劉永剛
摘要:高鐵道岔作為高速鐵路的薄弱設(shè)備,軌件的平順狀態(tài)直接影響高速列車的過岔速度。鋼軌打磨作為高速鐵路鋼軌修理的一種主要方法,是提高岔區(qū)線路平順性,預(yù)防和治理道岔區(qū)鋼軌病害的有效手段,能消除和延緩鋼軌接觸疲勞傷損,降低鋼軌折斷風(fēng)險,延長軌道設(shè)備使用壽命。本論述以現(xiàn)場存在的具體病害整治實(shí)例為研究對象,通過對打磨廓形的優(yōu)化設(shè)計和現(xiàn)場實(shí)踐,充分反映打磨質(zhì)量卡控的關(guān)鍵所在。
關(guān)鍵詞:高速鐵路;道岔;打磨;廓形
中圖分類號:U216.425文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A
1 運(yùn)營高鐵道岔鋼軌狀態(tài)
通過對蘭新客專民樂站道岔調(diào)查發(fā)現(xiàn),民樂站岔區(qū)內(nèi)鋪設(shè)60 kg/m 標(biāo)準(zhǔn)軌廓形的軌件,鋼軌廓形與區(qū)間線路設(shè)計廓形偏差較大。左右股廓形不對稱,岔區(qū)光帶較寬,寬窄光帶交替出現(xiàn),存在雙光帶,岔區(qū)內(nèi)軌面普遍存在較為嚴(yán)重的麻點(diǎn)病害。
以民樂站1 號道岔為例,通過道岔區(qū)鋼軌廓形測量數(shù)據(jù)分析,實(shí)測廓形與設(shè)計廓形偏差較大,左右股廓形對稱性較差。1號道岔38位枕處實(shí)測鋼軌廓形左股內(nèi)側(cè)低,右股內(nèi)側(cè)高,在20~ 30 mm 的范圍內(nèi)左股法向偏差低于偏差下限(-0.2 mm)、右股法向偏差高于偏差上限(+0.2 mm),如圖1 所示。
2 打磨廓形設(shè)計
通過對蘭新客專所運(yùn)行的CRH5G 型動車組車輪踏面廓形進(jìn)行采集,并結(jié)合現(xiàn)場實(shí)測鋼軌廓形,根據(jù)實(shí)際線路條件建立車輛-軌道耦合動力學(xué)模型,通過分析輪軌靜態(tài)和動態(tài)接觸,計算輪軌幾何接觸關(guān)系、接觸應(yīng)力和輪軌蠕滑等關(guān)鍵參數(shù),設(shè)計得到目標(biāo)打磨廓形,如圖2 所示。
根據(jù)調(diào)查情況及設(shè)計目標(biāo)打磨廓形,為盡可能減小廓形差異,提高廓形對稱性及一致性,在保證鋼軌廓形的修復(fù)及病害處理的前提下,以打磨量及打磨遍數(shù)最小為原則,針對岔區(qū)不同的廓形狀態(tài),給定不同的打磨模式,岔前打磨遍數(shù)為10遍,岔區(qū)最大打磨遍數(shù)為8 遍,平均打磨遍數(shù)也為8 遍。民樂站1 號道岔打磨方案及其打磨明細(xì)見表1、表2 所列。
3 打磨效果分析
根據(jù)設(shè)計目標(biāo)廓形,于2020年 6月中旬采用大機(jī)打磨車對民樂站道岔及岔區(qū)鋼軌實(shí)施個性化廓形打磨,對道岔尖軌、可動心軌打磨受限區(qū)域進(jìn)行人工打磨。
3.1 打磨質(zhì)量指標(biāo)分析
打磨后鋼軌廓形采用 GQI 指標(biāo)驗收評價。GQI 代表測量廓形與設(shè)計廓形的貼合度,貼合度越高則 GQI 越高。以打磨前調(diào)查點(diǎn)位置為驗收點(diǎn),對每組道岔的各測點(diǎn)進(jìn)行定點(diǎn)廓形測量驗收,通過測量數(shù)據(jù)分析評價可知,各驗收點(diǎn) GQI 指標(biāo)均大于85,達(dá)到優(yōu)良等級。
1號道岔各驗收點(diǎn)的 GQI 均值提高22.5%,指標(biāo)顯著提高,如圖3 所示。
3.2 定期跟蹤觀測分析
蘭新客專民樂站道岔打磨施工結(jié)束后,分別在2020年7月和11月進(jìn)行了定期、定點(diǎn)觀測,以分析輪軌接觸光帶,軌面病害及廓形情況。以1號道岔測量數(shù)據(jù)為例。打磨后1 個月和4.5個月后鋼軌表面輪軌接觸光帶基本保持在20~ 25 mm 之間,滿足光帶寬度要求,光帶位置居中,光帶與非光帶邊界清晰,軌面未產(chǎn)生雙光帶麻點(diǎn)等病害。打磨后,各測點(diǎn) GQI 指標(biāo)相較于打磨前有顯著提高,且各道岔 GQI 指標(biāo)均值在兩次觀測中基本保持穩(wěn)定,如圖4 所示。
統(tǒng)計民樂站東岔區(qū)上行線4~12月車載儀偏差個數(shù)的變化情況如圖5 所示,在6 月中旬實(shí)施廓形打磨后,橫向 II 級偏差均消除,橫向 I 級偏差個數(shù)顯著減小,并一直保持在較低水平,每月平均偏差個數(shù)由打磨前的 18次下降為5 次,下降率為72%,偏差下降率顯著,可有效改善車輛運(yùn)行品質(zhì)。
4 結(jié)論及建議
4.1 結(jié)論
通過對蘭新客專民樂站道岔及岔區(qū)鋼軌廓形進(jìn)行差異化打磨,最大程度地消除鋼軌廓形差異,岔區(qū)鋼軌廓形一致性和對稱性得到顯著提高。通過打磨后期定期跟蹤觀測,打磨后鋼軌表面輪軌接觸光帶基本保持在 20~ 25 mm 之間,光帶位置居中,光帶與非光帶邊界清晰,軌面未產(chǎn)生雙光帶麻點(diǎn)等病害;打磨后岔區(qū)車載儀偏差個數(shù)明顯降低,軌道的平順性得到明顯改善,廓形打磨效果良好。且道岔按設(shè)計廓形打磨方案后,平均打磨遍數(shù)為8 遍,相較于日常通打14~ 16遍的打磨遍數(shù),打磨遍數(shù)減少6 ~8 遍,作業(yè)效率提升42.9% ~50%,有效節(jié)約維修成本。
4.2 相關(guān)建議
(1) 推行道岔廓形打磨,道岔廓形打磨是根據(jù)列車車輪踏面廓形狀態(tài)及線路狀態(tài)建立輪軌耦合動力學(xué)模型而設(shè)計得到的目標(biāo)廓形,該目標(biāo)廓形可使輪軌關(guān)系處于最佳狀態(tài),有效改善車輛運(yùn)行品質(zhì),延長鋼軌使用壽命。由于道岔由短軌、尖基軌及心軌等部件焊接組成,同組道岔不同部件之間的廓形存在差異,同一岔區(qū)不同道岔廓形差異性更大,故在對道岔實(shí)施廓形打磨前,需要對岔區(qū)不同組件的廓形采集及軌面狀態(tài)標(biāo)記,以目標(biāo)廓形為標(biāo)尺,根據(jù)不同的實(shí)測廓形與目標(biāo)廓形的差異設(shè)計個性化打磨方案,根據(jù)道岔直尖軌及心尖軌不同斷面的組合設(shè)計廓形,設(shè)計各關(guān)鍵斷面的打磨方案,不同斷面之間做好過渡;以最大程度提高廓形一致性及對稱性。
(2) 采用大小機(jī)結(jié)合的打磨方式,針對大機(jī)打磨受限區(qū)域,可以采用小機(jī)進(jìn)行補(bǔ)充打磨,利用小機(jī)打磨也可對大機(jī)打磨的落刀或者收刀處的接茬進(jìn)行處理,以提高軌面平順度。
(3)加強(qiáng)技術(shù)人員理論知識和操作實(shí)踐方面的培訓(xùn)工作,改變對于廓形打磨理念的認(rèn)知,加深對廓形打磨理念的認(rèn)知,明確驗收標(biāo)準(zhǔn),協(xié)力提高打磨質(zhì)量。
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