劉傳勛
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司焦化廠, 河北 邯鄲 056015)
河鋼邯鋼公司焦化廠備煤系統(tǒng)由20 個直徑21 m的儲煤筒倉組成。每一個筒倉最大儲煤量可達(dá)1 萬t,其下面各有6 個漏斗狀下料口,每個漏斗狀下料口配置有6 臺空氣炮,即每個筒倉配置36 臺空氣炮。每一個下料口下部配置一臺直徑為2 m 的圓盤給料機(jī)進(jìn)行定量下料,每3 個下料圓盤共用1 臺計量皮帶稱[1-3]。按照生產(chǎn)工藝要求,備煤系統(tǒng)采用北京金日公司提供的電子秤自動配料系統(tǒng)進(jìn)行自動配煤,將各單種煤按給定比例進(jìn)行配合,以滿足焦?fàn)t生產(chǎn)高質(zhì)量焦炭的需要。
筒倉里的煤料通過圓盤給料機(jī)落到下方計量皮帶秤上,計量皮帶秤的計稱量系統(tǒng)計算實(shí)際給料量,通過PLC 反饋系統(tǒng)將實(shí)際給料量與設(shè)定的給料量不斷進(jìn)行比較,并經(jīng)變頻器系統(tǒng)適當(dāng)調(diào)整圓盤給料機(jī)的轉(zhuǎn)動速度,使之保持較為恒定的轉(zhuǎn)動速率給料,由此保持下料量基本恒定。
邯鋼焦化廠所配煤種主要為焦煤、肥煤、1/3 焦煤、氣煤、瘦煤,配煤皮帶集合量設(shè)定為350 t/h,單個筒倉配比在3%~15%之間,配煤準(zhǔn)確度誤差為相對誤差,即配煤準(zhǔn)確度=(實(shí)際負(fù)荷- 設(shè)定負(fù)荷)/設(shè)定負(fù)荷。筒倉配煤系統(tǒng)自2010 年投產(chǎn)以來,通過在生產(chǎn)實(shí)踐中不斷摸索、改善,配煤準(zhǔn)確度較開工時期有較大程度的提高,配煤比較大的筒倉配料誤差基本能滿足公司制定的介于±5%之間的標(biāo)準(zhǔn),但對于配比≤5%的筒倉,下料的準(zhǔn)確度還不太穩(wěn)定。
邯鋼焦化廠筒倉庫存通常滿足單種煤消耗20 d以上,但對于小配比煤種而言,煤料用量少,該筒倉下料周期較長,煤料在筒倉中長時間存放,煤中水分因重力作用會慢慢沉浸到下部,造成筒倉內(nèi)的煤料呈現(xiàn)上部干燥結(jié)塊,而下部下料口煤料水分特別大,甚至在下料口呈煤泥湯狀態(tài),因此在配煤生產(chǎn)過程中,容易造成濕煤噴出,下料量持續(xù)偏高,且不容易控制,甚至?xí)斐捎嬃科д趁哼^多的情況,配煤準(zhǔn)確度難以保證。
圓盤給料機(jī)是配煤系統(tǒng)中重要的給料設(shè)備,其通過變頻電機(jī)隨時改變圓盤轉(zhuǎn)數(shù),而達(dá)到精確控制下料的目的。頻率的控制范圍對于變頻系統(tǒng)的執(zhí)行效率有著重要的影響[4]。配煤過程中,變頻電機(jī)頻率在0~50 Hz 的范圍內(nèi)穩(wěn)定變化。由于計量皮帶秤及圓盤給料機(jī)變頻器自身控制精度有限,當(dāng)通過電子皮帶秤的煤料在12 t/h 以下時,配煤波動時間較長,配煤圓盤達(dá)到穩(wěn)定轉(zhuǎn)速的時間比較長,影響了整體配煤過程的穩(wěn)定性。此外,由于小配比筒倉下料量較少,實(shí)際下料量與理論下料量的相對誤差較大。
煉焦煤料本身黏性較大,在煤倉中存儲時間過長會產(chǎn)生結(jié)塊現(xiàn)象,大多數(shù)情況下煤料會在配煤圓盤上方2 m 處蓬住,將煤料卡在漏斗嘴上方,導(dǎo)致配煤的連續(xù)性受到影響。在邯鋼焦化廠筒倉的每個配煤圓盤上方下料口配置6 臺空氣炮,上部2 臺空氣炮呈同一水平面布置,下部4 臺空氣炮呈上下相隔布置。自動配煤系統(tǒng)通過計量皮帶秤計算瞬時超差,當(dāng)通過計量皮帶秤的煤料超差為10%時,自動啟動下料嘴的空氣炮,由于計量皮帶秤對應(yīng)3 個配煤圓盤,其不能識別哪一個配煤圓盤下料不暢,會使正常下料的空氣炮誤開啟,造成下料順暢的料口頻繁動作,煤料反而被打死造成堵料。
為適應(yīng)當(dāng)前環(huán)保要求,杜絕煤料灑落,各路局火車來煤會用編織袋、草繩、泡沫膠等密封車皮縫隙。為防止車皮小門變形,還會用木板、鐵板擋門,并用木棍加鋼絲繩固定小門[5]。邯鋼焦化廠火車卸車煤橋篦子口開度原為150 mm×200 mm,可以有效防止卸車雜物進(jìn)入煤倉。為適應(yīng)接卸焦炭要求,篦子口開度改為200 mm×300 mm。篦子口開度增大后,會使一些雜物經(jīng)過卸車煤橋篦子、皮帶溜槽進(jìn)而進(jìn)入筒倉,進(jìn)入圓盤給料機(jī)后,木板、木棍等雜物甚至?xí)ㄋ缊A盤,不僅會損壞減速機(jī),導(dǎo)致設(shè)備停轉(zhuǎn),而且還會堵住圓盤扇形出料口,造成配煤準(zhǔn)確率偏低。
配煤計量小皮帶寬度為800 mm,由于皮帶較窄且為平皮帶運(yùn)行,配煤圓盤煤料下落時高度較高,且小配比筒倉煤流量較其他筒倉小,造成煤料下料點(diǎn)位置偏離皮帶的中心線,甚至?xí)霈F(xiàn)煤料從計量小皮帶上掉落現(xiàn)象,掉落的煤料如果卷入計量皮帶機(jī)尾滾筒,會造成計量皮帶嚴(yán)重跑偏,不僅對設(shè)備造成損壞,還大大影響計量皮帶秤的準(zhǔn)確性。
圓盤電機(jī)啟動頻率和稱量小皮帶電機(jī)啟動頻率系統(tǒng)通常分別設(shè)定為30 Hz、50 Hz。對于配比≤5%的煤倉,由于開車后下料量穩(wěn)定至設(shè)定流量值時所需時間較長,因此將配比為5%的煤倉圓盤啟動頻率和計量皮帶電機(jī)啟動頻率分別設(shè)定為10 Hz、35 Hz;對于配比為3%的煤倉,可以將圓盤啟動頻率和計量皮帶電機(jī)啟動頻率分別設(shè)定為5 Hz、30 Hz。通過一段時間運(yùn)行發(fā)現(xiàn),此調(diào)整可有效減少該過程調(diào)節(jié)所需時間,使系統(tǒng)開車后,整個配煤過程快速趨于穩(wěn)定。
針對空氣炮運(yùn)行中存在的問題,將中控遠(yuǎn)程自動控制6 個空氣炮改為控制最下方2 個,因這2 個空氣炮離料口較近,最能發(fā)揮作用,而將其他4 個離料口較遠(yuǎn)的空氣炮改為中央手動方式[6]。對于配比≤5%的筒倉,我們通常一次只開3 臺配煤圓盤中的1 個圓盤,并設(shè)置每小時輪換一次。這樣既可以避免3 臺圓盤同時運(yùn)轉(zhuǎn)造成的下料不易控制問題,還可以有效避免空氣炮誤動作。在配煤過程中,根據(jù)煤質(zhì)實(shí)際情況,選擇中央自動或現(xiàn)場手動,避免在處理下料不暢時將其他料嘴煤料打死。
對卸車煤橋篦子進(jìn)行定期檢查更換,將落在篦子上雜物及時撿出,且禁止將撿出的雜物堆放在煤橋上,需做到每周至少徹底清理一次,以減少雜物進(jìn)入卸煤坑。在進(jìn)入筒倉之前的皮帶處設(shè)置自動除鐵器裝置,可有效避免鋼絲繩、鐵器等進(jìn)入筒倉,確保配煤生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。在配煤生產(chǎn)前要先檢查配煤圓盤中是否有雜物卡住,必須確保將要開啟的配煤圓盤中沒有異物,配煤生產(chǎn)過程中需每小時對圓盤檢查一次,如有雜物卡住,則立即清理,從而保證配煤圓盤下料穩(wěn)定。
為防止下料口所下煤料偏離皮帶中心線位置,造成皮帶跑偏,在每個配煤圓盤的下料口處加裝了可調(diào)節(jié)角度的擋煤板,可根據(jù)每個下料口的下料量大小,合理調(diào)節(jié)擋煤板的傾斜角度[7]。在下料口下方皮帶兩側(cè)加裝擋板,并使擋板呈前端小后端大的喇叭口狀,煤料通過擋板時,絕大部分被收攏到皮帶中心位置。在計量皮帶兩側(cè)加裝通長的擋料護(hù)皮,可有效避免煤料運(yùn)行過程中灑落,降低因皮帶跑偏對稱量系統(tǒng)產(chǎn)生的誤差。
通過實(shí)施以上改進(jìn)措施,經(jīng)過一年生產(chǎn)運(yùn)行跟蹤,配合煤質(zhì)量波動次數(shù)明顯減少,現(xiàn)對2021 年以來小配比筒倉配煤準(zhǔn)確度進(jìn)行統(tǒng)計,如表1 所示。
表1 2021 年小配比(≤4%)筒倉平均配煤準(zhǔn)確度
由表1 可以看出,經(jīng)過一系列措施改進(jìn),小配比筒倉配煤準(zhǔn)確度由年初的90%左右穩(wěn)步提升,最終穩(wěn)定在97%以上。
由于配煤準(zhǔn)確度得到了穩(wěn)定提高,配合煤質(zhì)量也變得相對穩(wěn)定,為穩(wěn)定焦炭質(zhì)量提供了有利保障。2021 年焦炭熱性能完成為CRI=22.4%,CSR=67.9%,滿足了高爐生產(chǎn)的需要。焦炭綜合合格率由改進(jìn)前的85%提高為改進(jìn)后的95%以上,效果顯著。
邯鋼焦化廠配煤系統(tǒng)是自動配煤控制系統(tǒng)的典型應(yīng)用,但對于小配比(≤4%)筒倉,其配煤精度有限。經(jīng)過生產(chǎn)過程中一系列改進(jìn)措施,配煤準(zhǔn)確度較以前有了明顯提升,有利地保障了自動配煤準(zhǔn)確度,使配合煤質(zhì)量得到穩(wěn)定。