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      雄安新區(qū)D19 井破碎熱儲(chǔ)層氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)技術(shù)

      2022-07-18 08:03:48趙長(zhǎng)亮王勇軍聶德久
      鉆探工程 2022年4期
      關(guān)鍵詞:孔底雙壁氣舉

      趙長(zhǎng)亮,王勇軍*,聶德久,王 磊

      (1.山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(山東省魯北地質(zhì)工程勘察院),山東 德州 253072;2.山東省地?zé)崆鍧嵞茉刺綔y(cè)開發(fā)與回灌工程技術(shù)研究中心,山東 德州 253072)

      0 引言

      氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)是利用向鉆柱內(nèi)注入壓縮空氣,降低鉆柱內(nèi)流體密度從而改變鉆柱內(nèi)外液柱壓差,在鉆柱內(nèi)外液柱壓差的推動(dòng)下,實(shí)現(xiàn)鉆井液從鉆柱外環(huán)空流入、從鉆柱內(nèi)環(huán)空返出的一種鉆進(jìn)工藝[1-2]。空壓機(jī)將壓縮空氣經(jīng)供氣管線、氣盒子、雙壁主動(dòng)鉆桿、雙壁鉆桿、氣水混合器進(jìn)入雙壁鉆桿內(nèi)管內(nèi),氣體與鉆井液混合形成密度小于鉆井液的混合流體,進(jìn)入雙壁鉆桿內(nèi)管的氣體沿內(nèi)管快速上升,產(chǎn)生氣舉作用[2-4]。當(dāng)連續(xù)注入壓縮空氣時(shí),在鉆柱內(nèi)外液柱壓差及水下氣體上移托舉的作用下,鉆孔內(nèi)鉆柱外的流體經(jīng)鉆具底部鉆頭水眼連續(xù)進(jìn)入鉆柱內(nèi),當(dāng)液流達(dá)到一定速度時(shí),就能帶走鉆孔底部的巖屑[4-5]。水與巖屑混合的固、液二相混合物經(jīng)下部鉆柱內(nèi)腔達(dá)到氣水混合器處,與注入的壓縮空氣混合形成固、液、氣三相混合物繼續(xù)沿雙壁鉆桿內(nèi)管內(nèi)腔內(nèi)上返循環(huán)至地面。返出地面的混合流體經(jīng)清除固相后可再次注入井筒內(nèi)參與循環(huán)[6]。該工藝廣泛應(yīng)用于深層基巖地?zé)豳Y源的勘探開發(fā)中,特別是漏失嚴(yán)重的地層中,具有能耗低、孔底清潔、鉆進(jìn)效率高、保護(hù)儲(chǔ)層等優(yōu)點(diǎn)[7-9]。我們?cè)谛郯残聟^(qū)D19 井破碎熱儲(chǔ)層鉆進(jìn)中進(jìn)行了氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)的研究應(yīng)用。

      1 D19 井概況

      中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院水文地質(zhì)環(huán)境地質(zhì)研究所組織實(shí)施了雄安新區(qū)地?zé)崆鍧嵞茉凑{(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目,D19井為該項(xiàng)目2019 年工作任務(wù)中的一個(gè)勘探孔,位于安新縣城區(qū)北,雄安新區(qū)核心區(qū)南部,交通便利。鉆探施工任務(wù)由山東省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第二水文地質(zhì)工程地質(zhì)大隊(duì)(山東省魯北地質(zhì)工程勘察院)承擔(dān)。D19 完鉆井深4021.78 m,揭穿霧迷山組和高于莊組2個(gè)熱儲(chǔ)層。鉆探施工現(xiàn)場(chǎng)見圖1。

      圖1 D19 井鉆探現(xiàn)場(chǎng)Fig.1 Panoramic view of Well D19 drilling site

      1.1 鉆探設(shè)備

      D19 井采用ZJ50 型石油鉆機(jī)進(jìn)行施工,主要設(shè)備情況見表1。

      表1 主要鉆探設(shè)備Table 1 Main drilling equipment

      1.2 地質(zhì)概況

      雄安新區(qū)地質(zhì)構(gòu)造位于渤海灣盆地的冀中坳陷內(nèi),主要涉及的構(gòu)造單元有徐水凹陷、容城凸起、牛駝鎮(zhèn)凸起、霸縣凹陷、保定凹陷、高陽低凸起,主體構(gòu)造線以NE 向?yàn)橹鳎饕獢嗔延蠳E 向容城斷裂、牛東斷裂、保定斷裂、高陽斷裂,NWW 向牛南斷裂[10-13]。D19 井鉆遇地層情況見表2。

      表2 D19 井鉆遇地層分層情況Table 2 Geological stratigraphy at Well D19

      1.3 井身結(jié)構(gòu)

      D19 井成井結(jié)構(gòu)為四開[14]:

      一開?444.5 mm 牙輪鉆頭鉆進(jìn)至700 m,下入?339.7 mm 石油套管;

      二開?311 mm 鉆頭鉆進(jìn)至2926 m,并進(jìn)行定深取心,揭露霧迷山組白云巖,下入?244.5 mm 石油套管;

      三開?215.9 mm 鉆頭鉆進(jìn)至3767 m,并進(jìn)行定深取心,揭穿霧迷山組白云巖,下入?177.8 mm 石油套管;

      四開?152.1 mm 鉆頭全面鉆進(jìn)至4021.78 m,并進(jìn)行定深取心,揭露高于莊組熱儲(chǔ)層,裸眼完井。

      成井井身結(jié)構(gòu)如圖2 所示。

      圖2 D19 井成井結(jié)構(gòu)示意Fig.2 Completion structure of Well D19

      1.4 鉆井液體系

      D19 井鉆探施工過程中,根據(jù)不同井段地層的巖性特征,采用了不同體系的鉆井液[15],見表3。

      表3 各開次鉆井液體系Table 3 Drilling fluid systems

      2 氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)的應(yīng)用研究

      根據(jù)設(shè)計(jì)要求,為保護(hù)熱儲(chǔ)層、防止熱儲(chǔ)層因鉆井液造成污染,在三開、四開熱儲(chǔ)層井段應(yīng)使用清水鉆進(jìn)。三開掃開水泥塞后換清水繼續(xù)鉆進(jìn),鉆進(jìn)至2949 m 出現(xiàn)漏失、井口不返水,經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)人員綜合分析,如采用清水頂漏鉆進(jìn),將消耗大量的水,施工用水的供給無法得到保障,同時(shí)頂漏鉆進(jìn)的巖屑會(huì)隨著漏失而進(jìn)入熱儲(chǔ)層中,也會(huì)對(duì)熱儲(chǔ)層造成一定的影響;另一方面鉆進(jìn)產(chǎn)生的較大塊巖屑無法隨清水進(jìn)入到裂隙中,會(huì)導(dǎo)致孔底積累的大塊巖屑隨鉆進(jìn)逐漸增多,造成重復(fù)破碎影響效率、甚至可能出現(xiàn)沉渣卡鉆等復(fù)雜情況。經(jīng)綜合研究決定采用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)工藝?yán)^續(xù)鉆進(jìn),可避免正循環(huán)的漏失問題,通過在鉆柱內(nèi)腔建立起反向循環(huán),將孔底的碎巖屑攜帶至地面,解決孔底沉渣的問題、實(shí)現(xiàn)正常鉆進(jìn),同時(shí)可以防止巖屑進(jìn)入儲(chǔ)層裂隙中、達(dá)到保護(hù)儲(chǔ)層的目的。

      2.1 鉆具組合及工藝參數(shù)研究

      現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)井內(nèi)靜水位為167 m,根據(jù)以往其他類似項(xiàng)目氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)經(jīng)驗(yàn),雙壁鉆桿深度與鉆孔深度比值一般控制在1∶(5~8)、空壓機(jī)風(fēng)量一般為4~15 m3/min 等[1-2]。同時(shí)考慮鉆孔深度、井身結(jié)構(gòu)、鉆具設(shè)備配備等因素,D19 井氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)配備的主要設(shè)備及鉆具見表4。

      表4 氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)主要設(shè)備Table 4 Main equipment of gas lift reverse circulation

      根據(jù)以往的研究成果和施工經(jīng)驗(yàn),氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)中,鉆柱內(nèi)腔中混合流體的上返速度關(guān)系著攜帶巖屑能力,是氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)順利進(jìn)行的關(guān)鍵,可以運(yùn)用下式計(jì)算氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)攜帶不同直徑巖屑所需的最小流速[16]:

      式中:d1—巖屑顆粒直徑,cm;rf—巖屑密度,g/cm3;r1—鉆井液密度,g/cm3。

      根據(jù)本井漏失發(fā)生前正循環(huán)鉆進(jìn)及以往類似地層氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)經(jīng)驗(yàn),鉆頭刻取的巖屑直徑大多在5~10 mm 的范圍內(nèi),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量正循環(huán)返出的白云巖巖屑密度為2.73 g/cm3,代入式(1)計(jì)算,攜帶直徑10 mm 的巖屑顆粒Vmin=0.75 m/s;攜帶直徑5 mm 的巖屑顆粒Vmin=0.53 m/s。

      為滿足鉆進(jìn)過程中巖屑上返流速的要求、找到最優(yōu)的工藝參數(shù),參考沉沒比一般應(yīng)大于0.5[1-2],結(jié)合上述雙壁鉆桿下深及風(fēng)量的經(jīng)驗(yàn)值,以往氣舉反循環(huán)研究成果、施工經(jīng)驗(yàn)以及現(xiàn)場(chǎng)鉆具配備,經(jīng)綜合分析研究,對(duì)雙壁鉆桿下深347.76 m(沉沒比0.5)、492.66 m(沉沒比0.65)、695.52 m(沉沒比0.75),風(fēng)量8、10、12 m3時(shí)的返水量進(jìn)行了試驗(yàn)測(cè)試,計(jì)算出了相應(yīng)的上返速度。

      首先采用?215.9 mm 鉆頭+?165 mm 鉆鋌+?89 mm 常規(guī)鉆桿+?127 mm 雙壁鉆桿的鉆具組合,根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試數(shù)據(jù)計(jì)算的上返速度見圖3。在實(shí)際測(cè)試中上返水量較小、攜帶巖屑效果很差,無法滿足正常鉆進(jìn)需求,現(xiàn)場(chǎng)研究分析認(rèn)為:?89 mm 常規(guī)鉆桿內(nèi)徑太?。?71 mm),在深度較深(2949 m)的條件小,能上返的水量較小,無法滿足正常鉆進(jìn)攜帶巖屑的需求。綜合研究決定將?89 mm 常規(guī)鉆桿全部置換為內(nèi)徑較大(?96 mm)的?114 mm 常規(guī)鉆桿,返水量有了明顯的提高,根據(jù)試驗(yàn)數(shù)據(jù)計(jì)算出的鉆柱內(nèi)流體上返速度也有一定的提高(見圖4),攜帶巖屑效果明顯提升。

      圖3 采用?89 mm 鉆桿時(shí)不同風(fēng)量上返速度Fig.3 Up-hole velocity at different air volumes with ?89mm drill rod

      依據(jù)圖4 可以看出:當(dāng)風(fēng)量超過10 m3/h 時(shí),隨著風(fēng)量繼續(xù)增加,上返速度增加得很少;雙壁鉆桿下深從492.66 m 增加至695.52 m,上返速度提升亦較少,而根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)記錄,雙壁鉆桿下深695.52 m時(shí),空壓機(jī)負(fù)荷明顯增加,空氣循環(huán)系統(tǒng)的密封部件損耗亦明顯增加。

      圖4 采用?114 mm 鉆桿時(shí)不同風(fēng)量上返速度Fig.4 Up-hole velocity at different air volumes with ?114mm drill rod

      經(jīng)綜合研究確定:采用?215.9 mm 鉆頭+? 165 mm 鉆鋌+?114 mm 常規(guī)鉆桿+?127 mm 雙壁鉆桿的鉆具組合,雙壁鉆桿下深492.66 m(沉沒比0.65)、風(fēng)量10 m3/min,此時(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量的返水量22.12 m3/h、計(jì)算的鉆柱內(nèi)流體上返流速為0.85 m/s。代入式(1)計(jì)算,上返速度能夠滿足?12.7 mm的巖屑顆粒的上返攜帶,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)鉆及以往類似地層經(jīng)驗(yàn)判斷,能夠滿足正常鉆進(jìn)需要。

      實(shí)際鉆進(jìn)過程中,正常情況下返水穩(wěn)定、返渣均勻(見圖5),返出巖屑大多為3~10 mm 的片狀巖屑、有少量達(dá)到15 mm 的塊狀巖屑,孔底較為干凈。在地層較破碎時(shí),返出巖屑增多、尺寸增大(10~15 mm)、且大多呈塊狀,孔底時(shí)有少量沉渣,偶出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,經(jīng)上提活動(dòng)鉆具大多能解除堵塞問題,雖對(duì)鉆進(jìn)效率造成了一定的影響,但基本能維持正常鉆進(jìn)。氣舉反循環(huán)在D19 井孔中機(jī)械鉆進(jìn)效率為1.5~2 m/h,相比常規(guī)正循環(huán)鉆進(jìn)效率提高約25%~30%,且有效地解決了漏失問題、達(dá)到了保護(hù)熱儲(chǔ)層的目的。

      圖5 氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)正常返水(渣)情況Fig.5 Normal water (cuttings)return in air lift and reverse circulation drilling

      2.2 防堵工藝研究應(yīng)用

      氣舉反循環(huán)工藝鉆進(jìn)至3226 m 時(shí)遇斷層帶,進(jìn)尺很快,鉆進(jìn)約1 m 后出現(xiàn)堵塞(返水量降低甚至不返水)現(xiàn)象,一般將鉆具提離孔底,繼續(xù)送風(fēng)40~50 min 后能恢復(fù)返水,有時(shí)則需繼續(xù)送風(fēng)1.5~2 h 方能恢復(fù)返水、甚至不能恢復(fù)返水?;謴?fù)返水后集中返出大量巖屑、隨后才能恢復(fù)正常,不能恢復(fù)返水則需要起鉆清理鉆具內(nèi)堵塞物(見圖6)。再次下放鉆具孔底沉渣較多,繼續(xù)鉆進(jìn)孔底沉渣逐漸增多,且經(jīng)常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,嚴(yán)重影響正常鉆進(jìn)、鉆進(jìn)效率很低。

      圖6 起鉆清理出鉆具內(nèi)的堵塞物Fig.6 Cleaning blockage in the drilling string

      現(xiàn)場(chǎng)分析研究,造成此現(xiàn)象的主要原因有以下2 個(gè)方面:一是地層破碎,孔底巖塊較多,大量小粒徑巖屑進(jìn)入鉆具內(nèi)造成堵塞,較大粒徑巖屑在吸水和鉆頭碾壓的作用下卡堵鉆頭進(jìn)水(渣)口;二是下放鉆具掃進(jìn)時(shí),孔底碎巖塊即被擠向四周、巖塊埋住鉆頭底部進(jìn)水(渣)口,造成進(jìn)水受阻、進(jìn)水量減少,使鉆具內(nèi)混合流體上返流速降低、攜帶能力降低而造成堵塞。為了有效解決破碎地層氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)易堵塞難題,我們從以下2 個(gè)方面進(jìn)行了研究改進(jìn)。

      2.2.1 改進(jìn)鉆頭水眼

      在三牙輪鉆頭的3 個(gè)水眼外側(cè)加裝異形保護(hù)鋼板(見圖7),將保護(hù)板與牙輪之間的間隙控制在3~5 mm,保證牙輪正常轉(zhuǎn)動(dòng)的情況下此處仍可進(jìn)水、并吸入小顆粒巖屑,大部分巖屑通過輪齒間隙進(jìn)入,由于在鉆進(jìn)過程中牙輪一直轉(zhuǎn)動(dòng),所以不會(huì)出現(xiàn)巖屑卡堵輪齒間隙的現(xiàn)象。在井底巖屑較多時(shí),可以有效地防止進(jìn)水(渣)堵塞,同時(shí)可以控制吸入巖屑的粒徑和數(shù)量、避免鉆柱內(nèi)腔因巖屑過多而堵塞。

      圖7 鉆頭進(jìn)水(渣)口防堵保護(hù)Fig.7 Blocking protection at bit water (cuttings)inlet ports

      2.2.2 增設(shè)防堵進(jìn)水短接

      通過對(duì)破碎地層氣舉反循環(huán)堵塞現(xiàn)象及地層破碎情況的研究分析,深入研究氣舉反循環(huán)吸水(渣)機(jī)理,在鉆頭上部增加防堵進(jìn)水短接,解決井底碎巖屑較多時(shí)、因鉆頭底部吸水(渣)口堵埋造成進(jìn)水量減少的問題。其作用原理是將鉆頭底部吸水(渣)的作用進(jìn)行分離,將吸水的功能主要賦予防堵進(jìn)水短接的進(jìn)水孔,其距離井底相對(duì)較遠(yuǎn),一般情況下不受井底碎巖屑影響,可以保證進(jìn)水量,從而保證正常循環(huán)??紤]加設(shè)了防堵進(jìn)水短接后,鉆頭底部的吸水(渣)口的進(jìn)水、吸渣能力就會(huì)減弱、甚至出現(xiàn)不進(jìn)水不吸渣的情況。根據(jù)射流、虹吸相關(guān)理論的研究,進(jìn)水孔距離鉆頭底面一般不應(yīng)超過550 mm,同時(shí)應(yīng)將進(jìn)水孔設(shè)置為斜孔,使其在保證進(jìn)水的同時(shí)輔助鉆頭底部吸渣。按相關(guān)理論:進(jìn)水孔距離鉆頭底面越近,吸渣效果越好;進(jìn)水孔豎向夾角越小,產(chǎn)生的射流、虹吸作用就越強(qiáng),輔助吸渣的效果亦越好。但在實(shí)際加工中,豎向夾角<30°時(shí)加工十分困難、且對(duì)工具強(qiáng)度影響較大,進(jìn)水孔位置亦需要避開下端母扣,同時(shí)考慮防堵進(jìn)水短接的進(jìn)水孔距鉆頭底面越近、越容易造成堵塞。因此本次研究吸水孔的豎向夾角設(shè)置為30°,進(jìn)水孔距離鉆頭底面的距離設(shè)置為420~520 mm,豎向分3 層均勻布置、每層徑向設(shè)置3 個(gè)孔,并根據(jù)等截面的原理,使9 個(gè)進(jìn)水孔截面積的和與鉆頭體內(nèi)腔截面積相近。經(jīng)計(jì)算進(jìn)水孔直徑設(shè)置為22 mm,防堵進(jìn)水短接結(jié)構(gòu)如圖8 所示。

      圖8 防堵進(jìn)水短接結(jié)構(gòu)示意Fig.8 Structure of the anti-blocking inlet sub

      添加防堵進(jìn)水短接后,堵塞問題明顯減輕,基本實(shí)現(xiàn)了正常鉆進(jìn)。鉆進(jìn)至3230 m 時(shí)地層特別破碎、井壁坍塌,鉆具上提后井孔即被坍塌物填滿,下放鉆具掃進(jìn)0.5 m 左右防堵進(jìn)水孔堵塞,上提鉆具循環(huán)后再探井深又恢復(fù)至3230 m,反復(fù)掃進(jìn)多次無法通過。

      現(xiàn)場(chǎng)分析認(rèn)為,下放鉆具掃進(jìn)時(shí),井底坍塌的碎巖塊即被擠向四周,大量小粒徑巖屑從防堵進(jìn)水孔吸入鉆具內(nèi)腔形成“巖屑塞”,造成“蹩壓”現(xiàn)象[1-3],進(jìn)水量減少,使鉆具內(nèi)腔混合流體上返速度下降。同時(shí)大量的碎巖屑逐漸接近、甚至埋住防堵進(jìn)水孔,其中粒徑與進(jìn)水孔徑相近的巖塊在被吸入的過程中卡堵進(jìn)水孔(見圖9),造成進(jìn)水受阻、進(jìn)水量進(jìn)一步減少,從而形成下放鉆具0.5 m 即發(fā)生堵塞的現(xiàn)象。

      圖9 堵塞的防堵進(jìn)水短接Fig.9 Jammed anti-blocking inlet sub

      研究決定對(duì)防堵進(jìn)水接頭進(jìn)行改進(jìn),在進(jìn)水孔外加保護(hù)管,其原理是將實(shí)際進(jìn)水口上移,使其遠(yuǎn)離井底沉渣,達(dá)到進(jìn)水而不吸渣的目的,從而防止堵塞問題出現(xiàn),實(shí)際加工過程中因工具外徑減小、壁厚減小,相應(yīng)強(qiáng)度降低,因此將原3 層進(jìn)水孔改為了2層,并加大了防堵進(jìn)水孔的直徑及2 層進(jìn)水孔的間距(見圖10),保證鉆具的強(qiáng)度。

      圖10 改進(jìn)后的防堵進(jìn)水短接示意Fig.10 Schematic diagram of the improved anti-blocking water inlet sub

      使用改進(jìn)后的防堵進(jìn)水接頭解決了堵塞問題,至3234 m 穿過破碎帶,清理坍塌巖塊的過程中返出大量巖屑(圖11)。繼續(xù)應(yīng)用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn),后續(xù)鉆遇多個(gè)破碎層段,均順利穿過,至4021.78 m 完成設(shè)計(jì)鉆探任務(wù)。

      圖11 特別破碎段返出的大量巖屑Fig.11 Large amount of cuttings returning from the very broken section

      3 結(jié)語

      雄安新區(qū)地?zé)崆鍧嵞茉凑{(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目D19 井熱儲(chǔ)層應(yīng)用氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)順利地完成了設(shè)計(jì)工作任務(wù)。在應(yīng)對(duì)復(fù)雜破碎地層時(shí),通過研制的鉆頭進(jìn)水口保護(hù)裝置及防堵進(jìn)水接頭,有效地解決了破碎復(fù)雜地層氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)易堵塞的難題,保障了氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)的順利進(jìn)行,為氣舉反循環(huán)鉆進(jìn)在破碎復(fù)雜地層的推廣應(yīng)用奠定了基礎(chǔ)。

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