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      壓縮空氣用量最優(yōu)控制研究與應(yīng)用

      2022-07-18 02:45:34張立敏李智華王慧敏
      關(guān)鍵詞:輸灰灰斗電除塵

      張立敏,李智華,魏 晉,王慧敏

      (內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古 烏海 016000)

      1 背景

      內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司2×330 MW發(fā)電機(jī)組工程已投產(chǎn),采用東方鍋爐(集團(tuán))股份有限公司生產(chǎn)的自主研發(fā)型單爐膛330 MW級(jí)循環(huán)流化床鍋爐,除灰系統(tǒng)是發(fā)電廠的重要組成部分,其節(jié)能對(duì)廠用電率產(chǎn)生很大影響[1]。氣力除灰系統(tǒng)自20世紀(jì)80年代從國(guó)外引進(jìn)以來(lái),國(guó)內(nèi)各廠商、科研院所等對(duì)其進(jìn)行了大量研究,在解決氣力除灰系統(tǒng)出力不足、堵管頻繁及管道磨損嚴(yán)重等問(wèn)題上取得了較大進(jìn)展[2,3],在燃煤發(fā)電企業(yè)廣泛應(yīng)用,但由于系統(tǒng)配置、除灰系統(tǒng)輸送距離、輸灰程控邏輯原理等原因,使氣力除灰系統(tǒng)實(shí)際運(yùn)行能耗偏高的現(xiàn)狀不同程度的存在。

      2 現(xiàn)狀

      內(nèi)蒙古京海煤矸石發(fā)電有限責(zé)任公司空壓機(jī)系統(tǒng)包括除灰系統(tǒng)、脫硫系統(tǒng)、廠用及儀用系統(tǒng),其中除灰系統(tǒng)目前配置7臺(tái)螺桿空氣壓縮機(jī),電機(jī)功率總計(jì)為2 445 kW(G空壓機(jī)為315 kW);脫硫系配置4臺(tái)螺桿空氣壓縮機(jī),電動(dòng)機(jī)功率總計(jì)為1 420 kW;廠用及儀用系統(tǒng)共配置5臺(tái)螺桿空氣壓縮機(jī),電動(dòng)機(jī)功率總計(jì)為1 250 kW,目前空壓機(jī)系統(tǒng)電動(dòng)機(jī)總功率達(dá)到5 115 kW,歷年耗電情況如下表1。

      表1 近年空壓機(jī)系統(tǒng)耗電率統(tǒng)計(jì)

      2018年度綜合廠用電率10.53%,空壓機(jī)耗電率占比為6.65%,2019年度綜合廠用電率10.39%,空壓機(jī)系統(tǒng)耗電率占比為7.12%,空壓機(jī)系統(tǒng)耗電率明顯高于同類(lèi)型電廠且呈上升趨勢(shì),用氣高峰期甚至出現(xiàn)氣源壓力不足的問(wèn)題。由于該廠灰?guī)炫c機(jī)組輸灰倉(cāng)泵距離接近500 m,在發(fā)電負(fù)荷高峰及入爐煤灰分高時(shí),7臺(tái)除灰空壓機(jī)全部啟動(dòng)運(yùn)行才可勉強(qiáng)滿(mǎn)足輸灰用氣要求,系統(tǒng)出力無(wú)余量,增加輸灰管道堵管風(fēng)險(xiǎn),嚴(yán)重情況下機(jī)組出力受限。針對(duì)以上問(wèn)題,開(kāi)展了全廠壓縮空氣用量最優(yōu)控制研究與實(shí)踐應(yīng)用工作。

      3 輸灰系統(tǒng)配置及優(yōu)化方案

      3.1 電除塵及空氣預(yù)熱器出口輸灰系統(tǒng)配置

      空氣預(yù)熱器出口煙道配置4個(gè)灰斗及氣力輸灰設(shè)備,電除塵分為二級(jí)除塵,一電場(chǎng)8個(gè)灰斗,A、B側(cè)煙道各4個(gè),即一電場(chǎng)A側(cè)4個(gè),一電場(chǎng)B側(cè)4個(gè),各配置一根輸灰管道至灰?guī)?,一電?chǎng)B側(cè)與空氣預(yù)熱器出口灰斗共用輸灰管道;輪流輸灰,二電場(chǎng)灰量較小,8個(gè)灰斗共用一根輸灰管道至灰?guī)欤刻纵敾夜苈废到y(tǒng)配置進(jìn)氣閥、出料閥、旁路助吹閥、高料位開(kāi)關(guān),在灰?guī)鞄?kù)頂配置油切換閥來(lái)控制細(xì)灰進(jìn)入細(xì)灰?guī)旎蛘叽只規(guī)?。輸灰程控系統(tǒng)基本順序?yàn)?,空預(yù)器灰斗與一電場(chǎng)A側(cè)灰斗輪流輸灰,相互閉鎖,一電場(chǎng)B側(cè)灰斗與二電場(chǎng)灰斗輪流輸灰,相互閉鎖。這樣兩臺(tái)機(jī)組同一時(shí)間可能有四根管道同時(shí)輸灰,用氣量較大。

      3.2 增加除灰管道助吹電磁閥

      針對(duì)兩臺(tái)機(jī)組電除塵輸灰至灰?guī)煜到y(tǒng)輸灰壓力不足及波動(dòng)幅度大問(wèn)題,通過(guò)運(yùn)行趨勢(shì)比較、運(yùn)行方式分析、周邊電廠調(diào)研等方式,初步確定電除塵輸灰系統(tǒng)使用壓縮空氣從輸灰倉(cāng)泵進(jìn)入后,經(jīng)過(guò)輸灰管線到達(dá)灰?guī)鞎r(shí),壓降幅度較大,給輸灰系統(tǒng)帶來(lái)了較大的壓力。后研究決定在輸灰管道的水平段與上升段連接處增加助吹系統(tǒng),在#1爐、#2爐至灰?guī)煜到y(tǒng)6根輸灰管道切換閥后各增加1個(gè)管道助吹電磁閥,用以控制助吹壓縮空氣,采用φ14×2氣源管路,管道助吹電磁閥的控制方式為:當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組電除塵排灰輸送系統(tǒng)對(duì)應(yīng)管道的排灰閥及進(jìn)氣閥開(kāi)啟開(kāi)始進(jìn)行輸灰時(shí),經(jīng)測(cè)算管道助吹電磁閥延時(shí)120 s開(kāi)啟,用以提高輸灰末端至灰?guī)鞄?kù)頂爬升動(dòng)力,當(dāng)兩臺(tái)機(jī)組電除塵排灰輸送系統(tǒng)對(duì)應(yīng)管道的排灰閥及進(jìn)氣閥關(guān)閉結(jié)束輸灰時(shí),管道助吹電磁閥關(guān)閉,以節(jié)省壓縮空氣。

      3.3 優(yōu)化旁路助吹閥控制邏輯

      旁路助吹閥是在灰量較大時(shí),為防止壓縮空氣壓力低輸灰不暢造成輸灰管路堵塞而設(shè)置的助吹壓縮空氣控制閥,原程控系統(tǒng)在每次輸灰時(shí)均使該閥開(kāi)啟參與輸灰,增加了壓縮空氣使用量,對(duì)此增加電除塵一電場(chǎng)A、B側(cè)旁路助吹閥以及二電場(chǎng)、空預(yù)器輸灰旁路助吹閥參與輸灰程控選擇按鈕,可由運(yùn)行人員根據(jù)鍋爐負(fù)荷或輸灰量選擇性的投入或退出助吹電磁閥是否參與輸灰程控,從而減少壓縮空氣消耗。

      3.4 電除塵輸灰控制邏輯優(yōu)化

      原電除塵輸灰方式采用二電場(chǎng)與一電場(chǎng)A側(cè)輪流輸灰,同時(shí)一電場(chǎng)B側(cè)與空預(yù)器出口灰斗輪流輸灰的方式,通過(guò)對(duì)輸灰系統(tǒng)壓縮空氣壓力等歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),此種方式在機(jī)組高負(fù)荷產(chǎn)灰量大的情況下比較適用,但是在機(jī)組低負(fù)荷的情況下,電除塵B側(cè)倉(cāng)泵處于高頻次、低出力方式運(yùn)行,#2爐典型輸灰曲線,輸灰壓力僅僅0.05 MPa左右,且輸灰持續(xù)時(shí)間為A側(cè)的一半左右,與典型倉(cāng)泵運(yùn)行壓力變化曲線(見(jiàn)圖1)差異明顯,輸灰壓縮空氣浪費(fèi)嚴(yán)重,為進(jìn)一步對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證,利用紅外熱成像技術(shù)對(duì)低負(fù)荷電除塵輸灰過(guò)程輸灰量進(jìn)行在線監(jiān)測(cè),驗(yàn)證了分析的判斷正確性。經(jīng)分析對(duì)兩臺(tái)機(jī)組的輸灰程序進(jìn)行了優(yōu)化,在原有邏輯的基礎(chǔ)上,對(duì)機(jī)組在低負(fù)荷的情況下作了相應(yīng)的調(diào)整,采用二電場(chǎng)、一電場(chǎng)A、B側(cè)3根輸灰管道輪流進(jìn)行輸灰的方式,空預(yù)器灰斗每個(gè)運(yùn)行班次選擇性的進(jìn)行輸灰,降低機(jī)組在低負(fù)荷的情況下電除塵系統(tǒng)頻繁輸灰?guī)?lái)的壓縮空氣浪費(fèi),同時(shí)避免了同一時(shí)間段有兩根輸灰管路同時(shí)輸灰引起輸灰壓力突降而使空壓機(jī)出力瞬時(shí)增大。在操作畫(huà)面上設(shè)計(jì)了兩種輸灰方式的切換按鈕,方便運(yùn)行人員根據(jù)輸灰量隨時(shí)對(duì)輸灰方式進(jìn)行調(diào)整。

      圖1 典型倉(cāng)泵輸灰壓力變化曲線[4]

      3.5 優(yōu)化倉(cāng)泵落料時(shí)間

      投入輸灰程控自動(dòng)控制后,觸發(fā)開(kāi)始輸灰條件為每個(gè)電場(chǎng)灰斗有一個(gè)高料位信號(hào)或者進(jìn)料時(shí)間到時(shí),兩個(gè)條件滿(mǎn)足其一后開(kāi)始輸灰,本電場(chǎng)輸灰完成后觸發(fā)下一電場(chǎng)開(kāi)始輸灰,這樣循環(huán)輸灰,周而復(fù)始,高料位信號(hào)為灰斗料位開(kāi)關(guān)測(cè)量,進(jìn)料時(shí)間設(shè)置的長(zhǎng)短由運(yùn)行人員憑借經(jīng)驗(yàn)設(shè)置,進(jìn)料時(shí)間作為高料位信號(hào)的后備保護(hù),防止料位開(kāi)關(guān)故障時(shí)中斷輸灰,通過(guò)對(duì)觸發(fā)輸灰開(kāi)始信號(hào)的大量數(shù)據(jù)分析,發(fā)現(xiàn)大多數(shù)為進(jìn)料時(shí)間到時(shí)開(kāi)始輸灰,此時(shí)灰斗料位還很低灰量較少,輸灰壓力曲線能明顯反映出輸灰時(shí)灰量較少,增加了輸灰頻次,浪費(fèi)了大量的壓縮空氣,對(duì)此將開(kāi)始輸灰觸發(fā)條件中一個(gè)高料位信號(hào)改為兩個(gè)高料位信號(hào),進(jìn)料時(shí)間設(shè)置為根據(jù)鍋爐負(fù)荷分段自動(dòng)設(shè)置,進(jìn)料時(shí)間的確定依據(jù)是利用紅外熱成像技術(shù)在線監(jiān)測(cè)灰斗灰位,對(duì)高、低負(fù)荷電除塵灰斗落料時(shí)間及灰位確定,運(yùn)行人員可根據(jù)具體情況進(jìn)行時(shí)間長(zhǎng)短的偏置增減,用以減少輸灰頻次,降低壓縮空氣使用量。

      3.6 增加脫硫壓縮空氣與除灰壓縮空氣聯(lián)絡(luò)管道

      為使脫硫用壓縮空氣與除灰壓縮空氣可以相互補(bǔ)充利用,在原脫硫壓縮空氣系統(tǒng)與除灰壓縮空氣系統(tǒng)之間增加了聯(lián)絡(luò)管道,以便于脫硫壓縮空氣與除灰壓縮空氣在空壓機(jī)檢修與用氣量不足時(shí)達(dá)到相互補(bǔ)償目的。

      4 經(jīng)濟(jì)效益及社會(huì)效益

      4.1 節(jié)電效益

      通過(guò)開(kāi)展以上技術(shù)攻關(guān),2020年度全廠各空壓機(jī)系統(tǒng)耗電率同比2019年變化見(jiàn)表2。

      表2 空壓機(jī)系統(tǒng)耗電率統(tǒng)計(jì)

      通過(guò)表2中數(shù)據(jù)比較,2020年空壓機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行耗電率同比2019年度降低0.07%,系統(tǒng)運(yùn)行節(jié)電率達(dá)到9.46%,全年節(jié)電量達(dá)到253.90萬(wàn)kW·h。2020年度上網(wǎng)電價(jià)按0.282 9元/kW·h算,則全年節(jié)電經(jīng)濟(jì)收益為253.90×0.282 9=71.83萬(wàn)元。

      4.2 節(jié)油及維護(hù)效益

      根據(jù)單臺(tái)空壓機(jī)運(yùn)行時(shí)功率為330 kW·h計(jì)算,共節(jié)約單臺(tái)空壓機(jī)的使用小時(shí)數(shù)為8 460 h。空壓機(jī)每運(yùn)行8 000 h,進(jìn)行一次油的更換維護(hù),每次加油約8桶,每桶油的價(jià)格為2 300元,每2 000 h更換一次油濾和空濾,兩個(gè)共計(jì)1 380元,每4 000 h更換一次油分,每個(gè)1 190元,據(jù)此計(jì)算每年可節(jié)約空壓機(jī)的維護(hù)費(fèi)用為:2 300×8+1 380×4+1 190×2=2.63萬(wàn)元。

      綜合以上,通過(guò)全廠壓縮空氣用量最優(yōu)控制研究與實(shí)踐技術(shù)攻關(guān)共計(jì)產(chǎn)生74.46萬(wàn)元經(jīng)濟(jì)收益。

      5 結(jié)束語(yǔ)

      通過(guò)對(duì)電除塵輸灰程控邏輯優(yōu)化,在輸灰管道末端至灰?guī)鞄?kù)頂管道爬升處增加助吹壓縮空氣增大輸灰壓力,調(diào)整電除塵輸灰方式,優(yōu)化輸灰步序,在滿(mǎn)足電除塵系統(tǒng)輸灰要求的同時(shí),降低了壓縮空氣消耗量,降低了空壓機(jī)的運(yùn)行時(shí)間,節(jié)省了廠用電的同時(shí),節(jié)省了空壓機(jī)維護(hù)費(fèi)用,為同類(lèi)型發(fā)電企業(yè)電除塵輸灰系統(tǒng)運(yùn)行方式提供借鑒。

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