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      煉鐵廠燒結(jié)工序三混技術(shù)改造

      2022-07-22 06:33:48尚成龍吳洪洋
      哈爾濱軸承 2022年2期
      關(guān)鍵詞:制粒機混料制粒

      尚成龍,鄭 超,吳洪洋

      (磐石建龍鋼鐵有限公司,吉林 磐石 132300)

      1 燒結(jié)現(xiàn)狀

      煉鐵廠燒結(jié)工序有 90 m2燒結(jié)機 1 臺,混合機 2 臺,因高爐煉鐵需求,燒結(jié)礦產(chǎn)量應(yīng)在 5150 t左右,其中堿度控制在 2.15 倍。因成礦率低,返礦率高,燒結(jié)礦供應(yīng)比較緊張,受配礦結(jié)構(gòu)等影響,燒結(jié)礦質(zhì)量存在階段性波動,如何解決燒結(jié)機產(chǎn)量、質(zhì)量為當前最大難題。

      2 燒結(jié)礦產(chǎn)量、質(zhì)量影響因素

      2.1 配礦結(jié)構(gòu)

      配礦結(jié)構(gòu)是影響燒結(jié)產(chǎn)量、質(zhì)量的初始因素,現(xiàn)階段燒結(jié)過程配礦鐵料主要以國產(chǎn)精礦粉及進口礦為主。國產(chǎn)精礦粉主要為細粉,進口礦為粗粉,其粒級較好,適當提高進口礦配比可提高混合料粒級,改善燒結(jié)過程透氣性。表 1 為燒結(jié)主要物料配比。

      表1 燒結(jié)主要物料配比

      以上為現(xiàn)階段主要物料配比,外粉配比合計為 27%,混合料(粒級≥3 mm)為 65.51%。其中我廠所使用的常用外粉為紐曼、PB、金布巴、FMG超特、FMG混合等,其外粉燒結(jié)性能不同,與院??蒲袡C構(gòu)共同對其性能檢測,具體結(jié)果參見表 2。其中 PB 粉粒級及冶金性能均劣于其他四種外粉,F(xiàn)MG 混合粉粒級及冶金性能處于中等水平,燒損較大,大比例配加不利于燒結(jié)提產(chǎn)。

      表2 不同進口礦粒級及冶金性能

      2.2 混合料溫度

      燒結(jié)生產(chǎn)過濕層的形成,使得料層的透氣性惡化,對燒結(jié)過程產(chǎn)生很大的影響。當混合料溫度達到“露點”以上時,可大幅度減少或消除料層的過濕現(xiàn)象,有研究得出料溫由 18℃ 提高至 70℃ 時,過濕層的水分凝結(jié)量由 6.8% 降低至0.9%,明顯改善了料層的透氣性,強化了燒結(jié)過程[1-3]。

      我廠提高混合料溫度的主要熱源途徑為沖渣水、環(huán)冷余熱蒸汽。受蒸汽產(chǎn)出及發(fā)電平衡影響,蒸氣壓力給到 0.02 MPa,對混料皮帶、混合機等進行蒸汽加熱,混合料溫度在 40~50℃ 之間(室外溫度-25~32℃ 之間),無較大改善空間。

      2.3 燒結(jié)礦堿度

      通常將堿度R=1.8~2.2 的燒結(jié)礦稱為高堿度燒結(jié)礦,堿度R>2.2 的燒結(jié)礦稱為超高堿度燒結(jié)礦。高堿度燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓強度、還原性、低溫還原粉化性、熔滴性能好。雖固相反應(yīng)中鐵酸一鈣生成早、生成速度快,但一旦形成熔體后,熔體中 CaO 和 SiO2的親和力、SiO2和 FeO 的親和力都比 CaO 和 Fe2O3親和力大得多,因此最初生成的鐵酸一鈣 CF 容易分解形成 CaO·SiO2熔體,只有當 CaO 過剩(即高堿度)時,CaO 才能與Fe2O3作用生成鐵酸一鈣[4]。

      堿度低時不僅SFCA少,且鐵酸鈣大多為片狀和柱狀。堿度R>2.2 又出現(xiàn)大量難還原鐵酸二鈣 2CaO·Fe2O3。適宜堿度R為 1.9~2.15,最低不低于 1.85,最高不超過 2.2,我廠堿度選擇在2.15 倍組織生產(chǎn)。

      2.4 厚料層燒結(jié)

      在抽風(fēng)燒結(jié)生產(chǎn)中,臺車上部的燒結(jié)礦遇冷空氣急劇冷卻,結(jié)晶程度低、玻璃質(zhì)含量高、強度差、粉末多,隨著料層增加,臺車上下部強度差的燒結(jié)礦比例降低。在燒結(jié)過程后,燒結(jié)高溫帶增寬,燒結(jié)速度減慢,礦物結(jié)晶條件變好,結(jié)晶度升高,燒結(jié)礦強度和成品率升高。且在燒結(jié)過程中,料層自身蓄熱能力隨料層的增加而增強,文獻 [5] 經(jīng)驗數(shù)值表明料層提高 10 mm,可降低 1~3 kg 燃料消耗,但我廠目前受料層透氣性及負壓影響,未能實現(xiàn)厚料層燒結(jié)。

      2.5 燒結(jié)風(fēng)量

      風(fēng)是燒結(jié)過程賴以進行的基本條件之一,也是加快燒結(jié)過程最活躍的因素,關(guān)系式(1)表明,通過料層的有效風(fēng)量越大,垂直燒結(jié)速度越快。提高燒結(jié)生產(chǎn)率,一定范圍內(nèi)有效風(fēng)量與燒結(jié)礦產(chǎn)量成正比。但當垂直燒結(jié)速度增大到一定程度后,繼續(xù)增加風(fēng)量,則因垂直燒結(jié)速度過快,表層燒結(jié)礦冷卻加劇,燃燒帶固結(jié)成型條件差,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度將有一定程度的降低,抵消了生產(chǎn)率增長的優(yōu)勢且燒結(jié)礦質(zhì)量變差。

      式中,

      V——燒結(jié)有效風(fēng)量,m3/min

      △P——總管負壓,Pa

      υ⊥——垂直燒結(jié)速度,mm/min

      Q——燒結(jié)礦電耗,kWh/t

      K1、K2、K3——與原料性質(zhì)和操作有關(guān)的系數(shù)

      關(guān)系式(2)和(3)表明,有效風(fēng)量增加,總管負壓和電耗基本呈平方關(guān)系明顯增加,增長幅度遠遠大于垂直燒結(jié)速度,導(dǎo)致影響燒結(jié)、產(chǎn)能降低、能耗升高。同時大風(fēng)量高負壓下,漏風(fēng)率增大,燒結(jié)礦氣孔率減小,還原性下降。

      目前燒結(jié)工序已將主抽能力提高到最大,設(shè)備方面無增大風(fēng)量空間。

      3 燒結(jié)三混改造方案提出

      我廠燒結(jié)工序生產(chǎn)主要有負壓高、有效風(fēng)量低、混合料溫度低等特點,想要進一步提高燒結(jié)礦產(chǎn)量及質(zhì)量需要解決燒結(jié)過程料層透氣性問題。

      常規(guī)燒結(jié)混料制粒系統(tǒng)配置為制粒機+混合機。通過現(xiàn)階段對混合料粒級跟蹤發(fā)現(xiàn),我廠在進口礦配比大幅變化前后粒級變化不明顯,與其他公司對標,整體同樣顆粒料占比情況下,我廠混合料粒級低于其他公司 6% 左右,說明我廠制粒系統(tǒng)制粒能力不足。

      當年我廠對燒結(jié)制粒機進行改造,增加皮帶走向,將舊制粒機串聯(lián)到制粒機及混合機之間,形成三道混合效果。對比常規(guī)燒結(jié)生產(chǎn)配置(混合機+制粒機),增加一臺制粒機后我廠制粒系統(tǒng)改造后為混合機+制粒機+制粒機(舊)聯(lián)合強化制粒生產(chǎn),參見圖 1。

      圖1 改造后制粒系統(tǒng)

      4 燒結(jié)三混改造效果跟蹤

      4.1 混料時間跟蹤

      首先對混料時間進行測定,使用小型礦泉水水瓶,內(nèi)部填充混合料與實際混合料比重一致,將水瓶投入新增混合機開始計時→出混合機結(jié)束計時,記錄時間;新增設(shè)皮帶根據(jù)轉(zhuǎn)速計算運行用時,整體混料時間增加 5.31 min,詳見表 3。

      表3 混料時間跟蹤

      4.2 燒結(jié)過程參數(shù)跟蹤

      混合料粒級升高 5.59%,負壓降低 0.57 kPa,生產(chǎn)操作采取厚料層慢機速方針,料層提高 11 mm,終點溫度提高 11.67 ℃,風(fēng)量升高1.6萬m3。改造前后燒結(jié)過程參數(shù)見表 4。

      表4 過程參數(shù)跟蹤

      現(xiàn)場觀察機尾卸料紅料層厚度降低 1/3,生球強度提高(生球表面光滑,致密),制粒后大球占比明顯增多,檢測粒級時篩下物(≤3 mm)也為小球狀,原篩下物多為面狀組成。改造前后制粒效果參見圖 2 和圖 3。

      圖2 原制粒效果

      4.3 效果跟蹤

      對比改造前,高爐返礦率降低 1.91%,綜合返礦率降低 2.24%,整體燒結(jié)礦質(zhì)量改善明顯,成礦率升高,毛礦產(chǎn)量對比增加 105 t,凈礦產(chǎn)量增加 193 t,詳見表 5。

      5 結(jié)論

      在同樣配礦結(jié)構(gòu)不變的條件下,通過機理及實踐過程跟蹤效果驗證如下:在混合料溫度較低情況下,通過混合料粒級升高,負壓降低,調(diào)整燒結(jié)過程操作方針,采取厚料層慢機速燒結(jié),同時生球大粒級占比增加,使得料層風(fēng)量增加 1.6萬m3,燒結(jié)礦產(chǎn)量提高 105 t/d,質(zhì)量改善成礦率升高 1.91%,凈礦產(chǎn)量升高 193 t/d。

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