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      1 000 MW機組單側(cè)主汽門關(guān)閉的原因分析及處理

      2022-08-08 11:02:18左偉偉
      機電信息 2022年15期
      關(guān)鍵詞:汽溫集箱汽門

      左偉偉

      (國家能源集團江蘇諫壁發(fā)電有限公司,江蘇鎮(zhèn)江 212006)

      1 設(shè)備介紹

      該機組采用上汽廠引進西門子技術(shù)的N1023-26.25/600/600汽輪機,汽輪機蒸汽閥門為單側(cè)進油,采用EH油控制,每個閥門有一套控制模塊控制閥門的啟閉,一個集成式的組合油箱供給各閥門的EH油用油。汽輪機采用全周進汽加補汽閥的配汽方式,高、中壓缸均為切向進汽。鍋爐為超超臨界壓力參數(shù)變壓運行螺旋管圈直流爐,單爐膛塔式布置形式、一次中間再熱、四角切圓燃燒、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼懸吊構(gòu)造、露天布置。

      2 事故經(jīng)過

      #13機機組負(fù)荷510 MW,B、C、D、E、F磨煤機運行。某日12:53,機組負(fù)荷突然下降至480 MW,然后逐漸回升至510 MW,DEH報警“IP ESV1”報“CLOSED”,發(fā)現(xiàn)主機#1中壓主汽門反饋突變至0。EH油泵電流由26 A升至44 A,再熱汽壓由2.6 MPa升至3.1 MPa。巡檢至就地檢查#1中壓主汽門EH油回油管溫度情況,手摸發(fā)現(xiàn)回油管非常燙,同時至就地檢查EH油泵實際流量,流量增大50 L左右,確認(rèn)跳閘電磁閥已經(jīng)打開泄油。15:20,熱工檢修處理結(jié)束,恢復(fù)正常。

      3 故障原因分析及處理

      3.1 中壓主汽門ESV閥控制系統(tǒng)介紹

      主汽門ESV閥屬于開關(guān)型執(zhí)行機構(gòu),汽門只能全開、全關(guān)。如圖1所示,其工作回路由兩只跳閘電磁閥、一只方向電磁閥、單向閥、插裝閥、油動機等組成。跳閘電磁閥采用冗余配置,接收汽輪機保護系統(tǒng)來的信號,電磁閥得電插裝閥關(guān)閉,失電插裝閥打開,使活塞左右腔室連通。正常時電磁閥為帶電狀態(tài),保護動作時跳閘電磁閥失電,與回油管接通,此時插裝閥壓力失去,在彈簧力的作用下迅速打開,油路切至回油,油動機供油回路被切斷,ESV閥在彈簧力的作用下快速關(guān)閉。

      3.2 事故原因分析

      3.2 .1 #1中壓主汽門跳閘電磁閥2斷線失電,汽門關(guān)閉

      從當(dāng)時DEH畫面中看到,#1中壓主汽門跳閘電磁閥1、2狀態(tài)無任何異常,這是因為畫面顯示的電磁閥狀態(tài)不是電磁閥實際真正的狀態(tài),只是閥門的指令。也就是說,控制系統(tǒng)給閥門的指令是關(guān)閉。

      該電磁閥斷線失電可以從下面幾個方面來判斷:

      (1)巡檢至就地檢查閥門實際位置。

      (2)至就地檢查#1中壓主汽門油動機回油管溫度。該油動機EH回油管連通后,回油管溫度應(yīng)該升高至50 ℃左右。

      (3)EH油泵電流由26 A升高至44 A,就地檢查發(fā)現(xiàn)EH油泵出口流量增大約50 L。

      (4)就地實際檢查兩只跳閘電磁閥,兩只電磁閥溫度不一樣,一只帶電、一只失電。

      3.2 .2 閥門斷線的原因

      就地對#13機各主汽門、調(diào)門測振,最高達83 μm,長期振動大容易造成閥門接線松動或斷線。同時,閥門接線盒空間狹小,接線時容易虛接,從而造成閥門接線松動或斷線。

      閥門振動是由于汽流激振、基礎(chǔ)振動大,無法進行改善。只有利用機組大、小修的機會對閥門電磁閥接線進行檢查、加固、更換。

      3.3 事故處理措施

      3.3 .1 手動設(shè)置#1中壓調(diào)門的閥限

      判斷并確認(rèn)為#1中壓主汽門關(guān)閉后,運行人員應(yīng)第一時間將#1中壓調(diào)門閥限設(shè)置為0,目的是防止主汽門突然打開造成大的擾動。操作時應(yīng)該慢慢進行,逐步降低#1中壓調(diào)門的閥限,并確認(rèn)對應(yīng)調(diào)門,直至#1中壓調(diào)門關(guān)至0;恢復(fù)時,通過該側(cè)調(diào)門閥限逐步開啟汽門,恢復(fù)開度,注意由于流量逐步增加,汽溫要控制好,開始通汽時要緩慢,并注意機組振動情況。

      3.3 .2 注意EH油泵的工作情況,確認(rèn)關(guān)#1中壓主汽門的EH油就地進油手動門

      一只主汽門的油流量較一只調(diào)門的油流量少,實際參數(shù)上來看,電流增大了18 A,流量增大50 L,EH母管油壓力由16 MPa降至15.8 MPa。因兩臺機組EH油泵增容過,基本不受影響。出于系統(tǒng)安全考慮,需要確認(rèn)關(guān)閉#1中壓主汽門的EH油就地手動門。至就地緩慢關(guān)閉#1中壓主汽門EH油進油門,注意油泵的電流逐漸回落至正常值。

      3.3 .3 打開#1中壓主汽門、中壓調(diào)門前疏水

      將#1中壓主汽門、中壓調(diào)門疏水氣控門前手動門微開后(減少沖擊),聯(lián)系熱工開放權(quán)限,打開疏水氣控門。任一側(cè)汽門關(guān)閉后,由于該側(cè)蒸汽不流通,不能投太多減溫水,同時保持疏水流通。

      4 異常工況出現(xiàn)的原因分析

      4.1 主機#3瓦瓦振逐步增大

      此次#3瓦瓦振逐步上升(圖2),后通過降低主、再熱蒸汽溫度,參數(shù)逐漸穩(wěn)定。

      任一側(cè)汽門關(guān)閉后,應(yīng)該注意機組各瓦振動、溫度變化情況。發(fā)現(xiàn)振動變大,可以通過調(diào)整蒸汽溫度偏差,降低主、再熱蒸汽溫度,降低機組負(fù)荷來控制。該缺陷處理好以后及時恢復(fù),避免機組長時間處于異常工況。

      4.2 爐側(cè)系統(tǒng)中出現(xiàn)的異常參數(shù)及分析

      4.2 .1 爐側(cè)再熱蒸汽系統(tǒng)中異常情況

      當(dāng)#1中壓主汽門關(guān)閉后,蒸汽側(cè)出現(xiàn)了一些異常工況,如圖3所示。

      (1)爐側(cè)二再出口#1、#3管出口汽溫較#2、#4管出口汽溫高20 ℃左右,且微量減溫水還有30 t/h。

      (2)二再出口#1、#3管出口汽溫即爐側(cè)汽溫有600 ℃,而汽機側(cè)汽溫只有570 ℃左右。

      (3)恢復(fù)工況時,即#1中壓調(diào)門微開5%開度后,爐側(cè)#2、#4管溫度快速上升(趨勢如圖4所示),#1、#3管出口溫度快速下降,特別是#2管減溫水量基本已開足,仍然上升至610 ℃左右。

      4.2 .2 二再出口管管壁及出口集箱管壁溫度趨勢

      #1中壓主汽門關(guān)閉之前的二再出口集箱管壁溫度分布如圖5所示,二再#1~#11屏管壁溫度較二再#12~#22屏高,二再#23~#33屏管壁溫度較二再#34~#44屏高。

      從圖5、圖6可以看出,#1中壓主汽門關(guān)閉后,二再出口#1~#11、#23~#33屏管壁溫度逐漸下降,#12~#22、#34~#44屏管壁溫度逐漸上升。

      4.2 .3 二再出口煙溫變化趨勢

      從圖7中可以看出#1中壓主汽門關(guān)閉后,爐左側(cè)煙溫急劇下降而右側(cè)煙溫急劇上升,恢復(fù)時相反。

      4.3 分析與結(jié)論

      4.3 .1 分析

      鍋爐實際二再集箱及就地管屏設(shè)備布置如圖8所示。

      從圖8可知:

      (1)#1中壓主汽門對應(yīng)爐側(cè)為二再出口#2、#4管,#2中壓主汽門對應(yīng)爐側(cè)為二再出口#1、#3管。

      (2)#1、#2管同處于一個出口集箱,#3、#4管同處于一個出口集箱。

      (3)#1管對應(yīng)管屏為二再#1~#11屏,#2管對應(yīng)管屏為二再#12~#22屏,#3管對應(yīng)管屏為二再#23~#33屏,#4管對應(yīng)管屏為二再#34~#44屏。

      4.3 .2 結(jié)論

      (1)當(dāng)#1中壓主汽門關(guān)閉,即二再出口集箱#2、#4管不流通。由于#1、#2管同處于一個出口集箱,該集箱蒸汽均從#1管出去至汽機,#12~#22屏內(nèi)工質(zhì)相對于#1~#11屏來說處于近似干燒狀態(tài),圖5、圖6中管壁壁溫可以證實(#12~#22管壁溫度明顯上升)。#11~#22屏內(nèi)壁溫上升造成二再集箱管壁溫度上升高達610 ℃(圖7),而#1管出口溫度測點位置(圖8)緊靠二再出口集箱,由于熱傳導(dǎo)作用,該測點溫度顯示高達600 ℃(不能代表#1管內(nèi)工質(zhì)溫度);另外,燃燒側(cè)煙氣相對于#1~#11管來說換熱增強,煙氣溫度下降(圖7),#1管蒸汽溫度會上升后趨于穩(wěn)定。汽機側(cè)#1管溫度570 ℃代表的是蒸汽溫度,汽機側(cè)#1管溫度測點在機房8.6 m上方位置(圖8),實際上工質(zhì)流動應(yīng)該以機側(cè)溫度為準(zhǔn)。#3、#4管溫度變化同理。

      (2)#2管出口由于節(jié)流,工質(zhì)基本處于不流動狀態(tài)(集箱內(nèi)部分工質(zhì)向#1管方向流動,阻力較大),且#2管測點位置在爐外出口管上,所以當(dāng)#1中壓主汽門關(guān)閉后,隨著時間的推移,#2管出口溫度逐步下降(測點位置工質(zhì)不流通)。#4管出口溫度下降同理。

      (3)恢復(fù)工況下,#1中調(diào)微開5%時,#2、#4管中處于干燒狀態(tài)的工質(zhì)發(fā)生流動,測點處溫度快速上升,即如圖4所示趨勢。

      4.4 處理要點與注意事項

      (1)發(fā)生此類故障時,應(yīng)密切注意EH油泵的工作情況,因調(diào)門流量較大,發(fā)生斷線對系統(tǒng)影響更大,此時若確認(rèn)故障應(yīng)盡快設(shè)閥限關(guān)調(diào)門,關(guān)就地EH油進油手動門。

      (2)汽輪機發(fā)生單側(cè)進汽應(yīng)特別注意各瓦振動情況,發(fā)現(xiàn)增大趨勢及時降低負(fù)荷。

      (3)此次發(fā)生閥門斷線的負(fù)荷較低,若負(fù)荷高,運行人員應(yīng)該加強對管壁超溫情況的關(guān)注。

      (4)盡量不投用減溫水,必須投用時應(yīng)根據(jù)機側(cè)溫度調(diào)整減溫水量,減少兩側(cè)汽溫偏差。

      (5)恢復(fù)時最好將壁溫控制在605 ℃以下,防止汽溫上升太多,難以控制。

      5 結(jié)語

      單只主汽門或單只調(diào)門突然關(guān)閉,雖然不會造成機組跳閘,但此工況下一些異常參數(shù)要注意監(jiān)視。只有對運行中的異常和事故進行分析、總結(jié)、改進,才能保障機組安全穩(wěn)定運行。

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