*楊新文
(鄂爾多斯市鑫泰隆精細(xì)化工有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古 017399)
中國(guó)石油某石化公司120×104t/a加氫裂化裝置由洛陽(yáng)工程設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì),以本公司的減壓蠟油為原料,采用一段串聯(lián)全循環(huán)流程,兼顧一次通過生產(chǎn)乙烯料流程(見圖1)。設(shè)計(jì)規(guī)模120×104t/a,年開工時(shí)數(shù)為8400h。主要產(chǎn)品有液化汽、石腦油、航煤、柴油、尾油。由于該裝置所使用原料油產(chǎn)出蠟油含硫量小于1000μg/g,導(dǎo)致循環(huán)氫中硫化氫含量低于催化劑專利商要求數(shù)值。為保證循環(huán)氫中的硫化氫含量,加氫裂化裝置長(zhǎng)期向反應(yīng)系統(tǒng)注入DMDS。DMDS具有硫含量高和使用技術(shù)成熟等特點(diǎn),但其閃點(diǎn)低、臭味大、污染嚴(yán)重,同時(shí)DMDS在使用過程中分解溫度高、硫化時(shí)間也較長(zhǎng)[1]。近年工業(yè)生產(chǎn)環(huán)保壓力劇增,考慮到環(huán)境及人員的安全問題,急需尋找一種可替代DMDS的硫化劑[2-4]。
圖1 加氫裂化工藝流程簡(jiǎn)圖
隨著美國(guó)Lubrizol公司新型環(huán)保型催化劑硫化劑SulfrZol 54(SZ-54)的工業(yè)應(yīng)用,國(guó)內(nèi)鄂爾多斯市鑫泰隆精細(xì)化工有限責(zé)任公司和中國(guó)石化撫順石油化工研究院(簡(jiǎn)稱FRIPP)都開發(fā)了類似的硫化劑,并都得到工業(yè)應(yīng)用[1,5-6]?;诖?,該公司加氫裂化裝置在裝置運(yùn)行周期末期中,應(yīng)用鄂爾多斯市鑫泰隆精細(xì)化工有限責(zé)任公司生產(chǎn)的XTL新型硫化劑替代原DMDS硫化劑對(duì)反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行連續(xù)補(bǔ)硫。受催化劑運(yùn)行末期其活性降低的影響,裝置加工負(fù)荷在80%左右。試用過程中所用原料油為本公司的減壓蠟油,分餾部分采用生產(chǎn)3號(hào)噴氣燃料及0號(hào)、+5號(hào)國(guó)Ⅲ柴油方案。
表1 XTL硫化劑與DMDS主要理化性能比較
XTL硫化劑的主要組成以含五個(gè)硫的硫醚為主,該化合物具有硫含量較高、有機(jī)多硫化物純度高、無(wú)雜質(zhì)和無(wú)金屬離子等優(yōu)點(diǎn);做硫化劑時(shí),因其具有起始分解溫度低和分解溫度范圍寬的特點(diǎn),這樣能保證其在較低的溫度下被催化劑吸附分解,從而縮短硫化時(shí)間,同時(shí)可避免催化劑硫化升溫過程中被還原。XTL硫化劑屬低毒性物質(zhì),閃點(diǎn)大于98℃,低揮發(fā)性、氣味低,在儲(chǔ)存、運(yùn)輸及卸裝過程中安全性高,對(duì)環(huán)境及人員危害小[5]。
①催化劑情況。該公司加氫裂化裝置在第二次停工大檢修后,加氫精制催化劑使用環(huán)球油品公司(簡(jiǎn)稱UOP)的再生HDN-1加氫精制催化劑和FRIPP的FF-36B加氫精制催化劑,裂化催化劑使用UOP的再生DHC-32LT加氫裂化催化劑和FRIPP的FC-16B加氫裂化催化劑,以及FRIPP生產(chǎn)研發(fā)的FZC系列保護(hù)劑[7-12]。
②原料油性質(zhì)。XTL硫化劑試用期間所用蠟油由減二線蠟油作為加氫裂化裝置進(jìn)料,蠟油的初餾點(diǎn)控制在250℃左右,90%點(diǎn)控制在478℃左右,硫含量約900μg/g、氮含量約1000μg/g,各項(xiàng)指標(biāo)與設(shè)計(jì)值相近(見表2)。
表2 試驗(yàn)用原料油性質(zhì)
在使用XTL硫化劑時(shí),加氫裂化共進(jìn)行原料油分析3次,所得化驗(yàn)數(shù)據(jù)與使用DMDS時(shí)的原料性質(zhì)基本一致,原料性質(zhì)穩(wěn)定,滿足設(shè)計(jì)要求。
③主要工藝條件。在試用XTL硫化劑的生產(chǎn)過程中,催化劑使用壽命已進(jìn)入末期,反應(yīng)溫度較高,最高點(diǎn)反應(yīng)溫度424.5℃,已接近反應(yīng)器設(shè)計(jì)極限溫度。經(jīng)催化劑專利商同意,反應(yīng)系統(tǒng)整體溫度均超過設(shè)計(jì)指標(biāo),最終使用溫度以反應(yīng)器設(shè)計(jì)溫度上限為極限值。在試用期間,主要工藝條件穩(wěn)定,加氫精制和裂化反應(yīng)器入口及床層入口溫度控制恒定,精制反應(yīng)器一、二床入口溫度分別為413℃、417℃;裂化反應(yīng)器一、二、三床入口溫度分別為418℃、415℃、419℃;系統(tǒng)壓力控制在10.4~10.6MPa;裂化反應(yīng)空速1.39h-1;反應(yīng)系統(tǒng)注水量8t/h;循環(huán)氫濃度控制在92%。具體工藝條件見表3。
表3 主要工藝條件
在使用XTL硫化劑期間,加氫裂化反應(yīng)系統(tǒng)床層溫升與使用DMDS時(shí)基本一致,催化劑活性穩(wěn)定,表明XTL硫化劑可滿足加氫裂化催化劑的生產(chǎn)需求;同時(shí),反應(yīng)溫升沒有出現(xiàn)波動(dòng)或出現(xiàn)溫升過大的情況,表明XTL硫化劑分解過程放熱穩(wěn)定,不會(huì)對(duì)加氫裂化裝置的安全生產(chǎn)產(chǎn)生影響。
圖2 使用DMDS與XTL硫化劑循環(huán)氫中硫化氫含量對(duì)比圖
①循環(huán)氫中硫化氫含量。高溫條件下催化劑積碳嚴(yán)重,活性大幅下降,催化劑的加工活性對(duì)循環(huán)氫中的硫化氫含量要求更高,對(duì)硫化劑的純度和熱穩(wěn)定性提出了更高的要求。為保持循環(huán)氫中硫化氫含量達(dá)到120μg/g,使用XTL硫化劑的平均注入量較使用DMDS時(shí)的注入量平均增加0.2t/d(見表4)。
表4 循環(huán)氫中硫化氫含量
②主要產(chǎn)品性質(zhì)。使用DMDS與XTL硫化劑所得產(chǎn)品性質(zhì)見表5。在使用XTL硫化劑時(shí),輕石腦油滿足汽油調(diào)和方案,重石腦油硫含量<1μg/g,滿足連續(xù)重整供料要求。生產(chǎn)3號(hào)噴氣燃料或生產(chǎn)0號(hào)、+5號(hào)柴油,產(chǎn)品質(zhì)量均達(dá)到國(guó)標(biāo)要求:航煤餾程158~200℃,閃點(diǎn)43℃,煙點(diǎn)27mm,冰點(diǎn)<-60℃,符合3號(hào)噴氣燃料要求;柴油十六烷值達(dá)到62,硫含量<10μg/g,閃點(diǎn)、凝點(diǎn)均能滿足“0”“+5”號(hào)生產(chǎn)方案要求,是理想的清潔產(chǎn)品調(diào)和組分。由此可以看出,XTL硫化劑作為DMDS的替代品,并未對(duì)加氫裂化產(chǎn)品硫含量造成影響,可滿足加氫裂化產(chǎn)品質(zhì)量需求。
表5 主要產(chǎn)品性質(zhì)
③產(chǎn)品分布,使用DMDS與XTL硫化劑所得產(chǎn)品分布情況見表6。由表6可以看出,在使用XTL硫化劑期間,產(chǎn)品分布情況與使用DMDS時(shí)基本保持一致,輕、重石腦油收率達(dá)到26.98%,航煤和柴油(中間餾分油)收率65.01%,輕油收率(石腦油+航煤+柴油)91.99%。說明使用XTL硫化劑替代DMDS后,催化劑的活性和選擇性保持較好,催化劑性能可滿足加氫裂化產(chǎn)品分布要求。
表6 產(chǎn)品分布(對(duì)原料油)
(1)XTL硫化劑相對(duì)于DMDS等傳統(tǒng)硫化劑,氣味低,對(duì)人和環(huán)境的影響較小,更加安全和環(huán)保。
(2)由于XTL硫化劑中硫含量低于DMDS,試用過程中其平均注入量較使用DMDS時(shí)的平均注入量增加約0.2t/d。
(3)XTL硫化劑進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng)后,分解放熱穩(wěn)定,對(duì)加氫裂化反應(yīng)系統(tǒng)操作基本無(wú)影響。
(4)XTL硫化劑分解充分,未發(fā)現(xiàn)影響產(chǎn)品分布、產(chǎn)品性質(zhì)及產(chǎn)品含硫量不達(dá)標(biāo)的情況,可達(dá)到加氫裂化工業(yè)生產(chǎn)要求。