,短絨率低,纖維混和較為均勻,清除大雜、重雜效率較高的優(yōu)點,使得生條質量穩(wěn)定,生產效率提高[2]。
JWF1012型抓棉機的打手工作寬度2 300 mm,采用兩個鋸齒刀片打手不同轉向抓棉,并與打手兩側的壓棉羅拉配合,實現(xiàn)了“多包取用,少抓多抓,精細抓棉”的工藝要求。設備打手速度在900 r/min~1 350 r/min 時可以保證開松除雜效果,但隨著打手速度的提高,棉塊質量降低幅度相對較大,易增加短絨率。如果出現(xiàn)棉流轉移不暢,就會導致棉結增加,小結變大結,大雜變小雜,不利于開松和除雜[3]。且當抓棉機出棉口處負壓維持在800 Pa~900 Pa 時,才能較好地保證抓棉機的工作效率。通過對打手速度和抓棉機出棉口處負壓優(yōu)化試驗可知,當打手速度從900 r/min 提高到1 200 r/min 時,棉塊質量減小,棉塊短絨率稍有增加;當打手速度從1 200 r/min 提高到1 250 r/min 時,棉塊短絨率明顯增加。因此,為了實現(xiàn)抓棉機多取少抓的目標,對主要工藝進行優(yōu)化:小車運行速度17 m/min,抓臂下降動程1.3 mm~1.7 mm,抓棉機打手速度1 200 r/min,出棉口處負壓900 Pa。工藝優(yōu)化后既能有效分解棉塊,又能減少纖維損傷,并提高了抓棉機的工作效率。
JWF1102 型單軸流開棉機采用復合打手裝置,在打手的進口、中間、出口分別安裝V形角釘、粗角釘、矩形刀片。大塊棉由角釘開松,小塊棉由矩形刀片開松,可滿足“柔和開松,減少纖維損傷,大雜先落少碎”的工藝理論。實現(xiàn)單機單個復合打手完成自由打擊、先弱后強、先疏后密的開松除雜工藝要求[4]。
纖維靠氣流輸送沿打手的切向進入打手室,并沿導流板圍繞V 形角釘、粗角釘、矩形刀片輥筒表面螺旋前進,通過依次減小打手直徑,形成打手與塵棒隔距依次變大的設計思路,使纖維得到充分開松和除雜。棉束被送至下一機臺,雜質沿打手的切線方向落入集塵箱。在打手速度變化過程中,保持出棉口負壓在300 Pa,并適當提高單軸流開棉機排雜口處的負壓,不但可以提高排除短絨雜質的能力,還可消除單軸流開棉機落雜箱內雜質堆積的現(xiàn)象[5]。單軸流開棉機打手速度和排雜口負壓配置試驗見表1。
表1 單軸流開棉機打手速度和排雜口負壓配置試驗
從表1 可以看出,隨著打手速度提高,開松除雜作用逐步增強,出口棉塊含雜率下降,短絨率增加,但增加幅度不大。當打手速度為520 r/min和580 r/min 時,通過調整塵棒安裝角,適當提高排雜口負壓,可增強除雜作用,棉塊含雜率降低,而短絨率增加較少。因此,本試驗打手速度采用520 r/min,且排雜口負壓取值850 Pa。
JWF1026?160?10 型多倉混棉機采取大容量多倉逐倉時差混棉的方式,可提高原棉混和效果。通過PLC 設定與控制換倉壓力,可保證各棉倉貯棉密度一致。采用倉位數字量化控制技術,與抓棉機自適應供棉技術相配合,解決了多倉混棉機工作時的“空倉”現(xiàn)象,提高了多倉混棉機和抓棉機的聯(lián)動和工作效率。由于主要工藝參數是打手速度和棉倉壓力,因此對其進行了優(yōu)化試驗,試驗結果見表2。
表2 打手速度和棉倉壓力優(yōu)化試驗
從表2 可以看出,當提高打手速度并適當降低棉倉壓力時,會增加筵棉棉結和短絨率。因此選用最小打手速度576 r/min,且棉倉壓力240 Pa時,可實現(xiàn)多倉混棉機筵棉棉結310 粒/g、短絨率11.9%的效果。
JWF1124C?160 型清棉機打手采用矮密鋁合金梳針輥筒,具有開松柔和、纖維損傷小、不易纏繞、纖維開松與除雜效果好的優(yōu)點。打手速度、出棉口、排雜口負壓是該型機主要的工藝參數,打手速度過低,開松除雜效果稍差;打手速度過高,容易產生索絲,造成棉結大量增加[6]。生產中需要根據加工纖維的短絨和含雜情況,優(yōu)選不同的打手速度和出棉口、排雜口壓力,以保證筵棉質量。優(yōu)選試驗結果見表3。
表3 主要工藝參數配置對筵棉質量的影響
從表3 可以看出,當采用較低的打手速度和較低的排雜口負壓時,纖維中的短絨率較低,但由于原棉中的籽屑、棉結不易被消除,含雜率偏高;提高打手速度又會使短絨率升高。出棉口負壓是由后道除微塵機的進棉風機所控制,為了使棉束以合適的流速和力度進入除微塵機內并拍打在網眼板上,出棉口負壓不宜過高。本試驗采用打手速度520 r/min,出棉口負壓350 Pa,排雜口負壓650 Pa 時,筵棉質量較好。
JWF1054 型除微塵機主要作用是進一步清除棉束中的微塵和細小雜質,這時落下的塵雜已經比較細小,輸送塵雜的動力不需要太大。因此要求除微塵機網眼板下方的排塵箱內要有一定的負壓,但不能太高,否則不利于棉花的轉移。合理控制風箱進出口壓力,排塵口處負壓以保持在250 Pa~300 Pa 為宜。
JWF1204B?120 型單刺輥梳棉機具有較好的梳理纖維、分離短絨、去除雜質和棉結的作用。梳棉機刺輥、錫林、蓋板的速度,以及各部件工藝隔距、集塵箱負壓值是決定梳棉機分梳質量和產量的主要因素。提高刺輥、錫林速度,可增加梳理強度,有利于細小雜質與纖維分離,在提高產量的基礎上也明顯改善了生條質量[7]。在蓋板至錫林間隔距不變條件下,適當提高蓋板速度,可提高短絨和塵雜轉移效果,降低結雜和短絨率。具體應根據原棉質量和喂入筵棉的短絨及含雜情況,合理配置刺輥、錫林和蓋板速度及各部位的梳理隔距。梳棉工序根據“早落少碎”的原則,采用“低速喂入,高速梳理”的方案,將棉箱的打手速度降低到522 r/min,將刺輥和錫林速度分別提高到900 r/min 和450 r/min,蓋板速度設定為260 mm/min,出條速度140 m/min 時,梳棉機單產可以達到40 kg/h,生條質量也明顯提高。
梳棉機集塵箱負壓對梳棉機梳理效果、落棉量、生條質量、棉結、雜質和短絨的排除率、車間環(huán)境等均有較大的影響。采用優(yōu)化后的錫林、刺輥、蓋板速度,且生條定量23.5 g/5 m 條件下,采用不同集塵箱負壓進行試驗,結果見表4。
從表4 可以看出,當梳棉機集塵箱內負壓由850 Pa 提高至950 Pa 后,生條根數短絨率降低,棉結塵雜粒數減少。說明適當提高集塵箱負壓后,不僅提高了棉結、雜質和短絨的排除率,還能使纖維得到更充分的梳理,梳理效果有所提高,梳棉機落棉率稍有增加。但若集塵箱負壓升至1 050 Pa 時,梳理排雜效果變化不大,落棉率增加較為明顯,并且系統(tǒng)在高負壓下運行,機器承壓增大,除塵系統(tǒng)能耗增加。因此優(yōu)選集成箱負壓為950 Pa。
表4 梳棉機集塵箱負壓對生條質量影響
整條清梳聯(lián)生產線工藝優(yōu)化前后,C 14.6 tex針織紗生條質量和成紗質量對比情況如下。
從以上數據可以看出,工藝優(yōu)化后的生條和成紗各質量指標均有不同程度的改善。
由于清梳聯(lián)除塵系統(tǒng)設備是按照生產線設備全開、系統(tǒng)風量最大、壓力最高的情況進行設計的,運行中當工藝參數調整或部分機臺停運后,系統(tǒng)的排風量和風壓都會相應改變,因此也需要對除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化,才能滿足清梳聯(lián)設備的排風要求。本項目在原設計配套主風機的基礎上,根據工藝要求對主風機采用變頻控制,在保持除塵機組進風箱處壓力的條件下,降低主風機的運行頻率,以滿足清梳聯(lián)系統(tǒng)各排塵點所需風量和風壓的要求,達到節(jié)能的目的。
該項目每套清梳聯(lián)清棉設備配置一套除塵機組,配備主風機風量50 580 m3/h,全壓1 602 Pa,主風機裝機功率37 kW;每8 臺梳棉機配置一套除塵機組,配備主風機風量41 400 m3/h,全壓1 965 Pa,主風機裝機功率37 kW。所紡品種在跳轉雙軸流開棉機的情況下,清棉除塵系統(tǒng)優(yōu)化前后運行效果如下。
從以上數據可以看出,除塵系統(tǒng)結合工藝進行優(yōu)化后,在保證清梳聯(lián)生產線除塵系統(tǒng)的壓力和風量,且維持設備高效生產的同時具有一定的節(jié)能效果。一機兩線清梳聯(lián)系統(tǒng)運行每年按7 500 h 計算,清棉除塵系統(tǒng)每套每年可節(jié)能7 500×(31.96-25.71)=46 875(kW·h),梳棉除塵 系 統(tǒng) 可 節(jié) 能2×7 500×(31.36-26.05)=79 650(kW·h),每套清梳聯(lián)每年可節(jié)約電能126 525 kW·h,節(jié)能效果達17.8%,按電費0.65 元/(kW·h)計算,每套清梳聯(lián)每年可節(jié)約電費約8.22 萬元。
為保持清梳聯(lián)系統(tǒng)設備的良好開松、除雜和混和效果,需要根據原棉特點和產品規(guī)格,對各主機設備的主要工藝參數進行優(yōu)化,才能保證系統(tǒng)設備的高效運行,并改善生條質量。
針對采用100%新疆棉(含雜在2%~3%)紡制的C 14.6 tex 紗品種,清梳聯(lián)采用“一抓,一開,雙混,雙清,雙除,多排,多梳”的工藝配置,通過采取優(yōu)化各部打手速度、塵棒隔距、風口負壓等措施,充分發(fā)揮各單機的作用,有效去除原棉中的棉結、雜質、短絨等,達到“早落少碎,逐步開松”的效果。合理配置梳棉機參數,采用“低喂高梳”的梳理方案,優(yōu)化分梳效果,減少纖維損傷,提高生條質量。
清梳聯(lián)設備對系統(tǒng)排風量和風壓的要求比傳統(tǒng)開清棉設備更高、更嚴。優(yōu)化清梳聯(lián)工藝的同時需要對除塵系統(tǒng)進行調整,特別是清梳聯(lián)除塵器吸風箱壓力,應根據清梳聯(lián)設備開啟情況和設定的運行參數進行調整,保證適當壓力數值,以保證產品質量和節(jié)能運行。通過對一機兩線清梳聯(lián)除塵系統(tǒng)進行優(yōu)化,采用變頻控制除塵系統(tǒng)主風機,每套清梳聯(lián)除塵系統(tǒng)綜合節(jié)電達17.8%,每年可節(jié)約電費8.22 萬元。