巴悅濤,聶鑫鵬
(1.利華益利津煉化有限公司,山東 利津 257400;2.中國石化石油化工科學(xué)研究院,北京 100083)
渣油加氫技術(shù)是渣油深度加工主要技術(shù)手段之一,在現(xiàn)代煉油工業(yè)中起著重要作用。相對于非臨氫工藝,渣油加氫技術(shù)具有液體產(chǎn)品收率高和環(huán)境友好的優(yōu)勢。渣油加氫技術(shù)以固定床工藝為主,其主要生產(chǎn)目的是為重油催化裂化或重油催化裂解等裝置提供優(yōu)質(zhì)進(jìn)料[1-2],進(jìn)而生產(chǎn)符合環(huán)保要求的清潔輕質(zhì)油品,因而渣油加氫也是一種石油資源高效利用技術(shù),渣油加氫裝置在現(xiàn)代化煉油廠整個(gè)流程中占重要位置[3]。
某煉油廠2.6 Mt·a-1渣油加氫裝置2015年建成投產(chǎn),目前已運(yùn)轉(zhuǎn)至第4周期。該渣油加氫裝置采用雙系列設(shè)置,每一系列反應(yīng)系統(tǒng)由5個(gè)反應(yīng)器串聯(lián)構(gòu)成,其中一反至四反高度逐級增加。每一系列可以單開單停,為了應(yīng)對原料高鐵、高鈣金屬含量情況,一反和二反之間設(shè)置了高壓閥門,采用了一反可以部分切除的方案。裝置以常壓渣油和催化裂化回?zé)捰蜑榛旌显稀G?個(gè)周期Ⅰ列連續(xù)采用國外專利商渣油加氫催化劑,Ⅱ列連續(xù)采用中國石化石油化工科學(xué)研究院RHT系列渣油加氫催化劑。本文根據(jù)某煉油廠雙系列渣油加氫裝置運(yùn)行過程中存在三反溫升低和運(yùn)行初期熱高分氣帶油問題,通過優(yōu)化調(diào)整催化劑級配方案和擴(kuò)能改造,使裝置運(yùn)行更加平穩(wěn)。
國內(nèi)渣油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期多數(shù)(12~18)月[4],2.6 Mt·a-1渣油加氫裝置前3個(gè)周期運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間均達(dá)到23個(gè)月,屬于運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間較長的渣油加氫裝置,運(yùn)轉(zhuǎn)周期與煉油廠整體檢修計(jì)劃(一般為4年)相匹配,有利于全廠裝置優(yōu)化調(diào)度。
對渣油加氫裝置第3周期運(yùn)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行分析。圖1為渣油加氫裝置進(jìn)料量變化情況。由圖1可以看出,初期進(jìn)料量較低,約170 t·h-1,末期提高到184 t·h-1,換算成空速為(0.18~0.20) h-1。Ⅱ列初期進(jìn)料量略高于Ⅰ列。
圖1 渣油加氫裝置進(jìn)料量變化情況Figure 1 Changes of feed rate for residue hydrotreating unit
圖2為渣油加氫裝置催化劑床層平均溫度變化情況。
圖2 渣油加氫裝置催化劑床層平均溫度變化情況Figure 2 Changes of average temperature in catalyst bed for residue hydrotreating unit
由圖2可以看出,兩系列的催化劑床層平均溫度基本相同,反應(yīng)溫度從初期360 ℃逐步提高到末期383 ℃,催化劑失活速率約1 ℃·月-1。末期反應(yīng)溫度相對其他渣油加氫裝置較低,因此熱反應(yīng)導(dǎo)致的結(jié)焦少,催化劑積炭量低,且不容易形成硬炭。在卸催化劑過程中很少發(fā)現(xiàn)有“石頭狀”催化劑結(jié)塊[5],多數(shù)催化劑采用管線抽吸方式卸出,5個(gè)反應(yīng)器卸廢劑時(shí)間皆在5天內(nèi),在國內(nèi)渣油加氫裝置中屬于較快水平。
圖3為渣油加氫裝置催化劑床層溫升變化情況。由圖3可以看出,Ⅰ列溫升明顯低于Ⅱ列,差值約10 ℃。反應(yīng)器溫升大小決定于原料油的性質(zhì)、原料油進(jìn)料量和循環(huán)氫量、加氫深度等因素[6],兩系列原料油以及進(jìn)料量和循環(huán)氫量基本相同,主要是加氫深度影響反應(yīng)溫升,表明Ⅰ列反應(yīng)深度小于Ⅱ列。Ⅱ列加氫反應(yīng)深度高,放熱量大,因此溫升高。
圖3 渣油加氫裝置的催化劑床層溫升變化情況Figure 3 Changes of temperature rise in catalyst bed for residue hydrotreating unit
圖4為渣油加氫裝置氫耗變化情況。由圖4可以看出,Ⅰ列氫耗明顯低于Ⅱ列,Ⅰ列氫耗全周期平均值為0.86%,Ⅱ列氫耗全周期平均值為0.94%。氫耗與反應(yīng)深度有關(guān),且有較好的相關(guān)性,因此氫耗變化規(guī)律和溫升相同。
圖4 渣油加氫裝置的氫耗變化情況Figure 4 Changes of hydrogen consumption in residue hydrotreating unit
1.2.1 原料油
2.6 Mt·a-1渣油加氫裝置加工原料主要為:一部分來自常壓蒸餾裝置的 2.4 Mt·a-1常壓渣油,該常壓裝置加工原料組成為國產(chǎn)勝利原油和進(jìn)口原油;另一部分來自催化裂化裝置的0.2 Mt·a-1回?zé)捰汀T嫌托再|(zhì)見表1。
表1 原料油性質(zhì)table 1 Feed properties
從表1可以看出,原料油殘?zhí)恐?、硫含量、金?Ni、V)含量和減渣比例低,氮含量相對較高。
1.2.2 熱低分油
圖5為渣油加氫裝置熱低壓分離器(熱低分)油硫含量的變化情況。
圖5 渣油加氫裝置熱低分油硫含量的變化情況Figure 5 Changes of sulfur content in hot low-pressure separator oil
由圖5可以看出,初期熱低分油硫含量約0.10%,中后期硫含量逐漸增高,保持在0.1%~0.2%。
圖6為渣油加氫裝置熱低分油殘?zhí)恐档淖兓闆r。由圖6可以看出,熱低分油的殘?zhí)恐刀鄶?shù)在2%~4%。
圖6 渣油加氫裝置熱低分油殘?zhí)恐底兓闆rFigure 6 Changes of carbon residue in hot low-pressure separator oil
圖7為渣油加氫裝置熱低分油氮含量的變化情況。由圖7可以看出,熱低分油氮含量波動較大,多數(shù)在0.15%~0.30%。
圖7 渣油加氫裝置熱低分油氮含量的變化情況Figure 7 Changes of nitrogen content in hot low-pressure separator oil
由圖5~7可以看出,Ⅱ列熱低分油硫含量、殘?zhí)恐岛偷棵黠@低于Ⅰ列。渣油中的含氮化合物和殘?zhí)壳膀?qū)物需要芳烴飽和后才能脫除,熱低分油氮含量和殘?zhí)恐翟降停砻髟兔摰屎图託錃執(zhí)哭D(zhuǎn)化率越高,催化劑加氫活性越好。
圖8為渣油加氫裝置熱低分油金屬(Ni+V)含量的變化情況。由圖8可以看出,兩列熱低分油的金屬(Ni+V)含量相當(dāng),熱低分油金屬含量大部分在10 μg·g-1以下。
圖8 渣油加氫裝置熱低分油金屬(Ni+V)含量的變化情況Figure 8 Changes of metal (Ni+V) content in hot low-pressure separator oil
圖9為渣油加氫裝置熱低分油密度的變化情況。由圖9可以看出,熱低分油密度基本在(0.900~0.915) g·cm-3,Ⅱ列熱低分油密度低于Ⅰ列。熱低分油密度越低,氫含量越高,其作為催化裂化原料,經(jīng)過反應(yīng)后產(chǎn)品分布更好,輕質(zhì)油(汽油+柴油)收率越高,油漿和焦炭產(chǎn)量越少,經(jīng)濟(jì)效益越好[7]。
圖9 渣油加氫裝置熱低分油密度的變化情況Figure 9 Density changes of hot low-pressure separator oil
1.3.1 三反溫升低
前兩個(gè)周期,三反溫升在裝置運(yùn)行初期可以達(dá)到10 ℃,但到中后期,溫升逐漸降低到約4 ℃。單個(gè)反應(yīng)器溫升過低,會導(dǎo)致反應(yīng)器出口溫度低,降低了后部串聯(lián)反應(yīng)器溫度調(diào)節(jié)靈活度,有時(shí)為升高后部反應(yīng)器溫度,必須先提高前部反應(yīng)器溫度,從而導(dǎo)致催化劑活性的不合理利用。
為改善三反溫升低的問題,Ⅱ列在第3周期優(yōu)化了催化劑級配,三反催化劑級配方案變動情況見圖10。從圖10可以看出,催化劑種類從RDM-32和RDM-33C調(diào)整為RDM-202和RDM-203,RDM-203比例略有增加,催化劑專利商調(diào)整級配,增強(qiáng)了催化劑穩(wěn)定性[8]。
圖10 渣油加氫裝置第2周期和第3周期三反催化劑級配對比Figure 10 Catalyst grade comparison of third-ractor in Run 2 and Run 3
圖11為第2周期和第3周期的R103溫升變化情況。由圖11可以看出,第3周期溫升的最高點(diǎn)與第2周期相比略有增加,但中期下降速度明顯趨緩,末期仍有約7 ℃。較高的反應(yīng)器溫升可以減少反應(yīng)加熱爐負(fù)荷,同時(shí)可減少反應(yīng)器入口冷氫的注入量,降低循環(huán)氫壓縮機(jī)負(fù)荷,減少裝置能耗。催化劑級配調(diào)整達(dá)到了預(yù)期效果。
圖11 渣油加氫裝置第2周期和第3周期三反溫升對比Figure 11 Temperature rise comparison of third-ractor in Run 2 and Run 3
1.3.2 熱高壓分離器發(fā)泡
前3個(gè)周期運(yùn)轉(zhuǎn)初期反應(yīng)生成油進(jìn)入熱高壓分離器(熱高分)后呈現(xiàn)“發(fā)泡”狀態(tài),造成液位波動,熱高分氣帶重油進(jìn)入冷高壓分離器(冷高分)V105,造成冷高分油水乳化,冷高分油大量挾帶酸性水進(jìn)入冷低壓分離器(冷低分),酸性水進(jìn)入冷低分后仍然無法分離,酸性水隨冷低分油進(jìn)入分餾系統(tǒng),造成分餾系統(tǒng)超壓運(yùn)行和設(shè)備腐蝕。運(yùn)轉(zhuǎn)中期熱高分發(fā)泡問題有所好轉(zhuǎn),熱高分氣偶爾帶重油,運(yùn)轉(zhuǎn)后期相關(guān)現(xiàn)象完全消失。表2為原料和熱低分油的組分性質(zhì)。李海良等[9]認(rèn)為渣油中瀝青質(zhì)和膠質(zhì)含量高是導(dǎo)致熱高分發(fā)泡的關(guān)鍵因素,由表2可以看出,裝置原料的膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量分別為18.8%和0.6%,熱低分油的膠質(zhì)和瀝青質(zhì)含量降低到12.1%和0.2%,皆處于較低水平,不是熱高分發(fā)泡的直接影響因素。
表2 原料和熱低分油的組分性質(zhì)table 2 Composition of feed and hot low temperatureseparator oil
渣油屬于膠體體系,其中膠質(zhì)和芳香烴對穩(wěn)定性起有利作用,有利于瀝青質(zhì)膠束在體系中的分散,而飽和烴和瀝青質(zhì)作用相反,會造成瀝青質(zhì)膠束的絮凝,引起相分離。渣油膠體體系穩(wěn)定性可以通過膠體不穩(wěn)定性指數(shù)CⅡ進(jìn)行評價(jià),當(dāng) CⅡ≥0.9 時(shí),渣油體系不穩(wěn)定存在[10]。從表2還可以看出,裝置原料飽和烴含量高,芳香烴含量低,反應(yīng)后,熱低分油中飽和烴含量進(jìn)一步增加,芳香烴含量降低,CⅡ達(dá)到1.62,渣油膠體體系穩(wěn)定性變差,導(dǎo)致少量瀝青質(zhì)析出,熱高分氣挾帶瀝青質(zhì)等重組分進(jìn)入冷高分,造成冷高分油水分離困難。
渣油加氫裝置熱高分發(fā)泡問題可以通過調(diào)整操作得到緩解。運(yùn)轉(zhuǎn)初期,反應(yīng)器溫度低,熱高壓分離器發(fā)泡頻繁。徐秋鵬[11]考察了反應(yīng)溫度對熱高分發(fā)泡的影響,催化劑平均床層溫度提高到370 ℃,熱高分發(fā)泡問題得到改善。本裝置初期反應(yīng)溫度低,當(dāng)五反出口提高到370 ℃后,熱高分氣帶重油現(xiàn)象減少。
為保證熱高分內(nèi)部有充足分離空間,第3周期將熱高分液位控制在較低位置,40%~50%,但是液位過低可能導(dǎo)致熱高分和熱低分串壓,造成安全事故。
原料摻渣量和進(jìn)料量是影響熱高分發(fā)泡的重要因素,減少摻渣量可以迅速緩解熱高分的發(fā)泡問題。第三周期初期裝置延長了摻渣時(shí)間,將摻渣時(shí)間從12 h延長到36 h,適當(dāng)緩解了問題。通過裝置操作調(diào)整,只能緩解熱高分發(fā)泡現(xiàn)象,不能從根本上解決問題。
第3周期結(jié)束后檢修階段對裝置進(jìn)行了擴(kuò)能改造。改造前規(guī)模2.6 Mt·a-1,操作彈性50%~110%,改造后規(guī)模3.0 Mt·a-1,操作彈性50%~100%。改造后產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)不變。
根據(jù)中國石化石油化工科學(xué)研究院提供的改造基礎(chǔ)數(shù)據(jù),中石化廣州(洛陽)工程公司對裝置進(jìn)行核算,對相關(guān)設(shè)備進(jìn)行了調(diào)換。改造后循環(huán)氫壓縮機(jī)入口壓力下降了0.3 MPa,循環(huán)氫分子量略有增加,轉(zhuǎn)速略有提高,在允許范圍內(nèi),循環(huán)氫壓縮機(jī)和新氫壓縮機(jī)滿足擴(kuò)能要求,利舊處理。
原料油增壓泵、加氫進(jìn)料泵和柴油泵基本滿足擴(kuò)能要求,只更換了葉輪。分餾塔底泵不能滿足擴(kuò)能要求,對泵組進(jìn)行了整體更換。
第4周期裝置擴(kuò)能到3.0 Mt·a-1,會加劇熱高分帶油情況,因此在第3周期后檢修階段更換了熱高分,具體熱高分參數(shù)及操作條件見表3。由表3可以看出,新熱高分壓力容器等級未變,為Ⅲ類,最高設(shè)計(jì)壓力為17.85 MPa。新熱高分與舊熱高分相比,切線高度增加了6.25%,直徑有較大改變,擴(kuò)大了23.08%,整體容積增加了67.18%。熱高分增加體積后,增加了氣液停留時(shí)間,從而增強(qiáng)了氣液分離效果。
表3 新舊熱高分參數(shù)及操作條件table 3 Parameters and operating conditions of old and new hot high-pressure separator
由表3還可以看出,第4周期裝置進(jìn)料量從(162.5~173.0) t·h-1提高到(181.0~191.5) t·h-1,運(yùn)轉(zhuǎn)初期熱高分操作溫度基本保持不變,熱高分氣帶油現(xiàn)象基本消失,分餾系統(tǒng)能夠正常運(yùn)行。預(yù)計(jì)裝置進(jìn)入中、后期,熱高分氣帶油現(xiàn)象也不會出現(xiàn),通過更換熱高分,徹底解決了熱高分發(fā)泡問題。
(1) 渣油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)了3個(gè)周期,運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間均達(dá)到23個(gè)月,為催化裂化提供了優(yōu)質(zhì)原料。第3周期通過催化劑級配優(yōu)化,解決了三反溫升低的問題。
(2) 渣油加氫裝置在第3周期后進(jìn)行了擴(kuò)能改造,通過更換熱高壓分離器,徹底解決了熱高分氣帶油問題。