趙玉林
(玉門油田分公司煉油化工總廠 甘肅玉門 735200)
焦炭塔是焦化熱裂解及縮聚反應(yīng)的主要場所,作為延遲焦化裝置的關(guān)鍵設(shè)備,其操作是否平穩(wěn)、運(yùn)行是否正常決定了裝置能否長周期開煉。玉煉延遲焦化采用一爐兩塔工藝,于2014年底正式投產(chǎn)運(yùn)行。隨著原料性質(zhì)的惡化及受回?zé)捜珡S污油的影響,裝置在運(yùn)行過程中出現(xiàn)了比較嚴(yán)重的結(jié)焦問題,其中包括焦炭塔頂、分餾塔底及加熱爐爐管的結(jié)焦,焦炭塔頂大油氣線結(jié)焦速度最快。油氣線根部結(jié)焦嚴(yán)重時(shí),造成焦炭塔頂壓力升高,塔內(nèi)反應(yīng)深度隨之加深產(chǎn)出更多氣體,使得焦炭塔頂壓力進(jìn)一步升高,形成惡性循環(huán),短期內(nèi)即可達(dá)到塔頂壓力設(shè)防值。受壓力影響,大油氣線氣速亦隨之升高,從而加速了其后路流程焦粉攜帶,最終造成分餾塔底及加熱爐爐管結(jié)焦加速。而加熱爐管的結(jié)焦必須通過停工機(jī)械清焦來消除,因此,要實(shí)現(xiàn)裝置長周期平穩(wěn)運(yùn)行,則必須從源頭上解決焦炭塔頂大油氣線根部結(jié)焦的問題。
玉煉延遲焦化裝置焦炭塔頂出口大油氣線第一個(gè)彎頭處采用三通的形式,因此,可以利用老塔除焦的間隙打開上封頭法蘭對(duì)大油氣線根部垂直段,進(jìn)行人工清焦。每次清焦前,需要搭建腳手架,檢維修人員松開螺栓打開封頭,除焦班人員才能通過自制的一系列清焦工具進(jìn)行清焦作業(yè)。加之管線結(jié)焦較難清除,因此為保證清焦效果,除焦時(shí)間需適當(dāng)延長,直接影響焦炭塔后續(xù)一系列操作,在生焦周期不變的前提下,縮短了新塔的預(yù)熱時(shí)間,長期看對(duì)焦炭塔的安全生產(chǎn)是極為不利的。
每次打開大油氣線封頭,發(fā)現(xiàn)結(jié)焦是比較嚴(yán)重的,主要結(jié)焦部位集中在焦炭塔頂油氣出口的垂直段,具體見圖1。結(jié)焦部位最大焦層厚度約為150mm,油氣線實(shí)際孔徑不足50mm,詳見圖2,可見結(jié)焦情況已十分嚴(yán)重。
圖1 大油氣線結(jié)焦部位示意圖
圖2 焦炭塔頂大油氣線根部結(jié)焦情況
經(jīng)過2016年大檢修,玉門煉化總廠常減壓車間通過采用減壓深拔技術(shù)進(jìn)一步提高了原油拔出率,同時(shí),也給下游的延遲焦化帶來一定的影響,主要表現(xiàn)為原料性質(zhì)的變化,詳見表1。
表1 深拔前后減渣性質(zhì)對(duì)比
由表1可知減壓渣油的各項(xiàng)性質(zhì),包括密度、殘?zhí)?、凝點(diǎn)、鹽含量較深拔前全部升高,其中,殘?zhí)恐递^深拔前升高了93.4%,超出設(shè)計(jì)值約30%。從密度、殘?zhí)俊⒛厅c(diǎn)三方參考可知,深拔后的減壓渣油性質(zhì)更加劣質(zhì)化,已經(jīng)超過最初的設(shè)計(jì)值,相關(guān)資料也表明,劣質(zhì)的原料將無疑增大延遲焦化易結(jié)焦部位,如大油氣線、分餾塔底、爐管等的結(jié)焦速率。資料也表明,殘?zhí)恐档纳咧苯訉?dǎo)致焦炭收率的增加,根據(jù)康氏殘?zhí)坑?jì)算公式[1],石油焦收率一般為殘?zhí)恐档?.6倍左右。在處理量、生焦周期不變的情況下,使得焦炭塔焦層升高,空高降低縮短了泡沫層與塔頂?shù)木嚯x,更易形成泡沫夾帶。一旦部分結(jié)焦前體附著到大油氣管線,將大大提高結(jié)焦速度,最終導(dǎo)致堵塞造成塔壓升高,形成惡性循環(huán)。
裝置大部分時(shí)間用的是蠟油作為焦炭塔急冷油,同時(shí),伴隨間歇處理其他裝置的污油、浮渣、催化油漿等,最開始直接通過輻射泵進(jìn)口進(jìn)加熱爐輻射進(jìn)料段,這樣輻射流量波動(dòng)時(shí)易導(dǎo)致加熱爐爐管結(jié)焦。后面先引污油至污油罐,再進(jìn)行沉淀脫水。V504的油一部分是從放空塔底轉(zhuǎn)過來的,放空塔底油是改放空時(shí)焦炭塔過來的,改放空時(shí)回?zé)捜嘧餍〗o水,也就是說,三泥一部分成份落入放空塔底,再轉(zhuǎn)到V504和污油一起作急冷油,又帶到分餾塔底,導(dǎo)致分餾塔底結(jié)焦,產(chǎn)生如下弊端。(1)加劇加熱爐爐管結(jié)焦,聚集在爐管彎頭處,還將導(dǎo)致爐管清焦難度加大,不能將爐管內(nèi)焦子徹底清理干凈。(2)導(dǎo)致分餾塔底結(jié)焦,分餾塔底過濾器需要倒換后人工每月清理一次,且屬于一級(jí)危險(xiǎn)作業(yè)。(3)由于污油中不可避免的雜質(zhì)存在,將促進(jìn)重油生焦,增大了生焦速率,所以在相同周期內(nèi),焦炭塔焦層高度將會(huì)顯著升高,在生焦后期塔內(nèi)空高也相應(yīng)變低。(4)急冷油性質(zhì)變化的影響,蠟油做急冷油大概在3t/h,污油作急冷油時(shí)量比較小,冷卻效果好約1t/h,主要是含水,在含水嚴(yán)重時(shí),增加油氣汽速,會(huì)把焦粉帶進(jìn)分餾塔,對(duì)分餾塔影響大,明顯感覺分餾塔各部負(fù)荷高、溫度高。在焦炭塔頂氣相負(fù)荷相近的前提下,以污油為介質(zhì)的急冷油雖達(dá)到了降低塔頂溫度的目的,但因其自身溫度偏低且含水,導(dǎo)致了急冷油注入量的降低,削弱了急冷油的洗滌作用從而造成大油氣管線結(jié)焦加劇。(5)污油中雜質(zhì)、含鹽較高,較多雜質(zhì)易堵塞管線及流量計(jì)。在以上幾種影響的合力作用下,使得焦炭塔頂大油氣線根部結(jié)焦加速。
玉煉遲焦化裝置目前急冷油注入均分為三路,俯視間隔120°,并與油氣方向呈45°斜插在焦炭塔頂大油氣管線的根部。根據(jù)歷次現(xiàn)場清焦情況認(rèn)為,大油氣線根部豎直管段結(jié)焦最為嚴(yán)重。經(jīng)過分析討論認(rèn)為,以上注入方式不夠均勻,尤其在采用污油做急冷油期間,較低的流量導(dǎo)致情況進(jìn)一步惡化,這樣的急冷油不能使高溫油氣均勻冷卻,油氣線截面溫度分布是不均勻的且存在一定的溫差,沒有冷卻的高溫油氣繼續(xù)發(fā)生縮合反應(yīng),經(jīng)過一段時(shí)間最終在管線上也形成了一定的焦層,噴射不均的急冷油對(duì)泡沫層和焦粉洗滌效果差,不清潔的油氣進(jìn)一步加大反應(yīng)深度和速率。
面對(duì)原料的劣質(zhì)化的現(xiàn)狀,第一步考慮能否通過改善原料性質(zhì)來解決問題。由表1可知,殘?zhí)扛呤瞧渲凶钪匾挠绊懸蛩兀档驮蠚執(zhí)康姆椒ㄓ袃蓚€(gè):一是加氫,二是調(diào)和。由于玉煉沒有渣油加氫處理單元,因此,從現(xiàn)實(shí)情況及成本控制等多個(gè)方面考慮,實(shí)現(xiàn)難度較大,故從原料調(diào)和入手,結(jié)合煉廠實(shí)際,又有兩個(gè)思路:一是調(diào)和組分來自外部,如催化油漿;二是調(diào)和組分來自內(nèi)部,如焦化自產(chǎn)循環(huán)油、重蠟油。
(1)用催化油漿來調(diào)和。催化油漿是催化裂化裝置分餾塔底的餾出物,其密度與減壓渣油相當(dāng),組成特點(diǎn)是芳烴含量高而膠質(zhì)、瀝青質(zhì)較減壓渣油卻低得多,殘?zhí)恐狄话阍?3%左右。因此,用催化油漿作為調(diào)和組分理論上是可行的,但需要注意的是,油漿中含水及固體顆粒含量需要嚴(yán)格控制,一般要求不得含水,同時(shí)固含不大于6g/l。參考其他單位摻煉催化油漿經(jīng)驗(yàn),關(guān)鍵是如何有效控制油漿固含,經(jīng)過各種摻煉方式的嘗試論證總結(jié)以往經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)認(rèn)為,利用焦化裝置罐區(qū)現(xiàn)有儲(chǔ)罐組成油漿脫固罐組,對(duì)催化油漿進(jìn)行有效脫固處理是目前符合玉煉廠情且最優(yōu)的解決方式。
(2)用循環(huán)油、重蠟油來調(diào)和。循環(huán)油和重蠟油均為焦化分餾塔餾出,循環(huán)油為塔底餾出,重蠟油是靠近分餾塔底的塔側(cè)餾出。循環(huán)油殘?zhí)恐狄话阍?%,而重蠟油殘?zhí)恐挡蛔?%,二者初餾點(diǎn)均在300℃以上,可見均滿足調(diào)和組分的要求但重蠟油明顯更優(yōu)。玉煉延遲焦化裝置采用的是可調(diào)循環(huán)比工藝,循環(huán)比在0.1~0.2之間可調(diào),設(shè)計(jì)循環(huán)比控制在0.15。不同于催化油漿,循環(huán)油及重蠟油均為焦化裝置自產(chǎn)物,調(diào)和實(shí)際上實(shí)現(xiàn)了一種內(nèi)循環(huán),而循環(huán)油因?yàn)橛?%左右的殘?zhí)恐?,在循環(huán)過程中無疑會(huì)有部分焦炭產(chǎn)物生成,即增加了焦炭產(chǎn)率,這與改善初衷是相悖的,所以采用殘?zhí)恐档偷亩嘀叵炗蛠泶嫜h(huán)油作為調(diào)和組分是更為合理的。于是,利用2019年裝置大檢修窗口期,車間經(jīng)過研究討論,實(shí)施了焦化重蠟油回?zé)捈几捻?xiàng)目。主要內(nèi)容為將裝置自產(chǎn)重蠟油自蒸汽發(fā)生器E124 出口引至原料緩沖罐V102,同時(shí),增設(shè)楔式流量計(jì)、調(diào)節(jié)控制閥、熱電阻等,通過DCS 直觀控制重蠟油回?zé)捔?,監(jiān)控回?zé)挏囟取<几耐队靡荒甓?,焦炭塔頂大油氣線結(jié)焦情況得到了明顯緩解,且裝置產(chǎn)品分布無明顯變化。
在加工負(fù)荷不降的前提下如何確保裝置長周期開煉,由上述原因分析可知,關(guān)鍵是如何控制焦炭塔泡沫層高度。而泡沫層的高度除了主要受原料性質(zhì)的影響外,同時(shí),還與裝置加工量、焦炭塔進(jìn)料溫度、焦炭塔油氣線速等因素有關(guān)。通過優(yōu)化工藝參數(shù)降低焦炭塔泡沫層高度,主要有以下措施[2]。
(1)焦炭塔進(jìn)料溫度的影響。焦炭塔進(jìn)料溫度越高,反應(yīng)深度加深泡沫層隨之降低,反之升高。因此,較高的進(jìn)料溫度是有利于降低焦炭塔泡沫層高度的,但較高的進(jìn)料溫度也將導(dǎo)致加熱爐爐管結(jié)焦速率增加。權(quán)衡考慮兩者,優(yōu)先控制加熱爐出口溫度在498℃,又通過加厚轉(zhuǎn)油線保溫層的方式以減少散熱損失,使得焦炭塔有較高的進(jìn)料溫度。
(2)加熱爐出口采用變溫操作。在焦炭塔切換前1~2h 適當(dāng)提高加熱爐出口溫度至499~500℃,不但有利于焦炭塔泡沫層高度的降低,還能起到提高液收和石油焦質(zhì)量的效果。
(3)嚴(yán)格控制焦炭塔氣速。首先控制加熱爐爐管注氣量平穩(wěn),其次嚴(yán)格控制焦炭塔切換后小吹汽量不高于4t/h。補(bǔ)充一點(diǎn),尤其注意控制切換后焦炭塔老塔進(jìn)料隔斷閥,閥前閥后給汽不宜過大。
(4)對(duì)焦炭塔放空閥操作遵循多次少許的原則,嚴(yán)禁野蠻操作,防止老塔壓力大幅下降,使產(chǎn)生的氣相產(chǎn)物增多,流速增大,促使泡沫夾帶量增多。同時(shí),對(duì)于儀表出現(xiàn)假值或失靈時(shí),要求班組及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)聯(lián)系儀表人員進(jìn)行處理,防止長時(shí)間盲操作。盡量在減小波動(dòng)幅度上下功夫,提高預(yù)判能力,切換前提前調(diào)整壓縮機(jī),提前調(diào)整分餾塔側(cè)線等[3]。
(5)精細(xì)壓縮機(jī)的操作調(diào)整。日常生產(chǎn)中,壓縮機(jī)是吸收穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)富氣分離的關(guān)鍵設(shè)備,不但是吸收穩(wěn)定系統(tǒng)的前提,同時(shí),也承擔(dān)著調(diào)節(jié)分餾塔頂壓力及間接控制焦炭塔頂壓力乃至整個(gè)系統(tǒng)壓力控制的關(guān)鍵作用。一旦分餾塔頂壓力波動(dòng),必然帶動(dòng)焦炭塔頂壓力波動(dòng),由此帶來的系統(tǒng)性沖擊是容不得半點(diǎn)馬虎的,必須及時(shí)得到有效且精準(zhǔn)的控制,特別到焦炭塔生焦后期和切換前后,要嚴(yán)禁分餾塔頂壓力大幅波動(dòng)。對(duì)于分餾塔頂壓力,建議在此期間執(zhí)行更為嚴(yán)格的控制規(guī)定,這就需要通過對(duì)壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速及防喘振調(diào)節(jié)閥的精確控制來實(shí)現(xiàn)。對(duì)于焦炭塔切換這種可預(yù)見的操作擾動(dòng),必要時(shí)可對(duì)壓縮機(jī)工作點(diǎn)進(jìn)行提前調(diào)節(jié)[4]。
(6)優(yōu)化消泡劑注入。消泡劑是一種表面活性劑,其作用機(jī)理是以液滴形式進(jìn)入泡沫膜后,引起泡沫膜表面張力不均勻,從而加速泡沫破裂。實(shí)際生產(chǎn)中,利用中子料位計(jì)通過消泡劑加注及停注試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)消泡劑的加注能夠有效抑制焦炭塔泡沫層的形成。消泡劑的消泡效果除了與其本身性質(zhì)密切相關(guān)外,還與它的注入方式有關(guān)。
一般焦化消泡劑注入時(shí)間為切換前4h,切換后即停止的間歇注入方式。結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際,經(jīng)過研究討論認(rèn)為,根據(jù)加工負(fù)荷及焦炭塔焦層情況,適當(dāng)延長消泡劑注入時(shí)間對(duì)消減焦炭塔泡沫層是有利的,即提前加注時(shí)間同時(shí)推遲停注時(shí)間的方式。細(xì)化消泡劑注入管理規(guī)定,在消泡劑注入前期,通過現(xiàn)有流程將蒸汽注入塔內(nèi),保證消泡劑在未啟用前管線暢通。最后,在焦層達(dá)到一定高度開始注入消泡劑時(shí)停止蒸汽注入,改為消泡劑注入。這一舉措不僅防止了消泡劑管線注入口的結(jié)焦,也能將焦層控制在安全范圍內(nèi),從而確保了焦炭塔的安全平穩(wěn)運(yùn)行[5]。
建議將目前急冷油注入由三點(diǎn)斜插式改為通過增設(shè)環(huán)型分配器注入[6]。根據(jù)現(xiàn)場焦粉粒徑、焦粉數(shù)量等情況,構(gòu)建焦炭塔頂及大油氣線內(nèi)流體模型,經(jīng)過相關(guān)數(shù)據(jù)分析采集,計(jì)算出環(huán)型分配器的相關(guān)參數(shù),最終實(shí)現(xiàn)管線內(nèi)均勻的攔截截面,既有效洗滌焦粉,又能大大降低油氣截面的溫差。
慎重選擇急冷油。急冷油有兩個(gè)作用,即降溫和洗滌。三泥作為急冷油降溫效果是達(dá)到了,但是由于溫度較低只有30~50℃(蠟油作急冷油溫度為70~80℃)且含水較多,因此流量偏小,導(dǎo)致洗滌效果很差,所以對(duì)于處理量較小的焦炭塔急冷油,在組分選擇上應(yīng)避免過高的含水,最好是具有較高溫度的油相。從長遠(yuǎn)考慮,污油能否分類,或者通過過濾等手段處理一下再引進(jìn)罐,進(jìn)罐后,再經(jīng)過沉降分離脫除其中大部分含水,以便焦化裝置可得到更好的回收利用[7-8]。
延遲焦化裝置的結(jié)焦問題一直以來都是裝置長周期正常生產(chǎn)運(yùn)行的難點(diǎn),本文結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,從原料性質(zhì)、急冷油改變、日常操作3個(gè)方面對(duì)焦炭塔頂大油氣線結(jié)焦原因進(jìn)行了較為全面的分析,找出了結(jié)焦的關(guān)鍵影響因素,并給出了詳細(xì)具體的應(yīng)對(duì)措施及建議,有利于焦化裝置的長周期平穩(wěn)開煉。